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水平井沖砂技術的改進與應用-資料下載頁

2025-05-31 18:07本頁面
  

【正文】 改進,創(chuàng)新點主要有以下方面:(1)改進應用了雙通道沖砂器及井口專用自封,并取得成功,完善了水平井連續(xù)沖砂技術;(2)完成了水平井沖砂工具的研究與設計,主要完成了旋轉(zhuǎn)沖砂筆尖、液力驅(qū)動旋轉(zhuǎn)式井下清砂器的研制、設計以及現(xiàn)場應用。(3)通過理論研究與實踐,我們完成了水平井沖砂工藝的研究與設計,根據(jù)油井出砂狀況,采取相應的水平井沖砂工藝,達到水平井沖砂要求;(4)逐步完善、改進了水平井沖砂液,現(xiàn)場取得較好的使用效果;(5)通過摸索,逐步形成了適合我廠水平井的沖砂現(xiàn)場施工工藝,包括泵車排量、管柱組合、管柱下放速度等現(xiàn)場施工參數(shù)。5 現(xiàn)場應用到2006年底,我們利用水平井正循環(huán)連續(xù)沖砂工藝技術和雙泵反循環(huán)沖砂工藝技術,實施水平井沖砂作業(yè)38井次,施工成功率達到了100%,取得了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。典型井:錦16于H19井,該井2006年6月投產(chǎn),6月28日作業(yè)搬上檢泵,探砂1106m遇阻,采用熱污水正常沖砂,沖出大量砂子,其中有Φ3mm以上砂粒,沖到1178m洗井,洗2小時仍有砂,決定停,6月30日回探1090m阻,采用雙泵車正沖砂,沖洗近8小時,其中仍有大粒砂。最大粒徑在Φ8mm以上,大部分在Φ23mm。7月2日回探1091m阻,一夜反砂446m,決定作業(yè)撤下,下步措施待定。7月4日作業(yè)搬上,探砂面1055m阻,鑒于前面沖砂粒徑較大,決定使用雙泵車沖砂,在垂深最低點1226m、1428m處反復沖洗,返出大量砂子。多為Φ4mm以上砂粒,最大達到Φ10mm,共沖出約有2m3大粒砂。7月8日下螺桿泵生產(chǎn),8月20日不出,繼續(xù)采用水平井沖砂工藝繼續(xù)沖砂后注汽投產(chǎn)?,F(xiàn)該井已經(jīng)正常生產(chǎn)150天,累產(chǎn)油1321噸,該井采用水平井沖砂工藝將井內(nèi)沉砂清凈,恢復了該井產(chǎn)能,沖砂效果較好。6 經(jīng)濟效益分析到2006年底,我們利用水平井沖砂工藝技術實施水平井沖砂作業(yè)38井次,保證了水平井的生產(chǎn),水平井實施后累增油3562噸,減少檢泵26井次。經(jīng)濟效益分析:以每噸原油2356元計算,成本758元計算,水平井檢泵費用4萬元/井次。投入:384=152(萬元)總產(chǎn)出:3562()+426=(萬元)創(chuàng)效益: 152= (萬元)7 結論水平井沖砂工藝技術的開發(fā)和應用,不但解決了水平井沖砂施工的技術難題,恢復了水平井產(chǎn)能,還避免了砂卡沖砂管柱事故,減少了事故損失,保護了地面環(huán)境,減少了儲層傷害。隨著水平井規(guī)模的逐步擴大,水平井沖砂工藝技術必將獲得更加廣泛的應用,對整個油田的生產(chǎn)發(fā)展都具有積極的推動作用。12
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