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永鑫化工30萬(wàn)噸fcc汽油加氫裝置標(biāo)定總結(jié)報(bào)告10(留存版)

  

【正文】 CO2雜質(zhì)明顯減少。29日,在進(jìn)一步降低R201入口溫度至244℃,溫升16℃時(shí)。⑥ 由于公司重油催化裂化裝置投產(chǎn),催化裂化汽油中高分子硫醇隨之增多,加氫脫硫過程中也要生成一部分高分子硫醇,脫臭難度加大,原來(lái)采取的MERROX液液抽提氧化法脫臭已經(jīng)不適應(yīng)目前的原料狀況。 原料油性質(zhì)采樣時(shí)間9259:009279:009289:009299:00密度(20℃) g/ cm3硫 wppm硫醇硫 wppm溴值族組成,v%烯烴芳烴餾程 ASTM D86 ,℃ 初餾點(diǎn)394010%525350%1049890%178173終餾點(diǎn)194193辛烷值RON*備注:①標(biāo)定前25日原料未做分析,與27日為同罐原料,原料性質(zhì)應(yīng)相同。 論從催化汽油加氫裝置的標(biāo)定考核數(shù)據(jù),以及自開工以來(lái)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況來(lái)看。選取9月27日8:0029日8:00兩天累計(jì)數(shù)據(jù),進(jìn)行物料衡算,其物料平衡。以上操作條件,因客觀條件所限,暫時(shí)無(wú)法解決,與車間商議就現(xiàn)有工況進(jìn)行標(biāo)定。9月2729日,對(duì)裝置進(jìn)行標(biāo)定。永鑫化工160萬(wàn)噸/年重油催化裂化裝置于今年8月投產(chǎn)?!?。標(biāo)定期間對(duì)各種氣體組成、~。③ 目前預(yù)反應(yīng)器溫升較低,二反氫油比不高,新氫CO和CO2含量超標(biāo),對(duì)裝置長(zhǎng)周期生產(chǎn)有不利影響,應(yīng)盡快予以完善。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。確保不出現(xiàn)汽油內(nèi)漏現(xiàn)象。因此,安耐吉汽油選擇性加氫催化劑在達(dá)到深度脫硫的同時(shí),烯烴飽和程度低,選擇性脫硫效果好。導(dǎo)致辛烷值損失加大。主要受系統(tǒng)蒸汽壓力低()所限。該催化劑可生產(chǎn)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)Ⅳ(硫含量小于50ppm)或國(guó)Ⅴ(硫含量小于10ppm)汽油。2426日,進(jìn)行裝置操作調(diào)整優(yōu)化工作。①,標(biāo)定期間R001入口溫度141142℃,溫升2℃左右,;受系統(tǒng)蒸汽溫度影響,R001入口溫度偏低,溫升偏小。因廠方無(wú)法分析出原料和產(chǎn)品中的二烯烴,無(wú)法判斷出二烯烴的飽和情況,但結(jié)合預(yù)處理反應(yīng)器溫升較低,R201差壓上升較快的情況,分析二烯烴飽和不充分。目前氫油比為180190h1,小于推薦值。能干的人,不在情緒上計(jì)較,只在做事上認(rèn)真;無(wú)能的人!不在做事上認(rèn)真,只在情緒上計(jì)較。確保裝置長(zhǎng)周期生產(chǎn)。影響辛烷值和加工損失,應(yīng)通過提高操作壓力等措施加以回收。第三天(29日)反應(yīng)入口溫度再降低1℃。,原料汽油硫含量很低,約300~400ppm,烯烴含量不高,約33%。至2013年9月下旬,該裝置投產(chǎn)已一月有余,根據(jù)永鑫化工公司安排,對(duì)裝置進(jìn)行初期標(biāo)定。③ 預(yù)分餾塔塔頂氣相冷卻負(fù)荷小,回流比較低,影響輕重汽油分割效果。分析原因,27日新氫雜質(zhì)(主要是CO和CO2)較多,循環(huán)氫氣體中CO和CO2含量高。2729日,按照國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),隨著二反(R201)入口溫度降低,辛烷值損失逐漸減小,28日,在降低R201反應(yīng)入口溫度10℃后。目前預(yù)分餾塔頂部氣體冷卻負(fù)荷不足,回流比較小,操作壓力又偏低,加工損失較大,導(dǎo)致汽油辛烷值損失較大。 預(yù)加氫系統(tǒng)操作條件采樣時(shí)間925
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