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輪胎裝配半自動化-全文預(yù)覽

2025-07-16 01:21 上一頁面

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【正文】 硬度 成功率 入胎深度分析說明65度30% 成功率低的原因:65 度車胎彈性力不大,車胎胎側(cè)常規(guī)輪芯24 / 38而輪芯側(cè)面與車胎趾口之間相互擠壓,兩者接觸產(chǎn)生的摩擦力比車胎趾口彈性力大,導(dǎo)致趾口被壓死,彈不上來。因此選用硬度為 85 度的車胎最有效率。以上這個方案的優(yōu)點: ,有質(zhì)感,能達到客戶的要求。 結(jié)論有實驗數(shù)據(jù)得,在輪芯上車了上倒角后,3 種硬度的車胎都 95%以上的裝配成功率,因此硬度因素變成了次要因素。2。裝配后,有上倒角輪芯相對于原規(guī)格的輪芯較容易推出車胎。 結(jié)論:由實驗數(shù)據(jù)得,在輪芯上車了下倒角后,3 種硬度的車胎都 95%以上的裝配成功率,因此硬度因素變成了次要因素。2。裝配后,有下倒角輪芯相對于原規(guī)格的輪芯較容易被推出車胎。需要用人手稍微按一按。以上方案的優(yōu)點:1.機裝配成功率高。 各試驗方案總結(jié)由方案一總結(jié)得,所選的車胎硬度越大,機裝配車胎的成功率越高。 上述四種方案的機裝配效率,并與人手工裝配效率對比經(jīng)過多次實測時間,取機器一個裝配周期的時間平均值為 70 秒。雖然選用硬度為 85 度的車胎進行裝配能達到最高的裝配成功率和最大的效率,但 85 度車胎質(zhì)感太硬,在考慮顧客要求的前提下,還是選用了硬度為 75度的車胎。雖然選用硬度為 85 度的車胎進行裝配能達到最高的裝配成功率和最大的效率,但85 度車胎質(zhì)感太硬,在考慮顧客要求的前提下,還是選用了硬度為 75 度的車胎。接著,下氣缸開始充氣,快速將下模頂上去,而下模頂針剛好套住輪芯時,到達下氣缸所設(shè)置的最大行程。在公司實習期間,我嚴格要求自己,不懂就問,為工作認真負責。實習的過程中需要用到很多方面的知識,例如機械制造、工業(yè)工程、統(tǒng)計分析、成本估算、機械制圖等。能夠38 / 38和團隊通力合作完成項目是一門重要的訓(xùn)練課。極大的提高了我的動手能力和解決問題的能力。感謝公司的經(jīng)理和技師對我的照顧和教導(dǎo)。耐心、知識、經(jīng)驗這三點是我從這次實習中學(xué)到的最重要的三點。團隊精神是實習過程中重要的一環(huán),多一個人,多一個想法、多一個建議。足夠的經(jīng)驗可以讓工作事半功倍,少走彎路。上壓板+彈簧頂針+ 彈簧36 / 38參 考 文 獻[1] 張世昌,李旦,[M]. 北京:高等教育出版社, 20225. [2] Kim Hua Tan, Ken Platts. Managing manufacturing action plans[N]. International Journal of Innovation Management, 2022124: 369–385.[3] Steve L. Hunter,J .T .Black. Lean remanufacturing: A cellular case study [N]. Journal of Advanced Manufacturing Systems, 20222: 129–144.[4]易樹平,郭伏,基礎(chǔ)工業(yè)工程[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,20223.[5]付本國,管殿柱, 三位機械設(shè)計[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,20221.[6]王啟平,機械制造工藝學(xué)[M]. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,20226.37 / 38致謝在公司實習的六個星期時間里面。34 / 388 發(fā)展方向當啤件標準化后,一個啤件 20 粒輪芯,我們可以將沖輪芯水口和入胎統(tǒng)一到一次機器運動中,而機器需要進一步改裝,機械簡圖如圖 、 所示:圖 機械簡圖(1)上下氣缸剪水口用的模(中模) ,啤件放于此處擺放車胎的模(下模)35 / 38圖 機械簡圖(2)上壓板的作用:就保證的加入保證了啤件不會移位不會出現(xiàn),因為在壓針下壓的過程中上壓板同時下落,如上圖所示在下壓板壓緊啤件后,壓針才接觸啤件,因此在剪斷水口是不出先偏側(cè)。雖然選用硬度為 85 度的車胎進行裝配能達到最高的裝配成功率和最大的效率,但 85 度車胎質(zhì)感太硬,在考慮顧客要求的前提下,還是選用了硬度為 75度的車胎。但是,由于硬度大高,車胎的質(zhì)感太硬,在考慮滿足顧客要求和不改變輪胎結(jié)構(gòu)的前提下,采用先將 65 度32 / 38或 75 度車胎放進冰箱急冷 30 分鐘,提高輪胎硬度硬度后,待裝配時才取出裝配的方法。31 / 387 上述改善的成果分析 原來人手入胎效率針對現(xiàn)實裝配線上人手工裝配車胎這一道工序,根據(jù) MOD 排時法,進行標準工時測定,得下表:操作單元 NO. 作業(yè)步驟 次數(shù)MOD 分析 MOD值時間1 取車胎,輪芯至胸前1 M3G1M2G3 9 2 裝輪心入車胎 1 M2P2A4M2A4M2A4R2M2A4 28 3 放至成品盒 1 M3P0 3 小型卡車胎芯入車胎(D≈21)40 由 MOD 排時法,測得標準作業(yè)時間為 秒, 加上 20%的寬放,時間約為 6秒。3.節(jié)省注塑材料。30 / 38 結(jié)論由實驗數(shù)據(jù)得,在縮小輪芯直徑后,3 種硬度的車胎都 95%左右的裝配成功率,因此硬度因素變成了次要因素。29 / 38 方案四:縮小輪芯側(cè)面直徑 縮小輪芯側(cè)面直徑尺寸圖和實例圖,如圖 、 示:圖 尺寸圖圖 實例圖.縮小輪芯側(cè)面直徑測試結(jié)果,如表 示:表 縮小輪芯側(cè)面直徑測試結(jié)果硬度成功率入胎深度分析說明65 度 95%75 度 95%85 度 95%mm在縮小直徑后,入胎時輪芯外側(cè)與車胎趾口之間擠壓程度變小,車胎趾口更容易擺脫輪芯擠壓。3.節(jié)省注塑材料。以上方案的優(yōu)點:1。27 / 38 方案三:對輪芯的側(cè)面圓環(huán)倒下斜角 倒角后的輪芯尺寸圖與實例圖,如圖 、 示: 圖 尺寸圖圖 實例圖 上斜角輪芯入車胎測試結(jié)果,如表 示:表 上斜角輪芯入車胎測試結(jié)果硬度 成功率 入胎深度分析說明65度92%倒了下斜角之后,成功率極大的提高,是因為沒有倒斜角前,原規(guī)格輪芯側(cè)面將車胎胎側(cè)壓死,車胎胎側(cè)沒有足夠彈性恢復(fù)原狀,倒斜角后,車胎的胎側(cè)與輪芯側(cè)面之間的空間加大,車胎胎側(cè)彈性足夠恢復(fù)原狀,使得入胎成功率提高75 95%m硬度 75 的車胎比硬度 65 的車胎彈性更好,所以成功率比硬度 6528 / 38度 的車胎更高一些。3.節(jié)省注塑材料。以上方案的優(yōu)點:1。25 / 38 方案二:對輪芯的側(cè)面圓環(huán)車上斜角 倒角后的輪芯尺寸圖和實例圖:圖 尺寸圖圖 實例圖 上斜角輪芯入車胎測試結(jié)果,如表 示:26 / 38表 上斜角輪芯入車胎測試結(jié)果硬度 成功率 入胎深度分析說明65度92%倒了上斜角之后,成功率極大的提高,是因為沒有倒斜角前,原規(guī)格輪芯側(cè)面將車胎胎側(cè)壓死,車胎胎側(cè)沒有足夠彈性恢復(fù)原狀,倒斜角后,車胎的胎側(cè)與輪芯側(cè)面之間的空間加大,車胎胎側(cè)彈性足夠恢復(fù)原狀,使得入胎成功率提高75度95%硬度 75 的車胎比硬度 65 的車胎彈性更好,所以成功率比硬度 65的車胎更高一些。于是我們又重復(fù)做了 3 次實驗,成功率保持在 97%。85度 95%成功率提高到 95%的原因:是 85 的車胎硬度足夠,車胎的邊緣彈性好,能夠迅速的恢復(fù)原狀,彈性力比車胎與輪芯間的摩擦力大,因此輪芯能夠很好的壓入車胎。(2).測試時的環(huán)境溫度為 33176。在經(jīng)過分析,我們發(fā)現(xiàn)了原因,由于輪芯被壓下時,輪芯側(cè)面與車胎趾口入胎深度23 / 38之間相互擠壓,兩者接觸產(chǎn)生的摩擦力比車胎趾口彈性力大,導(dǎo)致趾口被壓死,彈不上來。 的入胎深度(手工實驗所得,且車胎,輪芯在尺寸上不是嚴格一樣,所以為區(qū)間值)一般胎:需要 177。按下開關(guān),進行機裝配。 裝胎時,輪芯側(cè)面將車胎趾口壓死,車胎趾口彈不起來由于輪芯壓入車胎時,輪芯側(cè)面與車胎趾口之間相互擠壓,兩者接觸產(chǎn)生的摩擦力比車胎趾口彈性力大,因此趾口被壓死,彈不上來,如圖 和圖 所示。17 / 38 輪芯入胎深度要適當圖 入胎深度 在第一個星期的分析研究中,我們發(fā)現(xiàn)當壓針行程過大(即入胎深度過大)會將輪芯壓入過多而導(dǎo)致問題 3 的出現(xiàn),甚至壓壞輪芯。輪芯在下落的過程中出現(xiàn)位置的偏移會直接導(dǎo)致入胎入歪 ,就會出現(xiàn)上面問題 1 的情況(大多數(shù)裝配不成功的例子就是這種情況) ,因此改善和設(shè)計中應(yīng)該把重點放在輪芯和車胎的同心定位上面。我們發(fā)現(xiàn)定位是一個必須要先解決的問題,因為由于定位問題而造成的不合格品數(shù)量占總不合格品數(shù)量的比例比較大,再者,3 類問題出現(xiàn)的基礎(chǔ)是定位準確或者定位誤差在合理范圍內(nèi)時依然存在的。我們總結(jié)歸類不成功的情況歸類為三種,下面介紹為三類問題:15 / 38圖 圖 圖 3 找出造成以上問題的原因經(jīng)過觀察研究,我們初步確定出現(xiàn)以上三種不成功情況的原因有四個:(1)沒有保證定位準確。圖 “5S”之間的關(guān)系2 找出機器裝配存在的問題 現(xiàn)有設(shè)備的裝胎的工藝運功過程先把下模從滑槽中抽出,機器中間,然后將啤件放在上模上面,上模有鏤空啤件的花紋。素養(yǎng)是“5S”活動的核心。(4)清潔(SEIKETSU) ,是指整理、整頓、清掃這“3S”的堅
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