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畢業(yè)設(shè)計--800kta重油催化裂化裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)工藝設(shè)計(文件)

2025-06-30 14:39 上一頁面

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【正文】 (焦)燒焦量濕空氣量主風(fēng)單耗 kg/ 27 33 ????? 總干煙氣量 由以上計算可知干煙氣中的個組分的量,將其相加,即得總干煙氣量 總干煙氣量 =CO2+ O2+ N2+ O2(過) + N2(過) == 濕煙氣量及煙氣組成(見表 8) 表 8 濕煙氣量及煙氣組成 組分 流量 相對分子量 組成( mol)% kmol/h kg/h 干煙氣 濕煙氣 CO2 O2 CO / / N2 總干煙氣 生成水汽 / 主風(fēng)帶入水汽① 帶身劑帶入水汽 50 900 吹掃、松動蒸汽② 600 總濕煙氣 注: 按每噸催化劑帶入 1kg 水汽及設(shè)催化劑循環(huán)量為 910 噸 /小時計算 粗估計算,經(jīng)驗值為 500~ 600kg/h ,設(shè)計取值 500kg/h 煙風(fēng)比 濕空氣量 /主風(fēng)量(體) = 再生器熱平衡 ① 燒焦放熱 Q1 800kt/a重 油催化裂化裝置反再系統(tǒng)工藝設(shè)計 第 14 頁 ( 共 43 頁 ) 此放熱計算根據(jù) ESSO 計算,即由埃索工程的數(shù)據(jù)手冊查的反應(yīng)放熱。ml ~ Ni / 1953 磨損指數(shù) /% ~ / V / 207 助劑及相關(guān)功用(見表 5) 表 5 助劑及功用 助劑名稱 組成特點 作 用 CO 助燃劑 Pt( Pd) /Al2O3 促進(jìn) CO 轉(zhuǎn)化成 CO2,降低再生劑的喊炭量,提高催化劑活性,減少催化劑循環(huán)量和消耗,提高輕質(zhì)油收率 辛烷值助劑 ZSM5 分子篩 進(jìn)行二次反應(yīng),如二次裂 化、異構(gòu)化等,以提高催化裂化汽油的辛烷值 金屬鈍化劑 Sb( Sn)有機化合物 使催化劑上的有害金屬( Ni)減活,以減少其毒害作用,改善裂化產(chǎn)物的選擇性。 ( 3)主要設(shè)備規(guī)格表 ( 4)主要設(shè)備簡圖 再生沉降器、反應(yīng)沉降器、提升管反應(yīng)器、燒焦罐、主風(fēng)分布管等 ( 5)工藝及自動控制流程圖 圖 1 燒焦罐式 FCC工藝反再部分流程 設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 原料組成(見表 1) 表 1 混合原料組成 序號 名稱 質(zhì)量分?jǐn)?shù) 1 江漢減渣 10 2 魯寧蠟油 90 合計 100 主要設(shè)備計算結(jié)果總匯 第 9 頁 ( 共 43 頁 ) 原料油物化性質(zhì)(見表 3) 表 2 原料物化數(shù)據(jù) 項目 魯寧蠟油 江漢渣油 項目 魯寧蠟油 江漢渣油 密度( 20℃ ), g/cm3 Cu 運 動 粘 度 ( 100 ℃ ) (mm2/s) Na 殘?zhí)? (m)% 四組分( w%) 凝固點( ℃ ) 40 750 飽和烴 苯胺點 / / 芳烴 20℃折光指數(shù) 膠質(zhì) 總硫 ( ppm) 5200 瀝青質(zhì) 總氮 ( ppm) 1300 分子量 363 847 堿氮 ( ppm) 596 餾程 元素分析 HK 281 C 5% 352 H 10% 399 S 30% 425 N 50% 446 金屬含量 ( ppm) 70% 467 Fe 90% 494 Ni 32 350℃餾出 V 5 500℃餾出 92 表 3 混合原料性質(zhì) 密度( 20℃ ) ( g/cm3) 殘?zhí)? ( m%) 堿氮 ( ppm) 元素分析 C H S N 金屬含量 ( ppm) Fe Ni V Cu Na 四組分 飽和烴 芳烴 膠質(zhì) 瀝青質(zhì) 分子量 383 800kt/a重 油催化裂化裝置反再系統(tǒng)工藝設(shè)計 第 10 頁 ( 共 43 頁 ) 催化劑物化性質(zhì)(見表 4) 表 4 LB1 催化劑物化性質(zhì) 化學(xué)組成 /% 新鮮劑 平衡劑 篩分組成 /% 新鮮劑 平衡劑 Al2O3 ~ ~ Na2O ~ ~ 110μm ~ Fe2O3 ~ 110μm / SO42 / 平均密度 /μm / / RE2O3 ~ 微反活性( MA) /% / 66 物理性質(zhì) 800℃ ,100%H2O,4h / / 比表面積 /m2分離后的煙氣經(jīng)聚氣室排進(jìn)再生煙道,經(jīng)蒸汽過熱器溫度降到 700℃ 以下,在經(jīng)第三級旋風(fēng)分離器(三旋),將煙氣含塵量250mg/m3 以下,大部分煙氣進(jìn)入煙氣輪機(煙機)發(fā)電或帶動主風(fēng)機運轉(zhuǎn)。金屬鈍化劑用量由計量泵從儲罐中抽出,根據(jù)原料性質(zhì)和平衡催化劑污染情況,按一定比例與新鮮原料混合后進(jìn)入提升管反應(yīng)器。 根據(jù)原料性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品分布要求,用再生單動滑閥自動控制提升管(或聚氣室)出口溫度約 480~ 510℃ 從沉降器頂旋風(fēng)分離器和提升管出口快速分離器分離下來的催化劑進(jìn)入提升管,與汽提蒸汽逆流接觸,置換出的催化劑顆粒間孔隙內(nèi)油氣匯合進(jìn)入沉降器頂旋風(fēng)分離器。 新鮮原料和回?zé)捰头譃閹茁?,每路設(shè)有流量控制閥,每路在分兩支,每支路又加流量指示,以保證各路進(jìn)料流量均勻,然后經(jīng)過相應(yīng)的進(jìn)料噴嘴進(jìn)入提升管反應(yīng)器。 7 單器完全再生 800kt/a重 油催化裂化裝置反再系統(tǒng)工藝設(shè)計 第 6 頁 ( 共 43 頁 ) 兩個再生器串聯(lián)的反再在系統(tǒng)流程 本設(shè)計工藝流程概述 選題背景 第 7 頁 ( 共 43 頁 ) 反應(yīng)部分工藝流程(見附圖 1) 以往設(shè)計采用新鮮原料與回?zé)捰突旌线M(jìn)料,本設(shè)計采用分段進(jìn)料,將新鮮原料用途回?zé)捰头珠_。 (4)采用 HSE(health, safety, environment)管理體系,以便減少可能引起的人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。 選題背景 第 5 頁 ( 共 43 頁 ) (4)充分吸收國內(nèi)生產(chǎn)裝置長期實踐積累的有利于長周期運轉(zhuǎn),降低能耗以及簡化操作等方面的經(jīng)驗 ,確保裝置投產(chǎn)后高水平,安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)。3 方案論證 設(shè)計原則 (1)工程設(shè)計采用國內(nèi)開發(fā)的先進(jìn)可靠的工藝技術(shù),成熟可靠的新設(shè)備、新材料等,以達(dá)到裝置技術(shù)先進(jìn),經(jīng)濟合理。產(chǎn)品牌號從 LCS7 發(fā)展到 RHZ200、 RHZ300,成功地填補 REY 與 REUSY 了兩大類催化劑中的空白,成為廣泛應(yīng)用的換代產(chǎn)品 . 重油催化裂化的發(fā)展動向 研究者們越來越重視通過數(shù)學(xué)模擬對催化裂化工業(yè)過程進(jìn)行操作和優(yōu)化設(shè)計以及對復(fù)雜反應(yīng)體系進(jìn)行動力學(xué)研究,其主要方法是通過物理和化學(xué)分析手段,將大量化合物按其動力學(xué)性質(zhì)合并成 若干個虛擬的單一組分來進(jìn)行處理,即所謂的集總( Lumping)方法。 采用含銻金屬鈍化劑,抑制重金屬污染。 (4) 為進(jìn)一步降低焦炭產(chǎn)率,采用減少回練比、出部分澄清油的方式。 (3) 為加強原料霧化,采用了喉管式進(jìn)料噴嘴。 (3)RFCC 技術(shù) 該技術(shù)是由法國 Total 石油公司在工業(yè)生產(chǎn)裝置上逐步摸索,改進(jìn)發(fā)展起來的重油催化裂化。它設(shè)有床層取熱板管和上流式外取熱器以取走再生的過剩熱量。同時通過工程設(shè)計,培養(yǎng)創(chuàng)新意識,積累工作經(jīng)驗,鍛煉分析問題和解決問題的能力。屬國際首創(chuàng)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的我國獨立開發(fā)的煉油化工成套技術(shù)。由于我國原油偏重,輕烴和石腦油資源貧乏,而催化裂化生產(chǎn)丙烯技術(shù)具有原料重質(zhì)化、產(chǎn)品中丙烯/乙烯比值高以及生產(chǎn)成本低的優(yōu)點,因此發(fā)展多產(chǎn)丙烯的催化裂化技術(shù)是適合我國國情的一條丙烯生產(chǎn)技術(shù)路線。預(yù)計丙烯的需求量到 2021 年將達(dá)到 8600 萬噸。 丙烯是重要的有機化工原料,隨著聚丙烯等衍生物需求的迅速增長,對丙烯的需求也逐年俱增。而在我國,近年來所產(chǎn)原油中稠油比例不斷增加,目隨我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,市場對輕質(zhì)油的需求量又上升很快,這就要求我國的煉油 工業(yè)把更多的重油,特別是渣油進(jìn)行深度加工。目前我國催化裂化的年加工能力已經(jīng)超過 1億,商品汽油構(gòu)成中,催化裂化汽油占 80% 左右,柴 油占 30% 左右,而且 30% 以上的丙烯也來自催化裂化過程。為了滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和市場對烯烴 (特別是丙烯 )需求的日益增長,催化裂化工藝技術(shù)也在進(jìn)一步發(fā)展和改進(jìn)。 to introduce advanced the main air distribution to improve the quality of the fluid and reduce the flow of the distributing tube wear 。 根據(jù)給定的催化裂化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和催化裂化的相關(guān)資料 , 以 摻有 10%的江漢減壓渣油 原料 , 進(jìn)行了 800Kt/a 重油催化裂化裝置反再系統(tǒng)工藝設(shè)計,主要包括以下幾個方面:反應(yīng)再生系統(tǒng)工藝設(shè)計計算;再生器物料平衡、熱平衡、壓力平衡;反應(yīng)再生系統(tǒng)物料平衡、熱平衡;主要設(shè)備工藝計算;原料油噴嘴、旋風(fēng)分離器、滑閥等重要設(shè)備的選型;繪制工藝及自動控制流程圖;繪制再生沉降器、反應(yīng)沉降器、提升管反應(yīng)器、燒焦罐、主風(fēng)分布管等主要設(shè)備簡圖;本設(shè)計采取了多項提高燒焦效果的措施,如采取加 CO 助燃劑的完全再生方案;采用較高的再生溫 度,由于再生溫度是影響再生效果的重要因素,再生溫度的提高可大大提高焦炭燃燒速度;采用改進(jìn)的主風(fēng)分布管,改善流化質(zhì)量并降低主風(fēng)分布管的磨損;采用原料及油漿霧化采用 BWJ—Ⅰ 型噴嘴高效噴嘴,該噴嘴具有壓降低、霧化效果好、干氣及焦炭產(chǎn)率低、輕質(zhì)油收率高、操作平穩(wěn)及油、汽互不干擾等特點,可以滿足工藝過程的要求,且可在一定程度上降低能耗。學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度和組織紀(jì)律,學(xué)生掌握基礎(chǔ)和專業(yè)知識的情況,解決實際問題的能力, 畢業(yè)論文 (設(shè)計 )是否完成規(guī)定任務(wù),達(dá)到了學(xué)士學(xué)位論文的水平,是否同意參加答 辯 。 2 掌握與本設(shè)計有關(guān)的當(dāng)今國內(nèi)外先進(jìn)的各種生產(chǎn)方案和工藝設(shè)計方法。即使有些設(shè)計計算可以依靠某些計算公式或計算方法,但是仍然要十分重視用實際數(shù)據(jù)來比較、檢驗計算結(jié)果。 工藝設(shè)計內(nèi)容: (1) 反再系統(tǒng)的工藝計算 反應(yīng)器物料平衡、熱平衡和壓力平衡計算;再生器物料平衡、 熱平衡和壓力平衡計算;再生器和反應(yīng)器設(shè)備工藝設(shè)計計算。 工藝方面:研究者們越來越重視通過數(shù)學(xué)模擬對催化裂化工業(yè)過程進(jìn)行操作和優(yōu)化設(shè)計以及對復(fù)雜反應(yīng)體系進(jìn)行動力學(xué)研究,其主要方法是通過物理和化學(xué)分析手段,將大量化合物按其動力學(xué)性質(zhì)合并成若干個 虛擬的單一組分來進(jìn)行處理,即所謂的集總( Lumping)方法。產(chǎn)品牌號從 LCS7 發(fā)展到 RHZ200、 RHZ300,成功地填補 REY 與 REUSY 了兩大類催化劑中的空白,成為廣泛應(yīng)用的換代產(chǎn)品 發(fā)展趨勢及研究方向 由于原油的日益重質(zhì)化和劣質(zhì)化,給重油裂化帶來了一系列的難題,催化裂化未來的發(fā)展將重點集中在兩個反面:新型催化劑和催化裂化工藝的研究和改進(jìn)。 采用含銻金屬鈍化劑,抑制重金屬污染。 (4) 為進(jìn)一步降低焦炭產(chǎn)率,采用減少回練比、出部分澄清油的方式。 (3) 為加強原料霧化,采用了喉管式進(jìn)料噴嘴。并要求加強原油的脫鹽以減少渣油中的鈉含量,一般至少采用二級脫鹽。為了在高溫下不使設(shè)備材質(zhì)受影響,第二再生器采用單級外旋風(fēng)分離器且涂有耐熱耐磨襯里。由于微細(xì)的油滴與懸浮狀的高溫催化劑接觸僅幾毫秒就使瀝青質(zhì)迅速汽化并裂解,從而生成單環(huán)、雙環(huán)三環(huán)芳烴產(chǎn)物。 RFCC 技術(shù)的主要特點: (1) 從理論和實踐的結(jié)合上確定了催化原料中的瀝青質(zhì)在裂化時可以斷裂為中間餾分的新概念。為充分利用過剩氧使二段再生煙氣進(jìn)入一段與一段煙氣一起離開再生器。 (2) 為了降低焦炭產(chǎn)率,采用無回?zé)挷僮?,并改動了進(jìn)料位置和使用高效霧化噴嘴,采用較低的反應(yīng)壓力,接在進(jìn) 料注入 11~13%的液體水或其它稀釋劑以改善原料霧化和降低油氣分壓。第一套工業(yè)裝置于投產(chǎn),年處理量800Kt/a重油催化裂化裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)工藝設(shè)計 Ⅱ 200 萬噸。 ④ 采用高溫短接觸的反應(yīng)條件,并在提升管出口設(shè)置快速分離裝置以便盡快終止反應(yīng)。 ② 減少回?zé)挕? 該技術(shù)的主要特點是: (1) 對不同原 料采用不同措施: ① 對殘?zhí)恐敌∮?5%,重金屬釩含量小于 5ppm 的重油可以直接進(jìn)行催化裂化操作中只需采用較高的劑油比和較低原料預(yù)熱溫度,不需增加外取熱器。 技術(shù) 該技術(shù)是由凱洛格與菲利浦斯公司共同開發(fā)的。因此,要不斷開發(fā)催化裂化新技術(shù)、新工藝,以增加產(chǎn)品收率、提高產(chǎn)品質(zhì)量,這也是煉化企業(yè)在 21 世紀(jì)可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略措施。以汽油為例,據(jù) 1988 年統(tǒng)計,全世界每年總消耗量約為 億噸以上,我國汽油總量為 7500 萬噸,從質(zhì)量上看,目前各國普通級汽油一般為 91~92( RON),優(yōu)質(zhì)汽油為 96~98( RON)。 任務(wù)書批準(zhǔn)日期 2021 年 1 月 5 日教研室 (系 )主任 (簽字 ) 任務(wù)書下達(dá)日期 年 1 月 13 日 指導(dǎo)教師 (簽字 ) 完成任務(wù)日期 年 6 月 16日 學(xué)生(簽名) 長江大學(xué) 畢業(yè)設(shè)計 開題報告
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