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滌綸絲廠改進滌綸絲牽伸輥冷卻系統qc成果(專業(yè)版)

2024-10-17 21:03上一頁面

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【正文】 ( 2)可降低廢絲消耗,年增產 20250公斤,凈利潤 14余萬元 [45分鐘(每次) 15次(每月) 12月 247。 錠位 1 2 3 4 5 6 7 水路流量 (m3/h) 制表人: XXX 2020年 6月 30日, XXX在紡絲現場對紡絲錠位的單臺牽伸輥循環(huán)水路流量進行了測量。 針對超溫報警故障問題進行分析,對造成這一結果各種原因進行了匯總,繪制因果分析圖。 牽伸輥在一定溫度下將絲束拉伸定型,采用交流異步電動機傳動,變頻調速,電磁感應加熱,熱輥殼體作為次級線圈而被感應加熱。 從表中可看出,當冷卻水回水溫度降低到 40 ℃ 時, 高速運轉的高模低縮錠位超溫報警降至 1次 /。 要因確認七 熱交換器容量小,回水溫度高 結論:通過測量,高模低縮紡絲位回水溫度普遍達到 45℃ 以上,溫度 偏高,超過設備要求冷卻溫度 ≤37℃ , 確認是要因。 制表人:尚建民 目標值完成情況柱狀圖 15次 /月 5次 /月 0次 /月 實施前 目標值 實施后 制圖人:王金林 通 過上述改造可避免牽伸輥超溫停車故障。 間接效益:因改造后設備運行在良好的冷卻環(huán)境下,可延長牽伸輥使用壽命 20%,按每臺牽伸輥 20萬元,每年可降低備件消耗 128萬元 ( 20萬元 20% 32臺 =128萬元)。 測試一:超溫停機次數統計表 錠位 1 2 3 4 5 6 7 超溫次數 1 0 0 0 2 1 2 總次數 6次 結論:實施對策一后超溫次數由改造前 15次 /月 降至 6次 /月。 確定要因:根據確認要因計劃,對 8個末端因素逐一整理和確認過程如下: 要因確認二 水路接頭脫落 結論:水路接頭安裝良 好,無脫落現象, 確認不是要因。 ℃ ,調節(jié)各熱輥的速度和溫度,可得到不同強度、伸長和熱收縮率的絲。 錠位 1號位 2號位 3號位 4號位 5號位 6號位 7號位 生產品種 HMLS HT HMLS HT HMLS HMLS HMLS 1月份各錠位生產品種統計表 結論:從表中可看出, 2號位和 4號位生產的是牽伸輥轉速在 3000米 /分 高強絲品種,其他紡絲位生產的都是牽伸輥轉速在 6500米 /分的 高模低縮絲品種。 2020年 6月 10日,宋艷鵬、常偉對超溫下機牽伸輥的連接導線進行了檢查。 制表人:宋艷鵬 我們對 2020年和 2020年牽伸輥超溫報警做出了折線圖 結論:由上圖看出經過兩項改造后,解決了牽伸輥超溫 報警問題, 改造成功。這為我們今后 更好的開展 QC活動打下了良好的基礎。 針對循環(huán)水路堵塞,流量(速)小, 2020年 8月 16日,尚建民、鄭國強對超溫牽伸輥進行了擴大流量(速)的改進,對 4臺牽伸輥的冷凍水管接頭進行了擴孔,由原來的φ2mm增至 φ4mm,提高了三倍的牽伸輥冷卻水流量。 3號位 5輥溫控開關檢查表 工作正常 結論 斷開報警 通 通 通 狀態(tài)
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