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引水發(fā)電洞回填、固結工程量超合同估算量原因分析的報告-資料下載頁

2025-03-23 08:12本頁面
  

【正文】 元 L備注:表格中打“/”單元孔數不夠布置檢查孔。 從該表可知,所以檢查孔注入量均小于5呂榮,滿足規(guī)范要求,固結灌漿質量達到設計要求。 灌漿后的質量評價引水發(fā)電洞整個灌漿嚴格按照設計、規(guī)范要求施工,施工現場資料齊全、完整,從現場施工到資料反映結果,灌漿后洞頂密實度增加,局部滲水有效封堵,整體灌漿效果良好。引水發(fā)電洞回填、固結灌漿超灌的原因分析+=,+= 。主要原因是圍巖類別發(fā)生很大變化和巖石破碎、裂隙發(fā)育、頂拱塌方嚴重和局部地下水活躍滲水嚴重所致。 圍巖類別變化原招標文件IV、%;調整后IV、%;調整后IV、是估算單耗量增加的主要原因。 揭露后巖石破碎、裂隙發(fā)育和頂拱塌方 1) 施工過程設計地質預報施工過程設計根據開挖進展情況進行了詳細的地質預報工作,確保了施工安全,具體預報通知見表71所示。表71 施工工程設計地質預報通知統(tǒng)計表樁號區(qū)間設計文件編號地質情況描述備注電洞0+020032GSYNZX1129有F9逆斷層,巖土破碎,極不穩(wěn)定電洞0+032050GSYNZX1131發(fā)育4組剪切裂隙,裂隙發(fā)育,為裂隙密集帶電洞0+050070GSYNZX1133發(fā)育3組剪切裂隙,局部巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+070080GSYNZX1138發(fā)育3組剪切裂隙,發(fā)育,破碎,裂隙密集帶電洞0+080090GSYNZX1139發(fā)育3組剪切裂隙,局部巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+090100GSYNZX1201發(fā)育3組剪切裂隙,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+100120GSYNZX1203發(fā)育3組剪切裂隙,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+120140GSYNZX1205發(fā)育3組剪切裂隙,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+140150GSYNZX1208發(fā)育3組剪切裂隙,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+150160GSYNZX1211發(fā)育3組剪切裂隙,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+160170GSYNZX1212發(fā)育3組剪切裂隙,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+170180GSYNZX1215發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,屬弱風化巖體電洞0+180200GSYNZX1218發(fā)育2組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,屬弱風化巖體電洞0+200220GSYNZX1220發(fā)育2組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,屬弱風化巖體電洞0+220240GSYNZX1224發(fā)育2組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+240260GSYNZX1229發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+260273GSYNZX1232發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+273290GSYNZX1223發(fā)育2組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體 電洞0+290310GSYNZX1221發(fā)育2組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+310330GSYNZX1219發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體 電洞0+330390GSYNZX1217發(fā)育4組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+390410GSYNZX1214發(fā)育4組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+410430GSYNZX1213發(fā)育4組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+430450GSYNZX1210發(fā)育4組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+450470GSYNZX1209發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+470480GSYNZX1207發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+490500GSYNZX1204發(fā)育3組剪切裂隙,裂隙極發(fā)育,巖體破碎,裂隙密集帶,屬弱風化巖體電洞0+500510GSYNZX1202巖性為破裂結構,節(jié)理發(fā)育,結構面組合切割,地下水出露2) 施工過程地質描述 經統(tǒng)計《地質缺陷聯合檢驗認定表》(共計26份)所描述的揭露后實際地質情況,與預報情況基本相符,個別區(qū)域比預報地質情況更差,比如上平洞頂拱大面積塌方。上平洞頂拱塌方統(tǒng)計見表72所示。表72 上平洞頂拱塌方統(tǒng)計表塌方部位塌方高度(m)塌方區(qū)域地質描述備注電洞0+019022頂部呈三角形,塌方為層間滑動,巖石破碎電洞0+043046頂部呈三角形,塌方為層間滑動,巖石破碎電洞0+053057頂部呈梯形,巖石為夾雜松散體,整體塌方電洞0+06005頂部呈梯形,巖石為夾雜松散體,整體塌方電洞0+130135頂部呈三角形,塌方為層間滑動,巖石破碎電洞0+148153頂部呈三角形,塌方為層間滑動,巖石破碎電洞0+193211間斷塌方,巖石破碎,夾雜松散體,有滲水電洞0+214250間斷塌方,巖石破碎,有層間滑動和松散體塌方備注:本表統(tǒng)計塌方高度在2m以上的部位,高度至開挖輪廓外相對高度。 地下水出露、滲水嚴重 整個下平洞埋設增加,地下水出露,滲水嚴重,從電洞0+330以后洞壁、洞頂均出現滲水通道,滲水量非常大,我部在施工過程在洞右側挖排水明渠進行引排,在洞外安裝2臺4吋潛水泵24小時進行抽排。綜上所述:引水發(fā)電洞回填、灌漿超合同估算單耗是由于圍巖地質原因引起,從設計圍堰圍巖類別增加、設計地質預報和實際描述及地下水出露等方面充分證明引水發(fā)電洞巖石條件差,特別是裂隙極發(fā)育,切割塊體小,裂隙密集。同時地下水出露,說明裂隙連通性好,連通深度遠遠超出固結灌漿的影響范圍。還有開挖過程幾處較大塌方,形成了較大空腔,雖采取二次埋管回填措施,但是脫空區(qū)依然存在,導致灌漿量超合同估算量是必然。20
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