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廣東電網(wǎng)變電設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計-資料下載頁

2025-06-21 20:20本頁面
  

【正文】 得絕緣護套部分熔化,絕緣性能急劇下降,A相母線對地放電,產(chǎn)生電弧,電弧燃燒時釋放的巨大的能量,高溫對空氣加熱而膨脹,而銅排氣化時,體積急劇膨脹,從而使柜內(nèi)壓力急驟上升,A相上觸頭爆炸,絕緣護套破裂,開關(guān)柜頂泄壓通道打開,從保護裝置錄得信息推算故障電流達到20000A,強大的熱效應(yīng)與電動力使得母排燒黑變形。一般來說,對于中性點不接地系統(tǒng),當(dāng)單相發(fā)生接地故障時,非故障相對地電壓上升到√3倍,也就是升為線電壓。從故障錄波信息來看,B、C相電壓已上升到6萬伏,125mm的凈空氣距離已不能滿足其絕緣要求,B相母排螺栓對母線籠絕緣性能最薄弱的外壁放電,從而形成明顯的放電黑圈。c) 處理措施:503開關(guān)投運時間已超過十年,開關(guān)觸頭彈簧的使用壽命未能關(guān)注,未做到及時更換,停電維護時對觸頭彈簧的關(guān)注度不足。本次缺陷后立即對同類型的大電流柜進行專項檢查,重點關(guān)注觸頭彈簧的運行情況,觸指是否有發(fā)黑跡象。同時,要求廠家提供觸頭彈簧的使用壽命及更換彈簧的條件與要求,細化觸頭彈簧檢查標(biāo)準。針對503開關(guān)觸頭彈簧直徑各相有差異,與設(shè)計圖紙不符,要求廠家對此情況進行說明。新款的觸頭比舊款觸頭更適合當(dāng)前高負荷高溫的運行環(huán)境,建議廠家對設(shè)備進行評估,是否有必要將所有舊款觸頭更換成新款觸頭 500kV玉城站35kV罐式開關(guān)CT密封性缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2013 年 11 月 07 日,500kV玉城站定檢試驗中發(fā)現(xiàn)部分35kV CT二次回路絕緣試驗不合格, 35kV2M母線#2電容器組B相CT第一個繞組:0MΩ,第二個繞組:2MΩ,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)CT內(nèi)部有受潮;35kV#1站用變A相CT第三個繞組:0MΩ,第四個繞組:。二次回路絕緣試驗不能100%發(fā)現(xiàn)CT二次繞組受潮問題,因此也不能完全排除其他35kV CT無問題;(35kV2M母線#2電容器及322開關(guān)已在檢修狀態(tài),開關(guān)及CT是一體化的)。設(shè)備型號: (罐式斷路器),CT型號:;廠家:西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司;出廠日期:2012年1月,投產(chǎn)日期:2012年09月26日。對500kV玉城站其余35kV開關(guān)CT經(jīng)停電檢查后發(fā)現(xiàn),35kV 4M 3電容器組343開關(guān)CT A相第三、四繞組、2電抗器346開關(guān)CT B相第一、二、三、四繞組及2站用變開關(guān)CT C相第三、四繞組均絕緣不合格。并對二次絕緣不合格的開關(guān)CT由廠家配合逐一開蓋檢查。2014年初,肇慶局與廠家確定該型號開關(guān)CT受潮缺陷的整改方案。b) 缺陷原因分析:經(jīng)檢查該型號開關(guān)CT外殼為鋁材質(zhì)金屬罩,頂部只用8顆6M螺絲緊固,該緊固形式并不能使金屬外護套與CT頂部法蘭完全密封,造成密封不良,容易進水。外殼材質(zhì)是鋁材質(zhì)只有8顆6厘螺絲圖15 CT頂部法蘭c) 處理措施:對絕緣不合格的35k開關(guān)CT,進行受潮CT繞組及密封膠圈的更換,然后加裝環(huán)形墊片緊固的密封性整改。對其他35kV開關(guān)CT密封膠圈進行更換和外殼加裝環(huán)形墊片緊固密封性整改。 韶關(guān)局赤土嶺10kV斷路器拒動缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2014年8月7日,韶關(guān)局在遙控操作110 kV赤土嶺站2主變時,分閘低壓側(cè)502開關(guān)拒動,隨即監(jiān)控發(fā)控制回路斷線信號。運行人員到現(xiàn)場手動按壓緊急分閘按鈕,斷開502開關(guān)。設(shè)備廠家:廣州南方電力集團電器有限公司生產(chǎn),設(shè)備型號:XGN212Z/26T,配置西安森源配電自動化設(shè)備有限公司的VS1型真空斷路器。出廠日期:2009年3月。b) 缺陷原因分析:對502開關(guān)控制回路斷線原因進行檢查發(fā)現(xiàn),502開關(guān)跳閘線圈燒毀斷線,跳閘線圈鐵芯完全卡阻,停留在初始未動作位置。檢查間隙正常,機構(gòu)無卡阻。拆除分閘線圈組合的鐵芯,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部尼龍?zhí)着c鐵芯有粘結(jié)情況,如圖16所示。在更換跳閘線圈后測試502開關(guān)動作正常。核查2014年5月29日斷路器的機械特性測試數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)異常。本次故障設(shè)備廠家使用尼龍?zhí)兹〈械你~套,懷疑是因尼龍?zhí)资苓^熱、油脂等影響,導(dǎo)致變形出現(xiàn)卡阻。c) 處理措施:本次缺陷斷路器在2014年5月29日進行測試合格仍出現(xiàn)拒動,增加在防拒動工作中采取新的措施。如分析鐵芯裝配使用尼龍?zhí)讓嗦菲鲃幼鞯挠绊憽⒎趾祥l線圈質(zhì)量分析。測試中使用斷路器機械故障診斷儀測試分合閘線圈電流及波形,分析線圈與機械特性等。圖16 卡阻斷線的分閘線圈 韶關(guān)局110kV白土站10kV 501開關(guān)柜缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2014年8月6日20時03分46秒,110 kV白土站1主變差動保護、2主變變低后備保護動作,跳開1主變高、中壓側(cè)開關(guān)(低壓側(cè)501開關(guān)已處于分閘狀態(tài))。2主變變低后備保護動作,跳開10kV分段500開關(guān),10kV 1M停電。設(shè)備廠家:浙江紀元高壓開關(guān)設(shè)備有限公司,設(shè)備型號: GN3010,投運日期:2004年6月。b) 缺陷原因分析:對一次設(shè)備進行檢查,發(fā)現(xiàn)501開關(guān)柜內(nèi)5011刀閘B相瓷瓶破損脫落,有明顯擊穿痕跡,如圖17所示。圖17 501開關(guān)柜內(nèi)部B相瓷瓶破損脫落 501斷路器陶瓷傘裙嚴重高溫?zé)龘p,B相開裂,三相斷路器操作機構(gòu)拉桿連接部位燒蝕熔斷、斷路器軟銅帶部分熔斷如圖18所示。圖18 501斷路器陶瓷傘裙嚴重高溫?zé)龘p按照系統(tǒng)保護動作情況與現(xiàn)場檢查情況,分析故障為10kV線路51524出現(xiàn)接地,雷擊或因系統(tǒng)接地出現(xiàn)的過電壓導(dǎo)致 5011隔離開關(guān)B相絕緣子擊穿(可能原已出現(xiàn)開裂情況,因無瓷瓶碎片難以確定),2主變后備保護動作,切開10kV分段500開關(guān)。5011隔離開關(guān)接地后因弧光、粉塵充斥開關(guān)柜內(nèi),引起501開關(guān)柜內(nèi)BC相故障,1主變差動保護動作,切開1變高、中側(cè)開關(guān)。經(jīng)核查浙江紀元高壓開關(guān)設(shè)備有限公司該型號GN3010開關(guān)柜已經(jīng)出現(xiàn)多次缺陷(2012年9月7日本站5024隔離開關(guān)B相瓷瓶接地導(dǎo)致主變差動保護跳閘,2011年8月4日運行人員巡視中發(fā)現(xiàn)5022隔離開關(guān)A相瓷瓶開裂進行緊急更換)。該型式隔離開關(guān)在設(shè)計、材料、工藝中均存在問題。主要為觸頭材料為未鍍銀的銅,采用片式結(jié)構(gòu)的面接觸方式,容易造成接觸不良發(fā)熱;刀閘靜觸指采用彈簧加緊固螺栓的結(jié)構(gòu),且螺栓可能分流,在發(fā)熱疲勞后,加劇接觸不良的惡性循環(huán);導(dǎo)體與瓷套在負荷較大時因熱脹冷縮不同造成瓷套開裂,絕緣強度下降;因此在大電流情況下較為普遍出現(xiàn)缺陷。c) 處理措施:故障后現(xiàn)場檢查后,隔離了501開關(guān)柜,對10kV母線、1主變試驗合格,1主變高中側(cè)運行,10kV母線恢復(fù)正常運行。后續(xù)計劃對此類型開關(guān)柜采取改造、加強溫度監(jiān)測等措施,運維中加強對此類型開關(guān)柜的接觸檢查。 韶關(guān)局110kV全安站10kV F24開關(guān)柜缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2014年9月3日17時38分,110kV全安站F2F24開關(guān)柜相繼保護動作,斷開跳閘。故障時南雄片頻繁雷擊, 17時38分1分鐘時間內(nèi),全安站半徑5km內(nèi)雷擊10次。設(shè)備廠家:廣東珠江開關(guān)有限公司,設(shè)備型號:ZN2812Q,出廠日期:2009年5月。b) 缺陷原因分析:故障后將10kV F24開關(guān)柜、10kV II母轉(zhuǎn)檢修后,進行故障開關(guān)柜的檢查。F24開關(guān)柜電纜室、母線室情況良好,斷路器室電弧燒蝕,真空滅弧室三相開裂,柜內(nèi)二次配線受弧光影響燒損。斷路器擋板、母線室蓋板、就地保護裝置插件受急劇膨脹的空氣沖擊跌落。52PT兩相熔斷器熔斷。拆除F24開關(guān)柜母線與5242隔離開關(guān)連接銅排,隔離故障點后,對母線進行絕緣電阻測試、交流耐壓試驗正常。52PT試驗正常,對10kV II母恢復(fù)供電。9月4日對2主變進行繞組變形測試及常規(guī)電氣試驗。圖19 F24開關(guān)柜內(nèi)部情況根據(jù)保護動作記錄與現(xiàn)場檢查情況,在10kV F2F24保護動作后341ms后,變低后備保護動作,其中10kV524開關(guān)滅弧室開裂,可以判斷10kV 524未有效開斷故障電流,在開斷故障同時,開關(guān)柜內(nèi)出現(xiàn)相間故障。該饋線避雷器在正常運行狀態(tài),可以排除開斷期間重復(fù)落雷造成的過電壓擊穿。故障為滅弧室真空度失效,不能有效滅弧,弧光溢出在柜內(nèi)斷路器室再次形成相間故障。c) 處理措施:根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備損壞情況,需更換柜內(nèi)斷路器、母線側(cè)5242隔離開關(guān)絕緣子。重新進行柜內(nèi)接線配置,更換保護插件。開關(guān)柜內(nèi)清潔油漆,試驗正常后投運。 肇慶局220kV欖洲站 220kV硯欖甲線26632刀閘拒分缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2014年12月27日,肇慶局對欖州站220kV硯欖甲線26632刀閘進行停電檢修,檢修班組調(diào)整好垂直傳動桿后,試分合刀閘,當(dāng)手動合上刀閘后,分閘時發(fā)現(xiàn)刀閘搖柄非常受力,立刻停止操作。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)動觸頭與靜觸頭仍然結(jié)合在一起,動觸頭不能正常開合,如圖20所示,壓縮頂桿沒有復(fù)位。有問題的鉚釘圖20 動觸頭實物圖b) 缺陷原因分析:檢查發(fā)現(xiàn)鋁合金與不銹鋼連接的鉚釘連接緊密,使不銹鋼片與鋁合金零件接觸面摩擦變大不能自由運動,導(dǎo)致復(fù)位彈簧沒有足夠的彈力將觸頭分開。經(jīng)分析確認,缺陷原因是鋁合金與不銹鋼連接的鉚釘連接過緊,產(chǎn)品設(shè)計動觸頭元件間存在配合問題。隔離開關(guān)運行一段時間后,動觸頭不銹鋼片與鋁合金接觸面摩擦變大,不銹鋼件不能自由運動,復(fù)位彈簧沒有足夠的彈力將觸頭分開,隔離開關(guān)不能合閘到位、分閘卡阻。c) 處理措施:廠家在現(xiàn)場對該隔離開關(guān)進行了動觸頭鉚釘(新鉚釘主要長度加長)更換,更換后刀閘分合閘正常,恢復(fù)運行。同時加強對同型號隔離開關(guān)進行日常巡視,重點觀測動靜觸頭是否存在溫升異常的情況;結(jié)合停電機會,排查該型號隔離開關(guān)是否存在動觸頭鉚釘連接過緊的情況。 江門局110kV吉溪站10kV海倫線711開關(guān)合閘線圈燒毀a) 缺陷發(fā)生過程:2014年01月30日7時30分,江門局百合巡維中心值班人員發(fā)現(xiàn)110kV吉溪站10kV海倫線711開關(guān)無法合閘。經(jīng)檢查,10kV海倫線711開關(guān)柜外觀無異常,開關(guān)儲能正常,分閘指示燈亮。拆開開關(guān)機構(gòu)擋板后發(fā)現(xiàn)合閘線圈有燒毀現(xiàn)象。檢修人員對711開關(guān)進行手動合閘、分閘,正常。繼保人員檢查711開關(guān)控制回路,無異常。設(shè)備廠家:新會電器;設(shè)備型號:ZN28B,出廠日期:2002年。b) 缺陷原因分析:經(jīng)分析, 711開關(guān)無法合閘的直接原因是合閘線圈燒毀。在手動合閘過程中,檢修人員發(fā)現(xiàn),合閘線圈的內(nèi)壁與銜鐵有卡滯現(xiàn)象。經(jīng)檢查,由于合閘線圈外徑過大,安裝后銜鐵無法從線圈內(nèi)壁中心經(jīng)過,與內(nèi)壁摩擦過大。合閘線圈外徑稍微大了一點,介于線圈支架界限。線圈支架在機構(gòu)的相應(yīng)位置固定時,由于線圈頂住固定鋼板,緊固時線圈被擠壓,導(dǎo)致線圈中心發(fā)生偏移,使得銜鐵與線圈內(nèi)壁摩擦過大。711開關(guān)進行合閘時,由于銜鐵與線圈摩擦過大,線圈產(chǎn)生的電磁力不足以使得銜鐵按照設(shè)計要求運動,合閘彈簧無法脫扣,導(dǎo)致711開關(guān)合閘不成功。合閘不成功,合閘回路無法及時切斷,合閘線圈長時間通過電流,導(dǎo)致燒毀。線圈外徑過大圖21 外徑過大的合閘線圈c) 處理措施:確認線圈燒毀原因后,檢修人員更換故障線圈,并在合閘線圈的支架安裝位置加上墊片,確保合閘線圈的內(nèi)壁與銜鐵無卡滯。對吉溪站10kV開關(guān)機構(gòu)開展逢停必檢。重點檢查銜鐵與線圈是否存在摩擦過大現(xiàn)象。 江門局110kV祥龍站110kV開龍甲線1429開關(guān)無法分閘缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2014年9月16日,江門局調(diào)度人員對110kV祥龍站110kV開龍甲線1429開關(guān)進行遙控分閘時,出現(xiàn)開關(guān)無法分閘現(xiàn)象。檢修人員檢查1429開關(guān)分閘線圈時發(fā)現(xiàn),分閘線圈無燒焦痕跡,判斷為線圈內(nèi)部斷線。確認故障原因后,檢修人員將損壞分閘線圈更換為合格分閘線圈,并對1429開關(guān)進行就地和遙控試分、合,動作正常。設(shè)備廠家:平頂山高壓開關(guān)廠,設(shè)備型號:LW6126,投運日期:1998年8月。b) 缺陷原因分析:110kV開龍甲線1429開關(guān)分閘線圈內(nèi)部銅線線徑較小(),圈數(shù)較多(3100),纏繞緊密并且繃緊,長期運行后,由于熱脹冷縮導(dǎo)致銅線老化。在線圈通電時,由于電流過大,線圈整體膨脹導(dǎo)致銅線崩斷,使得線圈內(nèi)部斷路,引起分閘線圈無法動作,造成開關(guān)無法遙控分閘。1429開關(guān)分閘線圈如圖22所示圖22 1429開關(guān)分閘線圈c) 處理措施:對發(fā)生缺陷的線圈進行更換處理。再次進行分合閘操作試驗,操作正常。同時梳理江門局目前在運行的該型號開關(guān)數(shù)量,共計有43臺,其中220kV4臺,110kV39臺,按照按照檢修規(guī)程和廠家說明書的要求,對該類設(shè)備制定檢修維護和更換計劃。 惠州局220kV千帆站110kV GIS設(shè)備112甲00地刀右邊伸縮節(jié)的盆式絕緣子裂痕缺陷a) 缺陷發(fā)生過程:2014年11月03日,惠州局技術(shù)人員基于220kV千帆站GIS設(shè)備局放在線監(jiān)測系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)千帆站110kV GIS設(shè)備2主變變中1102及相鄰間隔存在疑似空穴/污穢放電信號,如圖23所示。2014年11月11日采用便攜式局放儀對疑似局放源定位分析,最終確認局放源位于110kV II母側(cè)112甲00地刀右邊伸縮節(jié)的黃色盆式絕緣子,如圖23紅色橢圓框處。設(shè)備廠家:北京北開電氣股份公司,設(shè)備型號:ZFW31126,出廠日期:2009年04月,投產(chǎn)日期:2009年6月9日。圖22 疑似局部放電信號圖23 千帆站110kV GIS設(shè)備局放測試定位結(jié)果b) 缺陷原因分析:2014年11月14日~15日,對220kV千帆站110kV 2M GIS設(shè)備局放信號異常的盆式絕緣進行開蓋檢修,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在該盆式絕緣子上C相位置發(fā)現(xiàn)一處輕微裂痕,如圖24和25所示。圖24 解體現(xiàn)場圖25 盆式絕緣子存在裂痕c) 處理措施:更換完問題盆式絕緣子,并進行抽真空和充氣處理后,2014年11月22日,再次對千帆站110kV 2M及變中1102間隔進行耐壓試驗下的局放檢測,耐壓時C相有一陣子浮動電極放電信號,后消失。為確認110kV 2M設(shè)備局放情況,11月22日當(dāng)晚通過調(diào)整運行方式,由110kV 1M通過母聯(lián)1012開關(guān)對2M進行充電,經(jīng)監(jiān)視在線監(jiān)測系統(tǒng),安裝在110kV 2M上的傳感器均未檢測到局放信號。11月23日晚,接入2主變變中1102間隔,恢復(fù)正常運行方式,局放在線監(jiān)測系統(tǒng)也未發(fā)現(xiàn)局放信號
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