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發(fā)電有限責(zé)任公司二期2215600mw機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告(留存版)

2025-06-09 13:37上一頁面

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【正文】 去,即完成了整個除塵工作。時,除塵效率需要達到理論上 %的除塵效率(入口濃度 60 g/Nm179。該類技術(shù)主要為輔助除塵技術(shù),能夠一定程度地改善除塵效果。 這種新技術(shù)的應(yīng)用不僅可以增加粉塵的有效驅(qū)進速度,提高除塵效率,降低電除塵器出口煙塵濃度,減小煤種對除塵效率影響的敏感性,還可以使出口煙塵濃度保持穩(wěn)定。布袋的原料 PPS 纖維和脈沖閥主要依賴進口,布袋價格較貴,價格變化范圍較大,約 450~1100 元/個。 主要技術(shù)原則及目標(biāo) ①. 本工程為環(huán)保工程改造項目。③. 煙氣脫硫工藝的要求。 電除塵器技術(shù)性能參數(shù)如下:雙室四電場除塵器(ZFAA4*40M2*96125)序號 名 稱 單 位 設(shè)計數(shù)據(jù) 現(xiàn)在運行數(shù)據(jù)1 處理煙氣量 m3/h 4000000 44000002 入口煙溫 ℃ 110160 132發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 6 / 463 陽極線 480C 480C4 陰極線 RS RS5 入口煙氣含塵量 g/Nm3 3040 6 本體漏風(fēng)率 % 7 出口煙氣含塵量 mg/Nm3 35 8 本體阻力 Pa 245 2189 除塵效率 % 除塵器效率下降的原因分析①. 除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)老化。 第四電場改為雙層橫向槽板:靜態(tài)投資投資額約為 575 萬元。 移除原有的常規(guī)供電電源—硅整流變壓器+高、低壓微機控制柜(12 臺+8 臺 ),在原位置更換成軟穩(wěn)電源(12 臺GRW72KV/900Ma+8 臺 GRW72KV/500Ma),同時把原電除塵的低壓部分,包括低壓振打,輸灰,加熱等兼容到新系統(tǒng)中,方便管理。 將原電除塵器前部入口煙道上增設(shè)低溫省煤器,將煙氣溫度從 130℃降至90℃,減少工況煙氣量、降低電場風(fēng)速,降低粉塵比電阻。 5. 改造效果: 除塵器入口濃度不超過設(shè)計之上限的 36g/Nm3的工況下,方案一和方案二,都能使除塵器出口濃度保持在 30mg/Nm3以下,滿足穩(wěn)定達標(biāo);除塵器入口濃度不超過 60g/Nm3的工況下,方案二,都能使除塵器出口濃度保持在 30mg/Nm3以下,滿足穩(wěn)定達標(biāo);而方案一則經(jīng)脫硫洗塵后,都能使電廠最終排放濃度保持在 30mg/Nm3以下,滿足穩(wěn)定達標(biāo)。當(dāng)前實際燃燒煤種偏離設(shè)計煤種較多,實際燃煤低位發(fā)熱量在 4000~5000大卡左右(設(shè)計煤種為 5500 大卡左右),灰份在 30~40%左右(設(shè)計煤種 25%左右),除塵器入口粉塵濃度 60g/Nm3左右(設(shè)計 30~40g/Nm 3左右)。另外,煙塵濃度高還會造成塔內(nèi)積灰以及除霧器堵塞等。在滿足技術(shù)要求的前提下,外形尺寸盡量不變。以 600MW 為例,目前的投資大約需要 3000 萬元人民幣,以 5 年為濾袋的壽命期測算,平均每年的運行維護費用大約需要 300 萬元人民幣。旋轉(zhuǎn)電極式電除塵器具有上述優(yōu)點。 ⑧. 橫向陽極板:眾說周知,常規(guī)的集塵極板是順著氣流安裝的,而橫向集塵極板是橫過來逆著氣流安裝的。 電控系統(tǒng)及其技術(shù)分析 靜電除塵原理及主要電源靜電除塵電源是靜電除塵裝置的核心部分,其性能直接影響除塵的效率。當(dāng)粉塵層中的電場強度大于其臨界值時,就在粉塵層的孔隙間產(chǎn)生局部擊穿,產(chǎn)生與電暈極極性相反的正離子,并向電暈極運動。主要由基礎(chǔ)電壓調(diào)節(jié)電路、脈沖產(chǎn)生電路、保護電路、脈沖幅值調(diào)節(jié)電路等組成。在檢測到火花電壓時,通過間歇供電或較短時間內(nèi)停止供電的方式消除火花。 ⑦“軟穩(wěn)”電源比常規(guī)電源節(jié)電的同時,也降低了粉塵層在極板上的電荷積累,從而降低了粉塵層對極板的吸引力,振打后容易脫落,便于收塵。但常規(guī)電源是脈動的,U 常的高效只是 a、b、c、d 四個點,遠離 Uf的是低效,超過 a、b、c、d 四個點的是無效。發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 25 / 46 常規(guī)的集塵極板是順著氣流安裝的,而我們的集塵極板是橫過來逆著氣流安裝的。因而成數(shù)倍減少 EP 截面積和長度,體積較現(xiàn)在常規(guī) EP 成倍減少,實現(xiàn)了 EP 小型化。 低壓省煤器的傳熱元件采用專用強化傳熱換熱管,為山東大學(xué)和濟南達能動力技術(shù)有限責(zé)任公司的專利技術(shù),經(jīng)長期設(shè)計實踐及運行業(yè)績表明,具有較高的總傳熱系數(shù)和防止磨損、堵灰及抵抗腐蝕的綜合性能。表5 引風(fēng)機和增壓泵能耗增加序號 項目名稱 單位 數(shù)值 備注1 煙氣側(cè)阻力 Pa  2 工質(zhì)側(cè)阻力 MPa  3 引風(fēng)機增加能耗 KW  4 增壓水泵增加能耗 KW  5 年能耗增加費用 萬元  發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 32 / 46總經(jīng)濟效益: 表6 總經(jīng)濟效益序號 項目名稱 單位 數(shù)值 備注1 脫硫節(jié)水效益 萬元  2 節(jié)煤效益 萬元  3 引風(fēng)機、增壓水泵增加能耗 萬元  4 年經(jīng)濟效益 萬元  5 粉塵濃度降低值 Mg/nm3 1015項目總投資:1200 萬元,包括低低溫省煤器整體系統(tǒng)所有費用。以下。? 配合電廠進行改造效果檢查測試。 改造前后環(huán)境效益將原有的實際運行效率為 %的靜電除塵器提效為%后,改造前后鍋爐的煙塵排放情況下表所示:單臺機組每年可減少煙塵排放量 644t 以上,環(huán)境與社會效益顯著。 相關(guān)的煙道、電氣、控制、土建需要作配套改造。 ③本方案采用了防止低溫腐蝕的技術(shù)措施,可以有效保證受熱面金屬壁溫處于煙氣露點之上,避免“結(jié)露”現(xiàn)象的發(fā)生,從而避免了濕管壁粘灰現(xiàn)象的出現(xiàn),可防止積灰的出現(xiàn)。 計算依據(jù):根據(jù)伯努利方程計算局部阻力 Z(Pa)=ξν 2ρ/2 ν空氣平均流速(m/s); ρ――空氣密度(kg/?) kg/?; ξ――局部阻力系數(shù);發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 27 / 46 截面積比的系數(shù):d/D 0~ ~ ~ ~1ξ 0 根據(jù)以上公司計算: 單層橫向極板 Z(Pa)= 雙層橫向極板 Z(Pa)= 單電場按照 9 層雙層陽極板布置其阻力增大約=22(Pa) 本案第五電場布置雙層陽極板其阻力增大約 22(Pa) 低低溫省煤器 加裝低低溫省煤器,能夠改善電除塵入口煙氣運行環(huán)境,減輕由于多煤種使用帶來的環(huán)保壓力,并在一定程度上改善電廠的運行小指標(biāo)。發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 26 / 46 如圖所示的 Ω—2C 型集塵極板是從流體力學(xué)角度進行設(shè)計的集塵極板。cm,而軟穩(wěn)電源能夠有效拓寬粉塵比電阻范圍至 103Ω軟穩(wěn)電源輸出的電壓根據(jù)負載(電場內(nèi)溫度、濕度、粉塵濃度以及市電波動)的變化而自行跟蹤調(diào)解,例如,由于工作條件不穩(wěn)定而造成兩極間全擊穿時,相當(dāng)于負載加重,這時輸出電壓自動跌落,當(dāng)不穩(wěn)定狀態(tài)消除后能夠自行提升。 ②軟穩(wěn)電源升壓性能好,容易實現(xiàn)超高壓運行,除塵器本體電場便于實施寬極距,更易于收集高比電阻粉塵,同時降低設(shè)備耗材、設(shè)備投資。其第一代技術(shù),早在1990 年就被國家科委(國家科學(xué)技術(shù)部的前身)列入全國第一批推廣項目(編號:I5131),但由于其輸出功率較小,輸出高壓電流在 10mA 以內(nèi),不能滿足電力行業(yè)的要求。三相交流電通過整流后在母線電容上得到直流電壓,然后通過高頻逆變、高頻升壓變壓器、高壓整流,最終在靜電除塵器上得到直流負高壓。這些氣體離子構(gòu)成了電暈外區(qū)的電暈電流,這時如含塵的煙氣進入電場,其中塵粒將被負離子碰撞而荷電,形成負粒子,而負粒子在電場力作用下向陽極(集塵極)運動,以達到收塵的目的。如果保證出口煙塵排放≤30 mg/Nm179。⑥. 煙氣調(diào)質(zhì)或微顆粒凝聚:煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù)利用煙氣成分特性,采用酸性介質(zhì)中和灰分中的堿性成分,降低影響煙氣除塵效率中的灰分成分;微顆粒凝聚技術(shù)是目前解決灰分中小顆粒灰分的輔助措施。附著于旋轉(zhuǎn)陽極板上的粉塵在尚未達到形成反電暈的厚度時,就被布置在非電場區(qū)的旋轉(zhuǎn)清灰刷較徹底地清除,因此不會產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象且沒有二次揚塵。如果采用進口濾袋,那么電袋除塵器造價將很高。 可行性研究范圍和內(nèi)容深度依據(jù)《火力發(fā)電廠可行性研究報告內(nèi)容深度規(guī)定》(DL/T53752022),本工程由我所完成的研究范圍及深度如下: ——論證本工程建設(shè)的必要性;——落實改造條件;——就除塵器改造工程建設(shè)條件、布置方案進行比較;——就改造方案及工程內(nèi)容提出工程設(shè)想;——工程投資估算。也由于傳統(tǒng)點除塵器對煤種變化的適應(yīng)性較差,因而導(dǎo)致現(xiàn)有電除塵器運行效率較低。2022 年 9 月份對 4機組除塵器進行了性能測試,其除塵效率均低于 %,降至 %, 除塵器的實際粉塵排放濃度在 60mg/Nm3~100mg/Nm 3之間,濃度平均值為 。保證提高除塵效率 50%以上,節(jié)能 50%以上。最終得出了適應(yīng)環(huán)保發(fā)展要求,且具備工程實施條件的可行性方案,可行性研究結(jié)果總結(jié)如下: 方案選擇: 本工程以 60g/Nm3 的除塵器入口煙塵濃度作為除塵器改造設(shè)計基準(zhǔn),根據(jù)煙氣參數(shù)與現(xiàn)場場地條件以及某集團的電除塵技改指導(dǎo)意見,經(jīng)篩選后擬定兩套方案: 方案一:軟穩(wěn)電源及其電控系統(tǒng)+低低溫省煤器 方案二:軟穩(wěn)電源及其電控系統(tǒng)+第四電場改為雙層橫向槽板 方案一:軟穩(wěn)電源改造可先行也可與低低溫省煤器加裝可同步進行。3. 方案二:分兩步進行:先進行軟穩(wěn)電源及其電控系統(tǒng)改造,根據(jù)脫硫洗塵后的效果,在判斷是否進行第四電場的雙層橫向槽板改造。采用這兩種方案改造后,均能使除塵效率達到 %以上,除塵器出口煙塵排放濃度降低到 30mg/Nm3 以下,單臺機組每年可減少煙塵排放量 644t 以上,環(huán)境與社會效益顯著。由于實際燃用煤種灰份遠遠超出設(shè)計煤種,超出了除塵器的適應(yīng)能力,從而導(dǎo)致除塵器運行參數(shù)較低,排煙含塵濃度很高,出口煙塵排放濃度平均值為。濃度高粒徑小的煙塵不但直接影響脫硫效率,還會降低石膏脫水效果,并造成噴頭、管道甚至脫水“皮帶”塞。 除塵器改造設(shè)計目標(biāo) 根據(jù)目前國家環(huán)保形勢及未來發(fā)展需要,本工程以 60g/Nm3 的除塵器入口煙塵濃度作為除塵器改造設(shè)計基準(zhǔn),將除塵器出口煙塵排放濃度按 30mg/Nm3 設(shè)計,煙囪入口煙塵排放濃度按 20mg/Nm3(α=)考慮。因此,從投資及運行的角度看,本方案不是好的選擇,雖然,排放濃度可以達到國家新的排放要求。 但是,旋轉(zhuǎn)電極式電除塵器存在著尚未得到有效克服的現(xiàn)實問題:有電除塵改造過程中,由于旋轉(zhuǎn)電極電除塵需要更多的安裝面積(是常規(guī)一個電場的 倍面積),可能影響除塵器出口與引風(fēng)機的煙道連接,間接影響后續(xù)煙氣的流動,甚至反過來影響除塵效果。這樣可以把常規(guī)氣流帶著粉塵離開極板的趨勢,轉(zhuǎn)變?yōu)榇迪驑O板的趨勢,也可以說把氣流流向?qū)瘔m極板不利的因素轉(zhuǎn)化為有利因素。在追求不斷提高除塵效率的過程中,其結(jié)構(gòu)不斷改進,性能不斷提升。高比電阻粉塵可能產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,致使收塵效率降低。直流疊加高頻脈沖電壓供電形式的優(yōu)點是:①脈沖電壓持續(xù)時間短,不易觸發(fā)閃絡(luò);②脈沖電壓幅值高,可增加粉塵的荷電量,進而增加粉塵驅(qū)進速度提高除塵效率;③采用單獨的脈沖電壓源,高壓脈沖可以以較高的頻率產(chǎn)生;采用間歇脈沖供電技術(shù)來克服高比電阻粉塵引起的反電暈,根據(jù)工況條件變化自動選擇工作方式(選擇間歇脈沖供電的占空比)、自動選擇運行參數(shù),可以提高除塵效率而且還可以大量節(jié)約電能。這與軟穩(wěn)電源相比有本質(zhì)的區(qū)別。發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 21 / 46 ⑧ 軟穩(wěn)電源軟特性特征使集塵極表面荷了電的高比電阻粉塵電荷容易釋放,減少高比電阻粉塵層局部放電現(xiàn)象,有效拓寬粉塵的比電阻范圍,使軟穩(wěn)靜電除塵技術(shù)能夠廣泛適用不同的煤種。 因為火花始發(fā)點以下臨界處是最佳點的極限值,所以常規(guī)電源最佳點的極限值只是峰值 a、b 兩個點,其有效值則是峰值的 1/√2,而軟穩(wěn)電源的最佳點是火花始發(fā)點以下臨界處平行時間軸的一條直線,每時每刻都等于常規(guī)電源的軟穩(wěn)電源和常規(guī)電源電源輸出比較發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 24 / 46峰值,即為常規(guī)電源有效值的√2 倍,即 V 穩(wěn) =√2V 常規(guī)有效值 。這樣可以把常規(guī)氣流帶著粉塵離開極板的趨勢,轉(zhuǎn)變?yōu)榇迪驑O板的趨勢,把氣流流向?qū)瘔m極板不利的因素轉(zhuǎn)化為有利因素。 橫向極板布置中橫向間距,通風(fēng)率,電暈線密度,橫向陽極振打機構(gòu)等都有成熟的設(shè)計。同時,在煙氣流阻限制較嚴(yán)格的情況下,可使煙氣側(cè)流阻控制在允許值之內(nèi)。從經(jīng)濟學(xué)角度,項目投資回收器約為 年。 第一個階段:軟穩(wěn)電源及其電控系統(tǒng) (同 ) 第二階段:第四電場改為雙層橫向槽板 對第一、二、三電場做恢復(fù)性檢修,使其達到原設(shè)計能力;拆除原除塵器第四電場本體內(nèi)部陽極板、陰極線,機械振打機構(gòu)等。 現(xiàn)場操作和施工方法? 中標(biāo)單位對整個現(xiàn)場各種操作和施工方法的適用性,穩(wěn)定性和安全性全面負責(zé)。發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 35 / 46 增效效果:方案一 方案二項目入口濃度≤ 36g/Nm3入口濃度≤ 60g/Nm3入口濃度≤ 36g/Nm3入口濃度≤ 60g/N
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