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正文內(nèi)容

煤礦工作面采后工作總結(jié)(編輯修改稿)

2024-11-25 08:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 注漿管路,方便工作面上下端頭同時防火注漿;管路端頭設(shè)置快插接頭,注漿管路盡量減 少拐彎數(shù)量,減少水頭損失。 第四節(jié) 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 3101 設(shè)備列車和 多個配電點都處于 回風(fēng) 巷道,而 安裝 的 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) ( 瓦斯電閉鎖 )以及故障斷電閉鎖 , 只能 切斷 移變的負(fù)荷側(cè) , 無法 切斷 移變的高壓側(cè)及回風(fēng)流中的 高壓電纜 ,不符合 《 AQ6201— 2020187。171。AQ1029— 2020》 使用管理規(guī)范和技術(shù)要求及管理規(guī)定 。 《 AQ6201— 2020187。171。AQ1029— 2020》 使用管理規(guī)范和技術(shù)要求規(guī)定 : 回風(fēng)流中的機(jī)電硐室必須安裝溫度傳感器和甲烷傳感器 , 且 機(jī)電硐室中瓦斯傳感器濃度超限規(guī)定值時必須切斷該機(jī)電硐室內(nèi)所有機(jī)電設(shè)備, 以 及 回風(fēng)流中不允許安裝監(jiān)控設(shè)備 。 回風(fēng)順槽機(jī)電硐室較多,安裝 的 傳感器與監(jiān)控分站的距離大于 《 AQ1029— 2020》 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)使用管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 。 —————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 10 第三章 設(shè)備選型的合理性及整改部分 一、設(shè)備選型問題 3101 工作面設(shè)計 選用 3臺雷波公司生產(chǎn)的 S375 大流量乳化泵并聯(lián), 并 備用同型號乳化泵 1臺 。 生產(chǎn)中, 多人操作液壓支架,泵站壓力波動大;且設(shè)計 流量 達(dá)不到使用需求, 造成支架不能聯(lián)動拉架 。 建議更換為 S500 型,進(jìn)一步提高流量輸出。 現(xiàn)單軌吊為 中 型, 采用液壓拖動,最大液壓推力大 于 80KN,最大拖纜速度 60m/h,吊軌每 3米一節(jié) 。 生產(chǎn)中,敷設(shè)的 管路、纜線較多, 不能滿足使用需求, 建議更改為大型。 設(shè)計選用單體液壓支柱型號為 DW40250/110X,最大支撐高度 ,不能巷道支護(hù)高度的需要。后期改為型號為 DW45250/110X,最大支撐高度 ,適應(yīng)巷道起伏的需要。 二、整改部分 ⑴ 增加了 1 個液壓支架: 工作面原設(shè)計 175 個 液壓支架,經(jīng)過認(rèn)真分析,仔細(xì)測算,以及跟蹤安裝,工作面改為安 裝 176 個液壓支架。這樣,減少了機(jī)尾處隅角的空頂面積,隅角 頂板支護(hù)效果 也 明顯 提高,既提高了安全系數(shù),又減少了切頂柱打設(shè)數(shù)量,降低了職工的勞動強(qiáng)度 。 ⑵ 工作面直接頂破碎,液壓支架側(cè)護(hù)板挫臺大,為避免支架咬架,中間架頂梁側(cè)護(hù)板寬度需增加 200mm。 ⑶ 過渡支架:一側(cè)側(cè)護(hù)板屬于加寬型的,方便與頂三角煤回收,但是,采高在達(dá)不到 米時,采煤機(jī)通過過渡支架加寬的側(cè)護(hù)板時,比較困難,安全間隙小。應(yīng)把 過渡支架的加寬側(cè)護(hù)板的寬度縮短為 1000mm,具體尺寸要參照工作面的平均采高及巷道高度。 ⑷ 機(jī)頭側(cè)過渡支架頂梁加寬側(cè)護(hù)板安裝位置錯誤(安裝在了過渡支架與 3 號架之間)。機(jī)頭側(cè)巷道正幫正對應(yīng)于過渡支架與 3 號架之間,而現(xiàn)場設(shè)計的過渡支架加寬側(cè)護(hù)板正好位于此位置;當(dāng)滾筒中心割到加寬側(cè)護(hù)板位置時,降低滾筒至巷道設(shè)計高度,—————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 11 此時滾筒已經(jīng)割掉部分巷道頂板,這不利于順槽頂板管理,致使運輸順槽端頭支架前頂板經(jīng)常下沉,采空區(qū)頂板跟支架過緊。若滾筒中心割到過渡支架與 5 號架 中間降低滾筒至巷道設(shè)計高度時,移設(shè)支架后,該中間架與過渡支架之間會形成明顯的挫臺, 5 號支架經(jīng)常咬架,因為 5號架與過渡支架支撐的頂板不在同一個水平。應(yīng)該把加寬側(cè)護(hù)板位置更改至靠近 5 號架位置,這樣既避免了咬架,也不致于破壞巷道頂板的整體性,便于端頭頂板管理。 ⑸ 二級護(hù)幫板互幫效果差。二級護(hù)幫板旋轉(zhuǎn)角度小于 180186。,當(dāng)與一級互幫板處于同一水平時,失去貼幫作用;建議增加二級護(hù)幫板板護(hù)幫角度,確保護(hù)幫有力,防止煤壁溜幫溜空后造成頂板漏頂。 ⑹ 端頭支架立柱雙伸縮,作用小。生產(chǎn)中,端頭支架立柱活塞桿伸出一般在 500mm左右,而配置的是雙伸縮立柱,不起作用,又浪費。 ⑺ 與過渡支架相鄰的端頭支架懸頂問題。采用回收頂三角煤工藝,則端頭位置,工作面頂板與順槽側(cè)頂板有一個挫臺,即與過渡支架相鄰的端頭支架懸頂,頂板容易破碎。 ⑻ 工作面第一次來壓時, 大立柱安全閥 損壞多,不利于頂板管理。建議初采時增加備 用量;再者,地面建一個小型的調(diào)壓站,用于維修安全閥和單體液壓支柱三用閥,可以大大降低成本。 ⑼ 支架推移立銷易損壞 , 更換也困難 。 ⑽ 支架的推移桿增加 55mm。 : 乳化泵泵頭出現(xiàn)漏油、高溫等現(xiàn)象 。 : 滾筒齒座需要改造,更換困難 , 維修時間過長 ,影響生產(chǎn) ; 沒有滾筒調(diào)節(jié)深度指示方式(臥底深度與溜板底面的關(guān)系)。 。經(jīng)現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機(jī)安裝電機(jī)側(cè)偏重。處理方法:經(jīng)廠家和察哈素煤礦現(xiàn)場確定將自移機(jī)尾平衡銷移到右側(cè),調(diào)整轉(zhuǎn)載機(jī)平衡。 ⑴ 刮板機(jī)頭與固定節(jié)連接處強(qiáng)度低,設(shè)計有問題,造成斷鏈?zhǔn)鹿识?。 ⑵ 刮板強(qiáng)度低,易折損 。 ⑶ 啞鈴板強(qiáng)度低 。 ,而供水管路水量相對不足。建議在刮板機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾增加兩個冷卻水收集水箱,再把使用過的冷卻水排至噴霧泵水箱內(nèi),達(dá)到重 復(fù)利用效果,緩解供水壓力。 ,當(dāng)設(shè)備過載時,沒有報警,就會造成長時間過載而鏈條疲勞,增加斷鏈頻次;而這種過載報警功能已經(jīng)比較普及了。比—————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 12 較明顯的一個例子: 2020 年 11 月 5 號, 16至 54 架 刮板運輸機(jī) 機(jī)道內(nèi)堵煤矸,堆積如山,致使刮板運輸機(jī)過載。由于沒人發(fā)現(xiàn),最終造成底鏈兩處斷鏈,清理煤矸、處理斷鏈影響 1個半班。 —————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 13 第四章 采煤方法 的優(yōu)缺點及處理方法 一、采煤方法及采煤工藝 3101 工作面開采的為近水平厚煤層,結(jié)合礦井開拓布置, 3101 工作面采用走向長壁式采煤法, 后退式回采,全部冒落法管理 采空區(qū) 頂板。 3101 工作面 采用 大采高綜采一次采全高采煤工藝 。 采煤機(jī)往返一次進(jìn)兩刀 , 采用端頭斜切式進(jìn)刀方式進(jìn)刀 , 依次順序跟機(jī)及時移架。整個工序過程為正常割煤、裝煤 →移架 →推移刮板輸送機(jī) →端頭斜切進(jìn)刀 →移架 →推移端頭刮板輸送機(jī) →割端頭三角煤 →正常割煤、裝煤 →移架 →推移刮板輸送機(jī)。 :雙向割煤,往返一次割兩刀。 ⑴ 牽引方式:電牽引。 ⑵ 牽引速度:平均速度 。 ⑶ 進(jìn)刀方式 :端頭斜切式進(jìn)刀。 ⑷ 進(jìn)刀總長度: 。 :通過采煤機(jī)滾筒的螺旋 葉片 進(jìn)行裝載。 : JOY7LS7/LWS790 采煤機(jī)把煤裝入工作面 AFC3 1020/1250 刮板運輸機(jī)后,再由 3101 工作面 運輸 順槽內(nèi) JOY500KW 轉(zhuǎn)載機(jī)、 JOY525/263KW 破碎機(jī)、DJS160/320/3 500 型順槽可縮帶式輸送機(jī) ,轉(zhuǎn)運至一水平東翼膠帶運輸大巷,進(jìn)入采區(qū)煤倉,最后逐步運至地面。 :工作面采用 掩護(hù)式 ZY12020/28/63 液壓支架進(jìn)行支護(hù)。 最大控頂距為4439+701+800=5940mm,最小控頂距為 4439+701=5140mm。 :采用自然垮落法管理采空區(qū)頂板。 :采煤機(jī)進(jìn)入兩端頭割煤時,要保持與工作面中部同樣的高度割煤;當(dāng)滾筒中心割過過渡支架外邊緣時,停止采煤機(jī)行走,降低前滾筒至 與 順槽高度一致時,再繼續(xù)割煤。自過渡支架至順槽之間的巷道底板,要順好,不能有臺階。 二、優(yōu)缺點及處理方法 ,煤炭回收效果顯著,但還需要完善部分環(huán)節(jié)。機(jī)頭側(cè)過渡支架加寬側(cè)護(hù)板安裝位置有誤(設(shè)備選型中已 經(jīng)說明),應(yīng)更該設(shè)計;過渡支架相鄰的端頭支架頂板處于半懸空狀態(tài),支護(hù)方式應(yīng)完善。 : 自過渡支架至順槽之間的巷道底板,要順好,不能有臺階。 該段底板順利要自然,但是現(xiàn)場操作中難度大,對采煤機(jī)司機(jī)要求高。生產(chǎn)中曾發(fā)生過因為底三角煤沒有留好,造成刮板運輸機(jī)機(jī)頭段懸空,掰斷啞鈴連接板等事故( 2020 年 3 月—————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 14 24號)。 生產(chǎn) 前,礦成立 了 初 采初放 領(lǐng)導(dǎo)小組 。 初次放頂期間 , 每班有小組成員跟班 , 及時 掌握 現(xiàn)場情況, 指揮 安全 生產(chǎn) ; 工作面老頂初次來壓前后,每班派專人深入現(xiàn)場,認(rèn)真觀測壓力情況。 生產(chǎn) 前 , 為保證采空區(qū)垮落及時、充分,采取了一系列措施。采高控制在 米以內(nèi),減小采空區(qū)空間;留頂煤回采,增加頂煤的厚度,使得直接頂和頂煤跨落后更好的充填采空區(qū);切眼頂板錨索、錨桿支護(hù)撤除,降低直接頂?shù)恼w性,確保直接頂及時垮落,充填采空區(qū)。 ,沿頂板割煤,沿煤層底板回采(有夾矸的沿夾矸上面回采)。但是,因底板直接底泥化膨脹的原因,生產(chǎn)初期,支架多次下陷,致使工作面推進(jìn)緩慢,工作面支護(hù)質(zhì)量差。鑒于此,工作面留 米底煤回采,基本解決了支架下陷的問題,但仍有停產(chǎn)時間長時,運輸機(jī)機(jī)道鼓起的情況。 和飄溜技術(shù)差,工作面一旦需要臥底或者飄溜,面上就會弄得一塌糊涂。這種現(xiàn)象出現(xiàn)過多次,末采貫通施工時,因為飄溜,還出現(xiàn)了割破頂網(wǎng)的事故。因此,需要切實深入研究每刀臥底或者飄溜的量的控制和連續(xù)性,確保工作面安全順利回采。 ,卸載安全系數(shù)高,占用巷道寬度小。但是,對工作面條件適應(yīng)性差。當(dāng)工作面遇到夾矸以及塊石多時,機(jī)頭處容易掐斷刮板,甚至斷鏈。 2020 年 7月 12 號至 30 號,工作面大面積過夾矸層,設(shè)備更換的零部件統(tǒng)計說明:截齒 2053 個,齒套 205 個,刮板機(jī)刮板 307 套,轉(zhuǎn) 載機(jī)刮板 5套,連接環(huán) 15 個,啞林銷 2個,連接頭 2 個,立銷 50 個,截割扭矩軸 2個,方啞林銷擋塊 4 個,普通啞林銷擋塊 12 個。掐斷刮板,甚至斷鏈?zhǔn)鹿蕠?yán)重制約著工作面的生產(chǎn),是機(jī)電事故中事故率最高的。這種插接方式,應(yīng)采取一系列防護(hù)措施,減少類似事故發(fā)生。 ,移架時,頂板漏矸量大,也不便于頂板管理。生產(chǎn)中,對于漏矸嚴(yán)重的除了帶壓擦頂移架外,還要超前移架,同時加強(qiáng)工作面初撐力管理。 ,轉(zhuǎn)載機(jī)上方空頂面積大。生產(chǎn)中,曾出現(xiàn)多次發(fā)生端頭支架及前方 10范圍內(nèi)頂板下沉加速、開裂等 現(xiàn)象。后期對超前支護(hù)自煤壁起 10米范圍,增補一路單體液壓支柱,轉(zhuǎn)載機(jī)上方使用∏型鋼挑頂,但是現(xiàn)場操作中,執(zhí)行力度還是差,隱患多。建議該段范圍內(nèi)采用超前支護(hù)液壓支架進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)。 。除了機(jī)電事故多外,銷售影響也比較嚴(yán)重。 ,探底煤工作開展不利或不正常。這與現(xiàn)場條件有關(guān)系,應(yīng)采取其它有效方法,確保探底煤工作的正常開展,并保證探底煤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。因為探底煤工作開展的隨意性和不重視,尤其是進(jìn)入末采后,工作面局部底板留煤厚,—————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 15 造成資源浪費嚴(yán)重的同時,給工作面貫通 主回撤通道帶來了嚴(yán)重影響。 ,機(jī)頭側(cè)巷道高度低,致使端頭支架支護(hù)高度低,支架被壓死的可能性大。 —————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 16 第五章 礦壓顯現(xiàn)規(guī)律與頂板管理經(jīng)驗 第一節(jié) 3101 工作面初期礦壓規(guī)律總結(jié) 一、 工作面頂板巖性、厚度和強(qiáng)度特征 參照 K4 X4 X33地質(zhì)鉆孔, 3101 工作面煤層頂板 ~ 范圍內(nèi),頂板巖性由泥巖、砂質(zhì)泥巖和中粒砂巖組成,其中中粒砂巖為主體巖層, 3 個鉆孔揭露的中粒砂巖厚度為 ~ ,平均厚度為 。 3101 工作面頂板巖石單軸抗壓強(qiáng)度為 ~ ,平均單軸抗壓強(qiáng)度為,屬于中硬偏軟巖層。 二、 綜采工作面支架工作阻力 對工作面所使用的基本支架,即 ZY12020/28/63 型掩護(hù)式支架,工作面推進(jìn)約 過程中,支架工作阻力實際發(fā)揮程度進(jìn)行了統(tǒng)計分析。根據(jù)工作面各區(qū)域的特點,初次來壓期間選取了 3 4 4 8 8 1 131和 136支架共 8 條測線,周期來壓期間選取了 4 4 8 8 130和 131支架共 6 條測線。將工作面分為上、中、下三部 分,工作面上部選取 3 44和 45支架,中部選取 8 87支架,下部選取 1 131和 136支架,其中 3 136支架為重慶院礦壓系統(tǒng)監(jiān)測, 44 8 8 130和 131支架使用尤洛卡液壓支架礦壓儀,人工采集。 6 條測線部位支架整架平均初撐力 ,均方差 ,利用率 %(整架初撐力標(biāo)準(zhǔn) 7916kN)。 6 條測線部位支架整架初撐力均不滿足正態(tài)分布形式。其中小于 6000kN 的初撐力所占比例平均 %。 支架初撐 力整體利用率低,初撐力利用不足額定初撐力的 60%,不能使支架按設(shè)計的增阻規(guī)律來增阻,支架工作狀態(tài)不合理。 整架額定工作阻力 12020kN。 6 條測線部位循環(huán)末阻力平均值 ,均方差 kN,利用率 %。支架工作阻力平均富于系數(shù)為 ,支架阻力發(fā)揮程度不高。當(dāng)然, 6 個架子也有 %~ %的工作循環(huán)超過了額定工作阻力。 工作面上部、中部、和下部支架整架末阻力平均值分別為 、 kN、 kN,平均值之比值為 :1:。 3 區(qū)域壓力大小排序:下部值>上部值>—————— 察哈素煤礦 3101工作面 采后工作總結(jié) —————— 17 中部值。 三、 工作面頂板結(jié)構(gòu)特征 工作面頂板結(jié)構(gòu)特征決定了頂板運動形式和礦壓顯現(xiàn)特征,也是決定工作面
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