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正文內(nèi)容

xx年浙江發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié)-資料下載頁

2024-11-07 10:47本頁面

【導(dǎo)讀】影響安全的重大問題,提供了詳細(xì)的解決措施建議。為了確保各發(fā)電公司(廠)的機(jī)組在夏季用電高峰期間的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,力發(fā)電公司(廠)進(jìn)行了迎峰度夏檢查。檢查內(nèi)容和檢查結(jié)果概況簡要如下:。溫、壁溫超溫、四管爆泄、結(jié)渣和因燃料原因影響燃燒的情況。風(fēng)機(jī)故障、制粉系統(tǒng)。故障及爆燃情況??疹A(yù)器運(yùn)行情況,包括溫度、阻力、漏風(fēng)率等參數(shù)。氫、管道振動、真空、端差等故障或異常情況;各臺機(jī)組熱力性能試驗結(jié)果分析。其中,再熱蒸汽溫度偏低情況尤為突出,占偏低總數(shù)的67%。檢修的成果明顯,省內(nèi)各機(jī)組的空預(yù)器漏風(fēng)率指標(biāo)已無超標(biāo)現(xiàn)象。省內(nèi)東鍋和哈鍋的百萬機(jī)組空預(yù)器,在投用初期的漏風(fēng)率控制狀況不佳,性。驗進(jìn)行了相應(yīng)的改造,目前已能將空預(yù)器漏風(fēng)率控制在6%左右。9個月,空預(yù)器漏風(fēng)率仍保持在3%的水平上。此3%的省內(nèi)新低空預(yù)器漏風(fēng)率值,為其它機(jī)組降低該項指標(biāo)探明了方向和目標(biāo)。外,因煤質(zhì)原因,

  

【正文】 5 機(jī)組在負(fù)荷變動時,因風(fēng)量低MFT 保護(hù)動作。 建議以掌握風(fēng)機(jī)特性為目的開展相關(guān)試驗,重點(diǎn)確定風(fēng)機(jī)實際運(yùn)行的不穩(wěn)定區(qū)域及對應(yīng)的機(jī)組負(fù)荷工況,驗證風(fēng)機(jī)實際工作點(diǎn)距離風(fēng)機(jī)理論失速線的距離是否符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的裕度要求。 96 鍋爐 5/6爐的 CRT 顯示氧量中有個別氧量與實測值偏差較大,失準(zhǔn)。 建議及時對氧化鋯進(jìn)行標(biāo)定。 97 節(jié)能 1000MW 超超臨界機(jī)組在耗電率方面尚有一定的節(jié)能潛力。 實施改造,優(yōu)化運(yùn)行,以降低各大風(fēng)機(jī)、 凝泵、循泵和電除塵耗電率。 98 汽機(jī) 優(yōu)化滑壓曲線的應(yīng)用 建議盡快將優(yōu)化滑壓曲線應(yīng)用于 6機(jī),并使用推薦的公式對滑 壓曲線中負(fù)荷進(jìn)行背壓的修正。優(yōu)化滑壓曲線試用期間,對負(fù)荷調(diào)節(jié)特性進(jìn)行進(jìn)一步完善,并確認(rèn)是否能滿足 AGC 響應(yīng)要求。如難以滿足,可將滑壓曲線進(jìn)行一定修正,使其最終滿足經(jīng)濟(jì)性和 AGC 調(diào)控性兩方面的要求。 99 汽機(jī) 凝汽器抽真空系統(tǒng)節(jié)能改造待全面落實 建議兩臺機(jī)組盡快 利用停機(jī)機(jī)會全面落實 改造 方案中各項措施 ,徹底解決凝汽器雙背壓功能失效問題 。 6 機(jī)組檢查性大修在即,望能提前做好第二階段改造工作的各項準(zhǔn)備,以確保改造的成效。 100 汽機(jī) 六抽溫度偏低影響機(jī)組運(yùn)行安全性 建議參考同型機(jī)組的經(jīng)驗,利用停機(jī)機(jī)會對 凝汽器內(nèi)的六級抽汽管道加裝隔熱套,以消除低壓缸排汽的冷卻影響,減少熱量損失。同時,采取相應(yīng)措施,確認(rèn)抽汽逆止門的阻力影響程度,探索徹底解決這一問題的有效方法。 101 汽機(jī) 6 機(jī) 3 瓦振超標(biāo) 建議盡快與專業(yè)單位協(xié)商制定處理對策,并利用近日停機(jī)機(jī)會落實解決。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 24 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 102 大唐烏沙山 節(jié)能 飛灰可燃物升高,影響鍋爐效率降 低約 %。 控制來煤質(zhì)量,平衡制粉單耗和煤粉細(xì)度關(guān)系,提高爐效。 103 節(jié)能 氧量測點(diǎn)代表性不佳,部分工況下 超標(biāo)。 定期校驗,必要時 加裝測點(diǎn)。 104 節(jié)能 燃用部分煤種時,煤粉細(xì)度偏粗。 進(jìn)一步試驗,平衡制粉單耗和煤粉細(xì)度。 105 節(jié)能 膠球裝置故障率高且膠球收球率低于 80% 調(diào)研同型設(shè)備,用好設(shè)備。 106 鍋爐 吹灰蒸汽汽源,屏過出口更改。 建議限制高負(fù)荷吹灰保證過熱度。 107 鍋爐 末過管壁溫度測量問題,從管壁溫度和汽溫的關(guān)系看,可能存在末過管壁溫度測量偏低,造成實際超溫狀態(tài), 建議校核管壁溫度測量系統(tǒng)和熱電偶的測量誤差。 108 鍋爐 4 機(jī)組脫硝,一般會煙氣中 SO2加速向 SO3 轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致空預(yù)器容易堵 塞。 建議盡量使 4 爐燃用低硫煤。 109 汽機(jī) 在機(jī)組振動方面, 1機(jī)組小修后,9 瓦在較低負(fù)荷時振動較大,300MW時達(dá) 114 ?m, 3 機(jī) 8瓦軸振偏大。 建議密切監(jiān)視,待有機(jī)會時處理。 110 汽機(jī) 4 機(jī)低旁閥內(nèi)漏。 建議檢修時加強(qiáng)管理,盡可能的把閥體內(nèi)清掃干凈。 111 汽機(jī) 4 機(jī)組 的 7低加事故疏水閥在運(yùn)行過程中有部分開啟現(xiàn)象,疏水直排凝汽器,形成熱量損失。 建議對 加熱器運(yùn)行水位調(diào)整 ,并參照 3機(jī)組小修經(jīng)驗,全面解決該問題。 112 汽機(jī) 各臺機(jī)組自投產(chǎn)以來, 一直 存在高、 低壓凝汽器壓差偏小,以及低壓缸排汽溫度十分接近的問題,無法按照雙背壓凝汽器的設(shè)計方式運(yùn)行,造成機(jī)組循環(huán)效率的降低。 建議采取分列、并聯(lián)式抽空氣管路連接方案。 113 汽機(jī) 2A循泵電流偏小約 2030 A,觀察發(fā)現(xiàn) 2 機(jī)循環(huán)水溫升相比偏高,可能確實導(dǎo)致出力不足。 建議可考慮更換葉輪。 114 汽機(jī) 凝結(jié)水溶氧問題。四臺機(jī)凝結(jié)水溶氧時常間斷性超標(biāo),特別是冬季和到夜晚低負(fù)荷時溶氧超標(biāo)明顯。 建議在檢修以進(jìn)行檢查確認(rèn),檢查管路存在漏點(diǎn)。而凝補(bǔ)水對凝結(jié)水溶氧有一定影響,必要時采取措施增加凝補(bǔ)水的霧化效果,以 加強(qiáng)除氧。而循環(huán)水流量明顯偏高,凝結(jié)水過冷度增加,凝結(jié)水溶氧能力增加, 1 機(jī)組循泵已改雙速,有待在冬季觀察效果。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 25 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 115 華電半山 鍋爐 51粉倉粉位 G/C點(diǎn)和 42粉倉南/北側(cè)下層溫度偏高。 相關(guān)建議:( 1)揮發(fā)份高的煤種必須進(jìn)行摻配后燃燒;( 2)針對高揮發(fā)份燃用煤種,完善定期降粉制度;( 3)加強(qiáng)燃料和運(yùn)行部門間的溝通;( 4)消除粉倉的泄漏點(diǎn);( 5)規(guī)范對吸潮管等設(shè)備的開啟和關(guān)閉要求。 116 鍋爐 受熱面泄漏引起的機(jī)組非正常停運(yùn)比例高。 相關(guān)建議 :( 1)在檢修期間應(yīng)做好重點(diǎn)泄漏點(diǎn)的排查工作;( 2)對重點(diǎn)泄漏點(diǎn)采取防磨措施;( 3)加強(qiáng)對焊接質(zhì)量的監(jiān)測和管理。 117 汽機(jī) 原 5 機(jī) 6瓦瓦振時有超標(biāo) ,現(xiàn)已處理,目前 4 機(jī) 6 瓦瓦振100MW 時 46μm。 建議加強(qiáng)監(jiān)視,觀察變化趨勢。 118 汽機(jī) 4 機(jī)組第 6 點(diǎn)推力工作面瓦溫在甩負(fù)荷后偏高情況。 檢修處理后有好轉(zhuǎn),現(xiàn)在 70 多度,建議加強(qiáng)監(jiān)視。 119 汽機(jī) 5 機(jī) 在高負(fù)荷下真空偏差較大,分別為 和 95,而對應(yīng)的循環(huán)水進(jìn)水溫度偏差為 ,試加開射水泵后,排氣溫度無變化。 初步判 斷表記有偏差,建議聯(lián)系熱工校驗排除。 120 華能長興 節(jié)能 測點(diǎn)代表性及準(zhǔn)確性存在問題: ( 1) 4/5 機(jī)組再熱蒸汽溫度分別℃ ,較設(shè)計值偏高; 4/5爐 6 月再熱器減溫水流量為 ,偏大;( 3) 5 爐試驗結(jié)果顯示, CRT排煙溫度和氧量值較實際值偏小,使機(jī)組平時統(tǒng)計的經(jīng)濟(jì)性和實際值有一定偏差。 相關(guān)建議:( 1)校核機(jī)爐側(cè)溫度測點(diǎn)的準(zhǔn)確性和位置代表性,解決再熱汽溫機(jī)爐倒掛問題;( 2)消除閥門內(nèi)漏,并校核流量信號準(zhǔn)確性,必要時開展燃燒調(diào)整,以減少 5爐再熱器減溫水流量;( 3)加裝測點(diǎn),以提高測量代表性。 121 鍋爐 5B 磨煤機(jī)表征煤粉均勻性的細(xì)度指標(biāo) R200偏大。 建議:關(guān)注 R90指標(biāo)的同時關(guān)注 R200,調(diào)整磨煤機(jī)的運(yùn)行工況,必要時結(jié)合檢修計劃(系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備的調(diào)整工作 /針對難磨煤種的新鋼球配比),通過改善磨煤機(jī)設(shè)備狀態(tài),提高所磨制煤粉細(xì)度的均勻性。 122 汽機(jī) 4 機(jī)潤滑油壓偏低, 4號瓦軸承回油溫度報警。 建議有檢修機(jī)會時清洗潤滑油管路,并對冷油器進(jìn)行殼側(cè)清洗。 123 汽機(jī) 5 機(jī)軸封改造后漏汽改善不理想, 3軸封仍有漏汽,且對油質(zhì)產(chǎn)生威脅。 建議加強(qiáng)監(jiān) 視,并尋求完善的軸封改造方案。 124 汽機(jī) 4 機(jī)組推力瓦溫度一直偏高,且不穩(wěn)定,現(xiàn)狀態(tài)尚好。 建議加強(qiáng)監(jiān)視。 125 汽機(jī) 夏季真空偏低,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。 建議作循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化,找出最佳運(yùn)行方式。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 26 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 126 舟山朗熹 鍋爐 1/2 機(jī)組爐側(cè)主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度偏低。 應(yīng)平衡材質(zhì)限制和汽溫對機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性的影響,合理提高汽溫。 127 鍋爐 3 制粉系統(tǒng)細(xì)粉分離器出口至排粉機(jī)入口連接管彎頭處積粉,自燃,致管材變質(zhì)。 建議更換局部彎頭,改變 曲度,避免積粉。 128 鍋爐 1 爐尾部煙道兩側(cè)煙溫偏差較大,為 1030℃ 。 應(yīng)考慮組織燃燒調(diào)整。 129 鍋爐 2 爐一次風(fēng)速顯示失準(zhǔn),無法為運(yùn)行提供準(zhǔn)確的判斷依據(jù)。二次風(fēng)速同樣存在失準(zhǔn)問題。 應(yīng)進(jìn)行風(fēng)量標(biāo)定工作。 130 汽機(jī) 2 機(jī) 2 高加疏水調(diào)整門易堵塞,導(dǎo)致調(diào)整門開度達(dá) 80%,失去調(diào)節(jié)效果,檢修解體發(fā)現(xiàn)臟物,清理后正常。已更換過一個閥門,但幾個月后又有堵塞情況發(fā)生,初步分析為氧化皮所致。 建議電廠結(jié)合汽機(jī)鍋爐和化學(xué)等專業(yè),分析事件的各方因素,提出綜合改善措施。 131 汽機(jī) 1 機(jī) AST 模塊的中間油壓 ASP偏低 2MPa。 分析認(rèn)為其中的一個電磁閥存在內(nèi)漏,請電廠密切監(jiān)視該油壓,尋找機(jī)組檢修的機(jī)會修理或更換電磁閥。這可能是 09年主汽門異常關(guān)閉的原因。 132 汽機(jī) 2 機(jī)正推力軸承溫度有 12 個測點(diǎn),其中 11 溫度達(dá)到 83℃ ,其他 11 點(diǎn)溫度都在 65℃ 以下。 可以認(rèn)為溫度檢測元件故障的可能性較大,建議在檢修時對該元件進(jìn)行檢查和校驗 133 汽機(jī) 2 機(jī) 4Y 軸振達(dá) 110um,接近報警值 125um。 建議電廠關(guān)注振動的變化趨勢,如果振動加大和我院振動專家聯(lián)系,尋找解決方案。 134 鎮(zhèn)海聯(lián)合 鍋爐 現(xiàn)場檢查, 8 煙氣擋板側(cè)煙道腐蝕較厲害。 建議結(jié)合 油改氣工程整治工作。 135 汽機(jī) 聯(lián)合循環(huán)溫態(tài)啟動、冷態(tài)啟動時間 偏長。 已完成初步試驗,進(jìn)一步優(yōu)化工作正在進(jìn)行。 136 汽機(jī) 9 汽機(jī)真空嚴(yán)密性變差,從最初大修完的 600Pa/min,降至目前400Pa/min 左右,嚴(yán)密性試驗結(jié)果已不合格。 需密切關(guān)注真空嚴(yán)密性變化情況,若趨勢變差進(jìn)行真空查漏。(原考核指標(biāo)數(shù)值為 400Pa/min,現(xiàn)為 270 Pa/min。) 137 汽機(jī) 燃機(jī) 1 軸承在啟動時偶有振動大問題 建議 對振動原因進(jìn)行分析后再進(jìn)行進(jìn)一步處理。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 27 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 138 溫州燃機(jī) 鍋爐 通過近期的性能試驗發(fā)現(xiàn),在 1余熱鍋爐底部的各疏水排污閥門存在少量內(nèi)漏問題 在將來的檢修工作中,對這部分閥門進(jìn)行檢查,以減小漏點(diǎn),減少泄漏量,提高鍋爐效率。 139 鍋爐 2 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥因爐墻泄漏,所處位置環(huán)境溫度高,致電動閥電機(jī)故障。 已對 1 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥進(jìn)行移位,根據(jù) 1 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥運(yùn)行情況以后對 2 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥進(jìn)行移位。另外,建 議可采取的處理辦法有( 1)考慮采用類似金屬膨脹節(jié)的結(jié)構(gòu);( 2 借鑒同類型電廠處理情況。 140 燃機(jī) 1 燃機(jī) B 修期間發(fā)現(xiàn)透平一級動葉和三級動葉由被硬物碰撞的痕跡,并發(fā)現(xiàn)二級噴嘴密封片掉落,但一級動葉撞擊的原因不明。目前已全部更換一級動葉,對三級動葉撞擊處進(jìn)行打磨處理。 建議在機(jī)組啟動運(yùn)行后縮短對燃燒器噴嘴和燃燒筒內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查的時間間隔。對被撞擊的透平三級動葉同時加強(qiáng)檢查,注意可能應(yīng)力集中產(chǎn)生裂紋。 141 國華舜電 鍋爐 余熱鍋爐底部高壓側(cè)煙氣側(cè)金屬膨脹節(jié)拉裂,材質(zhì)是 TP304 不銹鋼,主要是由于 該系統(tǒng)膨脹都通過此 件 來 吸 收 , 最 大 拉 伸量 100mm. 2 爐已換成非金屬材質(zhì),看來效果不明顯,還需要進(jìn)一步尋求合適的處理辦法。 142 鍋爐 高壓汽包至連排管進(jìn)口彎頭處汽蝕較嚴(yán)重,分析主要是由于進(jìn)彎頭處擴(kuò)容,產(chǎn)生汽蝕。 改變管路走向,取消該彎頭。 143 節(jié)能 啟動排氣疏水閥,余熱鍋爐底部疏水閥,等閥門內(nèi)漏比較普遍。主要是由于機(jī)組啟動頻繁。 及時發(fā)現(xiàn),及時處理。 144 汽機(jī) 6 月 7 日 2 燃機(jī)發(fā)生 排氣溫度分散度高跳機(jī),為燃燒模式切換時燃燒不穩(wěn)定造成 建議對機(jī)組進(jìn)行燃燒調(diào)整,并注意在天氣條件發(fā) 生劇烈變化時避免機(jī)組進(jìn)入燃燒模式切換。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 28 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 145 金華燃機(jī) 鍋爐 余熱鍋爐出口煙溫仍略高于最后一級受熱面處的煙溫,受熱面與爐墻連接處有漏點(diǎn)。 在將來的檢修工作中,對這部分爐墻及各聯(lián)箱穿管處進(jìn)行檢查,以減小漏點(diǎn),減少泄漏量,提高鍋爐效率。 146 鍋爐 9E 高壓汽包汽水分離器變形,存在汽包冷啟動過程中,重輕油切換,開啟連排等易汽包滿水情況。 加強(qiáng)運(yùn)行控制,利用檢修機(jī)會跟蹤汽水分離器的變形變化情況。 147 汽機(jī) 6B 汽機(jī)在冷態(tài)開機(jī)中,振動大,可達(dá) 70μm,須拍機(jī)后再啟,或延長暖機(jī)時間,且各值開機(jī)方式也有差異,均導(dǎo)致啟動時間偏長。 在 4月份 1聯(lián)合循環(huán)機(jī)組 B修中 2汽機(jī) 通過割開凝汽器接頸,在其保持自由狀態(tài)下恢復(fù)接頸,使排汽缸在啟動過程中能夠自由膨脹。在修后首次啟動最大振動 30μm。 下次開機(jī)繼續(xù)觀察 2 機(jī)組冷態(tài)啟動過程中的振動情況 , 如果情況良好可對 3機(jī)組進(jìn)行同樣的處理。另外, 進(jìn)行一系列 冷態(tài) 開機(jī)試驗,以規(guī)范 冷態(tài) 開機(jī)方式,縮短 冷態(tài) 開機(jī)時間。 148 汽機(jī) 高溫季節(jié) 2 軸
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