freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

xx年浙江發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié)-資料下載頁

2024-11-07 10:47本頁面

【導(dǎo)讀】影響安全的重大問題,提供了詳細的解決措施建議。為了確保各發(fā)電公司(廠)的機組在夏季用電高峰期間的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行,力發(fā)電公司(廠)進行了迎峰度夏檢查。檢查內(nèi)容和檢查結(jié)果概況簡要如下:。溫、壁溫超溫、四管爆泄、結(jié)渣和因燃料原因影響燃燒的情況。風(fēng)機故障、制粉系統(tǒng)。故障及爆燃情況??疹A(yù)器運行情況,包括溫度、阻力、漏風(fēng)率等參數(shù)。氫、管道振動、真空、端差等故障或異常情況;各臺機組熱力性能試驗結(jié)果分析。其中,再熱蒸汽溫度偏低情況尤為突出,占偏低總數(shù)的67%。檢修的成果明顯,省內(nèi)各機組的空預(yù)器漏風(fēng)率指標已無超標現(xiàn)象。省內(nèi)東鍋和哈鍋的百萬機組空預(yù)器,在投用初期的漏風(fēng)率控制狀況不佳,性。驗進行了相應(yīng)的改造,目前已能將空預(yù)器漏風(fēng)率控制在6%左右。9個月,空預(yù)器漏風(fēng)率仍保持在3%的水平上。此3%的省內(nèi)新低空預(yù)器漏風(fēng)率值,為其它機組降低該項指標探明了方向和目標。外,因煤質(zhì)原因,

  

【正文】 5 機組在負荷變動時,因風(fēng)量低MFT 保護動作。 建議以掌握風(fēng)機特性為目的開展相關(guān)試驗,重點確定風(fēng)機實際運行的不穩(wěn)定區(qū)域及對應(yīng)的機組負荷工況,驗證風(fēng)機實際工作點距離風(fēng)機理論失速線的距離是否符合相關(guān)的標準的裕度要求。 96 鍋爐 5/6爐的 CRT 顯示氧量中有個別氧量與實測值偏差較大,失準。 建議及時對氧化鋯進行標定。 97 節(jié)能 1000MW 超超臨界機組在耗電率方面尚有一定的節(jié)能潛力。 實施改造,優(yōu)化運行,以降低各大風(fēng)機、 凝泵、循泵和電除塵耗電率。 98 汽機 優(yōu)化滑壓曲線的應(yīng)用 建議盡快將優(yōu)化滑壓曲線應(yīng)用于 6機,并使用推薦的公式對滑 壓曲線中負荷進行背壓的修正。優(yōu)化滑壓曲線試用期間,對負荷調(diào)節(jié)特性進行進一步完善,并確認是否能滿足 AGC 響應(yīng)要求。如難以滿足,可將滑壓曲線進行一定修正,使其最終滿足經(jīng)濟性和 AGC 調(diào)控性兩方面的要求。 99 汽機 凝汽器抽真空系統(tǒng)節(jié)能改造待全面落實 建議兩臺機組盡快 利用停機機會全面落實 改造 方案中各項措施 ,徹底解決凝汽器雙背壓功能失效問題 。 6 機組檢查性大修在即,望能提前做好第二階段改造工作的各項準備,以確保改造的成效。 100 汽機 六抽溫度偏低影響機組運行安全性 建議參考同型機組的經(jīng)驗,利用停機機會對 凝汽器內(nèi)的六級抽汽管道加裝隔熱套,以消除低壓缸排汽的冷卻影響,減少熱量損失。同時,采取相應(yīng)措施,確認抽汽逆止門的阻力影響程度,探索徹底解決這一問題的有效方法。 101 汽機 6 機 3 瓦振超標 建議盡快與專業(yè)單位協(xié)商制定處理對策,并利用近日停機機會落實解決。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 24 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 102 大唐烏沙山 節(jié)能 飛灰可燃物升高,影響鍋爐效率降 低約 %。 控制來煤質(zhì)量,平衡制粉單耗和煤粉細度關(guān)系,提高爐效。 103 節(jié)能 氧量測點代表性不佳,部分工況下 超標。 定期校驗,必要時 加裝測點。 104 節(jié)能 燃用部分煤種時,煤粉細度偏粗。 進一步試驗,平衡制粉單耗和煤粉細度。 105 節(jié)能 膠球裝置故障率高且膠球收球率低于 80% 調(diào)研同型設(shè)備,用好設(shè)備。 106 鍋爐 吹灰蒸汽汽源,屏過出口更改。 建議限制高負荷吹灰保證過熱度。 107 鍋爐 末過管壁溫度測量問題,從管壁溫度和汽溫的關(guān)系看,可能存在末過管壁溫度測量偏低,造成實際超溫狀態(tài), 建議校核管壁溫度測量系統(tǒng)和熱電偶的測量誤差。 108 鍋爐 4 機組脫硝,一般會煙氣中 SO2加速向 SO3 轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致空預(yù)器容易堵 塞。 建議盡量使 4 爐燃用低硫煤。 109 汽機 在機組振動方面, 1機組小修后,9 瓦在較低負荷時振動較大,300MW時達 114 ?m, 3 機 8瓦軸振偏大。 建議密切監(jiān)視,待有機會時處理。 110 汽機 4 機低旁閥內(nèi)漏。 建議檢修時加強管理,盡可能的把閥體內(nèi)清掃干凈。 111 汽機 4 機組 的 7低加事故疏水閥在運行過程中有部分開啟現(xiàn)象,疏水直排凝汽器,形成熱量損失。 建議對 加熱器運行水位調(diào)整 ,并參照 3機組小修經(jīng)驗,全面解決該問題。 112 汽機 各臺機組自投產(chǎn)以來, 一直 存在高、 低壓凝汽器壓差偏小,以及低壓缸排汽溫度十分接近的問題,無法按照雙背壓凝汽器的設(shè)計方式運行,造成機組循環(huán)效率的降低。 建議采取分列、并聯(lián)式抽空氣管路連接方案。 113 汽機 2A循泵電流偏小約 2030 A,觀察發(fā)現(xiàn) 2 機循環(huán)水溫升相比偏高,可能確實導(dǎo)致出力不足。 建議可考慮更換葉輪。 114 汽機 凝結(jié)水溶氧問題。四臺機凝結(jié)水溶氧時常間斷性超標,特別是冬季和到夜晚低負荷時溶氧超標明顯。 建議在檢修以進行檢查確認,檢查管路存在漏點。而凝補水對凝結(jié)水溶氧有一定影響,必要時采取措施增加凝補水的霧化效果,以 加強除氧。而循環(huán)水流量明顯偏高,凝結(jié)水過冷度增加,凝結(jié)水溶氧能力增加, 1 機組循泵已改雙速,有待在冬季觀察效果。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 25 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 115 華電半山 鍋爐 51粉倉粉位 G/C點和 42粉倉南/北側(cè)下層溫度偏高。 相關(guān)建議:( 1)揮發(fā)份高的煤種必須進行摻配后燃燒;( 2)針對高揮發(fā)份燃用煤種,完善定期降粉制度;( 3)加強燃料和運行部門間的溝通;( 4)消除粉倉的泄漏點;( 5)規(guī)范對吸潮管等設(shè)備的開啟和關(guān)閉要求。 116 鍋爐 受熱面泄漏引起的機組非正常停運比例高。 相關(guān)建議 :( 1)在檢修期間應(yīng)做好重點泄漏點的排查工作;( 2)對重點泄漏點采取防磨措施;( 3)加強對焊接質(zhì)量的監(jiān)測和管理。 117 汽機 原 5 機 6瓦瓦振時有超標 ,現(xiàn)已處理,目前 4 機 6 瓦瓦振100MW 時 46μm。 建議加強監(jiān)視,觀察變化趨勢。 118 汽機 4 機組第 6 點推力工作面瓦溫在甩負荷后偏高情況。 檢修處理后有好轉(zhuǎn),現(xiàn)在 70 多度,建議加強監(jiān)視。 119 汽機 5 機 在高負荷下真空偏差較大,分別為 和 95,而對應(yīng)的循環(huán)水進水溫度偏差為 ,試加開射水泵后,排氣溫度無變化。 初步判 斷表記有偏差,建議聯(lián)系熱工校驗排除。 120 華能長興 節(jié)能 測點代表性及準確性存在問題: ( 1) 4/5 機組再熱蒸汽溫度分別℃ ,較設(shè)計值偏高; 4/5爐 6 月再熱器減溫水流量為 ,偏大;( 3) 5 爐試驗結(jié)果顯示, CRT排煙溫度和氧量值較實際值偏小,使機組平時統(tǒng)計的經(jīng)濟性和實際值有一定偏差。 相關(guān)建議:( 1)校核機爐側(cè)溫度測點的準確性和位置代表性,解決再熱汽溫機爐倒掛問題;( 2)消除閥門內(nèi)漏,并校核流量信號準確性,必要時開展燃燒調(diào)整,以減少 5爐再熱器減溫水流量;( 3)加裝測點,以提高測量代表性。 121 鍋爐 5B 磨煤機表征煤粉均勻性的細度指標 R200偏大。 建議:關(guān)注 R90指標的同時關(guān)注 R200,調(diào)整磨煤機的運行工況,必要時結(jié)合檢修計劃(系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備的調(diào)整工作 /針對難磨煤種的新鋼球配比),通過改善磨煤機設(shè)備狀態(tài),提高所磨制煤粉細度的均勻性。 122 汽機 4 機潤滑油壓偏低, 4號瓦軸承回油溫度報警。 建議有檢修機會時清洗潤滑油管路,并對冷油器進行殼側(cè)清洗。 123 汽機 5 機軸封改造后漏汽改善不理想, 3軸封仍有漏汽,且對油質(zhì)產(chǎn)生威脅。 建議加強監(jiān) 視,并尋求完善的軸封改造方案。 124 汽機 4 機組推力瓦溫度一直偏高,且不穩(wěn)定,現(xiàn)狀態(tài)尚好。 建議加強監(jiān)視。 125 汽機 夏季真空偏低,影響機組經(jīng)濟性。 建議作循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化,找出最佳運行方式。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 26 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 126 舟山朗熹 鍋爐 1/2 機組爐側(cè)主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度偏低。 應(yīng)平衡材質(zhì)限制和汽溫對機組安全性和經(jīng)濟性的影響,合理提高汽溫。 127 鍋爐 3 制粉系統(tǒng)細粉分離器出口至排粉機入口連接管彎頭處積粉,自燃,致管材變質(zhì)。 建議更換局部彎頭,改變 曲度,避免積粉。 128 鍋爐 1 爐尾部煙道兩側(cè)煙溫偏差較大,為 1030℃ 。 應(yīng)考慮組織燃燒調(diào)整。 129 鍋爐 2 爐一次風(fēng)速顯示失準,無法為運行提供準確的判斷依據(jù)。二次風(fēng)速同樣存在失準問題。 應(yīng)進行風(fēng)量標定工作。 130 汽機 2 機 2 高加疏水調(diào)整門易堵塞,導(dǎo)致調(diào)整門開度達 80%,失去調(diào)節(jié)效果,檢修解體發(fā)現(xiàn)臟物,清理后正常。已更換過一個閥門,但幾個月后又有堵塞情況發(fā)生,初步分析為氧化皮所致。 建議電廠結(jié)合汽機鍋爐和化學(xué)等專業(yè),分析事件的各方因素,提出綜合改善措施。 131 汽機 1 機 AST 模塊的中間油壓 ASP偏低 2MPa。 分析認為其中的一個電磁閥存在內(nèi)漏,請電廠密切監(jiān)視該油壓,尋找機組檢修的機會修理或更換電磁閥。這可能是 09年主汽門異常關(guān)閉的原因。 132 汽機 2 機正推力軸承溫度有 12 個測點,其中 11 溫度達到 83℃ ,其他 11 點溫度都在 65℃ 以下。 可以認為溫度檢測元件故障的可能性較大,建議在檢修時對該元件進行檢查和校驗 133 汽機 2 機 4Y 軸振達 110um,接近報警值 125um。 建議電廠關(guān)注振動的變化趨勢,如果振動加大和我院振動專家聯(lián)系,尋找解決方案。 134 鎮(zhèn)海聯(lián)合 鍋爐 現(xiàn)場檢查, 8 煙氣擋板側(cè)煙道腐蝕較厲害。 建議結(jié)合 油改氣工程整治工作。 135 汽機 聯(lián)合循環(huán)溫態(tài)啟動、冷態(tài)啟動時間 偏長。 已完成初步試驗,進一步優(yōu)化工作正在進行。 136 汽機 9 汽機真空嚴密性變差,從最初大修完的 600Pa/min,降至目前400Pa/min 左右,嚴密性試驗結(jié)果已不合格。 需密切關(guān)注真空嚴密性變化情況,若趨勢變差進行真空查漏。(原考核指標數(shù)值為 400Pa/min,現(xiàn)為 270 Pa/min。) 137 汽機 燃機 1 軸承在啟動時偶有振動大問題 建議 對振動原因進行分析后再進行進一步處理。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 27 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 138 溫州燃機 鍋爐 通過近期的性能試驗發(fā)現(xiàn),在 1余熱鍋爐底部的各疏水排污閥門存在少量內(nèi)漏問題 在將來的檢修工作中,對這部分閥門進行檢查,以減小漏點,減少泄漏量,提高鍋爐效率。 139 鍋爐 2 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥因爐墻泄漏,所處位置環(huán)境溫度高,致電動閥電機故障。 已對 1 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥進行移位,根據(jù) 1 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥運行情況以后對 2 余熱鍋爐吹灰蒸汽疏水電動閥進行移位。另外,建 議可采取的處理辦法有( 1)考慮采用類似金屬膨脹節(jié)的結(jié)構(gòu);( 2 借鑒同類型電廠處理情況。 140 燃機 1 燃機 B 修期間發(fā)現(xiàn)透平一級動葉和三級動葉由被硬物碰撞的痕跡,并發(fā)現(xiàn)二級噴嘴密封片掉落,但一級動葉撞擊的原因不明。目前已全部更換一級動葉,對三級動葉撞擊處進行打磨處理。 建議在機組啟動運行后縮短對燃燒器噴嘴和燃燒筒內(nèi)部進行內(nèi)窺鏡檢查的時間間隔。對被撞擊的透平三級動葉同時加強檢查,注意可能應(yīng)力集中產(chǎn)生裂紋。 141 國華舜電 鍋爐 余熱鍋爐底部高壓側(cè)煙氣側(cè)金屬膨脹節(jié)拉裂,材質(zhì)是 TP304 不銹鋼,主要是由于 該系統(tǒng)膨脹都通過此 件 來 吸 收 , 最 大 拉 伸量 100mm. 2 爐已換成非金屬材質(zhì),看來效果不明顯,還需要進一步尋求合適的處理辦法。 142 鍋爐 高壓汽包至連排管進口彎頭處汽蝕較嚴重,分析主要是由于進彎頭處擴容,產(chǎn)生汽蝕。 改變管路走向,取消該彎頭。 143 節(jié)能 啟動排氣疏水閥,余熱鍋爐底部疏水閥,等閥門內(nèi)漏比較普遍。主要是由于機組啟動頻繁。 及時發(fā)現(xiàn),及時處理。 144 汽機 6 月 7 日 2 燃機發(fā)生 排氣溫度分散度高跳機,為燃燒模式切換時燃燒不穩(wěn)定造成 建議對機組進行燃燒調(diào)整,并注意在天氣條件發(fā) 生劇烈變化時避免機組進入燃燒模式切換。 2020 年浙江發(fā)電廠 節(jié)能技術(shù)監(jiān)督迎峰度夏檢查小結(jié) 第 28 頁 共 29 頁 序號 單位 專業(yè) 存在問題 意見及建議 145 金華燃機 鍋爐 余熱鍋爐出口煙溫仍略高于最后一級受熱面處的煙溫,受熱面與爐墻連接處有漏點。 在將來的檢修工作中,對這部分爐墻及各聯(lián)箱穿管處進行檢查,以減小漏點,減少泄漏量,提高鍋爐效率。 146 鍋爐 9E 高壓汽包汽水分離器變形,存在汽包冷啟動過程中,重輕油切換,開啟連排等易汽包滿水情況。 加強運行控制,利用檢修機會跟蹤汽水分離器的變形變化情況。 147 汽機 6B 汽機在冷態(tài)開機中,振動大,可達 70μm,須拍機后再啟,或延長暖機時間,且各值開機方式也有差異,均導(dǎo)致啟動時間偏長。 在 4月份 1聯(lián)合循環(huán)機組 B修中 2汽機 通過割開凝汽器接頸,在其保持自由狀態(tài)下恢復(fù)接頸,使排汽缸在啟動過程中能夠自由膨脹。在修后首次啟動最大振動 30μm。 下次開機繼續(xù)觀察 2 機組冷態(tài)啟動過程中的振動情況 , 如果情況良好可對 3機組進行同樣的處理。另外, 進行一系列 冷態(tài) 開機試驗,以規(guī)范 冷態(tài) 開機方式,縮短 冷態(tài) 開機時間。 148 汽機 高溫季節(jié) 2 軸
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
教學(xué)課件相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1