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地基基礎處理案例ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-13 16:25 本頁面
 

【文章內容簡介】 察報告地層剖面 (南側 ); (b)重新勘察地層剖面 (南側 ) l979年在該庫房樓設計時所采用的 “ 建筑地 基勘察報告 ” 地層 剖面圖見圖 565。該報告建 議的地基持力層為②層,地基設計強 學習資料僅供參考 36 度取 f= 100kN/ m2。 ?為研究事故原因和加固方案,于 1984年 10月重新鉆探,在 庫房南北外墻各布置 4孔,孔深 6~ 7m,都鉆至堅實卵石層終孔。 同時進行原位測試與土工試驗。查明土層分布如下: ?表面為填土,疏松,厚 —; ?第二層②為新近代沖積粘性土,場地南為粘土,場地北還有 粉質粘土和粉土,呈可塑至軟塑狀態(tài),厚 ~ ; ?第三層③為有機土和泥炭,黑色;有機土為飽和可塑狀態(tài), 厚 ~ ;泥炭 層極疏松,稍濕,狀如蜂窩煤引火用炭 餅,有大量未腐爛植物質,含量高達 %,壓縮性極大;泥炭 層厚度極不均勻,東西兩端很薄, l# 、 4# 、 8# 三孔無, 7# 孔厚 度超過 2m; ? 第四層④為粉砂,灰色 —灰黑色,密實, (東南局部有細砂薄 層 )厚度很不均勻, 1# 、 5# 厚度超過 2m, 3# 孔無, 7# 孔僅 厚。 學習資料僅供參考 37 (3)事故原因分析 1)原勘察失誤是事故的主因。原 “ 勘察報告 ” 雖有 7個鉆孔 資料,但僅有庫房對角線的 41# 46# 孔分別深 、 ,其 余 5個孔深只有 2m多,遠不及地基 受壓層深度。 ?更值得注意的是,其中有 2個孔已穿透有機土與泥炭層 但卻未做記錄, “報告”中也未說 明,只是簡單地建議地基計算 強度為 R= / cm2 ,即 fk= 100kN/ m2。這是該庫房發(fā)生嚴 重質量問題的根源。 2) 設計人員面對這份粗糙而不滿足設計要求的 “ 勘察 報 告 ” ,并末提出補做勘察的要求。此外, (GBJ7—89)規(guī)定對于三 層和三層以上房屋,其長高比 L/ H宜小于或等于 ; ?本例雖為二層砌體結構,但長高比 L/ H= / = ,此值 》 ,導致房屋的整 體剛度過小,對地基過大不均勻 沉降的調整能力太弱。設計人又未采取加強上部結構剛度的有 力結構措施,也是導致墻體開裂的重要原因。 學習資料僅供參考 38 (4)加固處理做法 曾經考慮了 4種加固方案 : 1) 三重管旋噴樁定向旋噴法 ——在 基礎底面以下形成半徑為 ~ ,托住基礎使它們不再繼續(xù)下沉。但因為基 礎底面寬度為 ,旋噴樁只能 托住基底外側部分,將造成基 礎偏心受壓;同時由于該庫房北側可供施工的空間狹窄,難以 安置旋噴法的施工機械。 2)混凝土灌注樁架梁法 ——如若采用常規(guī)灌注樁直徑,地基中 的軟弱土層可能造成縮頸;若采用大直徑灌注樁,工程量大, 造價高。 3) 鋼管樁架梁法 ——經估算需用直徑 φ200 、長 6m 的 132 根鋼 管,不僅造價高而且在室內分段打入后的連接做法既不易又難 以保證質量。 4)鋼筋混凝土預制樁架梁法 ——它的投資少,接樁采用硫磺 學習資料僅供參考 39 膠泥粘法,快速方便,被定為實施方案。所設計的預制樁橫截 面為 180mm 180mm,八角形,第一節(jié)長 260cm,下部 30cm為 尖錐形,便于打入土中,第二、三節(jié)長 170cm,便于運輸 (庫房 室內凈高 ,該樁分三節(jié)才能施工 )。預制樁布置在墻體兩 側,間距 2—3m不等。橫梁采 用鋼筋混凝土現(xiàn)澆梁,位于基礎 墻的圈梁底側。 按上述第 (4)方案加固 后,未在加固部位新發(fā)現(xiàn)裂縫,房屋 使用情況良好。 工程實例 3: 某五層住宅工程,全長 ,總寬 。樓板采用長 向預制空心板,由三條縱墻承重 (圖 566)。橫墻為自承重墻。 基礎為三步灰土、磚砌大放腳。地基為第四紀沖積亞粘土,密 實,壓縮性低,地基承載力可達 250kN/ m2 ,設計時取 180kN / m2。 學習資料僅供參考 40 圖 566某 住宅平面、裂縫及地質剖面示意 (a)平面及補鉆孔; (b)補充勘察土層剖面 (1)房屋開裂情況 該工程主體結構完工后,進行了一次檢查,發(fā)現(xiàn)西南角門口 學習資料僅供參考 41 處有一斜向裂縫,最寬處達 10mm,直至灰土基礎上皮。裂縫 上 寬下窄,自下而上向西傾斜。當時在裂縫處貼石膏兩塊,一周 后,上面一塊石膏裂開 1mm左右。同時,內墻門洞 處也有新裂 縫出現(xiàn),而且一層頂部墻身外角略有外傾。這些跡象表明,地 基的不均勻沉降在發(fā)展中。 (2)補充勘察得到的西南角土層分布 經過對房屋西南角進行鉆孔補充勘察,發(fā)現(xiàn)產生裂縫的屋角 恰好座落在壓縮性較高的亞粘土回填土上。 ?補充勘察共計 8個鉆孔 (分布見圖 566a),各鉆孔土層分 布見圖 566b。 ?由圖可見,回填土的深度以西南角最深,向東向北逐漸 變淺。填土的壓縮系數(shù) a12= , e= ?;靥钔翆右韵聻楹? 厚 學習資料僅供參考 42 的黃褐色可塑性亞粘土, e= ,= 52%, Ip= , IL= 。 過去施工時,曾經發(fā)現(xiàn)該處回填土的土質很差,但只是局部將基 礎加深 80cm,以 3:7灰土回填,且加深部 分與原來的灰土基礎寬 度相等。補充勘察資料說明,局部加深的灰土層下還有 的回填土層,向東約 11~ 12m,向北約 12~ 14m,逐漸減薄至 0。 ? 根據(jù)估算,墻角處的自由沉降量可達 ,而無回填土 處的自由沉降量只有 ,差異 (局部傾斜約 )規(guī)范規(guī) 定的允許值 )。 ?從上述情況看,裂縫的產生主要是由于對回填土沒有全部 挖除,因而產生過大不均勻沉降的緣故。 學習資料僅供參考 43 ?此外,上部房屋的整體剛度很差,橫墻與樓板無聯(lián)系,各層 未設圈梁,也促使裂縫發(fā)展。 (3)加固處理做法 (圖 567) 采用柱墩架梁托底法,即在屋角墻體兩側各設置若干穿越回 填土座落在亞粘土層上的毛石混凝土柱墩 (直徑 1~ ),上架 鋼筋混凝土次主梁,將原磚墻基礎挑起。計算上考慮加固后房 屋能共同工作。 學習資料僅供參考 44 □ 傳力途徑是將縱墻荷載傳給貼墻兩側的次梁,再由次梁傳 給橫穿墻體的主梁和柱墩。為了使縱墻荷載傳給次梁,每隔 1m 左右在墻上剔一 12cm深槽,由次梁側 邊挑出槽齒伸入此深槽。 為了防止主梁混凝土在達到一定強度前過早受力,在柱墩與主 梁間保留 40cm空隙,待主梁混凝土達到設計強度的 50%后,再 澆筑梁墊。 □ 為了驗證此工程地基基礎加固的效果、加固前在外諾墻角 處 設 置 了 23 個 沉 降 觀 測 點。加固后第一個月測得沉降量為 ~ ,第二個月測得新沉降量為 ~ ,說明 效果良好。 學習資料僅供參考 567加固措施示意 (a)加固做法平面; (6)橫剖面; (b)梁墻結合處做法 [應吸取的教訓 ] 本節(jié)從 3個側面說明地基軟硬不均造成的危害 (房屋局部座落 45 學習資料僅供參考 45 在軟弱土層上、房屋完全座落在厚薄懸殊的軟弱土層上、房屋 座落在山區(qū)覆蓋層厚薄不同的土層上、房屋局部座落在回填土 上 )。 ? 我們不能要求房屋都建造在良好地基上,但必須對擬建 房屋的地基土層有全面了解,以便提出合理的地基處理方案, 使房屋盡可能座落在良好的天然或人工地基上。 ?我們也不可能要求房屋不發(fā)生不均勻沉降,但必須使上 部結構有足夠的整體剛度,以抵御房屋必然發(fā)生的不均勻沉降 而不致使墻體開裂。 本節(jié) 3個實 例的共同教訓是: 1)工程勘察工作做得粗糙。 2)地基選擇和處理方法不當。 未能 使房屋座落在比較均勻的 天然或人工地基上; 3)上部結構整體剛度弱。 這三 點教訓也就是平時常說的 “ 情況 學習資料僅供參考 46 不明,決心不大,方法不好 ” 。 3個實例的加固方案之所以成功,也是在這三方面認真考 慮和妥當解決的結果。 二、因建筑物基礎底面土壓力過大超過地基承裁力造成的事 故 ?地基承載力是建筑地基基礎設計中的一個關鍵指標。各 類地基承受基礎傳來荷載的能力都有一定的限度。 ?超過這一限度,首先發(fā)生的是建筑物具有較大的不均勻 沉降,引起房屋開裂;如果超越這一限度過多,則可能因地基 土發(fā)生剪切破壞而整體滑動或急劇下沉,造成房屋的傾倒或嚴 重受損。 ?下面列舉兩個全世界聞名的實例。 工程實例 1: 加拿大特朗斯康谷倉、平面呈矩形,長度 59. 44m,寬度 學習資料僅供參考 48 ,高度 ,容積 36368m3。谷倉為圓筒倉,每排 13個 倉, 5排,總計 65個圓筒倉組成。 谷倉的基礎為整塊鋼筋混凝土 筏板基礎,基礎厚度 61cm,基礎埋深 。 ?1911年該谷倉開始施工, 1913年秋完工。谷倉自重 20220t,相當于裝滿谷物后總重量的 %。 1913年 9月起,往 此谷倉裝谷物,仔細裝載,均勻分布。 ? 10月,當谷倉裝 31822m3谷物時,發(fā)現(xiàn)谷倉下沉,一小時 沉降達 。結構物向西傾斜,并在 24小時內,整座谷倉傾 倒,傾斜度離垂線達 26053‘。谷倉西端下沉 ,東端上抬 。 10月 18日,檢查傾倒后谷倉 上部鋼筋混凝土筒倉,堅如 盤石,僅有極少的表面裂縫。見圖 568。 學習資料僅供參考 49 (a) 圖 568加拿大谷倉 ( a)谷倉因地基滑動傾倒現(xiàn)場;( b)谷倉傾倒事故剖面示意 學習資料僅供參考 50 (1)事故原因分析 ?經檢查,谷倉工程未做勘察。設計根據(jù)鄰近工程基槽開 挖試驗結果,計算地基承載力為 352kPa,應用到這個谷倉。谷 倉場地位于冰川湖的盆地中。地基表層為近代沉積層,厚 3m; 表層下面為冰川沉積粘土層,厚達 。粘土層下面為冰川下 冰債層,固結良好。厚為 3m。 ?1952年在離谷倉 ,從粘 土原狀試樣 測得:粘土層的平均含水量隨深度而增加,從 40%到約 60%; 無側限抗壓強度 qu從 ,平均為 ; 平均液限 ω= 105%,塑限 ωp= 35%,塑性指數(shù)高達 IP= 70。由 試驗可知這層粘土是高膠體、高塑性的。 ?按太沙基教授公式計算地基承載力人如采用粘土層無側 限抗壓強度平均值 100kPa,則 f為 ,小于谷倉地基破壞 時的基礎底面壓力 。若用 qumin= ,則 f= ,更遠小于谷倉地基滑動時的實際基底壓力。 學習資料僅供參考 51 卡拉費斯計算指出:加荷速率對地基事故起作用,因為荷載突 然施加的地基承載力小于加荷固結逐漸進行的承載力,這對粘 土尤為重要。因粘土需很長時間才能完全固結。據(jù)裴克教授資 料計算,抗剪強度增長所需時間約為 1年,而谷物荷載施加僅 45天,幾乎相當于突然加荷。 ?綜上所述,加拿大特朗斯康谷倉破壞的主要原因為:谷 倉事先未做勘察,設計盲目進行,采用設計荷載遠超過地基土 的承載力值,導致谷倉發(fā)生地基整體滑動破壞的嚴重事故。 (2)事故處理方法 ?在谷倉基礎下,新做 70多個混凝土墩,支承在 巖石地基 上。用 50t級千斤頂 388個,逐漸將傾斜的基礎 頂起來。補救工 程在傾斜谷倉底部水平巷道中進行。新做混凝土墩基深度達 。 ? 經過上述糾傾處理后,谷倉于 1916年恢復使用,但處理 的費用是昂貴的。 學習資料僅供參考 52 工程實例 2: ?近代世界上另一最嚴重的因地基承載力失效而導致破壞 的建筑物,是美國紐約的一座大型水泥倉庫。這座水泥倉庫位 于紐約市漢森河旁,它的上部結構為圓筒形殼,直徑 d= 13m, 高度 ;其 基礎為整塊鋼筋混凝土筏板基礎,筏板厚度 ,基礎埋深 。 ?1940年 當這座水泥倉庫裝載水泥后,發(fā)生嚴重下沉,隨后 整座水泥倉庫發(fā)生傾倒。傾倒后倉庫的傾角達 450。地基土被擠 出地面高 。與此同時,離水泥筒倉凈距 23m 以外的辦公 樓,受水泥倉庫傾倒的影響也發(fā)生傾斜。 學習資料僅供參考 53 ( α)水泥倉庫因地基滑動傾倒現(xiàn)場;( b)倉庫傾倒事故剖面圖 (a) (b) 圖 569 美國水泥倉庫事故 學習資料僅供參考 54 事故原因分析如下: ?紐約水泥倉庫的地基土分為 4層 (圖 569b): ?表層①為粘土,黃色,厚度 ; 第②層為粘土,藍色,層狀,標準貫入試驗錘擊數(shù) N= 8~ 11,估 計承載力為 84—105kPa,厚度 ; ?第③層為碎石混粘土,棕色,厚度僅 ; ?第④層為巖石。水泥倉庫筏板基礎位于表層黃色粘土中部; ?由于黃色粘土層不厚,基礎底面以下僅約 ,基礎寬度超 過 13m, 地基主要持力層為第②層藍色粘土; ?水泥倉庫高度達 ,裝載水泥后的基 地荷載估計在 200~ 250kPa之間,遠 大于藍色粘土的地基承載力,使倉庫地基發(fā) 生剪切強度破壞而整體滑動; ?由于地基軟弱,地基整體滑動產生巨大的滑動力,使滑動 學習資料僅供參考 54 體外側土發(fā)生變形,也導致 23m外的辦公樓地基變形而傾斜 。 ?美國紐約水泥倉庫設計時沒有認真進行地基承載力的計 算,這是這次事故的主要原因。當
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