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凝析氣井低產因素分析及增產對策研究-文庫吧在線文庫

2025-09-25 20:50上一頁面

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【正文】 ) 常規(guī)堵水和選擇性堵水方法及效果 對于氣井堵水技術,國外氣田的實際應用效果很好,開展很順利,但是國內的堵水仍處于起步研究階段,效果一般。 1985 年, Hinchman 和 Barree 等人 [14]研究了凝析氣藏反凝 析現(xiàn)象對凝析氣井產能的影響,并得出近井地帶凝析油聚集程度取決于凝析油含量、凝析油粘度、凝析氣相對滲透率。 從 20 世紀 60 年代 開始 [9],國內外許多專家對凝析氣井的反凝析傷害及其治 理開展了大量的研究,其中以反凝析污染的機理和室內解除反凝析污染試驗評價為主。 ( 2) 預熱地層 閻榮輝等人 [4]研究發(fā)現(xiàn):從井口向儲層中注入高溫干燥氣體,高溫加熱可以蒸發(fā)儲層中的束縛水和可動水;毀壞粘土礦物的基礎結構,增大高含量粘土的儲層 的滲流能力,該方法能很好的解除外來流體或地層水侵入形成的氣層水鎖傷害效應 , 預熱地層法是利用井底傳輸油管加熱工具來加熱注入的干燥氣體,以此加熱近井地帶儲層(目標層厚度一般 2 m,徑向深度一般 ~ m)至 500℃,形成反滲吸水超臨界抽提,達到解除或者緩解水鎖傷害的目的。 with emulsified oil water shutoff, the ultimate permeability is 103μm2,the ultimate stemming ratio is %.From the ultimate permeability, ultimate stemming ratio and erosion resistance after water shutoff,the high temperature jelly is much better than emulsified oil. In addition,after high temperature jelly water shutoff, active agent injection make the core permeability improved a little,it is show that the active agen have the effect of dehydrating jelly ,thus reduce the strength of jelly. 4. Combining the cause of low yield with Northwest branch gascondensate well and experiment evaluation ,propose a series of effective technical measures for low yield gascondensate well,so that offer effective technical guidance for condensate gas reservoir following work. Through studies, this dissertation draws conclusions as follow: aim at ubiquitous waterblocking effect,retrograde condensation and water flooding with Northwest branch gascondensate well,suggest adopt carbinol+acid+active agent+nitrogen bination slug craft to remove waterblocking,or adopt high temperature jelly water shutoff to remove water flooding,to recover or stabilize gascondensate well deliverability. Key words: retrograde condensate; reverse imbibition water blocking; liquid loading。從堵水后最終滲透率、 封堵率 和耐沖刷性等指標 來看, 高溫凍膠明顯優(yōu)于乳化油 。 本課題 旨在分析 此類 凝析氣井低產原因的基礎上 ,在室內開展治理低產凝析氣井的實驗評價,提出 有效可行的增 產 措施。 關鍵詞: 反凝析;反滲 吸 水鎖 ; 井筒積液; 解除水鎖;氣井 堵水 Abstract When the formation pressure drop down to the dewpoint pressure, condensate gas reservoir which exist active edge water or bottom water would occur retrograde ,the gas condensate separate out and gathered in stratμm that near wellbore,formed retrograde condensation pollution。針對 這些 凝析氣井的特點,深入分析氣井低產低效原因,建立相應的低產凝析氣井動態(tài)診斷技術,提出可行的增產措施,為提高氣井單井產能,提高凝析氣藏的開發(fā)效益與水平提供技術手段。 ( 4) 添加表面活性劑 表面活性劑能夠減小液體界面張力,使表面呈現(xiàn)出活化狀態(tài),使巖石表面出現(xiàn)潤濕反轉,另一方面,表面活性劑大多為極易揮發(fā)的物質,因此可以抽提和蒸發(fā)水鎖液體,從而使得近井地帶儲層中的水鎖液體被抽提和蒸發(fā)后攜帶至地面,達到解除水鎖的目的[5]。A Romero 等人 [17]研究發(fā)現(xiàn)壓裂凝析氣井的裂縫壁面的表皮系數(shù)對壓裂凝析氣井的產能有著很大的影響,并且對于高滲透和高含凝 析油的凝析氣井尤為明顯。 改進的聚合物交聯(lián)技術在成膠時會形成少量的氣相滲流通道,從而在近井附近形成氣相滲透率。對于低滲透長巖心分別開展 “醇 +解水鎖劑 +氮氣”和“醇 +酸 +解水鎖劑 +氮氣”的組合段塞工藝方式解水鎖效果實驗評價研究,對比兩種方法的解除傷害效果;對于高滲透層巖心分別開展“乳化油堵水”和“高溫凍膠堵水” 堵水效果實驗評價研究,對比兩種方法的堵水效果,特別 “高溫凍膠”堵水后再注入活性劑,即先堵后解 ; 5) 結合 西北油田分公司 低產凝析氣井的低產原因分類以及室內解除傷害措施實驗效果,提出有效的技術措施,以準確、有效、 和最大限度的治理低產凝析氣井,達到提高低產凝析氣井產能的目的。因此,在實際生 產中,氣井一旦見水,產氣量就會大幅度降低。 1) 儲層物性 林光榮等人 [24]對短巖心樣品開展水鎖傷害評價試驗得到: 從孔滲分析,滲透率越大的巖樣水鎖傷害程度越??;孔隙度越大的巖樣水鎖傷害程度越??;從巖性上分析,伊利石和泥質含量越高,吸水性越強,巖樣孔隙空間中的束縛水飽和度增幅很大,氣相滲透率大幅降低,最終導致儲層的水鎖傷害程度很大。 6) 液相滯留 由 Paiselline 定律 [34],毛管中所排出液柱體積為 Q: L rPrQ????8c o s24 ?????? ?? (24) 式中: r— 毛細管半徑, m; μ — 流體粘度, mPa較大的毛細管末端效應和較小的生產壓降會導致水鎖效應的加劇。因此,反凝析油污染嚴重影響了凝析氣井的產能。 Rs— 地層中反凝析油的溶解氣油比 。 影響凝析傷害的因素 1) 毛管數(shù)效應 毛管數(shù)定 義為粘滯力與毛管壓力的比 [42]: ???? ???? IF T PkIF Tggg (216) 式中: cN — 毛管數(shù); k— 絕對滲透率, 103μ m2; IFT — 界面張力, smN/ ; ?— 孔隙度; g? — 氣相滲流速度, sm/ ; g? — 氣相粘度, MPa隨著凝析氣藏壓力的衰竭,重質組分凝析油優(yōu)先反凝析,參與巖石表面的吸附作用,近井地帶的凝析油飽和度上升,因此,如果凝析氣的重質烴組成較高,那么在凝析氣井的實際生產過程中,從凝析氣中出來的重質凝析油的吸附作用會很嚴重,加重了凝析氣井的反凝析傷害程度。因此,凝析氣重質組成越大,反凝析傷害程度越大。 氣水界面氣層氣井水層水氣水界面氣層氣井水層水平縫縱縫氣水界面水層水水氣層氣井平縫縱縫氣水界面水層水水氣層氣井 圖 25 水錐型水侵模式 圖 26 橫侵型水侵模式 影響氣井水淹的因素 1) 水體類型 氣藏下部水體可分為底水和邊水,一般說來,由于底水氣藏的氣水接觸面要大得多,凝析氣井低產因素分析及增產對策研究 18 因此在實際生產過程中底水“錐進”比邊水氣藏的邊水“橫侵”要活躍得多。 西南石油大學碩士研究生學位論文 19 第 3 章 凝析氣井低產原因分析 井筒積液導致的反滲吸水鎖傷害 井筒積液后導致的反滲吸水鎖會在儲層中產生一個反滲吸水鎖啟動壓力梯度,該啟動壓力梯度即是水鎖對氣井傷害的直接表現(xiàn)。 在缺少油水密度值和表面張力值時,可以使用以下的估值: Δ P 西南石油大學碩士研究生學位論文 21 水: ????????m; ?l=1074kg/m3 凝析油: ????????m; ?l=721kg/m3 適用條件: 井口流壓 , 氣液比 1370~170000m3/m3。長期的井底積液將會導致氣井停噴甚至停產。 4) 氣井鉆開程度 國外有的水驅氣藏把控制氣井的鉆開程度作為延長無水采氣期的一項措施,并提出一般底水氣藏鉆開程度小于 30%、邊水氣藏以 50% 60%為宜 , 并提出建立“人工擋板”、以及氣井出水后打水泥塞以減少鉆開程度等措施 , 上述措施的地質基礎是建立在水侵方式為“水錐”的基礎上的,儲層特征是均質或似均質的,井底距原始氣水界面越遠,所需出水壓差越大,越不易出水,有利于延長無水采氣期,如果能在井底附近建立一個人工橫向擋板,對水錐錐進可能起到遮擋作用,從 理論上無疑也是正確的。 水錐對于氣井的開采來說是不利的,因為一旦地層水進入到井筒中,氣井井筒由單相氣流動變?yōu)闅馑畠上嗔鲃?,舉升難度加大,當氣井井筒中水量到大將氣井壓死后,將造成氣井停產的嚴重后果。 5) 凝析油飽和度的變化規(guī)律 根據(jù)凝析氣藏中地層壓力的分布,凝析氣井周圍儲層中凝析油飽和度不相同,井底附近的凝析油飽和度較高,反凝析污染嚴重;遠離井底處壓力較高,凝析油飽和度較低,所以反凝析污染相對較輕。 Hederson等人研究發(fā)現(xiàn),在高凝析油飽和度條件下的毛管數(shù)效應更加顯著,而在低凝析油飽和度條件下,慣性效應更加明顯,即地層反凝析污染隨著流體流速的增加而加重。 Yc— 凝析油可凝析氣的摩爾含量 。 凝析氣井實際生產過 程中,儲層內反凝析過程中凝析油飽和度與地層壓力的關系式如下: ? ? ? ? ? ?? ?osoggcggcgooooogcgoosogogcgooBRByByBRBSBySRBRSBySdpdS?????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???1111 (213) 式中: ? ? ? ?gcgrggscscooorogcgrggscscoosogroggcgrgoooroggcgrgoosogrouykTZPPTBkykTZPPTBRkBykBkBykBRkR ???????????????????????11 (214) 式中: krg, kro— 氣、油相對滲透率 。 凝析氣井反凝析污染 反凝析傷害機理 在凝析氣藏的實際開采過程中,隨著氣藏能量的衰竭,地層壓力會逐漸降低,對于凝析氣井,當井底壓力下降到露點壓力以下時,凝析油就會從凝析氣中反凝析出來,并且在氣井的近井地帶出現(xiàn)堆積現(xiàn)象。 我們將流量 q 變換為線速度線速度dtdl后通過對時間 t進行微分,即得到毛細管(半徑 r)中反滲吸深度為 l 的液柱時候,所需要的時間 t 的公式為: 2 ()8 cr p pdldt l? ???? (28) 高才尼-卡爾曼公式 — 22/8kr??? 可以得到: 22 8 kr ??? (29) 將上 式代入 3- 2 式積分以后可得: 22 ()2 ck p pl t? ????? (210) 根據(jù)毛管壓力 cp 的定義: 2 coscp r??? (211) 將式( 35)代入式( 34) 以后,就可以取得 在 驅替 壓差 cpp??
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