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正文內(nèi)容

氣化車間演講稿匯編(編輯修改稿)

2024-11-15 22:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 把泵向前移3米(有地方),縮短進(jìn)口管長度并加一個φ920mm800mm的過濾罐(出口管的位置高于進(jìn)口管);如果這個方案暫時解決不了,暫時在進(jìn)口閥門后加一個小的過濾罐(φ400mm500mm),內(nèi)加8目的過濾網(wǎng),過濾網(wǎng)前加一個DN150的閥門,這樣也可以減少泵進(jìn)口堵塞。要做好設(shè)備技術(shù)員和維修班長的工作銜接,設(shè)備技術(shù)員八點一上班就要和工藝技術(shù)員溝通維修內(nèi)容,然后開檢修工作票(有些工作還要附圖),做好工作票后還要機(jī)動部審核,等送到維修班組,交代好后,最快也要3040分鐘,等維修班組長布置好任務(wù)后,維修工到工作現(xiàn)場基本在9點左右,再做準(zhǔn)備工作和領(lǐng)好料后,大概在9:30分左右,工作時間不長就到了吃飯時間(11:30分),上午能完成2個小時的工作量就不錯了。能否在技術(shù)員辦理工作票之前,跟維修班組長交待一下當(dāng)天的主要工作,讓維修工先到現(xiàn)場做準(zhǔn)備工作,等各種票證一到,馬上就能進(jìn)行實質(zhì)性的工作,這樣就能提高效率。對多次重復(fù)出現(xiàn)的問題要組織攻關(guān)小組限期進(jìn)行解決(像P1204激冷水泵機(jī)封漏)。要給維修班長和車間技術(shù)員一定權(quán)力,對維修工進(jìn)行工時考核,調(diào)動維修工的積極性,激勵他們主動找活干,而不是像現(xiàn)在干好干壞一個樣,干多干少一個樣。加大對包機(jī)人的考核力度,特別是對包機(jī)好的要加大獎勵。在氣化車間學(xué)習(xí)和工作了一個月,我感覺氣化車間是一個團(tuán)結(jié)、務(wù)實、充滿青春活力的集體,大家相處的非常融洽,當(dāng)生產(chǎn)有問題時,都能積極發(fā)表自己的觀點,共同找出一個合適的切入點進(jìn)行解決,相互協(xié)作的精神非常好,我想這就是班組建設(shè)的成果,我應(yīng)該向他們學(xué)習(xí)。以上是我在氣化車間學(xué)習(xí)時期的工作總結(jié),請各位領(lǐng)導(dǎo)給與指導(dǎo)和幫助。 第四篇:氣化車間試車問題小結(jié)1氣化裝置試車以來出現(xiàn)的問題小結(jié)及采取的措施自從去年10月28日12:39分氣化首次投料成功運行至2011年3月19日24:00分,氣化裝置試車已有143天,其中A氣化爐累計運行790小時;B氣化爐累計運行1336小時;C氣化爐累計運行63小時。為了維護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,從公司領(lǐng)導(dǎo)到車間員工,吃住在公司,夜以繼日,加班加點,付出了很多艱辛,犧牲了寶貴的時間,取得了今天豐碩的成果,使華能集團(tuán)在煤化工同類裝置中贏得了驕人的佳績,成績令人自豪,但是我們在試車過程中也曝露出很多問題,很值得我們總結(jié)、改進(jìn),下面我就氣化裝置試車以來發(fā)生和存在的問題匯總?cè)缦拢阂弧?02磨煤、制漿系統(tǒng)助溶劑石灰石系統(tǒng)添加運行不正常,圓盤喂料機(jī)給料量控制不均勻,量小就不下料了,量大就會造成螺旋輸送機(jī)堵料,將石灰石從螺旋輸送機(jī)頂蓋處頂出來,就這一系統(tǒng)我們將繼續(xù)調(diào)試圓盤喂料機(jī)的運行;磨煤機(jī)入口溜槽頻繁堵塞,一度造成大煤漿槽液位處于低液位運行,究其原因是由于我們的操作人員無運行經(jīng)驗,在啟動磨機(jī)的操作中方法不得當(dāng),給煤量和給水量控制幅度過大造成的,之后,經(jīng)過車間現(xiàn)場培訓(xùn)和實操練習(xí)已基本得到解決;三臺磨煤機(jī)都不同程度的經(jīng)常出現(xiàn)軸承溫度高,這是磨煤機(jī)當(dāng)時安裝時就存在軸瓦間隙不合適,由十三化建反復(fù)刮瓦修復(fù)后回裝,基本可以運行,但最終問題還未得到徹底解決;三臺磨煤機(jī)小齒輪軸承燒,究其原因是大部分人員無運行經(jīng)驗,尤其設(shè)備人員整天忙于檢修,無法顧及到運行設(shè)備的維護(hù)和管理,屬設(shè)備管理不到位,軸承缺油造成的;三臺低壓膈膜煤漿泵故障率高,打量不足,經(jīng)常出現(xiàn)膈膜破損的現(xiàn)象,此泵從安裝到試運行存在打量不足、缸體超壓、隔膜破損、單向閥堵塞等問題一直未得到徹底有效解決,雖然聯(lián)系廠家人員前來調(diào)試解決問題,但都因為調(diào)試人員水平有限,無法徹底解決此類問題而告終。經(jīng)過運行和拆檢檢查發(fā)現(xiàn)(1)運行中缸體超壓或壓力不回零,我個人認(rèn)為可能是推進(jìn)液油系統(tǒng)設(shè)計存在問題造成的,應(yīng)由廠家設(shè)計人員再次診斷調(diào)試;(2)疏通管道時發(fā)現(xiàn)煤漿中存在大量鐵絲片(估計是煤種帶入),此鐵絲片混入煤漿中極有可能造成隔膜破損,我們考慮應(yīng)從源頭——原料煤種清除鐵絲等金屬物(如在原料煤輸送皮帶上多增加除鐵器等措施);(3)對低壓煤漿泵存在的諸多問題我個人認(rèn)為應(yīng)從設(shè)計、安裝、調(diào)試等多方面考慮解決,也可咨詢其他運行廠家。二、703氣化系統(tǒng)煤漿管線和鎖斗泄壓管線振動較大,存在安全隱患,為此,公司領(lǐng)導(dǎo)已組織技術(shù)部、機(jī)修車間和氣化車間等部門多次進(jìn)行加固,現(xiàn)在煤漿管線的振動已基本得以解決,但還有輕微振動;鎖斗泄壓管線的振動雖然已加固多次,但是在鎖斗泄壓過程中還存在較大振動和聲響,此項工作正在處理中;燒嘴冷卻水系統(tǒng)冷卻水流量計FT1320指示不準(zhǔn),一致未得到有效解決和聯(lián)鎖投用,原因是儀表認(rèn)為此表負(fù)壓側(cè)一直處于負(fù)壓,水未充滿取壓管,造成流量計無法正確顯示,此前,雖已改造過管路,但未得到有效解決,還需要儀表專業(yè)人員繼續(xù)努力解決;三臺氣化爐爐壁超溫,其中A爐在升溫過程中錐體托盤溫度高,B氣化爐在運行中拱頂溫度較高,最高370℃,C爐運行中爐壁溫度停車時高達(dá)520℃以上,究其原因,除C爐是由于測溫?zé)崤继幐Z氣超溫較嚴(yán)重外,其余問題不大,停車后我公司立即組織十三化建和爐磚廠家共同研究解決方案,采取局部修補爐磚的措施將問題得以解決,目前A、B爐運行正常,C爐爐磚修補后還未試運行;三臺鎖斗循環(huán)泵在運行中機(jī)封損壞頻繁,究其原因,我個人認(rèn)為(1)燒嘴霧化不好,水中飛灰較多,造成入鎖斗循環(huán)泵介質(zhì)中的固含量較多,對機(jī)封磨損嚴(yán)重;(2)機(jī)泵密封水投用不正常,密封水管路未保溫,冬天易凍,致使密封水未加進(jìn)去或加量不足,磨損機(jī)封;(3)設(shè)備維護(hù)不到位,潤滑油中混入灰水,潤滑效果不好,溫度過高;(4)鎖斗隔離檢修后,投用充壓不當(dāng),再次損壞機(jī)封; 對此,我們及時分析原因,改進(jìn)投用鎖斗方法,加強(qiáng)巡檢和設(shè)備的維護(hù),確保密封水加量和潤滑油正常;運行、停車中發(fā)現(xiàn)鎖斗程控閥KV131KV131KV1315閥桿都有斷裂現(xiàn)象,分析原因(1)冬天管路結(jié)冰,閥門動作時扭矩過大,造成閥桿斷裂;(2)閥門設(shè)計時,材質(zhì)和承受扭矩偏小,實際運
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