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入廠煤采樣裝置改造方案(專業(yè)版)

2025-01-12 03:42上一頁面

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【正文】 2.吊運設備及部件時,必須使用合格的鋼絲繩、吊環(huán)和卡扣,吊重物時,位置適當防止脫滑。 疏 通 器一 次 給 料 機破 碎 機落 煤 管擋 板浙江浙能長興發(fā)電有限公司 入廠煤采樣裝置改造方案 6 一次給料機 皮帶 與落煤管的接口采用無縫連接,同時對一、二次給料機的 周圍和側(cè)密封進行改進,將所有可能與外界接觸部位進行隔離,避免子樣與外界接觸來減少水分損失。按設計要求,它采用 A3鋼材質(zhì),設備長期使用后,受煤濕度的影響,其內(nèi)表面銹蝕粗糙,當煤水分高及樣桶滿煤時易發(fā)生堵煤故障。 三、存在的問題分析 采樣裝置最為突出的問題主要有:機械裝置不能長期可靠運行、采樣代表性差。 并 具備 了 “遠方控制”和“就地控制”兩種控制模式 。 由于 6 只 金屬 桶,其表面積大,水分容易蒸發(fā),特別是夏天 受現(xiàn)場高溫環(huán)境的影響, 水分蒸發(fā)尤為嚴重。 將 縮分器換成不銹鋼材質(zhì),減少磨擦系數(shù)。 、手持電動工具、起重工器具等必須派專人進行認真檢查,漏電保安器試驗完好。 ,由兩人協(xié)同,防止脫滑。 破碎機 被動輪改大, 將轉(zhuǎn)動速度調(diào)整在 800 轉(zhuǎn) /min,減低 的鼓風量, 為了減少破碎過程的水分損失, 在破碎機的進料口和出料漏斗之間, 加裝 1 根空氣壓力平衡管, 也叫環(huán)流風管, 讓帶水分的空氣在破碎機內(nèi)部循環(huán), 使水分損失控制在允許的范圍之內(nèi)。 通過對破碎機的篩板更換和調(diào)整,將 煤樣的破碎粒度 控制在 6— 13mm 之間,避免 破碎 顆粒偏小而引起的水分損失。而 我公司 機械采樣裝置的刮板在動作后難以達到不留 “ 底煤 ” 這一標準,它采集的煤樣往往只是皮帶表層的煤。 可 根據(jù)鐵路來煤 或水路來煤 重量確定,每批量約在 180~ 3200t 之間, 可 根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定最小子樣數(shù)目及采樣時間間隔;同時采樣的預定時間間隔可根據(jù)需要進行調(diào)整。 而且, 設計時存在著 破碎機篩條間隙偏小,目前僅為 10mm,破碎顆粒≤為 3mm,小 于規(guī)定標準。我們, 分析了國外機械采制煤樣裝置 按 煤最大粒度 為80mm,該 采樣頭應調(diào)整至 250mm, 采樣頭的結(jié)構(gòu)形式, 在刮板兩側(cè)加上側(cè)板成箕斗形, 并在在刮板上加裝一塊硬橡皮, 使其與膠帶面接觸, 這樣可獲得完整煤流斷面, 不存在分流和溢出現(xiàn)象, 以 保證不留底煤,達到最好的采樣代表性。 七 、 改造 及檢測 周期估算 單 臺 取樣裝置 改造周期為 現(xiàn)場施工周期為 7 天,系統(tǒng)調(diào)試 2 天。 ,起重工作只能有一人進行指揮 6 7 甲方(簽名 /日期) 學習確認 簽名: 乙方(簽名 /日期) 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 入廠煤采樣裝置改造方案 10 長 興 發(fā) 電 有限 公司
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