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壓力容器基本知識ppt課件-資料下載頁

2025-05-06 18:00本頁面
  

【正文】 0Cr17Ti、 0Cr17Mn3Mo2N 低溫( 20℃ )容器用鋼,要求在最低使用溫度下仍具有較好的韌性,以防產(chǎn)生脆性破壞。 高溫容器用鋼: 400— 500℃ 范圍用錳釩鋼;500— 600℃ 用鉻鉬鋼。 ■ 第六節(jié) 事故案例分析 1996年 10月 2日 20時 5分,寧夏化工廠合成氨裝置 41151段 4115V1甲醇水分離罐,在正常生產(chǎn)工況下破裂甲醇工藝氣泄漏著火,繼而發(fā)生爆炸,造成該設備粉碎性破裂,罐體炸成 19塊,嚴重的人員傷亡,直接經(jīng)濟損失 165萬,裝置停工 12天。 ■ 起火的經(jīng)過 10月 2日 19時 45分 ,寧夏化工廠合成車間操作人員開始對 411 4116現(xiàn)場裝置進行巡檢,做好記錄后 ,到 4118K 1機房打掃衛(wèi)生。 19時 55分 ,中控操作人員抄完報表后,接到班長指令 ,到現(xiàn)場檢查巡查情況,在現(xiàn)場看到 4115V 1旁巡檢牌在“ 8”的位置,確認現(xiàn)場崗位已經(jīng)巡檢 ,便返回中控室向班長作匯報。此時,另一操作人員在4115V 4工號現(xiàn)場進行巡檢時感到有熱輻射,轉(zhuǎn)身看到 4115V 1甲醇分離罐中下部正在燃燒,隨后向 4118K 2號機房跑去,剛到機房東側(cè),聽到一聲巨響,甲醇分離罐發(fā)生爆炸,罐內(nèi)液體溢出,形成大面積燃燒,多處工藝管道向外噴射火焰,火勢迅速向四周蔓延,直接威脅到4115C1甲醇洗滌塔的安全 ■ 事故原因分析 這起火災是由爆炸引起的,爆炸原因系甲醇分離罐設計選材不當和制造方面的缺陷 ,由于介質(zhì)中硫化氫應力腐蝕與焊接氫共同作用,使罐壁出現(xiàn)裂口,導致泄漏的可燃物料遇靜電火花起火,空氣從裂口進入容器形成爆炸條件發(fā)生爆炸,引起多處工藝管道泄漏燃燒。其依據(jù)是: (一)設計選材不當。原甲醇分離罐為德國制造, 1996年 5月裝置大修期間更換新設備, 新罐由中國五環(huán)化學工業(yè)公司設計院設計。該罐原體積為 ,新罐擴容到 方米, 生產(chǎn)廠提供的使用工況是硫化氫濃度 %體積當量,設計選用武漢鋼鐵廠生產(chǎn)的 CF62高強鋼。在該罐的介質(zhì)工況條件下,選用 CF62高強鋼是不合適的。 (二)制造方面的缺陷。甲醇水分離罐屬于三類壓力容器,但制造廠只有二類壓力容器制造許可證,不具備制造此類設備的技術(shù)條件和資質(zhì)。該罐在制造時由勞動部門頒發(fā)了臨時三類容器制造證。封頭的沖壓、筒體卷筒是委托其它廠承擔的。事故發(fā)生后,通過對現(xiàn)場設備爆炸碎片的裂口分析及取樣檢驗,從爆點的縱焊縫斷面發(fā)現(xiàn)長 240毫米、深 30毫米的長弧形典型氫致裂紋缺陷, 說明焊接材料產(chǎn)生的熔敷金屬擴散氫控制不嚴,是該設備破裂的突破口。 ■ 事故教訓 (一)應加強對職工的崗位技能培訓,尤其要加強設備運行異常狀況下的應急處理培訓,提高預防和處理事故的能力。 (二)要抓好重要設備和備品配件的生產(chǎn)制造。在生產(chǎn)制造過程中要有人監(jiān)測,責任到人,入廠時要嚴格檢驗把關(guān),對設備本身有問題或工程質(zhì)量差的設備決不允許使用,對已經(jīng)使用的應及時整改,以消除事故隱患。 (三)對貯存硫化氫等腐蝕性較強的設備,必須嚴格監(jiān)控,同時強化現(xiàn)場用火管理,完善各項規(guī)章制度,針對薄弱環(huán)節(jié)制定相應的安全防范措施,并切實組織實施。 (四)化工裝置火災具有爆炸危險性大、燃燒面積大、撲救難度大、火災損失大和影響大的特點,轄區(qū)消防中隊要制訂詳細的滅火作戰(zhàn)方案,并經(jīng)常進行演練。在撲救化工裝置火災時,要實行統(tǒng)一指揮、積極聽取專業(yè)工程技術(shù)人員的意見,加強安全保護工作,保障火場供水,以滿足滅火工作的需要。
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