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轉爐煉鋼生產技術-免費閱讀

2025-11-18 10:19 上一頁面

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【正文】 畢業(yè)論文(設計)時間進度安排: 論文(設計)按五周計算: 第一周:熟悉畢業(yè)論文任務書,在指導教師的幫助下對該論題進行初步調研分析,查閱相關文獻資料。 論文(有嚴密的 /有一定的 /缺少)理論分析,理論思維能力(強 /較強 /一般/差),邏輯(嚴密 /合理 /不合理),(有、無)新見解。日本 NKK 公司京濱廠是通過對出鋼口的監(jiān)測來減輕噴濺。奧地利、澳大利亞、比利時、意大利、加拿大、盧森堡、葡萄牙、法國 、瑞士、韓國等這些國家全部或幾乎全部轉爐都采用復合吹煉。此外,這也使產量提高,使補襯磨損大大減少。如 果要進一步脫碳,必須降低氣相的 CO 分壓,這需要采用爐外精煉的方法來完成。冶煉合金鋼時,因為合金化需要加入鋼包的鐵合金數(shù)量大。冶煉高碳鋼的困難是拉碳和脫磷。夾雜物和脫氧及凝固操作有關。 1966 年上鋼一廠將原有的一個空氣側吹轉爐煉鋼車間,改建成 3 座 30t 的氧氣頂吹轉爐煉鋼車間,并首 次采用了先進的煙氣凈化回收系統(tǒng),于當年 8 月投入生產,還建設了弧形連鑄機與之相配套,試驗和擴大了氧氣頂吹轉爐煉鋼 的品種。爐齡是鋼廠一重要生產技術指標。圖 4 a 為 沒有造渣材料加入時氧槍高度變化情況,圖 4 b 給出了在第 2 分鐘、第 4 分鐘和第 7 分鐘分 3 次加入造渣材料時氧槍高度變化情況。 槍位的學習采用迭代自學習〔 3〕。因為 S 隨著吹煉的進行逐漸減小,到一定階段開始穩(wěn)定,所以使 K1= 1/ Se 1/ S,從而實現(xiàn)了對誤差量化因子的自調整。 Δ u { fij/Δ uij| ,i∈ I,j∈ J} 2 采用重心法解模糊,得 將 1 式代入 3 式得 在上式中,由于選擇了圖 2 所示的三角形隸屬函數(shù) ,不失一般性,對于任意一個點,只有兩個模糊子集中的隸屬度不為 0,且隸屬度之和為 1 如果在兩端,則只有一個模糊子集中的隸屬度為 1,屬于其它模糊子集的隸屬度為 0 ,因此分母中只有四項不為 0,即有 故 4 式可簡化為 根據(jù)轉爐煉鋼中聲強與渣高成反比及操作工的經驗,為使轉爐煉鋼穩(wěn)定進行,防止發(fā)生噴濺及強烈火花,得到模糊控制規(guī)則如表 1 所示。 ( 1 . 氧槍升降要求 為適應轉爐吹煉工藝要求,在吹煉過程中,氧槍需要多次升降一調整槍位。另一方面,固定槍位的吹煉模式也無法適應鐵水、廢鋼、造渣材料等化學成分變化引起反應狀況的不同。加熱一般通過電極加熱,攪拌是通過底部透氣磚進行的。 轉爐煉鋼主要工藝設備簡介: 轉爐( converter) 爐體可轉動,用于吹煉鋼或吹煉锍的冶金爐。最后,磷也發(fā)生氧化并進一步生成磷酸亞鐵。氧氣頂吹轉爐煉鋼法具有冶煉速度快、煉出的鋼種較多、質量較好,以及建廠速度快、投資少等許多優(yōu)點。用純氧代替空氣可以克服由于空氣里的氮氣的 影響而使鋼質變脆,以及氮氣排出時帶走熱量的缺點。由于時間的倉促和編輯水平有限,專題中難免出現(xiàn)遺漏或錯誤的地方,歡迎大家補充指正。 終點溫度確定: 所煉鋼種熔點: T= 1538-∑△ T j △ T: 鋼中某元素含量增加 1%時使鐵的熔點降低值, j 鋼中某元素%含量。 、終點控制及合金化制度: 終點控制指終點溫度和成分的 控制 終點標志: 鋼中碳含量達到所煉鋼種的控制范圍 鋼中 P 達到要求 出鋼溫度達到要求 終點控制方法: 終點碳控制的方法: 一次拉碳法、增碳法、高拉補吹法。因為可降低爐渣粘度,破壞 2CaO*SiO2 的存在。 造渣的目的:通過造渣,脫 P、減少噴濺、保護爐襯。交接班看槍位。鐵水預處理、復吹轉爐、爐外精煉、連鑄技術的發(fā)展,打破了傳統(tǒng)的轉爐煉鋼模式。由于它 比頂吹和底吹法都更優(yōu)越,加上轉爐復吹現(xiàn)場改造 比較容易,使之幾 年時間就在全世界范圍得到普遍應用,有的國家(如日本)已基本上淘汰了單純的頂吹轉爐。 轉爐煉鋼 圖 2 其實 130 年以前貝斯麥發(fā)明底吹空氣煉鋼法時,就提出了用氧氣煉鋼的設想,但受當時條件的限制沒能實現(xiàn)。但由于此法不能去除硫和磷,因而其發(fā)展受到了限制。平爐煉鋼法對原料的要求不那么嚴格,容量大,生產的品種多,所以不到 20 年它就成為世界上主要的煉鋼方法,直到 20 世紀 50 年代,在世界 鋼產量中,約 85%是平爐煉出來的。但由于底吹法用碳氫化合物冷卻噴嘴,鋼水含氫量偏高,需在停吹后噴吹惰性氣體進行清洗。然后,鋼水送模鑄場或連鑄車間鑄錠。 (二)、轉爐設備: 轉爐爐體及轉爐傾動系統(tǒng) 鐵水、廢鋼、散狀材料設備 氧槍提升機構 轉爐爐體及轉爐傾動系統(tǒng) (三)、轉爐冶煉工藝: 轉爐冶煉五大制度: 裝料制度、供氧制度、造渣制度、溫度制度、終點控制及合金化制度。 總耗氧量 = +++++ 噸 /= 5236Nm3 實際耗氧量= 5236/實際噸鋼耗氧量= 5847/100 兩種操作方式: 軟吹:低壓、高槍位,吹入的氧在渣層中,渣中 FeO 升高、有利于脫磷; 硬吹:高壓低槍位 與軟吹相反 ,脫 P 不好,但脫 C 好,穿透能力強,脫 C反應激烈 。 成渣速度 轉爐冶煉時間短,快速成渣是非常重要的,石灰的溶解是決定冶煉速度的重要因素。 適用于高磷鐵水、對爐襯侵蝕嚴重; FeO 高,爐渣泡沫化嚴重,易產生噴濺。 增碳法:所有鋼種均將碳吹到 %左右,按鋼種加增碳劑。歸納為:“四脫”(碳、氧、磷和硫),“二去”(去氣和去夾雜),“二調整”(成分和溫度)。 氧氣頂吹轉爐煉鋼設備工藝如圖 4 所示。因此,必須加以凈化回收,綜合利用,以防止污染環(huán)境。這時液態(tài)生鐵表面劇烈的反應,使鐵、硅、錳氧化 FeO,SiO2 , MnO, 生成爐渣,利用熔化的鋼鐵和爐渣的對流作用,使反應遍及整個爐內。如果氧氣是從爐底吹入,那就是底吹轉爐;氧氣從頂部吹入,就是頂吹轉爐。 VOD 精煉爐 VOD 精煉爐( vacuumoxygen decarburization ,是在真空狀態(tài)下進行吹氧脫碳的爐外精煉爐,它以精煉鉻鎳不銹鋼、超低碳鋼、超純鐵素體不銹鋼及純鐵為主。同時,在具體每一個爐次中,按照吹煉的初期、中期和末期設定若干不同高度〔 1〕,而在每一時間段內,其高度是不變的。在吹煉初期和中期,由于分批加入造渣材料和助熔劑,且渣高與聲音具有明確的反比關系,因此采用模糊控制調節(jié)槍位。 3 .模糊子集及隸屬函數(shù)的選取 將測得的聲音的偏差及偏差變化率進行歸一化 ,并選取聲音的偏差 SE 及其變化率 SC 的模糊子集分別為 SE:{ NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB} { Se3,Se2,Se1,Se0,Se1,Se2,Se3}={ Sei,i∈ I 〔 3,2,1,0,1,2,3〕} SC:{ NB, NS, ZE, PS, PB}={ Sc2,Sc1,Sc0,Sc1,Sc2}={ Scj, j∈ J 〔 2,1,0,1,2〕} 偏差 SE 及其變化率 SC 的隸屬函數(shù)選如圖 2 所示的三角形隸屬函數(shù)。為了適應這一情況,使得在整個冶煉過程中誤差及其變化率都能比較均勻地歸一化到〔- 1, 1〕的整個區(qū)間內,提高系統(tǒng)的控制精度,對量化因子進行調整。另一方面,它又具有某些斷續(xù)工業(yè)的特點,每一爐 相當于一個加工工件,但它又絕不是斷續(xù)工業(yè)。 另外前邊最近四爐指的是吹煉過程平穩(wěn)、無較大或大噴、終點碳溫同時命中且所煉鋼種相同的爐次,每煉一爐鋼都要根據(jù)吹煉結果對所選爐次更新一次,以保證總是使用最新四爐的數(shù)據(jù),這樣可以充分反映爐襯、鐵水、廢鋼、造渣材料等的最新變化,消除了各種異常情況等隨機因素的影響,使氧槍設定更能適應生產實際,提高煉鋼過程的穩(wěn)定性和終點命中率。 鋼液磷的判斷方法:取樣分析、渣的顏色及氣孔; 鋼液溫度判斷方法:接觸熱電偶、看爐口火焰、看鋼液顏色、讀秒表。 1954 年開始廠小型氧氣頂吹轉爐煉鋼 的試驗研究工作, 1962年將首鋼試驗廠空氣側吹轉爐改建成 3t 氧氣頂吹轉爐,開始了工業(yè)性試驗。頂吹轉爐鋼占年總鋼產量的 %。用轉爐鋼制造熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅板、汽車板、冷彎型鋼、低碳軟鋼絲等,都具有良好的性能。中碳鋼的增碳量小,容易完成。 頂吹轉爐冶煉超低碳鋼(
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