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正文內(nèi)容

20xx磨床試用期后工作總結(jié)2(編輯修改稿)

2024-11-18 23:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 觸器km2便得電吸合,此時砂輪機工
作,打上刀開關(guān)qs2接通,冷卻泵電動機和砂輪機可同時工作。打下刀開關(guān)qs2斷開,則停止
冷卻泵電動機;按下停止按鈕sb5,即可使這兩臺電動機停止工作。
④. 砂輪升降電動
機4m的控制:升降運行在工作中,如果需操作升降電動機做升降運動時,按下點動按鈕sb6
即可升,按下sb7即可降;停止升降時,只要松開按鈕即可停止工作。
⑤. 電磁工作臺的
控制:如需操動電磁工作臺時,把工件放在工作臺上,按下按鈕sb8后接觸器km5吸合,從
而把直流電110v電壓接入工作臺內(nèi)部線圈中,使磁通與工件形成封閉回路因此就把工件牢牢
地吸住,以便對工件進行加工。當按下sb9后,電磁工作臺便失去吸力。有時其本身存在剩
磁,為了去磁可按下按鈕sb10,使接觸器km6得電吸合,把反向直流電通入工作臺,進行退
磁,待退完磁后松開sb10按鈕即可將工件拿出。
⑥.電源的關(guān)斷:在
磨床工作中,按下控制電路總開關(guān)sb1,可斷開36v控制電壓,控制電路失電,控制所有電
機停止工作。打下總輸入開關(guān)qs1使qs1關(guān)斷,關(guān)斷所有電路的供電。
①.領(lǐng)取實習(xí)指導(dǎo)
書,對進行的磨床原理圖進行學(xué)習(xí)研究。 ②.按電路圖連接好電路。
③.對連接好的電
路進行檢測,排除故障。 ④.通電試驗,如果還有故障,則進行修正。 ⑤.老師驗收,試驗
完成。 七、規(guī)范線路
篇二:h238平面磨床故障檢修總結(jié)珍貴!
h238
平面磨床故障檢修總結(jié)
h238平面磨床是我廠“精、大、稀、關(guān)”設(shè)備之一,使用頻率一直很高。最近兩個月多次出
現(xiàn)機械和電氣故障,給金工車間生產(chǎn)帶來了一定影響。將維修期間出現(xiàn)的各類故障和排查情
況予以匯總,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),增益維修視野。
前期主要維修工作
集中在磨床電機上,由于電機噪音過大,運轉(zhuǎn)時外殼溫度升溫過快,考慮到電機使用周期較
長,更換了新電機。
磨床試運行期間,
噪音減小,一周后又出現(xiàn)了工作臺不換向,磨床不能手動控制等故障,我們通過油箱換油,
更換電磁溢流換向閥以及檢查清洗網(wǎng)狀過濾網(wǎng)等手段將問題初步得到了解決。
很快,磨床又出現(xiàn)
了新問題,表象是“負載過大”,電機運行幾分鐘后出現(xiàn)了和第一次檢修相同的問題,溫升過
快外殼溫度較高,由于考慮到是新購電機,且通過電工驗證電機無任何問題,我們就著重對
液壓油路,液壓管道和液壓元件進行了重點排查,依次對手動換向閥,電磁換向閥,溢流閥,
單向閥,壓力表,進、出口油管以及過濾網(wǎng)挨個排查,清洗工作進行了兩次,仍然未發(fā)現(xiàn)問
題。電機空載后問題仍然存在,聯(lián)系煉化裝備研究所技術(shù)人員進行液壓指導(dǎo),按圖索驥把液
壓原理圖進行了一番梳理,初步判斷可能是電機聯(lián)動和互鎖問題,我們對三個電機進行了運
轉(zhuǎn)驗證,沒有解決故障。至此,維修思路進入了死胡同,所有檢修和清洗的液壓系統(tǒng)和部件
都沒有問題。后期聯(lián)系蘭州機床廠液壓指導(dǎo)人員進行入廠幫忙,將整個維修思路和過
程梳理了一遍,大家基本排除了電機原因,最后發(fā)現(xiàn)油箱進口溢流閥底部處安裝的單向閥出
現(xiàn)了問題,我們以前多次清洗檢查過,但對于溢流閥的密封機理和故障排除不明了,并沒有
發(fā)現(xiàn)卡死問題:單向閥出口卡簧磨損致使單向閥卡死,液流從油箱進口流向單向閥閥芯出現(xiàn)
憋壓,致使電機出現(xiàn)“負載過大”的表象。
由于磨床長周期運
行,故障頻發(fā),多個部位都出現(xiàn)了問題,已經(jīng)上升為綜合性的液壓問題,我們對問題的癥結(jié)
和根本原因沒有把握住大方向,采取了“問題在哪里,檢修指向哪”的保守片面
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