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正文內(nèi)容

長北氣田已完成分支水平井施工情況跟蹤分析(編輯修改稿)

2025-07-26 05:31 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 壁鉆具組合,第二次才把斜向器座放到位。與CB11井相同,用了兩趟鉆完成開窗側(cè)鉆。開窗井段為33533359米,側(cè)鉆井段為33593365米。泥漿槽內(nèi)的磁鐵回收到18kg的鐵屑,理論計算開窗切削的鐵屑量應(yīng)為97kg,可見有大量的鐵屑是不能隨泥漿循環(huán)返到井口的。8 1/2井眼Leg2鉆井與Leg1的設(shè)計相同,Leg2的2000米設(shè)計井眼軌跡處于產(chǎn)層的上部,到軌跡末段降至產(chǎn)層底部。用了6趟鉆鉆達井深4751米,段長為1386米,所用鉆頭均為硬質(zhì)合金齒三牙輪鉆頭。當鉆達4331米時由于不能實現(xiàn)滑動鉆井而起鉆。在井深3391到4329米,自上而下用LWD劃眼測井,測量項目有GR/Res/Den/Neu/ACAL。在井深鉆達4350米時加入1%的Cosco潤滑劑,對降低摩阻、扭矩和給鉆頭傳壓起到了很好的作用,也提高了鉆井中的ROP。當井深鉆到4751米時,由于扭矩峰值高起鉆,在起鉆時有多處井段遇阻嚴重,必須倒劃眼才能通過,鉆柱起出后發(fā)現(xiàn)BHA上部的鉆桿有多處壓彎。Leg2鉆遇了三處大段的泥巖,它們分別是40504190(140米)、42904380(90米)和45704751(181米,碳質(zhì)泥巖),由于泥巖段井眼失穩(wěn),導(dǎo)致通井修正井眼的鉆具在通井時十分困難,多處井段需反復(fù)劃眼方能通過,起鉆后發(fā)現(xiàn)震擊器以下30米鉆柱落井,考慮到多段泥巖段井眼失穩(wěn),決定側(cè)鉆。8 1/2井眼Leg2ST1鉆井第一次在3871米用PDC鉆頭裸眼側(cè)鉆未成后(由于螺桿鉆具的扶正套),在3813米側(cè)鉆成功。從井深3813米到5031米,1218米進尺共用了9趟鉆。最后一趟鉆鉆到產(chǎn)層底部的煤層。該側(cè)鉆井段位于Leg2的軌跡的下方,試圖避開Leg2鉆遇的泥巖段,但并沒有避開,在46154690(75米)、48105020(30米)、50205031(11米,碳質(zhì)泥巖/煤)鉆遇了3個泥巖段。當泥漿密度加到11Kpa/m時發(fā)生井漏,在CB21井也有同樣的情況,說明該密度可能是鉆井過程中泥漿密度窗口的上限值。Cosco潤滑劑的減阻效果得到進一步的證實。在旋轉(zhuǎn)鉆井模式下,用AGS(可變徑穩(wěn)定器)進行井斜控制取得了很好的效果。由于鉆遇多個泥巖段,Leg2ST1沒能達到設(shè)計的長度。用于9 5/8套管開窗側(cè)鉆的Baker斜向器一次回收成功。為了能順利下入生產(chǎn)側(cè)井工具,決定在Leg1中下入7預(yù)鉆孔篩管。在下入7預(yù)鉆孔篩管前的通井作業(yè)中,在井深39004000米的泥巖段曾多次短起下,由于井眼情況不好,決定只下入600米左右的篩管。篩管下入井深為33803998米,與9 5/8重疊20米,沒下懸掛器和封隔器,在39003980米泥巖井段時下壓100噸才將篩管下入。通過7預(yù)鉆孔篩管下入時的數(shù)據(jù)計算,實際的摩阻系數(shù)要比事前模擬時用的摩阻系數(shù)大得多。4 1/2油管完井在第一次4 1/2完井管柱下入到1957米時突然遇阻封隔器在井深1500米處提前座封,經(jīng)多次解封失敗以后,從1488米處割斷并起出封隔器以上部分的油管,磨銑封隔器,測井徑,測得9 5/8套管最嚴重的磨損段在井深2322352372716和3050米處。造斜段井深131481491505米處的磨損分別為5 mm, mm。再次進行水泥膠結(jié)測井確認了9 5/8套管水泥返高為1125米,針對以上情況經(jīng)有關(guān)各方面討論和用StressCheck模擬計算,決定不再對9 5/8套管的磨損做強度補救,直接下入4 1/2油管完井完井,經(jīng)漏失試驗4 1/2油管和9 5/8套管之間環(huán)空成功試壓到23Mpa。 CB21井CB21井是長北氣田完成的第四口雙分支水平井,該井于2006年8月3日就位,2007年2月16日完井,共計202天,井深7935米,比設(shè)計滯后37天。該井8 1/2井眼刷新的三項鉆井記錄:1)由于鉆遇不穩(wěn)定泥巖,8 1/2井眼水平段比設(shè)計長度多鉆了534米。2)在兩個8 1/2分支井眼內(nèi)均下入了7預(yù)鉆孔篩管。3)成功地用鉆桿送入的方式將專用成象測井工具送入到8 1/2分支井眼內(nèi)并進行測井。12 1/4井眼KOP為1190米,以后持續(xù)造斜,順利鉆穿產(chǎn)層上部煤層后,在井深3406米進入產(chǎn)層著陸,井斜角88186。 9 5/8套管下達到3401米(進入產(chǎn)層的垂深為2米),水泥返高2000米。8 1/2第一分支水平井開始井段用渦輪加孕鑲齒鉆頭造斜,其后均采用導(dǎo)向螺桿鉆具組合和三牙輪鉆頭鉆井,由于鉆遇不穩(wěn)定泥巖,在井深4415米處被迫起鉆,第一分支水平段長1015米。裸眼側(cè)鉆Leg1ST,鉆到井深5425米結(jié)束,Leg1ST井眼長度為1513米。在9 5/8套管內(nèi)下入斜向器(斜向器位于產(chǎn)層頂部以下垂深1米處)開窗側(cè)鉆第二分支,第二分支水平段完鉆井深5324米,長度為2006米。這樣,8 1/2井眼三個分支的總長度達到4534米。7預(yù)鉆孔篩管分別下入到第一分支水平井和第二分支水平井內(nèi),以封固泥巖不穩(wěn)定井段。 4 1/2油管下入到9 5/8套管內(nèi)完井。井眼數(shù)據(jù):井段套管井眼尺寸()井深(m)/段長(m)尺寸()下深(m)2634/34203316657/62313 3/865412 1/43406/27839 5/834018 1/2 L134014415/10158 1/2 L1 ST39125425/15138 1/2 L233545360/2006各井段作業(yè)天數(shù):作業(yè)內(nèi)容設(shè)計天數(shù)實際天數(shù)16井眼鉆井13 3/8套管固井12 1/4井眼鉆井499 5/8套管固井98 1/2井眼鉆井(Leg1)44Leg134合計Leg1ST9 5/8套管開窗側(cè)鉆8 1/2井眼鉆井(Leg2)4441Leg2下入7預(yù)鉆孔篩管1斜向器回收Leg1重入,測井,下入7預(yù)鉆孔篩管6下4 1/2完井管柱16井眼鉆井:用一個鉆頭鉆完全井段,為了改善鉆井時的軸向振動和提高機械鉆速,在BHA中加入了減振器和9 5/8螺桿鉆具。為了防止井眼沖刷,在井深60米前的軟地層排量控制在2000升/分鐘以內(nèi),其后逐步增加,到井深100米時達到3300升/分鐘。鉆井到井深498米處遇到劇烈的扭矩波動,將鉆具提離井底后打入10米3稠塞清掃井眼,在震動篩發(fā)現(xiàn)有煤塊。此后鉆井順利,鉆完該井段用電子多點投測,井斜在井身質(zhì)量要求的范圍內(nèi)。13 3/8套管頭座掛在20導(dǎo)管內(nèi),采用內(nèi)管注水泥法進行固井,用轉(zhuǎn)盤直接將注水泥插頭下入井中,不用另一套輔助的下入設(shè)備,節(jié)約了時間,同時也減少了GSE的風險,套管下入和固井順利。12 1/4井眼鉆井:該井的軌跡設(shè)計是單增斜段剖面,KOP在1200米。 5/8螺桿鉆具的稍微欠尺寸的滿眼鉆具組合,三牙輪鉆頭,直井段的ROP達到30米/小時,其后ROP逐漸下降,在井深1500米時ROP降到18米/小時。在長北氣田,這是一趟比較成功的鉆具組合,一趟鉆鉆完了直井段后又接著在1190米開始造斜鉆進(在井深900米到1200米還鉆遇硬地層),直到井深1514米,由于MWD信號問題起鉆,進尺達860米。 在第二趟鉆的下鉆過程中,在1196米遇阻,接著頂驅(qū)壞,改用方鉆桿繼續(xù)鉆井,由于井眼已空井56天,井下情況變得更壞,只能用方鉆桿不斷地向下劃眼,鉆到1545米,頂驅(qū)修好后,又重新裝上頂驅(qū)鉆井。在此后鉆井過程中,起下鉆通過KOP井段時總會遇到麻煩。隨后,用7趟鉆鉆到煤層頂部,井深3006米(垂深2786米),平均ROP為4米/小時,到井深2700米以后有所下降。加入菜子油作潤滑劑降低了鉆井時的摩阻和扭矩。在煤層段的鉆井工藝如下:1)在第一煤層段鉆進一個立柱,上提鉆柱時只開泵不旋轉(zhuǎn)鉆具,下放時劃眼。2)向下鉆遇更多的煤層以后,每鉆進一立柱開泵上提下放但鉆柱不旋轉(zhuǎn),以避免鉆柱旋轉(zhuǎn)時撞擊井壁造成井眼不穩(wěn)定。用以上工藝一趟鉆順利鉆穿煤層并鉆達目的層,井底井深3406米(進入產(chǎn)層的垂深為2米),由于井斜角比設(shè)計的87186。高,在最后的井段只能降斜鉆進,以便此后下入斜向器,這樣的井眼軌跡對其后的8 1/2井眼鉆井不利,容易使鉆柱產(chǎn)生屈曲變形。最后一趟鉆起鉆時,在鉆頭“濕起鉆”起到煤層段以上之前,打入15米3稠塞到井底,當鉆頭起到煤層段以上,充分循環(huán)一周以后,在鉆柱內(nèi)打入稠塞再起鉆。由于采用了以上煤層段的鉆井和起鉆工藝措施,煤層段井眼起下鉆基本順利,沒有太大的阻卡情況。在井眼清潔和穩(wěn)定方面,為防止泥巖膨脹造成井眼不穩(wěn)定,12 1/4井眼鉆出套管鞋后就采用低固相鉆井液;全井段自始至終執(zhí)行Kamp。M井眼清潔程序,即:1)大排量,排量要保持在3500升/分鐘以上。2)當井斜角大于60186。,6轉(zhuǎn)的粘度計讀數(shù)要大于10。3)每次起鉆前,用稠塞清掃井眼,清除井底的巖屑床。以上措施基本保證了鉆井過程中的井眼清潔,沒有發(fā)生與井眼清潔相關(guān)的問題。裝在BHA部分的振動傳感器有助于降低施工中井下振動給鉆井帶來的危害。9 5/8套管固井在井深2948米以前下入順利,在2948米泥巖遇阻15噸,用循環(huán)封隔器和頂驅(qū)采用邊循環(huán)邊下的方式將套管下入。在煤層段頂部3039米處和井深3248米等處遇阻,下壓2550噸通過(正常的上提/下放鉤載為260/175噸),套管的最終下深為3391米。注水泥固井順利,水泥返高2000米。由于浮箍或浮鞋損壞,套管試壓不成功,決定等鉆完水泥塞后用RTTS封隔器再進行套管試壓。8 1/2井眼Leg1鉆井:用常規(guī)的鉆具組合鉆出套管鞋到井深3407米,下刮管器刮9 5/8套管到2910米,RTTS封隔器座封在2853米。起出RTTS封隔器發(fā)現(xiàn)有大塊的封隔器落井,下打撈籃僅撈出部分封隔器的密封和摩擦塊,又下入強磁打撈工具撈出一小塊金屬碎塊,判斷井下情況可以正常鉆進, 5/8渦輪鉆具組合和孕鑲齒鉆頭鉆進,由于MWD失效打了119米進尺起鉆,更換了MWD以后仍然下入原鉆具組合鉆進,ROP低于上一趟鉆,改變鉆井參數(shù)無效,在滑動態(tài)鉆井時渦輪鉆具蹩停,起鉆發(fā)現(xiàn)渦輪鉆具軸承的磨損已超過了允許的極限,鉆壓根本沒加到鉆頭上。決定結(jié)束渦輪鉆具試驗,ROP高于前兩趟鉆。井深40244033米鉆遇碳質(zhì)泥巖,繼續(xù)鉆進15天到井深4415米時,泥巖段井眼失穩(wěn),測量全套的LWD,井徑數(shù)據(jù)表明,絕大部分泥巖段的井眼沖蝕嚴重,40224028米井段的井徑達到14,4066米處達到16。LWD測井以后再下鉆時鉆具通不過泥巖段,決定在井深3912米裸眼側(cè)鉆。與CB21井一樣,地層的研磨性很強,鉆頭起出后都磨得不足尺寸,螺桿鉆具上的穩(wěn)定器也嚴重磨損,其結(jié)果導(dǎo)致原來是增斜特性的鉆具組合變成穩(wěn)斜甚至降斜組合,給井斜控制帶來不少麻煩。K$M井眼清潔程序貫穿于8 1/2井眼Leg1鉆井的始終,即:1)保持較高的排量,大于2000升/分鐘。2))每次起鉆前打入稠塞清洗巖屑床。以上措施保證了施工中的井眼清潔。8 1/2井眼Leg1ST鉆井:按設(shè)計,從井深3912米開始懸空側(cè)鉆,采用控時滑動鉆井工藝側(cè)鉆出新井眼。具體的做法如下:在39123917米井段是造臺階井段,鉆進時不加鉆壓,即鉆壓為0,;,鉆壓小于5噸;,鉆壓1015噸。,鉆壓加到1215噸,采用旋轉(zhuǎn)鉆井的方式鉆到3942米,轉(zhuǎn)速為2025RPM,起鉆前測量井斜確認已側(cè)鉆成功。此后,用牙輪鉆頭和常規(guī)螺桿鉆具順利地將井深鉆到5425米,并在裸眼側(cè)鉆點到5425米(Leg1ST的井底井深)井段測量了全套的LWD。從4452米開始到井底使用了攪拌器(Agitator),具體的鉆具結(jié)構(gòu)如下:
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