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20xx年化工廠實(shí)踐心得體會六篇(通用)-資料下載頁

2025-08-13 01:22本頁面
  

【正文】 體從尾氣管導(dǎo)出再從回收段底部導(dǎo)入回收清洗塔,由清洗塔頂部加入與回收塔加入的軟水再一次逆流吸收,使co2含量降到≤%,氣體由清洗塔尾氣管導(dǎo)出,經(jīng)氣水分離除去水后進(jìn)入壓縮機(jī)進(jìn)行三段壓縮。濃氨水()由副塔進(jìn)入與碳化主塔出口氣中的co2反應(yīng)生成碳酸氫氨溶液,再用泵從塔底抽出。,進(jìn)一步吸收變換氣中的co2而生成碳酸氫氨懸浮液,由塔底取出進(jìn)入稠厚器供離心機(jī)分離。,由塔頂加入清洗塔的溢流管由回收塔頂部進(jìn)入回收塔。清洗回收固定副塔出口氣中的氨與二氧化碳,由固定副塔頂部加入吸收二氧化碳和氨后,稀氨水壓往吸收回收清洗塔。,通過自動氣動薄膜閥壓往稀氨水儲槽。尿素合成尿素生產(chǎn)采用水溶液全循環(huán)改良c法。整個流程包括:二氧化碳的壓縮,氨的凈化和輸送,尿素的合成,一段循環(huán),二段循環(huán),蒸發(fā)和造粘,尾氣吸收與解吸。由合成車間脫碳工序送來的co2在總管先加氧混合,%(v/v)。其目的是防止尿素合成塔不銹鋼襯里的腐蝕,因此要測定co2中氧含量,保證緩蝕效果。二氧化碳在分離器中除去水份后進(jìn)入壓縮機(jī),經(jīng)過壓縮,壓力達(dá)到21mpa,溫度升至100——130℃,然后直接送入尿素合成塔?!妗K冗M(jìn)入液氨過濾器,除去雜質(zhì),然后進(jìn)入液氨緩沖槽。來自一段循環(huán)系統(tǒng)回收的液氨,從氨冷器流入液氨緩沖槽。其中一部分(正常為60%)用作一段吸收塔的回流氨。另一部分溢出氨緩沖槽,進(jìn)入原料室與新鮮氨混合后引進(jìn)高壓液氨泵入口。掖氨加壓至20——21mpa后,進(jìn)入氨預(yù)熱器預(yù)熱至40——55℃,然后進(jìn)入尿素合成塔。由co2壓縮機(jī)五段送來的co2經(jīng)高壓泵加壓與預(yù)熱器來的液氨和一段甲銨泵送來的甲銨液一起進(jìn)入合成塔的混合器。使co2和nh3發(fā)生反應(yīng),約90%的co2生成氨基甲酸鉸,在170—180℃時氨基甲酸銨脫水生成尿素。其反應(yīng)如下:在合成塔出口管線,取合成塔內(nèi)熔融物進(jìn)行分析,了解尿素合成的址料比、轉(zhuǎn)化率及設(shè)備腐蝕情況。從尿素合成塔出來的混合物進(jìn)入預(yù)分離器進(jìn)行氣液分離。分離出來的氣體送往一段吸收塔,預(yù)分離器的底部溶液用蒸氣循環(huán)加熱至160℃進(jìn)入預(yù)精餾塔,再經(jīng)一段循環(huán)分解分離器進(jìn)行氣報分離。分離出來的溶液進(jìn)入二段循環(huán)系統(tǒng)。氣體(nhco2h20)溫度約160℃送至一段蒸發(fā)加熱分離器下部進(jìn)行熱交換,部分氣體冷凝。出換熱器的氣相混合物溫度約為125℃,返回與預(yù)分離器的氣相匯合后進(jìn)入一段吸收塔的下部鼓泡段。其中95%(重)以上的co2和絕大部分水蒸氣及部分nh3被鼓泡段吸收液吸收,形成甲銨液。甲銨液道往一段甲銨泵加壓后返回合成塔。化工廠實(shí)習(xí)心得體會5化工廠實(shí)踐心得體會篇六一、實(shí)習(xí)簡述x年7月11日出發(fā)到化工廠認(rèn)識實(shí)習(xí),這次能有機(jī)會到株化實(shí)習(xí),我感到非常榮幸。雖然只有10天的時間,但是在這段時間里,在帶隊老師和工人師傅的幫助和指導(dǎo)下,對于一些平常理論的東西,有了感性的認(rèn)識,感覺受益匪淺。這對我們以后的學(xué)習(xí)和工作有很大的幫助,我在此感謝學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)和老師能給我們這樣一次學(xué)習(xí)的機(jī)會,也感謝老師和各位工人師傅的悉心指導(dǎo)。二、實(shí)習(xí)過程介紹7月11日,所有的同學(xué)集中到一個教室里,工廠的技術(shù)骨干師傅給我們講了化工廠的安全問題。原來在學(xué)習(xí)中也知道化工產(chǎn)品中有很多危險性很大,但通過工人師傅的講解,我們還是很震撼,尤其是她講的那些事故實(shí)例,更是讓我們嚇了一跳,也提醒了我們應(yīng)該更加注意安全?;S生產(chǎn)硫酸用的soso3等易引起中毒,nh3容易發(fā)生爆炸,對人體傷害極大,還有燒堿制備過程中的氯水、氯化氫、氫氣等都極易造成事故。我們?nèi)ブ昊瘜?shí)習(xí)的三個班專業(yè)是分析檢測方向的,所以12日這天工人師傅重點(diǎn)給我們講解了化工產(chǎn)品的質(zhì)量檢測。12日下午講了化工廠的環(huán)保問題,對于一個化工廠來說,環(huán)保是這個企業(yè)生存不可忽視的關(guān)鍵。環(huán)保主要涉及到硫酸尾氣處理、硫酸污水處理、鈦白污水處理。12日工人師傅還給我們介紹了株化的三大支柱產(chǎn)業(yè)——硫酸工業(yè)、鈦白粉、燒堿工業(yè)的工藝流程。到此,認(rèn)識實(shí)習(xí)的理論部分全部講解完了,接下來就是進(jìn)廠參觀了,我們大家都很期待,作為一個化工人,我們這是第一次進(jìn)化工廠。13日上午在工人師傅的帶領(lǐng)下,我們分別參觀了鈦白粉生產(chǎn)車間,硫酸生產(chǎn)工廠和燒堿制備車間,工廠并沒有我們想像的那么好,我們沒有看到那種自動化生產(chǎn)設(shè)備,看到的只是五六十年代的一些破爛的設(shè)備。上下樓梯的時候也得小心翼翼,擔(dān)心會把他們那些生銹破爛的鋼鐵樓梯踩斷翻下去,那就得不償失了。工廠上空灰蒙蒙的一片,能見度不見煙囪頂。最讓人受不了的是那種味道,那不是刺鼻,那是相當(dāng)?shù)拇瘫牵瑂ohcl、clnh3,什么都有,有一種窒息的感覺。我們從工廠一條干道旁邊經(jīng)過的時候,看到旁邊一根管道有個小口突突地向外冒黃色的氣體,肯定是cl2,多危險啊!工廠的工人也真是令人敬佩,在這樣艱苦的環(huán)境下也忘我地工作,我們一定要向他們學(xué)習(xí),為社會主義的騰飛做貢獻(xiàn)。7月115是周末,休息兩天。7月16日參觀了工廠的h2so4廢水處理工序和堿液廢水處理。在巨大的h2so4廢水處理池里,盛著深不見底、黑如墨汁、熱浪翻滾的h2so4廢水,看著實(shí)在恐怖。經(jīng)過多道工序后,最后流出來的是清澈如泉水的絲絲細(xì)流,讓我們感慨科技的力量啊!這么舊的設(shè)備能做的這么好,讓我們更加堅定了學(xué)習(xí)科技的信心。7月17日到19日三天定點(diǎn)到各個車間實(shí)習(xí)分析檢測,五人一組,我被分到了磷肥廠實(shí)習(xí)。在磷肥廠,分析師主要是分析磷礦品位(磷礦中的有效磷)和磷肥中的磷含量。我們四個人(有一個同學(xué)早回家了)分析了磷礦粉中p2o5的含量,經(jīng)過一個上午的奮戰(zhàn),到中午12點(diǎn)時,我們終于搞定了,%,標(biāo)準(zhǔn)含量=%,我們已經(jīng)非常高興了。我想誤差主要是那分析天平造成的,我們實(shí)驗(yàn)室用的是電子天平,雖然上課時老師介紹過分析天平,但沒使用過,所以對那東西不太會使用,稱量就花了將近半小時。都什么年代了,還使用分析天平,我看了生產(chǎn)日期,1987年出廠的,看起來像古董。我問那兒的分析主任為什么不換電子天平,四臺分析天平換成一臺電子天平就足夠使用了,他說工廠沒錢。我當(dāng)時愕然,電子天平能值多少錢?化工廠實(shí)習(xí)心得體會3
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