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油泥砂項目(編輯修改稿)

2024-12-09 15:56 本頁面
 

【文章內容簡介】 量的影響,降水量的多少基本上決定著滲濾液的產量。 由降水產生的滲濾液計算公式為: Q=R*A*C 式中 : Q滲濾液產量, m3/單位時間 R有效降水量, m/單位時間 A集水面積, m2 C滲出系數。 大氣降水除地面徑流流失及蒸發(fā)蒸騰耗散外,直接進入蓋層的部分稱為有效降水,據有關資料介紹,有效降水約占總降水量的 35%。東營市年均降水量,年蒸發(fā)量 ; 30 年一遇日最大降水量為 ;全年降水多集中在七至九月份。項目集水面積按砼場地面積計算,砼場地面積為 據以上因素分析,滲濾液產生量約為 220ton/a。通過對油泥 砂固化體的浸出性檢測,滲濾液中污染物濃度 :COD( 2060) mg/L,石油類( 115) mg/L。 滲濾液進處理場的貯存池,與油泥砂沉降處理過程的析出水混合,一并 滲流至萬達污水處理廠,進行集中處理。根據環(huán)保局檢測站長年對污水廠外排口水質監(jiān)測分析數據, COD 外排濃度為 ,石油類外排濃度為 5mg/L 左右 。 14 項目投產后,向污水處理廠全年輸送污水總量約 55900ton,其中 COD 濃度為1750mg/L,石油類濃度 175mg/L,達標整理后 COD 年排放量約為 ,石油類年排放量約 為 。 廢氣部分 自然沉降處理后的油泥砂與固化劑作用形成固化體,該過程產生大量的熱量,將油泥砂加熱到 100℃,使油泥砂中的水分以蒸汽的形式揮發(fā)出去,同時攜帶出少量的有機 烴 。 據有關文獻介紹,油罐清出的油泥砂經沉降后,有機物含量( %),平均值 %,其中低沸點油含量( %),平均值 %。 根據文獻中的烴類與石油窄組分蒸汽壓圖( 0250℃ ) ,低沸點油常壓與 100℃條件下蒸汽壓約 53pa。油泥砂膠體體系中,低沸點油( C8C16)摩爾比約 ,油與空氣有效接觸率( 10%20%),則固化處理過程中無組織排放的 非甲烷總烴的分壓為,絮流層體積約 100m3/d,則無組織排放的非甲烷總烴約 ,即年排放量為 。處理場下風向非甲烷總烴的最大落地濃度及其下風向距離為: m g /hh mg*.Q 2 9 2241 0 0 007 ?? )( 3m/****292*21Pe2uHe2Qm ????C He= u=該項目運行后,無組織排放的非甲烷總 烴最大落地濃度( ) mg/m3低于《大氣污染物綜合排放標準》( GB162971996)表 2中的無組織排放監(jiān)控濃度限值( ) .鑒于烴組分擴散較快, 無組織排放的非甲烷總烴對周圍的大氣環(huán)境影響較小。 根據該項目的綜合技術報告中相關試驗數據,仿煤燃料產品摻入燃煤中用 15 作燃煤鍋爐燃料,焚燒產生的廢氣,利用燃煤鍋爐的煙氣處理系統(tǒng),可確保排放廢氣達標,不增加鍋爐廢氣中的 SO煙塵等污染物的排放量。 噪聲 工程所需運輸車 輛、挖掘機臺、小型單螺桿泵 、 DN350 型滾筒式攪拌機 ,運行期間產生的噪聲 聲級≤ 3Km 范圍內無噪聲敏感目標, 經距離衰減,不會產生擾民問題。 固體廢棄物 固化體在砼場地晾干成型后,裝車過程中零星散落處理廠內:同時處理前的油泥砂卸車時,少量油泥砂濺于場內。該項目制定了嚴格的監(jiān)督管理措施,注意對固體廢棄物的集中回收利用,達到固體廢棄物的零排放。 二、 主要污染工序: 油泥砂自然沉降過程析出的含油污水,以及固化體滲濾液,一并滲流至萬達污水處理廠進行集中處理。 油泥砂與固化劑在 DN350型滾筒式攪拌機內攪拌混合過程中,油泥砂中油(主要是輕烴組分)在 100℃下,隨 水蒸汽揮發(fā)產生無組織排放的非甲烷總烴。 攪拌機、機車、泵類等機械設備運行過程產生的噪聲。 處理前油泥砂卸車與固化物裝車過程散落于處理場內的固體廢棄物 項目主要污染物產生及預計排放情況 項目主要污染物產生及預計排放情況 內容 類型 排放源 污染物名稱 處理前產生濃度及產生量 排放濃度及排放量 大氣污染物 DN350型滾筒式攪拌機 非甲烷總烴 產生濃度: 產生量: 排放濃度: 排放量: 16 水污染物 油泥砂沉降池、固化場砼場地 含油污水 產生濃度:COD1750mg/L 石油類 175mg/L 排放濃度:,石油類5mg/L 排放量: 油類 污水產量:55900t/a 固體廢物 油泥砂卸車濺于處理場內的油泥砂,固化物裝車散落于處理場內的固化物顆粒。 集中回收利用,無外排 噪聲 噪聲主要來自攪拌機、機車、泵類等,噪聲 ≤ 95dB 其他 無 環(huán)境影響分析 一、 施工期環(huán)境影響簡要分析: 施工期間主要為設備安裝,將產生揚塵以及設備噪聲 。由于設備安裝工程量較小,因此該項目施工期間環(huán)境影響很小。 二、 營運期環(huán)境影響簡要分析: 大氣環(huán)境影響分析 自然沉降處理后的油泥砂與固化劑作用形成固化體,該過程產生大量的熱量,使油泥砂中的水分以蒸汽的形式揮發(fā)出去,同時攜帶出少量有機烴 。經過文獻調研及工程分析,油泥砂與固化劑攪拌混合過程中,無組織排放的非甲烷總烴約 ,即年排放量為 。處理場下風向非甲烷總烴的最大落地濃度為 ,位置為下風向 30m。 根據工程計算,該工程投產運行期間,評價區(qū)內非甲烷總烴的落地濃度疊加值符合 《大氣污染物綜合排放標準》( GB162971996)的濃度限制要求。鑒于烴組分擴散較快,無組織排放的非甲烷總烴對周圍地的大氣環(huán)境影響較小。 17 地表水環(huán)境影響分析 對于含水率較高的 油泥砂 ,在固化處理之前需要在滲濾池內進行自然沉降,每年約分離析出 噸含油污水,其中COD濃度約2020mg/L,石油類濃度約200mg/L。同時,沉淀后的油泥砂與固化劑混和攪拌進行固化處理,在砼場地自然風干成型。固化處理場底層采取防滲措施,避免了對地下水與土壤的污染,自然風干期間,處理場的廢水主要為固化體滲濾液 ,而滲 濾液主要來源于固化體本身含水和雨水的滲入。根據評價區(qū)的氣象條件,通過工程分析得出固化處理場每年的滲濾液產生量約為220噸。對油泥砂固化體的浸出性檢測, 滲濾液中污染物濃度:COD(20-60)mg/L,石油類(1-15)mg/L。 滲濾液進處理場得貯存池,與油泥砂沉降處理過程的析出水混合,一并滲流至油水池,輸送至萬達污水處理廠。該項目全年污水排放量約 55900ton,其中COD排放濃度 /L,年排放量約 ;石油類排放濃度約5mg/L,年排放量約0. 28ton。 噪聲環(huán)境影響分析 工程運行期間,運輸車、挖掘機、小型單螺桿泵、DN350型滾筒式攪拌機等機械設備產生的噪聲聲級 ≤ 95dB。鑒于 3Km 范圍內沒有常住居民及其敏感目標,經距離衰減,不會產生擾民問題。 固體廢棄物分析 固化體在砼場地晾干成型后,裝車過程中零星散落處理廠內:同時處理前的油泥砂卸車時,少量油泥砂濺于場內。該項目制定了嚴格的監(jiān)督管理措施,注意對固體廢棄物的集中回收利用,達到固體廢棄物的零排放。 環(huán)境防治措施分析 18 建設項目擬采取的防治措施及預期治理效果 內容 類型 排放源 污染物名稱 防治措施 預期治理效果 大氣污染物 DN350 型滾筒式攪拌機 非甲烷總烴 在 DN350型滾筒式攪拌機 內攪拌混合,攪拌混合的時間短,且油泥砂與空氣的接觸面小,最大限度降低非甲烷總烴的排放 該
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