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正文內(nèi)容

20xx年污水處理廠的實踐報告(精選5篇)(編輯修改稿)

2025-08-07 14:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 值進行污水處理廠的設(shè)計,將使污水處理廠的建設(shè)投資減少。第四污水廠處理后的水經(jīng)漕運明渠最終排入渭河,根據(jù)國家《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》(gb3838—20xx),渭河在xx市區(qū)北郊草灘段屬于ⅲ類水域,因此按《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(gb1891820xx)規(guī)定排入ⅲ類水域的出水,應(yīng)執(zhí)行一級標準中的b標準。根據(jù)上述規(guī)定并結(jié)合xx市環(huán)境保護局關(guān)于xx市第四污水處理廠排放標準的意見,確定第四污水處理廠的出水水質(zhì)確定為:codcr≤60mg/lbod5≤20mg/lss≤20mg/ltn≤25mg/lnh3n≤8mg/ltp≤第四污水處理廠采用的是倒置a2o工藝,對脫氮除磷有很好的效果,在此基礎(chǔ)上有脫臭的效果。污水處理廠運行過程中,產(chǎn)生臭味的區(qū)域主要為污水、污泥的前處理單元,因此,設(shè)計中主要對粗格柵間、提升泵房、曝氣沉砂池、污泥濃縮池和儲泥曝氣池的臭氣收集并進行處理。目前工程中除臭工藝主要有生物除臭和化學除臭,而生物除臭相比化學除臭具有除臭效果顯著、造價低、能耗小,運行費用省,無二次污染,并能承受高濃度廢氣負荷的沖擊等特點,在歐洲、日本、澳洲和北美等地已有廣泛應(yīng)用,目前國內(nèi)已有成功使用實例,因此設(shè)計中采用生物除臭工藝。進水控制井按遠期規(guī)模一次建成,總進水管為dn2400mm,控制井分配至近遠期兩根管均為dn20xxmm,另設(shè)dn2200超越管一根,發(fā)生事故時溢流至漕運明渠??刂凭疄榈叵率戒摻罨炷两Y(jié)構(gòu),平面尺寸lb=(mm)。安裝φ20xx閘板及配套手電兩用啟閉機2套;φ2200閘板及配套手電兩用啟閉機1套。粗格柵間為地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),平面尺寸lb=。設(shè)計格柵渠道共3條,渠內(nèi)設(shè)間隙為20mm的不銹鋼柵條,共用液壓移動抓爪式格柵清污機1套。提升泵房與粗格柵間合建,為半地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),泵房尺寸lb=。其中集水池、水泵間位于地面以下,控制間及配電間位于地上。泵房安裝潛污泵5臺(4用1備),單臺流量2605m3/h,配電機功率192kw;潛污泵3臺(2用1備),單臺流量1421m3/h,配電機功率n=109kw。細格柵間為地上式鋼筋砼結(jié)構(gòu)。,共計7條,安裝階梯式格柵除污機6臺,柵條間隙6mm,;鋼柵條事故格柵一道,人工清渣,無軸螺旋輸送機1套,l=15m,螺旋壓榨機1臺,配電機功率6kw。曝氣沉砂池與細格柵間和建,為地上式矩形鋼筋砼結(jié)構(gòu),分兩格,。根據(jù)xx市現(xiàn)有兩座污水廠運行經(jīng)驗,曝氣沉砂池設(shè)計停留時間為7min,水平流速:v水=,氣水比:。安裝橋式吸砂機一套,l=10m,配電機功率2,砂水分離器1套,處理量27l/s,無軸螺旋輸送機1套,l=12m,螺旋壓榨機1臺,配電機功率6kw。細格柵間一層為鼓風機房,安裝鼓風機3臺(2用1備),,配電機功率37kw。另外,用于儲泥曝氣池的鼓風機也安裝在一層,共2臺(1用1備),。采用占地少、處理效果穩(wěn)定可靠的平流式沉淀池。通過絮凝沉淀試驗,、水力停留時間為2h的條件下,研究分析了初次沉淀池對污染物的去除率,結(jié)果為:%,%,%,%。設(shè)計中采用了這一試驗結(jié)果。初次沉淀池為地上矩形鋼筋砼結(jié)構(gòu),每組平面尺寸lb=,(包括配水渠)。分2組,每組6座,共12座,水平流速7mm/s,h,安裝橋式刮泥機12套。通過模型裝置試驗研究,對污水處理廠入流污水的生化反應(yīng)動力學參數(shù)的進行了測定,結(jié)果表明:污泥產(chǎn)率系數(shù)a=,污泥衰減系數(shù)b=;去除單位重量bod5所需的氧量a',單位重量mlvss內(nèi)源呼吸需氧量b'd。此試驗結(jié)果與《xx》中給出的參數(shù)值相比,與建議值有一定的差距。實際設(shè)計計算時采用模型試驗實測值。生物反應(yīng)池為半地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),共2組,每組4座。每組平面尺寸lb=100m。采用倒置a2/o工藝,設(shè)計水力停留時間為:,;d,混合液濃度3040mg/l,回流比200%。缺氧池、厭氧池中均安裝潛水混合器46臺,;混合液內(nèi)循環(huán)泵43臺,每臺流量:532l/s,配電機功率13kw;好氧池中安裝棕剛玉盤式微孔曝氣器共計47644個。厭氧、缺氧池中設(shè)有orp測定儀,在線顯示池內(nèi)氧化還原電位;好氧池中設(shè)有溶解氧儀,在線顯示水中溶解氧含量,并反饋至鼓風機,隨時調(diào)節(jié)鼓風機送風量。終沉池采用圓形輻流式沉淀池,共8座,為地下式圓形鋼筋砼結(jié)構(gòu),內(nèi)徑45m,(含泥斗)。安裝φ45m周邊傳動刮泥機8臺。采用廊道式接觸消毒池,共1座(分2格),兩格之間為巴氏計量槽,實時記錄污水廠處理水量,接觸池為地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),設(shè)計接觸時間t=30min,平面尺寸lb=。另外該池中安裝潛污泵2臺(1用1備),配電機功率4kw,交替使用,供給廠區(qū)綠化用水。鼓風機房為地上一層框架結(jié)構(gòu),地下一層局部為管廊和進風通道。平面尺寸為lb=(不包括工具間、值班室等)。安裝離心式鼓風機5臺(4用1備),單機風量18430m3/h,揚程7m,配電機功率470kw;卷簾式空氣過濾器2套,配電機功率n=。鼓風機出風經(jīng)總管匯集后,再分別送至各座生物反應(yīng)池。設(shè)計加氯量為8mg/l,加氯間為地上一層框架結(jié)構(gòu),平面尺寸lb=,包括氯庫和值班室。安裝真空柜式加氯機3臺(2用1備),加氯量57kg/h,配套蒸發(fā)器2套、氯氣切換裝置一套、余氯吸收裝置一套,并安裝漏氯檢測儀2臺。為彌補生物除磷不足,設(shè)計采用化學藥劑強化除磷。設(shè)計加藥間與加氯間合建,采用化學除磷藥劑為fe2(so4)3,投加量為10~15mg/l,投加濃度為15%。藥劑投加點分別設(shè)在終沉池配水井和初沉池進水渠內(nèi)。根據(jù)進、出水水質(zhì)變化情況,調(diào)節(jié)投加藥量。加藥間安裝干粉加藥裝置一套,~。初沉池污泥泵房共設(shè)2座,為半地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),,分別對應(yīng)6座初次沉淀池。初沉池污泥量為812m3/d,含水率為96%。每座污泥泵房安裝潛污泵2臺(1用1備),揚程8m。剩余及回流污泥泵房共設(shè)4座,為地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),每一座對應(yīng)2座終沉池,6m,深6m。設(shè)計污泥回流比100%,剩余污泥量為4017m3/d,%。每座泵房安裝回流污泥潛污泵2臺,流量1508m3/h,揚程6m,配電機功率37kw;安裝剩余污泥潛污泵1臺,流量61m3/h,揚程9m。初沉池污泥與剩余污泥先在濃縮池配泥井中進行混合。設(shè)計采用圓形重力式連續(xù)流濃縮池共2座,為地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),直經(jīng)20m。濃縮池設(shè)計固體表面負荷為90kg/m2d,安裝中心傳動污泥濃縮機。,%。(一、二級)采用兩級中溫厭氧柱型污泥消化池,其中一級消化池3座,二級消化池1座。消化池為鋼筋砼結(jié)構(gòu),直徑23m,(其中地下深7m,)。,%,含水率94%;:其中一級消化池20d,污泥投配率為5%,沼氣產(chǎn)量:。每座一級消化池中安裝污泥機械攪拌裝置1套,配電機功率22kw。污泥加熱采用熱交換器(沼氣鍋爐)加熱。污泥在此進行預(yù)加熱和消化池污泥投配。經(jīng)濃縮后的污泥被加熱至消化池投配溫度33~35℃。對應(yīng)每座消化池安裝污泥循環(huán)泵2臺(1用1備),共計6臺,配電機功率22kw,污泥投配泵共4臺(3用1備)。一期工程設(shè)儲泥曝氣池1座,為地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu)。設(shè)計停留時間為8小時。池中安裝潛水攪拌2臺,dn40穿孔曝氣管間隙運轉(zhuǎn),防止污泥沉淀和厭氧條件下磷釋放。污泥脫水車間為一層框架結(jié)構(gòu)。一期工程需脫水污泥量為698m3/d,含水率94%。安裝離心式污泥脫水機4臺(3用1備),單臺處理能力17m3/h,;投配泵及加藥裝置與脫水機同步連續(xù)運行,脫水后泥餅含水率78%~80%?;炷巹╬am)投加量210kg/d,配套安裝加藥設(shè)備2套(包括pam藥劑配備和投加系統(tǒng)),制備能力12kg/h,;污泥切割機4臺(3用1備),處理能力20m3/h,;螺桿式污泥投配泵4臺(3用1備),流量5~35m3/h,揚程20m,;30o傾斜安裝無軸螺旋輸送機2套,輸送能力10m3/h,,水平安裝無軸螺旋輸送器2套,輸送能力10m3/h。沼氣脫硫采用先濕后干的串聯(lián)脫硫方式。為地面式鋼筋砼結(jié)構(gòu)。濕式脫硫采用含6%的氫氧化鈉溶液,由吸收塔頂向下噴淋,沼氣由下而上,逆流接觸,除去硫化氫,安裝濕式脫硫塔?1000h5200一臺;循環(huán)泵2臺,流量40m3/h,揚程30m,配電機功率11kw。干式脫硫塔?2200h100002臺,以鐵屑做脫硫劑,厚度約為4m。設(shè)計2座鋼制低壓濕式儲氣罐,每座容積2400m3。沼氣儲氣罐設(shè)計壓力4000pa,采用全焊接鋼結(jié)構(gòu)。鋼制水槽采用鋼板拼接,內(nèi)部注水至設(shè)計標高,作為水封防止沼氣泄漏,水槽內(nèi)徑20m。多余沼氣被送至沼氣火炬進行燃燒,設(shè)沼氣燃燒器1套,能力471m3/h,配套設(shè)置過濾器、除濕器和安全裝置等。采用生物除臭。對污水廠中進水控制井、粗格柵間及提升泵房、細格柵間及曝氣沉砂池、污泥濃縮池和污泥曝氣池內(nèi)產(chǎn)生的臭氣經(jīng)百葉集氣管收集后,進入生物濾池進行除臭處理。設(shè)計生物濾池1座,平面尺寸16m16m,處理氣量37000m3/h,;循環(huán)泵3臺(2用1備),單臺流量13m3/h,揚程28m,配電功率3w;引風機共3臺,配電功率分別為30kw、。本工程設(shè)計前曾對國內(nèi)已運行的七座大型污水處理廠進行了調(diào)研,結(jié)合xx市第四污水處理廠工藝設(shè)計參數(shù)的模型試驗研究結(jié)果,其主要工藝設(shè)計特點如下:即采用85%的保證率確定污水處理廠設(shè)計進水水質(zhì)的方法,并將其應(yīng)用于xx市第四污水處理廠的設(shè)計水質(zhì)確定。按研究提出的方法與項目可行性研究報告中的設(shè)計值比較,%,%,ss增加4%,nh3n減小14%。依據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)進行構(gòu)筑物設(shè)計,節(jié)省建設(shè)投資。模型試驗結(jié)果表明第四污水處理廠所接納污水的可生化性較好;進水水質(zhì)符合a2/o生物脫氮除磷工藝設(shè)計水質(zhì)的要求。污水生化反應(yīng)動力學參數(shù)的測定結(jié)果為:污泥產(chǎn)率系數(shù)a=,污泥衰減系數(shù)b=。去除單位重量bod5所需的氧量a',單位重量mlvss內(nèi)源呼吸需氧量b'd,并將其應(yīng)用處理構(gòu)筑物的工藝設(shè)計中。鑒于普通a2/o工藝存在的問題,參照國內(nèi)、外相關(guān)研究成果和工程實例,根據(jù)本工程的水質(zhì)特點,采用了倒置a2/o工藝。該工藝具有如下特點:①允許反硝化在碳源有限的條件下優(yōu)先獲得碳源,進一步加強了系統(tǒng)的脫氮能力;②使聚磷菌厭氧釋磷后直接進入好氧環(huán)境,其在厭氧條件下形成的吸磷動力可以得到更充
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