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鋼鐵冶金企業(yè)群死群傷事故案例匯編(1)(更新版)

2024-09-20 01:05上一頁面

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【正文】 現(xiàn)場混亂,制定的應(yīng)急預(yù)案操作性不強(qiáng)。 、某鋼鐵廠 “ ”群體燒傷事故 ? 一、 事故概況及經(jīng)過 2022年 10月 6日 22:39時(shí),某鋼鐵廠甲 3號(hào)爐出鋼,當(dāng)時(shí)氬水溫度為1635℃ 。 、萊鋼轉(zhuǎn)爐爆炸事故 ? 一、 事故概況及經(jīng)過 1999年 3月 10日, 因氧槍漏水以及誤操作,引起轉(zhuǎn)爐爆炸,造成了 3人死亡的事故 。此次風(fēng)口曲損嚴(yán)重,更換風(fēng)口不順利,操作人員難以發(fā)現(xiàn)。 10多分鐘后,爐壁上的浮料脫落, 15名民工全部被埋在六七十厘米的浮料中。 11時(shí) 37分左右,進(jìn)行復(fù)風(fēng)。觀察爐況比較穩(wěn)定,又減風(fēng)到 70千帕,稍后又發(fā)現(xiàn)有風(fēng)口涌渣現(xiàn)象 。二、爐皮頻繁開裂、開焊 。 ? 事故原因分析: 經(jīng)過反復(fù)調(diào)查和大量技術(shù)分析論證認(rèn)為,這是一起由于高爐內(nèi)部爆炸,爐皮脆性斷裂,推倒?fàn)t身支柱,導(dǎo)致爐體坍塌的特大事故。全體員工珍愛生命、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程;各系統(tǒng)、各單位將安全措施落實(shí) 到位,完善現(xiàn)有預(yù)案內(nèi)容。 在學(xué)習(xí)事故案例時(shí),一定要做到嚴(yán)肅認(rèn)真,不能將事故當(dāng)成故事聽,一定要入心、入腦,溫故知新、刻骨銘心。由于紅焦和熱浪的灼燙、倒塌物的打擊及煤氣的毒害,造成 19名工人死亡, 10人受傷,經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 2120萬元。為了維持生產(chǎn),采用了外部高壓噴水冷卻,加劇了爐皮的惡化。切斷 煤氣操作,爐頂、重力除塵器通蒸汽 。預(yù)休風(fēng)期間,拆除了爐頂大放散閥和煤氣取樣管,安裝了爐頂打水裝置,割開了殘鐵口處爐皮,并取下了殘鐵口處冷卻壁,同時(shí)對(duì) 5號(hào)爐界區(qū)內(nèi)凈、荒煤氣及高爐富氧等設(shè)施進(jìn)行安全處理,并與公共部分管線隔斷。事發(fā)前,施工人員在爐內(nèi)打眼放炮后, 15名民工進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)。 ? 事故主要原因: 一、本次發(fā)生事故的原因 是風(fēng)口 多次燒氧氣作業(yè),由于從爐外無法觀測(cè)燒氧作業(yè)對(duì)風(fēng)口本身的損壞,而實(shí)際風(fēng)口前端已被氧槍嚴(yán)重?zé)龘p,造成冷卻水通水后短路直接進(jìn)入爐內(nèi),遇高溫紅焦快速汽化,在爐內(nèi)積聚后瞬間釋放,使蒸汽、封泥和紅焦從風(fēng)口噴出。 、湘潭鋼鐵轉(zhuǎn)爐爆炸事故 ? 一、 事故概況及經(jīng)過 2022年 9月 1日凌晨 5點(diǎn) 50分,湘潭鋼鐵集團(tuán)公司寬厚板廠 5號(hào)轉(zhuǎn)爐在清爐過程中發(fā)生轉(zhuǎn)爐漏水事故, 動(dòng)爐產(chǎn)生大量蒸汽發(fā)生爆炸, 致使 3人死亡, 3人 重傷 , 二 、事故主要原因 清爐過程當(dāng)中導(dǎo)致爐口漏水; 在爐內(nèi)水分未完全蒸發(fā)情況下動(dòng)爐。 ? 二、事故原因: 違反工藝規(guī)程,提前將合金、輔料加入鋼包; 底吹氬時(shí)間過短,未吹透鋼包內(nèi)合金、輔料?,F(xiàn)場生產(chǎn)和維修交叉進(jìn)行,人員擁擠,安全治理混亂,事故發(fā)生后現(xiàn)場無人合理疏導(dǎo),慌亂逃竄,加大了事故的嚴(yán)重性 四、高溫金屬液體吊運(yùn) 墜包事故 事故案例簡表 序號(hào) 單位 年產(chǎn)鋼能力 事故時(shí)間 傷亡人數(shù) 遼寧省鐵嶺市清河特殊鋼有限責(zé)任公司 14萬噸 2022年 4月 18日 亡 32人、傷 16人 山東富倫鋼鐵有限公司 250萬噸 2022年 12月 8日 亡 3人、傷 5人 ? 事故概況: 2022年 4月 18日 7時(shí) 45分,遼寧省鐵嶺市清河特殊鋼有限責(zé)任公司一條新建生產(chǎn)線發(fā)生鋼包脫落事件,造成 32人死亡,其中農(nóng)民工 3人; 6人受傷,其中 2人傷勢(shì)較重。 ? 事故概況: 2022年 1月 18日上午 8時(shí) 30分左右, 河北新鼎建設(shè)有限公司的 6名檢修施工人員進(jìn)入內(nèi)丘順達(dá)冶煉公司 2號(hào)高爐( 440m 3)爐缸內(nèi)搭設(shè)腳手架,拆除冷卻壁時(shí),造成 6名施工人員煤氣中毒死亡 、河北 內(nèi)丘順達(dá)鋼鐵煤氣中毒事故 ? 事故原因分析 1) 停產(chǎn)檢修的 2號(hào)高爐與生產(chǎn)運(yùn)行的 1號(hào)高爐連通的煤氣管道僅電動(dòng)蝶閥關(guān)閉,未進(jìn)行可靠的隔斷; 2)檢修期間 2號(hào)高爐煤氣凈化系統(tǒng)處于連通狀態(tài),各裝置放散管處于關(guān)閉狀態(tài); 1號(hào)高爐的煤氣經(jīng) 2號(hào)高爐干式除塵器箱體與重力除塵器到達(dá) 2號(hào)高爐爐內(nèi); 3) 2號(hào)高爐檢修前,施工單位與生產(chǎn)單位雙方均未對(duì) 2號(hào)高爐凈煤氣總管的盲板閥 (眼鏡閥) 是否可靠切斷進(jìn)行有效的安全確認(rèn); 4)檢修施工人員在進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)前,未按規(guī)定對(duì)爐內(nèi)是否存在煤氣等有害氣進(jìn)行檢測(cè); 5)雙方未制定檢修方案及安全技術(shù)措施,均未明確專職安全人員對(duì)檢修現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)。立即關(guān)閉閥門,保證了無泄漏,控制了事態(tài)的惡性發(fā)展, 14名中毒工人也被迅速送到兩家醫(yī)院搶救 。 ? 直接原因 1,吹掃不徹底 ,(吹了 2次 ) 2,閥門前后壓差大 ,未充氮 .(閥前 20公斤氧氣壓力 ) 3,也是最重要的一點(diǎn) ,從該閥門拆卸后從該閥的旁通閥中發(fā)現(xiàn)有油 4,施工單位分 3包 ,工程質(zhì)量存在一定的問題 5,管道連接未氬弧焊打底 ,且發(fā)現(xiàn)內(nèi)有鋼筋一根 3米 ,也是最重要的一點(diǎn) .公司趕時(shí)間趕進(jìn)度 . 沙鋼氧氣管道爆炸事故現(xiàn)場圖片
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