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瓦斯抽放總結(jié)(文件)

2024-11-09 07:27 上一頁面

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【正文】 鉆孔直接進(jìn)入原始瓦斯壓力區(qū),施鉆過程中,瓦斯壓力大,噴孔嚴(yán)重,說明了底板抽放鉆孔的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本煤層鉆孔的效果,由于巖柱安全的作用,施鉆安全系數(shù)顯著提高。㈥、隨著礦井向深部的逐漸延伸,回采工作面、回風(fēng)巷瓦斯超限的問題逐步加劇,我們雖然采取了間隙作業(yè)措施,但還是不能降低回風(fēng)巷瓦斯(傾斜長70m的回采工作面,風(fēng)量達(dá)到400m3/min),間隙一天只能推半排,還會造成回風(fēng)巷瓦斯超限,嚴(yán)重制約了生產(chǎn),靠通風(fēng)無法解決問題。因此,我們將更進(jìn)一步總結(jié)、探索尋求更好的抽放措施,使湖南的瓦斯抽放技術(shù)在力達(dá)有新的突破。二臺尾巷瓦斯抽放泵,主泵和備用泵為are195mw型羅茨鼓風(fēng)機(jī)(配45kw防爆電機(jī))。㈣、瓦斯抽放地點(diǎn)本煤層抽放:4151機(jī)巷抽放鉆場,4152機(jī)巷抽放鉆場,2251機(jī)巷抽放鉆場。底板抽放鉆場施工采用zy150型液壓鉆機(jī),鉆孔沖擊器打孔,專門進(jìn)行底板瓦斯抽放鉆場施工,按孔底間距6米計(jì)算,編制鉆場現(xiàn)場施工圖,控制鉆孔方向和角度,鉆場布孔21個左右。㈧、抽放系統(tǒng)運(yùn)行使用情況本煤層及底板鉆場正常抽放,純瓦斯量1m3/min,日抽放純量1440m3;尾巷抽放泵正常抽放,抽放流量35m3/min,瓦斯?jié)舛?5%,日抽放純量7560m3;配備了兩名專門的抽放泵值班人員,及時填報了地面瓦斯抽放泵的運(yùn)行日志,及時處理故障,負(fù)責(zé)日常維護(hù),保證泵讓的安全運(yùn)行。(2)、安全副礦長:把瓦斯抽放工作擺在全礦安全工作的重中之重,重點(diǎn)督查抽放量,控制煤巷掘進(jìn),工作面回采放炮前的效檢到位,抽放措施施工安全。(6)由防突、抽放的副礦長負(fù)責(zé)具體安排部署全礦的防突、抽放工作。采取改善工作環(huán)境,提高福利待遇,安排適當(dāng)?shù)脑露泉劷鸷湍杲K獎金。(2)、對防突、抽放作業(yè)人員強(qiáng)制灌輸防突、抽放等方面的安全知識,讓他們真正認(rèn)識到防突工作是全礦安全工作的核心,時刻有如臨深淵、如覆薄冰的緊迫感,在思想上堅(jiān)持安全工作大于一切,安全工作壓倒一切,把安全工作擺在各項(xiàng)工作的首位,當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時,任何時候堅(jiān)持“安全第一”的思想不動搖。五、瓦斯抽放工作要注意的問題通風(fēng):檢查作業(yè)地點(diǎn)通風(fēng)、瓦斯等情況,每個作業(yè)當(dāng)頭必須安裝兩個瓦斯傳感器,一個安裝在掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中,一個安裝在作業(yè)當(dāng)頭,嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)、電閉鎖和瓦斯、電閉鎖,%,堅(jiān)決杜絕瓦斯超限作業(yè)現(xiàn)象。鉆孔布置及施工安全:首先必須保證作業(yè)當(dāng)頭正前方和上下幫有足夠的安全距離(一般8~10米),經(jīng)預(yù)測在作業(yè)面前方10米內(nèi)必須無突出危險,才能保證作業(yè)人員在施工深孔時不會因鉆孔誘發(fā)突出,威脅作業(yè)人員的人身安全。封孔時必須準(zhǔn)確掌握鉆孔在施工過程中遇到的老孔影響地方在什么位置,聚胺脂封孔必須到實(shí)煤體,保證封孔長度達(dá)到 ~1米。實(shí)際防突效果采用底板抽放措施后,降低了機(jī)巷掘進(jìn)時的突出危險性,機(jī)巷本煤層抽放后,消除了工作面下段15米范圍內(nèi)的突出危險,全礦井基本上消滅了煤與瓦斯突出事故。材料:每進(jìn)行一個循環(huán)的抽放措施,共需消耗抽放用塑料管242=48根,按6元/根計(jì)算,486=288元;2450=720元;共計(jì)需材料費(fèi)用1008元,平均掘進(jìn)4米,需材料252元/米;需消耗鉆桿、鉆頭等材料50元/米;合計(jì)需材料302元/米。㈡、底板鉆場工資:單個鉆場共巖層鉆孔長320米10=3200元,煤層鉆孔和封孔工資4450=1800元。八、瓦斯利用情況擬建瓦斯發(fā)電廠,裝機(jī)容量1000kw,已開始安裝發(fā)電機(jī)組。38′06″~111176。至2009已開采近13年,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1萬噸/年,2008年實(shí)際生產(chǎn)原煤約5萬噸。屬煤與瓦斯突出礦井,礦井相對瓦斯涌出量+75水平為/t。生產(chǎn)期間瓦斯突出和瓦斯超限現(xiàn)象頻繁發(fā)生,超前鉆孔排放瓦斯的防突措施逐漸不能滿足礦井安全生產(chǎn)的要求,回采工作面不能正常生產(chǎn),瓦斯問題嚴(yán)重制約了礦井的生存,惡劣的自然條件迫使我們尋求礦井生存的出路,依靠科技進(jìn)步,由深孔密排措施過渡到瓦斯抽放措施。㈡、2006年10月開始改為邊抽邊掘,加深鉆孔至25米,上、下幫幫孔距作業(yè)面10米不拆除,掘進(jìn)時只拆除正前方孔管,使機(jī)巷上、下幫形成負(fù)壓帶,增長了幫孔的抽放時間,提高了掘進(jìn)過程中的安全可靠度,正前方孔一個循環(huán)抽3~4天,可掘進(jìn)3~5米,降低了材料成本和工資成本。但由于高壓瓦斯從鉆孔噴出導(dǎo)致了施鉆巷道瓦斯嚴(yán)重超限,局部通風(fēng)很難解決,影響施工安全。50′25″,東徑111176。力達(dá)煤礦始建于1995年4月,1996年4月投產(chǎn),井田走向長,傾斜寬,面積。5煤層頂板為砂質(zhì)泥巖、泥巖等不透氣層,給5煤層瓦斯生成、儲存創(chuàng)造了有利條件,故瓦斯含量較高。二、我礦瓦斯抽放工作的由來 1997年我礦率先推廣“四位一體”綜合防突措施,1997年至2006年,我礦一直采用小直徑鉆孔超前預(yù)排措施的防突措施防治瓦斯突出,基本上可以滿足礦井 的需要,可是隨著開采水平的延深,礦井瓦斯突出頻率和突出強(qiáng)度日趨增大。三、瓦斯抽放工作的技術(shù)進(jìn)步歷程 ㈠、2006年6月開始實(shí)施本煤層抽放,煤層機(jī)巷掘進(jìn)首先采用先抽后掘,短抽短掘,直徑42mm鉆孔,孔深18米,抽放2~3天,一般可掘進(jìn)2~3米,存在抽放管及聚胺脂消耗量大,封孔、折管工時消耗大,安全可靠程度一般,機(jī)巷上、下幫難已控制。提前布置底板鉆孔,加大了鉆孔的抽放時間,為機(jī)巷掘進(jìn)抽放奠定了良好的安全基礎(chǔ),必將加快機(jī)巷的掘進(jìn)速度,大大降低了機(jī)巷鉆孔突出危險性?,F(xiàn)將本第二季度的瓦斯抽放工作總結(jié)如下:一、礦井瓦斯抽放狀況根據(jù)瓦斯涌出形式和規(guī)律分析,我礦的瓦斯主要來源于回采工作面采空區(qū),為此,我礦瓦斯抽放工作主要針對于現(xiàn)有的回采工作面進(jìn)行。安裝地點(diǎn):21延深下段輔助軌道車場臨時瓦斯抽放硐室內(nèi)。安裝地點(diǎn):23區(qū)回風(fēng)巷臨時瓦斯抽放硐室內(nèi)。要求抽放泵司機(jī)必須精心操作,密切注意抽放泵運(yùn)行狀況,一旦發(fā)現(xiàn)異常,必須立即停泵檢查。三、瓦斯抽放存在的問題21201綜放面和23031綜放面瓦斯含量大,采用大流量、高負(fù)壓泵抽放后,上隅角瓦斯?jié)舛瘸薜玫搅擞行У乜刂疲浅4迕旱V井下煤層又屬于易自燃性,容易造成上拐頭頭頂煤層自燃,需要解決火與瓦斯共存情況下瓦斯治理的課題。在今后的瓦斯抽放工作中,我們還要繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,提高瓦斯抽放技術(shù)水平,為礦井安全生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的保障。五、本季度抽放瓦斯量本季度內(nèi),月月圓滿完成本的抽放瓦斯計(jì)劃。區(qū)直人員定期到現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令其立即整改,并進(jìn)行相應(yīng)的處罰,以提高其責(zé)任意識。經(jīng)過抽放,~%~%,確保了該面順利回采。(二)23031綜放面瓦斯抽放狀況23031綜放工作面主要實(shí)施上隅角插管、采空區(qū)埋管、低位鉆場高位鉆孔抽放瓦斯技術(shù),工作面安裝了二臺2BEP42型水環(huán)式瓦斯抽放泵,一臺運(yùn)行,一臺備用。目前,基本上達(dá)到了“兩抽一備”,鉆孔內(nèi)瓦斯抽放濃度為8%左右。㈤、為了解決施鉆瓦斯超限問題,我們于2008年2月成功研制實(shí)施了高壓瓦斯封孔引流技術(shù),利用封孔器,密封裝置配套抽放系統(tǒng),將高壓瓦斯與鉆屑分離,將瓦斯引入抽放系統(tǒng),瓦斯不再涌入作業(yè)空間,徹底解決了施鉆噴孔造成瓦斯超限的問題,噴孔鉆屑直接進(jìn)入礦車內(nèi),不會淹埋鉆機(jī),不再堆積巷道,不需再用人工清理鉆屑,既提高了安全系數(shù),又提高了工效,降低了工資成本。㈢、2007年3月開始機(jī)巷掘進(jìn)工作面實(shí)施深孔,久抽,長掘,孔深達(dá)到35~42米,抽放時間4~8天,一個循環(huán)掘進(jìn)6~8米,由于鉆孔加深,超前卸壓,加大了安全屏障距離,提高了煤巷掘進(jìn)的安全系數(shù),由于工作面“前改后”,機(jī)巷超前工作面煤壁達(dá)100余米,同時從機(jī)巷向回采工作面布置了40米深的上向鉆孔,對回采工作面煤層進(jìn)行預(yù)抽,減少了回采工作面小孔密排措施的工作量,由于鉆孔總量的不斷增加,降低了抽放泵運(yùn)行的單位電費(fèi)成本,增加了抽放量,但由于鉆孔的加深,增加了鉆孔突出的危險性。2006年建立了地面瓦斯抽放系統(tǒng)率先推行了本煤層瓦斯預(yù)抽技術(shù),對煤層機(jī)巷采取了超前預(yù)抽和邊掘邊抽技術(shù),礦井基本消滅了瓦斯突出事故,瓦斯超限現(xiàn)象也明顯減少,煤巷掘進(jìn)速度加快,安全生產(chǎn)形式明顯好轉(zhuǎn)。根據(jù)2004年煤炭工業(yè)湖南煤炭質(zhì)量鑒定檢查檢驗(yàn)報告,該礦煤塵無爆炸危險性,煤層無自燃發(fā)火傾向性。2007年該礦與比鄰馬興煤礦整合,目前正在進(jìn)行整合改造,擬形成9萬噸/年生產(chǎn)能力。38′28″,在漣源市城區(qū)以北16km,漣源—古塘的主干公路經(jīng)過安平鎮(zhèn),力達(dá)煤礦距安平鎮(zhèn)僅4km,并有支線公路相通,207國道經(jīng)過珠梅,由珠梅至煤礦約10km。㈥、隨著礦井向深部的逐漸延伸,回采工作面、回風(fēng)巷瓦斯超限的問題逐步加劇,我們雖然采取了間隙作業(yè)措施,但還是不能降低回風(fēng)巷瓦斯(傾斜長70m的回采工作面,風(fēng)量達(dá)到400m3/min),間隙一天只能推半12全文查看第四篇:煤礦瓦斯抽放工作情況總結(jié)煤礦瓦斯抽放工作情況總結(jié)免費(fèi)文秘網(wǎng)免費(fèi)公文網(wǎng)煤礦瓦斯抽放工作情況總結(jié)20100627 22:59:32免費(fèi)文秘網(wǎng)免費(fèi)公文網(wǎng)煤礦瓦斯抽放工作情況總結(jié)煤礦瓦斯抽放工作情況總結(jié)(2)一、煤礦基本情況煤礦位于,地理坐標(biāo)為:北緯27176。㈣、為了保證機(jī)巷掘進(jìn)本煤層抽放孔的施工安全,降低鉆孔突出的危險性,我們從2007年8月開始對機(jī)巷掘進(jìn)條帶(上幫8米,下幫5米)區(qū)域?qū)嵤┑装邈@孔抽放,超前卸壓,由于底板鉆孔直接進(jìn)入原始瓦斯壓力區(qū),施鉆過程中,瓦斯壓力大,噴孔嚴(yán)重,說明了底板抽放鉆孔的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本煤層鉆孔的效果,由于巖柱安全的作用,施鉆安全系數(shù)顯著提高。瓦斯抽放初見成效,全礦管理人員及職工消除了對瓦斯抽放的模糊認(rèn)識,樹立了信心。我礦自建井以來,曾多
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