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基層單位安全技術(shù)經(jīng)濟一體化論證案例-資料下載頁

2025-05-12 00:56本頁面
  

【正文】 月10日10經(jīng)濟效益評估12月10日 案件8:袁莊礦Ⅳ32116機巷施工方案一體化論證一、概述2013年元月份,Ⅳ32116機巷在掘進過程中迎頭出水,最大出水量每小時20m3 ,由于下山施工,掘進施工極其困難,且施工安全受到影響,礦總工程師迅速組織各專業(yè)副總及相關(guān)部門負責(zé)人召開專題會議,研究解決Ⅳ32116機巷施工難題。會上,首先由地測部門對水患區(qū)域進行認真分析,確定該區(qū)域出水為Ⅳ32114工作面老塘積水,積水區(qū)域約170m。二、方案比較根據(jù)地測部門提供資料,技術(shù)部門制定了兩套施工方案:方案一:繼續(xù)按原方案施工,如下圖所示:方案特點:邊探邊掘;受出水影響,工字鋼支護不能滿足安全需求,改為29U型棚支護;方案二:施工抬高機巷,如下圖所示:方案特點:迎頭施工水倉進行排水;施工抬高機巷,避開出水區(qū)域;采用工字鋼梯形棚支護。針對技術(shù)部門提供的方案,相關(guān)部門進行了一體化論證,如下:(一)安全比較:方案一雖采用U型棚增加了支護強度,但水患威脅仍然存在;方案二避開了出水威脅,施工較為安全。經(jīng)比較方案二較為安全可靠。(二)技術(shù)比較:方案一采用U型棚支護,需邊探邊掘,施工速度慢,按日進2m計算,170m積水區(qū)需85天,嚴重影響工作面的接續(xù);方案二施工抬高機巷,采用工字鋼梯形棚支護,加上抬高機巷聯(lián)巷需施工200m,按日進5m計算,過170m積水區(qū)需40天,基本不影響工作面接替,且從已回采的Ⅳ32114工作面來看,回采意義不大,作抬高機巷更為有利。經(jīng)論證方案二較為優(yōu)化。(三)經(jīng)濟效果比較:方案一:過170m積水區(qū)需施工170mU型棚,工期85天。每棚材料投入(*)為3500元,支護材料投入共計100萬元;雙路排水管路340m,共投入費用約2萬元。人工工資投入:按5000元/人/月計算,共計85萬元。方案一共投入187萬元。方案二:過170m積水區(qū)需施工200m工字鋼棚,工期40天,每棚材料投入(*)為1200元,支護材料投入共計40萬元,人工工資投入:按5000元/人/月計算,共計40萬元。方案二共投入費用80萬元。方案一比方案二多投入107萬元,即方案二更經(jīng)濟。經(jīng)安全技術(shù)經(jīng)濟一體化論證,決定采用方案二進行施工。 案例9: 朱莊礦Ⅲ528工作面設(shè)計方案優(yōu)化2013年以來,朱莊礦為進一步提高采掘工作面設(shè)計、施工、驗收標準,強化過程及源頭控制,提高巷道利用率,減少無效成本投入,大力推進安全技術(shù)經(jīng)濟一體化論證,嚴格“三按”管理,充分發(fā)揮技術(shù)和管理降成本的作用,有效控制了各項工程的成本投入。下面就Ⅲ528工作面設(shè)計方案論證做詳細介紹。一、Ⅲ528工作面概況該面為Ⅲ2采區(qū)左翼第四區(qū)段,上區(qū)段為Ⅲ526工作面,于2012年12月19日回采完畢;下區(qū)段尚未準備;左至Ⅲ54采區(qū)5煤層火成巖侵蝕邊界,右至FⅢ02斷層,斷層以外為5層火成巖侵蝕區(qū),上覆4層煤未受火成巖侵蝕。該面所采煤層為5煤,層位屬二疊系下統(tǒng)下石盒子組,煤種牌號為瘦煤,其宏觀煤巖類型為光亮型。根據(jù)工作面及周邊勘探鉆孔揭露煤層資料顯示,該面煤層結(jié)構(gòu)簡單,煤層傾角傾角8176?!?2176。,~,,屬中厚煤層,煤層厚度變化不大,煤層賦存較穩(wěn)定,工作面切眼以里和外段均受火成巖侵蝕,為巖漿巖和天然焦。二、工作面設(shè)計思路方案一:工作面風(fēng)巷沿空上區(qū)段Ⅲ526機巷布置,工作面機巷與風(fēng)巷平行布置,平距200米。從Ⅲ52下部石門布置一條聯(lián)巷至5煤層位,在5煤層位布置工作面機巷,用于工作面的進風(fēng)和出煤。工作面切眼布置在里段5煤層火成巖侵蝕邊界。(如圖1所示)方案二:工作面外段機巷沿空上區(qū)段Ⅲ4210機巷布置,揭露大斷層(落差9米)后按12176。下山施工90米巖巷至5煤層位,然后跟5煤頂板相繼施工Ⅲ528出煤巷、機巷。工作面風(fēng)巷沿空上區(qū)段Ⅲ526機巷布置。方案一、圖1方案二圖2工作面切眼布置在5煤層火成巖侵蝕邊界。另外從Ⅲ4采區(qū)沿空Ⅲ4423風(fēng)巷布置Ⅲ4421機巷兼作為Ⅲ528工作面的進架巷。根據(jù)該區(qū)段相關(guān)地質(zhì)資料分析,5煤層受火成巖侵蝕較為嚴重,4煤賦存正常,因此設(shè)計巷道跟4煤層頂板施工至5煤層火成巖侵蝕邊界后按12176。揭5煤,然后跟5煤頂板相繼施工Ⅲ528切眼、機巷,直至機巷貫通。(如圖2所示)三、方案比較方案一優(yōu)點:Ⅲ528機巷布置為一條直巷,減少了綜掘機拐彎撥門等因素影響,有利于綜掘效能的發(fā)揮。Ⅲ528機巷少投入一部皮帶機,減少機電影響和維護環(huán)節(jié)。缺點:工作面外段機巷受火成巖侵蝕,巖巷工程量較大,共計670米,按我礦巖巷炮掘隊伍月進70米計算,需9個半月,施工工期較長,大大延緩了5煤層接替時間。外段巖巷施工難度大,掘進效率低,施工巖石巷道成本較高。巷道利用率低,該段巖石機巷僅服務(wù)于Ⅲ528這一個區(qū)段,工作面收作后該段巷道不能重復(fù)使用。方案二優(yōu)點:縮短準備工期。Ⅲ528外段機巷布置在4煤層位中,具備綜掘施工條件,能大大縮短工作面掘進準備工期,按我礦煤巷綜掘隊伍月進260米計算,最多4個月即可將外段機巷全部施工完畢。優(yōu)化生產(chǎn)組織。從Ⅲ4采區(qū)和Ⅲ2采區(qū)安排兩支綜掘隊伍相向施工Ⅲ528進架巷——切眼——機巷,與傳統(tǒng)機巷——切眼——風(fēng)巷的生產(chǎn)組織方式相比,可提前兩個月貫通,具備支架安裝條件,有效地緩解我礦接替緊張的局面。 巷道利用率高。Ⅲ528工作面收作后,沿四煤施工的外段機巷及進架巷可分別作為后期Ⅲ4212工作面風(fēng)巷、Ⅲ4421工作面機巷使用,有效提高了巷道利用率。巷道成本相對較低。缺點: 機巷準備期間巷道拐彎次數(shù)多,給綜掘施工帶來一定的影響。 工作面回采期間出煤系統(tǒng)相對復(fù)雜,需增加兩部皮帶機,不利于機電管理。 占用掘進隊伍相對較多,該方案需安排三支隊伍同時準備。 技術(shù)管理要求高,如跨采區(qū)相向貫通等。四、安全經(jīng)濟效益分析直接效益與方案一相比,方案二多準備煤巷820米,少準備巖巷500米。我礦巖巷掘進總成本4685元/米,煤巷掘進投入的支護材料費、人工費等與掘進煤銷售所得基本相同,因此方案二產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益5004685=。間接效益⑴方案二大大縮短了工作面準備工期,保障了我礦5煤層正?;夭山犹妫惶岣吡讼锏览寐剩瑸楹笃?煤層接替做好了充分的準備。⑵提高了掘進機械化程度,降低了工人勞動強度。⑶為火成巖侵蝕區(qū)工作面設(shè)計積累了寶貴的經(jīng)驗。五、結(jié)論通過綜合比較分析,方案二明顯優(yōu)于方案一。對Ⅲ528綜采工作面設(shè)計的優(yōu)化,極大地縮短了工作面準備工期、提高了掘進效率、減少了成本投入,實現(xiàn)了安全技術(shù)經(jīng)濟一體化。 案例10: 楊莊礦如何有效實施Ⅲ644城下充填開采Ⅲ644工作面于2012年10月7日投入生產(chǎn),截止到2013年3月31日,累計推進108m,累計采煤面積12420m2,。目前工作面采用“三八”制作業(yè),圓班生產(chǎn)500噸。在生產(chǎn)過程中,楊莊礦不斷摸索、論證,確保實現(xiàn)效益最大。現(xiàn)頂板采用全面鋪網(wǎng)、煤壁采用打錨桿進行管理;防治水管理方面,采用簡易留巷作為放水通道進行防治水管理?;夭芍虚_展的論證項目有:一、風(fēng)巷留巷方案論證方案一:膏體充填沿空留巷,隨工作面推進,留設(shè)墻體步步緊隨。留巷前,6000mm的錨索加槽鋼進行加強支護,沿風(fēng)巷走向在原有支護的基礎(chǔ)上再加強布置1排錨索,錨索距充填墻700mm,錨索排距為1200mm,每2根錨索用2m長10槽鋼連接。,錨桿規(guī)格為M20L2200mm。上下兩肩角處錨桿分別向頂?shù)装鍍A斜15176。施工,錨桿株排距為900900mm。在工作面后方150m范圍內(nèi),在巷道內(nèi)每排布置4根單體液壓支柱進行加強支護。工作面后方150m范圍之外可漸次撤除單體支柱。優(yōu)點:墻體強度大,留設(shè)巷道更加穩(wěn)定。留設(shè)的巷道可以做為放水、行人。留巷成功后,該技術(shù)可為類似條件下留巷提供技術(shù)借鑒。缺點:工藝復(fù)雜,技術(shù)含量高,工人掌握困難。成本高,經(jīng)計算成本為13332元/m。方案二:堆砌矸石垛沿空留巷沿風(fēng)巷下幫在老塘向機巷側(cè)堆砌矸石垛,,并使用規(guī)格為M22L3200mm雙頭螺紋式錨桿配合網(wǎng)、鋼筋梯和鋼帶進行固定,隨工作面推進,堆砌矸石垛墻體步步緊隨。留巷前,6000mm的錨索加槽鋼進行加強支護,沿風(fēng)巷走向在原有支護的基礎(chǔ)上再加強布置1排錨索,錨索距充填墻700mm,錨索排距為1200mm,每2根錨索用2m長10槽鋼連接。優(yōu)點:工藝簡單,工人容易掌握。成本相對較低,經(jīng)計算成本為4418元/m。留設(shè)的巷道可以做為放水、行人及下個工作面使用。缺點:留設(shè)墻體強度低,留設(shè)巷道不穩(wěn)定。矸石袋堆砌,工人勞動強度大,工效低,影響工作面充填開采。方案三:簡易留巷,做為放水通道使用后運機拉移后,在風(fēng)巷老塘挑“一梁三柱”木料棚,棚距600,梁為¢2003000mm半圓木,腿為¢2002600mm圓木,并在木料棚下沿放水通道充填兩排矸石袋(),加強支護。優(yōu)點:工藝簡單,工人容易掌握,對工作面正常充填開采影響較小。成本低,經(jīng)計算成本為1296元/m??梢宰鰹榉潘?、行人使用。鑒于2012年11月份中國礦業(yè)大學(xué)所重新提供的地表開采沉降預(yù)計,為確保地面沉降在控制范圍內(nèi),該采區(qū)工作面不能順序接替,且工作面之間需留設(shè)20m煤柱,留巷意義不大。因此,該工作面目前采用方案三簡易留巷,只做為放水使用。二、工作面頂板、煤壁管理方案論證方案一:工作面全面鋪網(wǎng),煤壁打錨桿管理工作面全面鋪網(wǎng),且在前梁端頭采用M20L2200mm型錨桿配合2m長M型鋼帶適當打錨帶固定金屬網(wǎng);。優(yōu)點:有效的防止了掉頂、片幫現(xiàn)象。有效的控制了頂板下沉,提高了充填率。缺點:工人勞動強度大,影響工作面推進。成本高。方案二:工作面局部破碎段進行鋪網(wǎng),煤壁繼續(xù)打錨桿管理工作面頂板正常管理。優(yōu)點:成本低,破碎段考慮1/3工作面長度。缺點:工作面頂板狀況變化較快,不能及時進行鋪網(wǎng)管理,頂板下沉控制較差。工作面初期采用方案二進行回采,支架拉移后,老塘未充填前,局部直接頂就已經(jīng)冒落,頂板下沉較大。后期改為方案一,頂板控制較好。
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