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年產(chǎn)30萬噸氯乙烯(vcm)_工藝設(shè)計(jì)畢業(yè)論文(留存版)

2025-09-11 10:16上一頁面

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【正文】 最大值; ② 參考的進(jìn)料流量 C2H4/Cl2 比值: ~ ;一般情況開車之前操作員都會將此比率設(shè)定為 ,保證 15 分鐘內(nèi)進(jìn)料量 C2H4/Cl2 比值能夠升到 以上; ③ C2H4/Cl2 比例從實(shí)際的乙烯過量反饋,乙烯過量這個值計(jì)算( AYC2021F)是通過尾氣中乙烯的百分率的平均值和尾氣的體積流量的比值來計(jì)算尾氣中的乙烯量; ④ 為提高控制精確性,乙烯流量由 2 個并列的流量控制線控制,一個主流量(FVC081G1),一個微調(diào)流量 (FVC2081G2),每個流量都有 P 和 T 進(jìn)行校正,校正值是乙烯過量控制器的輸出 (AICC2021F。 該反應(yīng)為放熱反應(yīng),反應(yīng)熱通過 1,2二氯乙烷氣化移走。 5 中溫氯化介紹 上海氯堿化工股份有限公司和山東齊魯石油化工公司在 20世界 80年代引進(jìn)日本三井東壓公司直接氯化反應(yīng)技術(shù)建成 1,2二氯乙烷 生產(chǎn)裝置。因此在生產(chǎn)操作地點(diǎn),空氣中含氯最高允許濃度不得超過 1mg/m3,在居民區(qū)最高允許濃度 ,日平均 。 將乙烯儲運(yùn)送來的乙烯( C2H4)和氯堿廠送來的氯氣( Cl2)送入直接氯化反應(yīng)器內(nèi),以溶解于二氯乙烷( EDC)中的三氯化鐵、氯化鋰作為催化劑,在 90100℃和 的操作條件下發(fā)生加成反應(yīng),生成 1, 2二氯乙烷( EDC),并將生成的 EDC 以氣相的形式蒸出反應(yīng)器,一部分氣相 EDC 經(jīng)空冷器冷凝后,回到液位控制器中,循環(huán)回反應(yīng)器,以控制反應(yīng)器液位,移去反應(yīng)熱;另一部分氣相 EDC 經(jīng)空冷器冷凝后回到冷凝液儲罐 中 ,再通過輕組份塔進(jìn)料泵送入輕組份塔中去除輕組分,塔釜 EDC 經(jīng)循環(huán)水冷卻器冷凝后去 EDC 儲罐,塔頂輕組份(尾氣)經(jīng)輕組份塔頂冷凝器和氟利昂深冷器冷凝后去焚燒或 中和單元 。 1 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 年產(chǎn) 30萬噸氯乙烯( VCM) 工藝設(shè)計(jì) With An Annual Output of 300000 Tons of Vinyl chloride (VCM)Process Design 班 級 應(yīng)用化工技術(shù) 111 學(xué)生姓名 程賢翔 學(xué)號 1162101103 指導(dǎo)教師 劉鵬升 職稱 助教 導(dǎo)師 單位 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 論文提交日期 2 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)書 課題名稱 年產(chǎn) 30 萬噸氯乙烯( VCM)的工藝設(shè)計(jì) 課題性質(zhì) 科學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 班 級 應(yīng)用化工技術(shù) 111 班 學(xué)生姓名 程賢翔 學(xué) 號 1162101103 指導(dǎo)教師 劉鵬升 導(dǎo)師 職稱 助教 3 一.選題意義及背景 氯乙烯單體 (VCM)是生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂的主要原料,其產(chǎn)品的質(zhì)量和成本直接影響到聚氯乙烯樹脂的質(zhì)量和成本。 乙烯直接氯化制備 二氯乙烷是目前世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)二氯乙烷的方法 之一 。 毒性:有劇毒,吸入該輕者能刺激黏膜和呼吸道,重者可引起肺水腫、支氣管炎,嚴(yán)重的甚至死亡。中溫氯化方法是我公司乙烯直接氯化生產(chǎn) 1,2二氯乙烷 的主要方法之一 [2]。 工藝流程 將乙烯儲運(yùn)送來的乙烯 (C2H4)和氯堿廠送來的 (Cl2)送入直接氯化反應(yīng)器( C081)內(nèi),以溶解于二氯乙烷( EDC)中的三氯化鐵、氯化鉀作為催化劑,在 90100℃ 和 的操作條件下發(fā)生加成反應(yīng),生成 1, 2二氯乙烷 (EDC),并將生成的 1,2二氯乙烷以氣相的形式蒸出反應(yīng)器,一部分氣相 1,2二氯乙烷經(jīng)空冷器 (C2031)冷凝后,回到液位控制器 (C2121)中,循環(huán)回反應(yīng)器,以控制反應(yīng)器液位,移去反應(yīng)熱;另一 部分氣相 1,2二氯乙烷經(jīng)空冷器( C2131)冷凝后回到冷凝液儲罐 (C20xx),再通過輕組分塔進(jìn)料泵 C2052A/S 送入輕組分塔( C2082)中去除輕組分,塔釜 EDC 經(jīng)循環(huán)水冷卻器( C139)冷凝后去 EDC 儲罐,塔頂輕組分(尾氣)經(jīng)輕組分塔頂冷凝器( C2032)和氟利昂深冷器( C2041)冷凝后去焚燒或中和洗滌塔( D2082)。 乙烯進(jìn)料 9 1)進(jìn)界區(qū)壓力(最小 /正常 /最大): 9/1014/15barg 乙烯進(jìn)料量:~ (在正常情況下) ~ (在量下) 2)相對于氯氣,( .℅)這個過量必須足夠高,確保氯氣總的轉(zhuǎn)化率,但同時必須盡可能減少尾氣中乙烯的損失,減少副反應(yīng)的產(chǎn)生。 2)當(dāng)直接氯化單元開車期間,如焚燒裝置停車或風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行,直接氯化尾氣送中和 單元洗滌,然后放空。在工作生產(chǎn)時間之余,我多次與指導(dǎo)老師; 劉鵬升 聯(lián)系,向 他 請教相關(guān)問題, 劉 老師給予了恰當(dāng)深入地分析和指導(dǎo),對 劉 老師的指導(dǎo),我 借此同樣表示感謝。 12 第四章 操作過程中若干的異?,F(xiàn)象、原因及處理方法 表 4: 異?,F(xiàn)象、原因及處理方法 序號 不正常現(xiàn)象 產(chǎn)生原因 處理方法 1 氯氣管線流量偏低 1) 氯氣進(jìn)料壓力低 2) 氯氣進(jìn)料閥門未打開或打開偏小 3) 流量計(jì)顯示有誤 1) 檢查氯氣壓力是否高到將氯氣氯氣注入到反應(yīng)器中 2) 檢查閥門是否打開,管線是否有其他障礙 3) 通知儀表檢修 2 反應(yīng)器頂溫上升 1) 操作壓力過高 2) 反 應(yīng) 器 液 位 太低,發(fā)生氣相反應(yīng) 3) 空冷器 C2031 下料較少 1) 檢查反應(yīng)器壓力調(diào)節(jié)閥 2) 提高反應(yīng)器液位,校驗(yàn)反應(yīng)器液位和采出調(diào)節(jié)閥 3) 加大 C2031 的轉(zhuǎn)速 3 反應(yīng)器頂壓上升 1) 放空管線堵 2) 空冷器效果不好 3) 氮?dú)饬髁炕驂毫^高 1) 檢查放空管線 2) 檢查空冷器 3) 檢查氮?dú)忾y門 4 反應(yīng)器液位高 1) 空冷器轉(zhuǎn)速高; 2) 空冷器氣相進(jìn)料閥 使 用模 數(shù) 過多; 3) 空冷器使用只數(shù)過多; 1) 適當(dāng)降低空冷器風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速; 2) 適當(dāng)關(guān)閉空冷器氣相進(jìn)料閥的使用模數(shù); 適當(dāng)減少空冷器使用只數(shù); 13 5 反應(yīng)器液位太低 1) 反應(yīng)溫度控制過高; 2) 空冷器轉(zhuǎn)速低; 3) 空冷器使用只數(shù)少; 1) 適當(dāng)降低反應(yīng)溫度; 2) 增加空冷器轉(zhuǎn)速; 3) 增加空冷器使用只數(shù); 1) 從 C018 或 E068 補(bǔ)料; 6 脫 輕 氣 提 塔C2082 處理效果不好 1) 進(jìn)料中輕組分過高 2) 汽提塔填料堵 3) 進(jìn)料量過大 4) 汽提塔釜溫低 5) 汽提塔再沸器漏 1) 降低進(jìn)料中硝基物含量 2) 清洗填料 3) 減少進(jìn)料量或重裝進(jìn)料口 4) 提高汽提塔釜溫度 5) 停車補(bǔ)漏 7 尾氣中含氧量上升 1) 原料氯氣中含氧量上升 2) 乙烯進(jìn)料量偏低 1) 降低氯氣進(jìn)料中氧氣含量 2) 提高乙烯進(jìn)料 8 原料轉(zhuǎn)化率低 1) 原料氯氣質(zhì)量差 2) 原料中乙烯質(zhì)量差 3) 催化劑濃度偏低 1) 正確控制進(jìn)料中乙烯、氯氣的組份 2) 適當(dāng)補(bǔ)加催化劑 9 產(chǎn)品 EDC 水份偏高 1) 原料氯氣含水量高 2) C2042 再沸器漏 3) 取樣冷卻器 漏 1) 分析原料氯氣中水份,如過高需停車 2) 停車,查漏檢修 3) 更換取樣冷卻器 注:以上不正?,F(xiàn)象,需及時發(fā)現(xiàn),徹底地處理。 10 5)但催化劑失活時需要補(bǔ)充,失活可以通過如下方式檢測 : ① 需要增加 C2H4 的過量量以便維持輕組分罐( C20xx)中氯氣含量低于 700 ㎎/L; ② 未處理的直接氯化產(chǎn)品 EDC 中 1, 1, 2TCE(三
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