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萬噸年氣分裝置生產(chǎn)運行及問題分析論-資料下載頁

2025-01-14 23:44本頁面
  

【正文】 2 熱媒水回水出裝置 至凝結(jié)水罐D(zhuǎn)306 3圖4 動改后E304/2加熱線流程圖1熱媒水進裝置閥;2塔304底換熱器(E304/2);3熱媒水回水出裝置閥 高速泵易憋壓 本裝置脫丙烷塔、脫乙烷塔進料分別采用了國產(chǎn)立式高速離心泵作為進料泵,該泵性能優(yōu)良,轉(zhuǎn)速高,出口壓力也較高,在裝置低負(fù)荷運行情況下,泵轉(zhuǎn)速不變,泵出口閥后的進料控制閥組處于微開狀態(tài),因泵出口壓力很高,此時,泵出口很容易憋壓,管線震動劇烈,威脅著裝置的安全生產(chǎn)。 通過一年來的運行總結(jié),我們采取了進料控制閥組稍開付線操作,以保證泵出口有一定的量通過,防止憋壓現(xiàn)象發(fā)生。采取此措施后,處理量較低時,無法調(diào)節(jié)進料量,同時為了避免在緊急停風(fēng)、停電情況下,高速泵憋壓,在此建議把脫丙烷塔、脫乙烷塔進料控制閥由風(fēng)開閥改為風(fēng)關(guān)閥,這樣裝置停風(fēng)、停電時兩控制閥處于全開狀態(tài),而避免了高速泵憋壓,免除了后患。 PRC303選型偏小 脫乙烷塔頂回流罐D(zhuǎn)303頂壓控閥,是調(diào)節(jié)該塔壓力的控制手段,設(shè)計時,D303頂間斷性的排放瓦斯至高壓瓦斯管網(wǎng)。通過一年來的操作看,因原料中碳二含量較高,D303頂壓控閥PRC303基本處于經(jīng)常開啟狀態(tài),且排放量較大,原設(shè)計閥型直徑為DN25,因滿足不了瓦斯量的通過,經(jīng)常要開付線來排放,且閥體經(jīng)常結(jié)霜。筆者認(rèn)為需將此閥更換,建議將閥體通經(jīng)改為40DN,擴大通經(jīng)以利于生產(chǎn)。4 結(jié)束語(1) 本廠Ⅱ套氣分采用常規(guī)流程,進行液化氣分離,通過一年多的運行表明,各塔工藝操作參數(shù)均達到設(shè)計要求,產(chǎn)品質(zhì)量也達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。(2) 常規(guī)流程有很多優(yōu)于熱泵流程的地方:開停工簡單、操作容易掌握、儀表調(diào)節(jié)反應(yīng)快及減少大型機組操作費用和一次性投資。(3) 丙烯塔采用華東理工大學(xué)的新成果—導(dǎo)向浮閥塔盤,不但提高了裝置處理能力,分離效果也明顯提高。在輕質(zhì)裂解氣的分離中,這種導(dǎo)向浮閥塔盤優(yōu)于圓浮閥塔盤,值得應(yīng)用推廣。(4) 充分利用本廠的低溫?zé)嵩础獰崦剿?使本裝置的綜合能耗大大降低。1998,低于全國同類裝置平均水平,降低了裝置的加工成本。參考文獻1 九江石油化工總廠設(shè)計院 中國石化九江石化總廠16萬噸/年氣體分餾裝置初步設(shè)計 上冊 19962 張德義等 煉油生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編 南京:南京南煉印刷廠1998:355 356附作者簡介李美英:1991年畢業(yè)于北京石油化工??茖W(xué)校(現(xiàn)北京石油化工學(xué)院)化學(xué)工程專業(yè),同年分配到九江石化總廠工作,1999年12月取得工藝工程師任職資格,現(xiàn)任中石化股份公司九江分公司氣分車間工藝工程師。7
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