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飛煌世亞電子-北京外資生產(chǎn)企業(yè)工作改善建議報告(更新版)

2025-07-27 14:26上一頁面

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【正文】 人每次必須 先通過手觸摸靜電泄放物 , 再通過檢測 PASS之后才進入車間 , 員工每次 入車間之前需測試手腕帶 、 防靜電鞋的性能 。 ( 3) SMT和 PCBA生產(chǎn)拉沒有專用于靜電防護在制品的運輸車 。 原因分析: ( 1) 公司內(nèi)部生產(chǎn)車間照明用電沒有相應管理制度 。 原因分析: ( 1) 公司自投產(chǎn)以來大家認同就是這樣 ,很正常 , ME對資源節(jié)約意識不夠 。 ( 2) ME技術人員每天負責開拉前工裝設備啟動 、 調試 、 運行時故障維修 ,每周 ( 月 ) 的工裝設備維護保養(yǎng) , 以及看板填寫 、 工作匯總 、 轉拉時間的統(tǒng)計 、 停拉時 工裝設備關閉 , 他們整天忙忙碌碌 , 他們的效率 、 質量極其影響到生產(chǎn) 。 ( 3)各部門在統(tǒng)計技術應用工作上是較全面的 .但是對待原因分析及提出可行對 策上 ,相比較于深圳 FRIWO,他們做得比我們好 ,一年來大家形成一種是只統(tǒng)計 不分析、有分析無可行改善對策,另一種是有統(tǒng)計分析,但原因和對策天天 重復,習慣于這樣,無效工作每天都在演出。 改善對策: ( 1) 公司必須加大力度關注糾正與預防措施執(zhí)行效果的確認 , 建議由專職部 門匯總提交例會按糾正與預防措施控制程序進行跟蹤 。 ( 2) IPQC嚴格按 WI要求執(zhí)行檢查 。 ( 2) 組織職能部門重新確定 First Yield 數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計思路 。 ( 3) 建議公司以例會進行跟蹤 。 ( 2)公司出現(xiàn)兩組質量目標值 (附件 2:KPIWK43(AttE)。1 報 告 報告人: 飛煌世亞電子(北京)有限公司 FRIWO ELECTRICAL(BJ)COMPANY LIMITED 日 期: 20xx年 11月 10日 2 一 .當前特征 二 .改善建議 質量目標 質量記錄 工藝執(zhí)行 效果確認 持續(xù)改進 設備管理 一 設備管理 二 用電管理 防靜電管理 人力需求 1 進廠材料 1 標識管理 1 著裝管理 1 生產(chǎn)控制 1 現(xiàn)場管理 1 5S 執(zhí)行 1 工具使用 1 關鍵流程 1 績效管理 人性管理 2 職能規(guī)劃 改善建議 目錄 飛煌世亞電子(北京)有限公司 FRIWO ELECTRICAL(BJ)COMPANY LIMITED 3 FRIWO( BJ) 公司當前特征 FRIWO是一家專業(yè)化生產(chǎn) Linear amp。 4 改善建議( 1) 質量目標 事項描述: ( 1)在 FRIWO(BJ)未找到關注客戶的質量目標 (附件 1:FRIWO質量目標 )。 ( 2) 提供參考的質量目標修訂方案 (附件 4:FRIWO質量目標修訂方案 )。 改善對策: ( 1) 培訓教育 、 溝通引導中基層管理人員 、 QC, 使其端正認識和作業(yè) 。 改善對策: ( 1) 教育領班 、 拉長執(zhí)行工藝要求 , 充分認識到細節(jié)是一種動力 、 一種精神 、 一種創(chuàng)造 , 使管理不存在死角;引導助拉認識到在工作上要從大處著眼 , 小處著手 , 認認真真 、 踏實地帶領員工做好每個動作 。 ( 5) 生產(chǎn)車間沒有建立 “ 下道工序是上道工序的用戶 ” 管理思路 。 ( 2)現(xiàn)場 Transformer不良由生產(chǎn)記錄,下班時生產(chǎn)也將生產(chǎn)合格率報告轉交 PE, 當前其不良品由生產(chǎn)自已修理或報廢,但是 PE上報的 Transformer Yield的 確與實際有部分不相符( 附件 8: Transformer Yield report)。 原因分析: ( 1) ME對重復性故障未從根本上以預防措施解決 ,天天在救火 ,(附件 9: BME 部設 備維修日報匯總分析 ),SMT和 THC相關設備的維護保養(yǎng)工作不足 ,在一定程度上 依賴于供應商處理 ,自身檢討不足( 附件 10:波峰焊機日常維護保養(yǎng)實況 )。 ( 2)未對貼片機 (貼裝質量、料損 )、波峰焊機(焊接質量)等主要設備制 程能力進行控制。 13 改善建議( 8) 用電管理 事項描述: ( 1)車間照明電燈開關管制不合理 ,每天 24小時亮著 (除周日不上班 ), 下午白班下班后沒有一個人的時間也是這樣長開著 ,生產(chǎn)照明用 電不節(jié)約。 ( 2) 進入車間人員沒有采取何任靜電放電措施 ,生產(chǎn)拉員工在作業(yè)前不 先檢測佩戴的靜電環(huán)帶是否正常 ,而直接插入防靜電插座 , 有的用鱷魚 夾但未將鋸齒部位夾持住導線 。 ( 5) 在執(zhí)錫工位前各增加一臺離子風機;改造現(xiàn)有 SMT車間空間結構 , 加蓋 平頂 、 門或簾 , 添加空調加濕 、 風扇噴霧器噴射水霧等以提高空氣的相 對濕度 , 降低靜電的危害 。 ( 3) 公司人力需求渠道來源較少 。 原因分析: ( 1) 09/27生產(chǎn)部提出 ACP7系列空載電流大 , 影響到轉拉 , PE分析為因來料的 EI片批鋒尺寸異常和絕緣油與 EI片在加熱條件下其二者熱膨脹不同造成的 , 經(jīng) IQA復查確認 , 該料是 PMC確認為條件允收的 。 ( 3) 部門內(nèi)部及車間共用場所 , 都沒有建立統(tǒng)一區(qū)劃標識 。 原因分析: ( 1) 公司后勤未了解實地情況 , 通常采取罰款方式解決廠牌損壞 、 丟 失 , 實際上員工廠牌豎著佩戴與工作中部分條件不相符 , 造成壓 ( 折 ) 壞廠牌 。 ( 2) 對計劃執(zhí)行中效率降低及阻拉異常未進行統(tǒng)計分析 、 改進 。 ( 3)在全公司推行自我完善的 SDCA循環(huán)管理氛圍 。 ( 4)中基層管理人員工作缺乏引導與服務意識,發(fā)生問題時不檢討自己, 提出客觀原因、借口多。 ( 3)觀察到各生產(chǎn)拉的樣品、工具、周轉箱(盒)、輔料等在上班前后雜 亂無序,沒有統(tǒng)一定位存放管理。 ( 6) 開展 5S流動紅旗活動以激勵全員參與 5S, 做到深入持續(xù)保持 5S。 26 改善建議( 18) 關鍵流程 事項描述: ( 1)生產(chǎn)基層管理人員對處理現(xiàn)場不正常的流程、程序認知不足。但是對 提案改善、目標管理、績效薪資等關鍵因素還未著手實效進行。 改善對策: ( 1)建議公司將制度與人性結合,以減少滋生惰性;關懷善待員工與嚴肅紀律治廠結合,以建立自我控制、發(fā)展、完善的良性管理團隊。 ( 未完待續(xù)) 30 改善建議( 21) 職能規(guī)劃 (續(xù)接上頁) ( 4)當前我們公司正處于補充員工以擴大產(chǎn)能之際,但是現(xiàn)實中為什么在招 招聘生產(chǎn)一線員工時還需要生產(chǎn)部主管、領班面試(不管是初試還是復 試)應聘的員工,難道行政人事部對我們一線員工應具備的崗位素質基 本要求都不明白,或者人事未建立崗位任職資格 WI, 在一家標準化、規(guī) 范化公司內(nèi)部出現(xiàn)此種現(xiàn)象我感到不理解,此項我要說明是生產(chǎn)主管應 關注的是崗位職能正常有效發(fā)揮,而不應該做越位工作。 完 改善建議
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