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焦化液化氣纖維液膜脫硫醇裝置生產(chǎn)運(yùn)行分析-資料下載頁

2025-08-23 15:56本頁面
  

【正文】 從表表3可以得知液化氣產(chǎn)品總硫高是由于二硫化物含量高引起的。增加溶劑的循環(huán)量可以將再生堿液中含有的二硫化物盡可能的抽提到溶劑中,從而通過二硫化物分離罐D(zhuǎn)1506,排出裝置。目前,將循環(huán)量從10500kg/h增加到13000kg/h,溶劑循環(huán)量增加,但脫二硫化物效果不明顯,這可能和溶劑補(bǔ)充量不足有關(guān)。溶劑的補(bǔ)充量是與其所能抽提的二硫化物含量相關(guān),來自于再生堿液的二硫化物的含量越高,溶劑吸收二硫化物的能力越小。增加溶劑的補(bǔ)充量,可以提高溶劑對(duì)二硫化物的抽提,降低產(chǎn)品中的二硫化物含量,但由于目前溶劑輸送泵能力不足,無法通過提高溶劑補(bǔ)充量來降低產(chǎn)品中的總硫。液化氣精制前后硫醇組成變化(見表2), 焦化液化氣脫前硫醇在7489~9294mg/m3變化見表2,經(jīng)纖維膜裝置精制后液化氣中硫醇含量在6~17 mg/m3左右,基本達(dá)到要求,%~%,%,比較理想。 堿液質(zhì)量目前本裝置對(duì)堿液化驗(yàn)分析項(xiàng)目較少,由于堿液中硫化物和硫醇類硫含量,堿液中二硫化物的含量均未做分析,對(duì)堿液再生質(zhì)量效果不清楚。更換堿液具有盲目性,憑經(jīng)驗(yàn)操作。堿液濃度受原料中硫化氫影響較大,由于NaOH和H2S發(fā)生酸堿中和反應(yīng),堿液濃度不斷下降,較難維持在18~20% 。開工以來精制焦化液化氣銅片腐蝕合格,精制焦化液化石油氣出口殘留物中未檢出堿液。表明液化氣液膜水洗效果很好,且穩(wěn)定。 催化劑活性目前工藝生產(chǎn)中所采用的磺化酞菁鈷催化劑堿液很不穩(wěn)定,循環(huán)使用周期短,一般1~2周就要補(bǔ)充新鮮催化劑。既增加生產(chǎn)成本,又給生產(chǎn)操作帶來麻煩。:由于2#延遲焦化裝置來的焦化液化氣中硫化氫含量較高,平均在15mg/m3左右,因發(fā)生酸堿中和反應(yīng),理論平均每月要多消耗堿液4噸。加上堿液更換無足夠的分析數(shù)據(jù),具有盲目性,堿液消耗量較大。結(jié)論和建議 中國(guó)石化上海高橋分公司煉油事業(yè)部焦化液化氣纖維液膜脫硫醇裝置,通過摸索、優(yōu)化工藝參數(shù),生產(chǎn)運(yùn)行正常,效果良好,在焦化液化氣原料總硫?yàn)?600~6000mg/m3時(shí),產(chǎn)品的總硫在300mg/m3以下,精制液化氣銅片腐蝕合格,達(dá)到民用液化氣總硫不大于343 mg/m3質(zhì)量要求,產(chǎn)品總硫未達(dá)到不大于40 mg/m3設(shè)計(jì)要求。 %以上,纖維液膜脫硫醇技術(shù)是成熟的,優(yōu)于傳統(tǒng)堿洗工藝 。 因補(bǔ)充溶劑(汽油)流量不足,嚴(yán)重影響堿液中二硫化物脫除率,堿液再生效果較差,堿渣排放量較大,制約補(bǔ)充溶劑量提高的溶劑泵需要改進(jìn)。 在確保裝置安全生產(chǎn)的前提下,堿液沉降器應(yīng)保持低界位操作,一方面可以縮短堿液再生周期,提高堿液再生質(zhì)量,另一方面,可以減少液化氣和堿液乳化夾帶現(xiàn)象。,只做精制焦化液化氣總硫,焦化液化氣原料中總硫未做分析,液化氣原料和脫硫醇后精制液化氣中硫醇性硫的未作為常規(guī)分析內(nèi)容,堿液中硫化物和硫醇類硫含量,堿液中二硫化物的含量均未做分析。因此,建議增加上述分析項(xiàng)目,以避免盲目操作。作者簡(jiǎn)介:許建東,男,1962年12月,高級(jí)工程師。1987年7月畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué),現(xiàn)從事高橋分公司煉油事業(yè)部作業(yè)四區(qū)工藝技術(shù)管理工作。Tel :02158611060轉(zhuǎn)3375
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