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正文內(nèi)容

石油鉆井井隊現(xiàn)場壓制-資料下載頁

2025-01-19 10:31本頁面
  

【正文】 器(油管帽),用油管提油管懸掛器,發(fā)現(xiàn)油管懸掛器上部接頭( Φ89mm厚母)絲口被嚴(yán)重刺壞,僅有 4~5扣保持較好。懸掛器下端公扣斷裂,造成油管脫落。油管掛下部斷口處,被嚴(yán)重沖刷、腐蝕,斷口最薄處壁厚只有 2mm。 油管懸掛器上部接頭沖刷情況 ● 井口 接絲扣檢查。 用試壓堵塞器下至井口 ,注氣試壓,證實封閉良好。 繼續(xù)下放試壓堵塞器至井口第一根套管上部 ,注氣試壓,證實 ,這也是該井發(fā)生重大安全隱患的關(guān)鍵位置。 檢查懸掛器上部密封情況 檢查懸掛器與井口第一根套管之間的連接絲扣密封情況 ● 對漏點以下套管進(jìn)行檢查 提出試壓堵塞器,下封隔器至第一根套管中下部,隔開上部套管漏失處,往管內(nèi)灌滿清水,觀察水面無氣泡冒出,證明壓井后,用水泥封井非常成功,對下部套管竄進(jìn)行清水試壓10MPa,觀察 15min壓力不降,證明下部套管密封良好。 新 851井井口裝置受損分析(略) 油管懸掛器沖刷腐蝕情況 閥門體內(nèi)部沖刷腐蝕情況 采油樹總閘門內(nèi)部腐蝕情況 絲扣變徑部位已被嚴(yán)重腐蝕 35CrMr鋼螺紋(左)與不銹鋼螺紋(右)不同腐蝕情況 油管掛所斷裂的公扣殘留在第一根油管節(jié)箍里面 及時的壓井封井避免了井口的失控 從井口的檢查情況看,采油樹已經(jīng)受到了嚴(yán)重的刺損,如不及時壓井,或者是壓井后沒有封井,都有可能在較短的時間內(nèi)發(fā)生井口的崩毀。幸好及時地進(jìn)行了正確有效的壓井封井作業(yè),壓井中,在那樣高的壓力下進(jìn)行施工,井口又幸好沒有發(fā)生意外,避免造成嚴(yán)重的井噴失控事故,出現(xiàn)更為嚴(yán)重的搶險局面。說來有點后怕,也是萬幸。 腐蝕失效研究與認(rèn)識 井口裝置與管柱失效分析的研究 通過對新 851井井口裝置與管柱失效進(jìn)行觀察和初步分析認(rèn)為,僅僅通過傳統(tǒng)單一模式的腐蝕實驗分析,難以合理解釋井口裝置與管柱的腐蝕現(xiàn)象,難以科學(xué)分析其受損腐蝕失效的機(jī)理。必須用新的研究方法,找出腐蝕失效的根源,從而提出預(yù)防事故的有效措施。 研究的主要內(nèi)容 根據(jù)新 851井井口裝置與管柱受損情況的特點,主要進(jìn)行了以下幾個方面的研究: ● 化學(xué)腐蝕實驗研究與分析 ● 電化學(xué)腐蝕實驗研究與分析 ● 空氣動力學(xué)內(nèi)部流場特性特征的計算 ● 沖刷腐蝕的流體力學(xué)數(shù)值模擬分析計算 ● CO2沖刷腐蝕分析 基本結(jié)論 a. CO2腐蝕是最關(guān)鍵的因素 根據(jù) 《 新 851井天然氣分析報告 》 天然氣中的主要腐蝕氣體是 CO2。該井 CO2含量 %,水中的腐蝕介質(zhì) CO2為。 實驗證明,干燥的 CO2對金屬基本上沒有腐蝕作用。 CO2和水的共同作用,是造成新 851井井口裝置受損的關(guān)鍵因素。采油樹閥門、油(套)管懸掛器的材質(zhì)( 35CrMo鋼),由于不適應(yīng)氣質(zhì)中同時含 CO2 、水及微量硫化氫的環(huán)境條件,以致產(chǎn)生了嚴(yán)重腐蝕受損。 基本結(jié)論 b. 油管懸掛器斷裂的主要原因 ● HPI13Cr的油管接箍和材質(zhì)不同的 35CrMo鋼油管懸掛器接頭相連接,產(chǎn)生了陽極金屬 35CrMo鋼的腐蝕;油管接箍和油管懸掛接頭交接處存在電化學(xué)腐蝕;以及螺紋之間可能產(chǎn)生的摩震腐蝕。在上述各種腐蝕形態(tài)共存的情況下,導(dǎo)致油管懸掛器的螺紋迅速被腐蝕,強(qiáng)度下降,發(fā)生穿孔斷裂,導(dǎo)致全部油管斷落入井。 基本結(jié)論 b. 油管懸掛器斷裂的主要原因 ● 據(jù)此類推,由于新 851井的 ,也是采用了 35CrMo鋼與 HPI13Cr異質(zhì)接頭直接相連接,同樣出現(xiàn)了 35CrMo鋼加工的套管懸掛器的絲扣腐蝕,從而產(chǎn)生了天然氣泄露,造成了新 851井生產(chǎn)的重大安全隱患,導(dǎo)致被迫進(jìn)行壓井封井。 基本結(jié)論 b. 油管懸掛器斷裂的主要原因 ● 應(yīng)當(dāng)引起注意的是,在類似新 851井生產(chǎn)工況條件下,不能采用 35CrMo與 HPI13Cr異質(zhì)接頭連接,而應(yīng)該采用HPI13Cr或其他高級耐腐蝕的材質(zhì)(如不銹鋼或鎳鉻合金材質(zhì)等)全部代替 35CrMo材質(zhì)。 基本結(jié)論 c. 閥門、油管懸掛器過流面幾何尺寸變徑因素 根據(jù)空氣動力學(xué)進(jìn)行的數(shù)值模擬表明,井口出口壓力無論是在 62MPa或是在 49MPa時,新 851井的油管 油管懸掛器、 油管懸掛器 油管帽部位、采油樹閥門處,都是氣體流動變化比較劇烈而發(fā)生沖刷腐蝕比較嚴(yán)重的部位。這在現(xiàn)場實物剖析檢查中已得到證實。 基本結(jié)論 d. 大流量的氣、液、砂三相流沖刷因素 新 851井的天然氣中,大流量的液滴、巖屑砂粒、重晶石粉顆粒,高速撞擊過流面的硬質(zhì)點,造成氣、液、砂三相流沖刷,產(chǎn)生磨損腐蝕。 基本結(jié)論 e. 基材質(zhì)量不高和加工中存在的問題 新 851井閥門體和油管懸掛器基材鋼的加工純凈度不高、夾雜多、硬度和耐磨性不高、存在堆焊殘余拉應(yīng)力等,是產(chǎn)生孔蝕、應(yīng)力腐蝕,出現(xiàn)裂紋和磨損腐蝕的內(nèi)因。 1 基本情況 2 難度及風(fēng)險 3 壓井封井設(shè)計 4 壓井封井準(zhǔn)備 5 壓井封井施工 6 井口竄漏檢查 7 壓井封井基本經(jīng)驗 7 壓井封井基本經(jīng)驗 新 851井壓井封井施工,完全是按照壓井施工設(shè)計進(jìn)行的,沒有出現(xiàn)任何異常,結(jié)果近乎理想、完美。這與 對險情和復(fù)雜情況的正確分析判斷,領(lǐng)導(dǎo)的正確決策,周密細(xì)致的施工設(shè)計方案,強(qiáng)有力的組織指揮系統(tǒng),優(yōu)秀的施工隊伍,大量扎實的施工準(zhǔn)備,以及政府和上級的大力支持是分不開的。 新場氣田新 851井搶險壓井封井獲得圓滿成功后,受到了中石化、中石油領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚。 中石油總公司發(fā)來賀電。中石化總經(jīng)理李毅中親自到現(xiàn)場祝賀,并主持召開慶功大會,給壓井、壓井封井畫上了一個圓滿的句號。 李毅中要求,要把新 851壓井經(jīng)驗作為一本教科書進(jìn)行推廣。一本以新 851搶險壓井為主要內(nèi)容的精裝書,已由石化出版社正式出版,公開發(fā)行。 謝謝大家
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