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16萬方每小時合成氣殼牌氣化工藝設計畢業(yè)設計(專業(yè)版)

2025-08-10 06:58上一頁面

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【正文】 磨機采用引進國外制造技術(如德國Babcock公司MPS型磨機制造技術和美國CE公司的HP型磨機制造技術)、國內生產(chǎn)的輥盤式中速磨煤機。 %80%= kg熔渣中帶出的各元素量:C %= kgS %= kg灰分 80%= kg共計 kg(2)飛灰生成量: = kg飛灰?guī)С龅母髟亓浚? C = kg 灰 = kg共計 kg則帶出各元素損失量為: C += kg S kg 灰分 += kg(3)煤輸送氣CO帶入的元素量 C = kg O = kg共計 kg(4)原料煤氣化后進入合成氣中的元素量:C = kg S = kg H + = kg O + = kg N kg共計 則原料煤的碳轉化率為 100%=%(1)每m合成氣中所含的各元素量:C (++) = kgH (++ ) = kgO (+2 +) = kgN (+) = kgS (+) = kg(2)由碳平衡計算出粗合成氣的產(chǎn)量: V = = m3(3)由氫平衡計算水蒸汽的耗量: = kg 則水蒸汽消耗量為: 18 = kg 則水蒸汽帶入的氧元素量為:= kg(4)由氧平衡計算出氣化劑中純氧的耗量: W+++= 則純氧耗量為W= kg(5)硫平衡:收入:原料煤中帶入硫 kg支出:粗合成氣中含硫 = kg 灰渣中含硫 kg 共計 kg 收入=支出,平衡成立(6)氮平衡:收入:原料煤中帶入的氮 kg輸送氣體中含氮量 = kg 共計 kg支出:粗合成氣中的氮含量 = kg誤差= 100%=% 表21總過程元素平衡表項 目CHONSA共計收入100共計支出共計 收入:原料熱值 Q=10030745=3074500 kJ 原料物理熱值 Q=10080=8400 kJ 氣化劑氧的熱值 Q=20= kJ 水蒸汽的物理熱 Q= = kJ 輸送氣的物理熱 Q=200 = kJ 共計 kJ 支出:合成氣熱值 Q= 7405= kJ 合成氣物理熱合成氣在1500℃左右時各組分的熱容如下表: 表22 1500 合成氣熱容kcal/(m179。干法粉煤加壓氣流床氣化工藝屬于“潔凈煤”工藝。加壓后的粉煤從料斗中排出并由氮氣氣流輸送至氣化爐燒嘴。氣化爐內筒上部為燃燒室(或氣化區(qū)),下部為熔渣激冷室。 B.循環(huán)水系統(tǒng)中壓循環(huán)水泵的事故補充冷卻水由事故冷卻水泵補充。(6)濕洗系統(tǒng) 來自HPHT飛灰過濾器的粗合成氣與來自洗滌塔底部的洗滌水經(jīng)文丘里洗滌器混合洗滌后送入洗滌塔底部,在此氣水混合物初步分離,氣體上升與塔頂噴淋下來的洗滌水逆流接觸,除去合成氣中的HCl、HF和微量的固體顆粒。(3)煤氣化系統(tǒng) 來自粉煤給料罐的粉煤,用高壓二氧化碳送至煤氣化燒嘴。粗煤氣經(jīng)醒煤器進一步回收熱量后進入陶瓷過濾器除去細灰(﹤20mg/m)。煤灰組成一般對氣化反應無多大影響,但其中某些組分含量過高會影響煤灰的熔融特性,造成氣化爐渣口排渣不暢或渣口堵塞。灰分越高,氣化煤耗、氧耗越高,氣化爐及灰渣處理系統(tǒng)負擔也就越重,嚴重時會影響氣化爐的正常運行。4.單爐生產(chǎn)能力大,日處理煤量可達2000噸以上。而殼牌干法粉煤加壓氣化工藝原料經(jīng)過干燥后才進入氣化爐,用于加熱蒸發(fā)煤中水分的熱量小,因而氣化所需的氧氣量小。(6)GSP煤氣化工藝激冷+洗滌流程和德士古煤氣化工藝激冷+洗滌流程相似,目前國內德士古流程中運行數(shù)據(jù)表明,進變換的粗煤氣中塵含量均大于2 mg/Nm,GSP氣化工藝未經(jīng)干法除灰,僅經(jīng)過激冷分離和濕法洗滌很難保證原料煤氣中灰塵含量小于1 mg/N m,對后序系統(tǒng)的操作帶來很不利影響。燒嘴的使用壽命長,也是氣化裝置能長期運行的一個重要保證。在取得大量數(shù)據(jù)基礎上,于1993年在荷蘭建成日處理煤量為2000噸的單系列大型氣化裝置,1994年首次將生產(chǎn)的煤氣用于發(fā)電,并且使用了多種世界各地煤種,取得了豐富的數(shù)據(jù)。~ MPa之間,可根據(jù)使用煤氣的用途加以選擇。由于整個過程用CO密封輸送,并由程序控制自動進行,實踐證實這種加壓下輸送粉煤的進料方式,操作可靠,安全性有保證,同時該設備作為GSP的專有設備,以保證煤加壓的可靠性和安全性。d)1682844002000430860氣化條件氣化壓力/kPa氣化溫度/℃ 140015001400170015001600入爐蒸汽溫度/℃不加蒸汽250250260加煤方式水煤漿干煤粉干煤粉消耗定額氧氣消耗率/[m179。即使這樣,對于大粒度煤的數(shù)量也有一定的限制。但是,粉煤在火焰中反應時,大量的一氧化碳和氫氣是由下列反應生成的。采用高效除塵器使煤氣中含塵降到1—2mg/m 以下。多數(shù)中小化肥廠和少數(shù)大型化肥廠以煤炭(焦炭)為原料,通過煤氣化生產(chǎn)合成氨和甲醇,年耗原料煤4000多萬噸,合成氨產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60%以上,為中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了充足的化肥。原料煤來自永煤集團公司的三對生產(chǎn)礦井和一對在建礦井,輸送距均在15 km范圍內,并已建成配套鐵路,原料運輸成本低。在我國,目前合成氣用量最大的是化肥工業(yè),尤其是中小合成氨廠幾乎均采用水煤氣工藝,由煤制合成氣作為合成氨原料。與此同時,還必將擴大就業(yè)崗位,增加社會服務需求,促進社會繁榮。河南龍宇煤化工有限公司是永煤集團控股的子公司。龍宇煤化工從2004年開始建設,是利用當?shù)貎?yōu)厚的煤炭資源,按照循環(huán)經(jīng)濟理念設計、開發(fā)的企業(yè)??偠灾?,煤氣化裝置的興建,可充分發(fā)揮當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢,應用現(xiàn)代高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),促進了當?shù)亟?jīng)濟結構調整和永煤集團產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級,培育新的經(jīng)濟增長點,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,為地區(qū)煤化工的發(fā)展奠定了良好的基礎,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。因而,無論從近期或遠景來看,煤炭氣化制合成氣都在我國化工工業(yè)發(fā)展以及能源安全保障中發(fā)揮著不可估量的作用。本廠廠址位于市區(qū)的側風向,使市區(qū)居民生活環(huán)境不受污染并可滿足防火安區(qū)要求。因此,煤氣化過去和今后在中國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活中,特別是對現(xiàn)代煤化工和潔凈煤技術的發(fā)展占有十分重要的地位,是實現(xiàn)中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的主要技術手段之一??傊?,先進流化床、氣流床煤氣化技術已實現(xiàn)工業(yè)化和大型化,并不斷改進和完善,應用范圍不斷擴大,是今后的發(fā)展方向。 C + CO= 2CO C + HO (g) = CO + H 這兩個反應比完全氧化反應慢很多,所需的反應時間是完全反應時間的數(shù)百倍。如沒有利用離心力的方法,則要求將煤磨得很細。(標) .kg (煤)]蒸汽消耗率/[kg?kg (煤)]0粗煤氣產(chǎn)率(標態(tài))/[m179。(4)氣化系列配置在工業(yè)裝置中采用單系列,日投煤量可到720噸,不設備用系列,同時正在開發(fā)投煤量為2000t/d裝置。(3)氣化技術成熟。該煤氣化裝置用于聯(lián)合循環(huán)發(fā)電經(jīng)過3年示范運行,已于1998年1月正式交付用戶使用,氣化裝置連續(xù)運轉率達95%,其負荷可在40~100%之間調整,生產(chǎn)操作數(shù)據(jù)表明已達到預期目標。(6)熱效率高。而shell煤氣化工藝采用干法除塵+濕法洗滌,有效保證原料氣中灰塵含量小于1 mg/N m。c、碳的轉化率德士古法有效氣體成份80%。5.冷煤氣效率可達到78~83%。由于shell煤氣化爐是采用冷壁結構,以渣抗渣,如果灰分含量太低,氣化爐的熱損大,且不利于爐壁的抗渣保護,影響氣化爐的使用壽命。對助熔劑及加入量的選擇,應結合煤灰組成,通過添加某些組分(一般選用堿性組分),調整煤灰的相對組成,以改善灰的熔融特性。部分煤氣加壓循環(huán)用于出爐煤氣的激冷。同時,來自空分的加壓氧氣經(jīng)預熱后也進入氣化燒嘴。洗滌后的粗合成氣分成兩股,一股送往變換工序;另一股作為激冷氣送循環(huán)氣壓縮機壓縮后循環(huán)到氣化爐出口。C.工藝水系統(tǒng)貯存在工藝水緩沖槽的工藝水,由低壓工藝水泵送出低壓工藝水,由高壓工藝水泵送出高壓工藝水,由事故密封水泵送出事故密封水。煤粉及氧氣在燃燒室反應,溫度為1700℃左右。(7)原料煤的儲運系統(tǒng) 原料煤的接收和儲運設施主要包括:卸料斗、振動加料器、運輸機、煤倉等,與傳統(tǒng)的燃煤鍋爐原料煤的儲運設施類似。干法粉煤加壓氣化在高溫下操作,且原料粒度很小,氣化反應進行的極其充分,影響環(huán)境的副產(chǎn)品很少。根據(jù)原料煤揮發(fā)分較低、水分低、燃點低、可磨性低的特點,初步選定MPS—255型磨煤機,初步選用中速輥盤磨煤機3臺。 綜上所述,結合原料煤的煤質,根據(jù)其他類似工程設計經(jīng)驗,本項目采用“一級磨粉干燥、一級煤粉分離收塵、中間貯倉”的工藝技術。(1)熔渣生成量:247。從酸氣脫除系統(tǒng)以及酸氣汽提塔來的酸氣可送至克勞斯裝置回收硫磺。一旦鎖斗裝滿后,充氮氣加壓,將煤排放至料斗。氣化爐外殼為壓力容器,一般小直徑的氣化爐用鎢合金鋼制造,其他用低鉻鋼制造。 煤氣化裝置開車正常后,當合成氨/甲醇裝置低溫甲醇洗工序運行正常,生產(chǎn)出合格的CO后,將CO輸送至CO壓縮機增壓,切換氮氣系統(tǒng)及CO氣系統(tǒng),完成煤氣化裝置惰性氣體的切換,煤氣化裝置轉入正常生產(chǎn)。另外一部分煤氣送濕洗工序進一步凈化。鎖斗減壓或氣化爐噴嘴調試排氣經(jīng)煤粉倉裝料袋濾器過濾,收集的煤粉進入煤粉貯倉,氣體排入大氣。合成氣冷卻器采用水管式廢熱鍋爐,用來產(chǎn)生中壓飽和蒸汽或過熱蒸汽。一般而言,煤灰中酸性組分SiO、AlO、TiO和堿性組分FeO、CaO、MgO、NaO等的比值越大,灰熔點越高。2. 灰分灰分是煤中的惰性物質,其含量的高低對氣化反應影響不大,但對輸煤,氣化爐及灰處理系統(tǒng)影響較大。3.氧耗低,與水煤漿氣化相比,氧耗低15~25%,因而配套之空分裝置投資可減少。1 kg干煤(除褐煤以外的煤)的熱量是25000 kJ,%被浪費。而SHELL煤氣化從目前運行的商業(yè)化裝置來看煤氣中(CO+H)含量在~90%,煤氣中N含量在~9%,如采用CO輸送煤粉,N含量可降至2%以下。Shell燒嘴保證壽命為8000小時,已超過連續(xù)16000小時運行。1987年在美國休斯頓建設了一套投煤量250 t/d的示范裝置,在此示范裝置中殼牌公司使用了十幾種煤,包括煙煤、無煙煤、褐煤、石油焦等,其運行表明,該示范裝置能適應上述所有煤種并累計運行了15000小時。(2)氣化壓力高。(3)加煤方式與安全性在GSP工藝中干燥后煤粉輸送至貯倉,通過加壓倉加壓用CO輸送至粉煤倉,再由CO將煤粉均勻送至氣化爐燒嘴。m)表123 氣流床氣化爐技術指標項目Texaco爐shell爐KT氣化爐規(guī)格爐膛內徑/m氣化爐總高/m1518原料煤種低灰熔點煙煤煙煤煙煤入爐煤粒度/mm<%<%<%入爐煤含水量/%(質量分數(shù))5002000<<氣化爐進煤量/(t對于較大粒度的碳粒,有些氣化爐利用離心力的作用,將較大的碳粒甩出,黏附在爐膛壁上,直到氣化完為止。因此,按原子數(shù)計算,氧與碳之比最高不超過1。如在氣化爐內加入脫硫劑(石灰石),脫硫效率可達80%—90%。煤氣化技術廣泛應用于化工、冶金、機械、建材等重要工業(yè)部門和城市煤氣的生產(chǎn),目前中國擁有各種類型的煤氣爐約有9000臺,其中化工行業(yè)煤氣化爐約有4000臺,以固定床氣化爐為主。供
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