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梁、板、柱鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)事故案例-wenkub

2024-11-22 03 本頁面
 

【正文】 在反光顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有許多網(wǎng)狀裂縫(圖2.6)。C的 高溫環(huán)境中,后發(fā)現(xiàn)其混凝土墻面上有許多網(wǎng)狀裂紋。于是,從破壞最嚴(yán)重的樓板以及尚未出廠的樓板上取樣2000余個(gè),篩選10%,再從中抽出部分樣品作材料的化學(xué)分析和巖相分析檢驗(yàn)。該工程1984年5月開工,同年底完成主體工程,翌年內(nèi)部裝修。 為保證新加插筋的錨固,在兩個(gè)短邊上各用3 25橫筋與短邊3 25焊成一體,并將第二步臺(tái)階加高500mm。打混凝土?xí)r,現(xiàn)場人員沒有對(duì)受力筋位置進(jìn)行檢查,于是發(fā)生上述事故。待到達(dá)混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度拆模時(shí),突然發(fā)生從雨篷根部折斷的質(zhì)量事故,呈門簾狀如圖2.36(b)。,事故原因分析,底層混凝土工程是在冬季施工的,混凝土在澆筑是摻加了氯鹽防凍劑,對(duì)混凝土有鹽污染作用,對(duì)混凝土中的鋼筋腐蝕起催化作用。雖然,他們間的沉降差為11mm﹤0.002l=0.0027000=14mm,是允許的;但是,由于支承連續(xù)梁的承重墻相對(duì)“軟”(沉降量相對(duì)大)。 該工程建成使用兩年后,某日,突然在底層餐廳A柱柱頂附近處,掉下一塊約40mm直徑的混凝土碎塊。全樓底層5.0m高,用作餐館,底層以上層高3.60m,用作客房。施工時(shí),大梁混凝土先灌筑,圈梁、雨罩混凝土因故后澆灌,但卻不適當(dāng)?shù)貙⑹┕たp留在大梁梁端與圈梁交接處(圖2.27甲),而且施工縫處的混凝土沒有妥善處理,又由于該處混凝土沒有側(cè)向限制而無法振搗,實(shí)際上形成松散的一堆 。實(shí)際上有的露筋處凈距為0或10mm。 灌注混凝土厚度太厚,搗固要求不嚴(yán)。在14根鋼筋混凝土柱子中有13根有嚴(yán)重的蜂窩現(xiàn)象。經(jīng)過對(duì)灌注樓板是預(yù)留的試塊和對(duì)樓板承載能力進(jìn)行試驗(yàn),均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。由于異常干燥加上強(qiáng)風(fēng)影響,故使得混凝土在凝結(jié)后不久即出現(xiàn)裂紋。C,風(fēng)速7m/s,相對(duì)濕度40%;中午溫度15176。加固方案是在原大梁外包一U形截面梁,該梁按承受原來梁的的全部彎矩和剪力進(jìn)行設(shè)計(jì),并在U形截面梁的端部沿墻設(shè)置鋼筋混凝土柱和基礎(chǔ),作為加固梁的支承。《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》6.1.5條規(guī)定,“縱向受拉鋼筋不宜在受拉區(qū)截?cái)唷薄?設(shè)計(jì)原因:其一是箍筋間距過大。C,未采取保溫措施。近梁中部為豎向裂縫 斜裂縫兩端密集,中部稀少(值得注意的是在縱筋截?cái)嗵幎加行绷芽p);其沿梁高度方向的位置較多地在中和軸以下,個(gè)別貫通梁高。在4月間進(jìn)行裝修工程時(shí),發(fā)現(xiàn)各層大梁均有斜裂縫。其中混凝土骨料含過量的土塊等有害雜質(zhì),又是混凝土強(qiáng)度過低的主要原因。 (2)、 混凝土采用的水泥是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的400號(hào)普通硅酸鹽水泥,后經(jīng)檢驗(yàn)只達(dá)到350號(hào),施工時(shí)當(dāng)作400號(hào)水泥配制混凝土,導(dǎo)致混凝土的強(qiáng)度受到一定影響。建筑工程質(zhì)量事故案例,梁、板、柱鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)事故,骨料中含過量雜質(zhì)事故案例 圖片,事故分析及 原因,分析如下: 屋面局部倒塌后曾對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查,未發(fā)現(xiàn)任何問題。 (3)、在進(jìn)深梁斷口處上發(fā)現(xiàn)偏在一側(cè),梁的受拉1/3寬度內(nèi)幾乎沒有鋼筋,這種主筋布置使梁在屋蓋荷載作用下處于彎、剪、扭受力狀態(tài),使梁的支承處作用有扭力矩。,混凝土受凍或養(yǎng)護(hù)溫度過低事故案例,某工程為三層磚混結(jié)構(gòu),現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓蓋,縱墻承重、灰土基礎(chǔ)(圖2.13)。 其現(xiàn)象: 裂縫多為斜向,傾角50176。 裂縫寬度在梁端附近約0.5~1.2mm,近跨中約0.1~0.5mm;裂縫深度一般小于1/3,個(gè)別的兩端穿通;裂縫數(shù)量每根梁少則4根,多則22根,一般為10~15根。根據(jù)試驗(yàn)資料,混凝土在21d后的強(qiáng)度只達(dá)28d理論強(qiáng)度值的42.5%,一個(gè)月后才達(dá)到52%。《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》7.2.7條規(guī)定,“當(dāng)梁高為500mm且V﹥0.07fcbh0時(shí),梁中箍筋的最大間距為200mm。而本工程梁中部分縱向受拉鋼筋在跨中截?cái)?,截?cái)嗵幎汲霈F(xiàn)斜裂縫,這說明受拉鋼筋對(duì)梁截面的抗剪能力起到一定作用,也說明規(guī)范的規(guī)定是最適合的。,混凝土 初期收縮事故 案例,某辦公樓為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。C,風(fēng)速13m/s(最大瞬時(shí)風(fēng)速達(dá)18m/s),相對(duì)濕度29%;下午5時(shí)溫度11176。根據(jù)有關(guān)資料記載:當(dāng)風(fēng)速為16m/s時(shí),混凝土的蒸發(fā)速度為無風(fēng)時(shí)的4倍;當(dāng)相對(duì)濕度10%時(shí),混凝土的蒸發(fā)速度為相對(duì)濕度90%時(shí)的9倍以上。 這說明具有失水收縮的混凝土初期裂紋對(duì)樓板的承載力并無影響。具體情況是:柱全部側(cè)面面積142m2,蜂窩面積有7.41 m2,占5.2%;其中最嚴(yán)重的是K4,僅蜂窩中露筋面積就有0.56 m2。施工時(shí)未用振搗棒,而采用6m長的木桿搗固,并且錯(cuò)誤地規(guī)定每次灌注厚度以一車混凝土為準(zhǔn)(約厚40cm),灌注后搗固30下即可。,事故處理方案,剔除全部蜂窩四周的松散混凝土;用濕麻袋塞在鑿剔面上,經(jīng)24h使混凝土濕透厚度至少40~50mm;按照蜂窩尺寸支以有喇叭口的模板,如圖2.19(e);灌注加有早強(qiáng)劑的C30(舊混凝土為C20)豆石混凝土;養(yǎng)護(hù)14晝夜;拆模后將喇叭口上的混凝土鑿除。,事故原因分析,施工縫留在梁端剪力最大部位; 施工縫處混凝土強(qiáng)度等級(jí)顯然不滿足設(shè)計(jì)要求,甚至不足C10,嚴(yán)重影響梁端抗剪能力和粘著力強(qiáng)度; 新舊混凝土無法連接。底層中間柱截面為圓形,直徑550mm,配置9根直徑為22的二級(jí)鋼筋縱向受力鋼筋,¢6200箍筋,如圖2.35所示。為防止房屋倒塌,餐廳和旅館不得不暫時(shí)停止?fàn)I業(yè),檢查事故原因。而支承連續(xù)梁的柱相對(duì)“硬”(沉降量相對(duì)?。率箻巧w荷載往柱的方向調(diào)整,使得中間柱實(shí)際承受的荷載比設(shè)計(jì)值大而兩側(cè)承重墻實(shí)際承受的荷載比設(shè)計(jì)值要小。實(shí)際上,從底層柱破壞處的鋼筋實(shí)況分析,縱向鋼筋和箍筋均已生銹,箍筋直徑原為¢6,銹后實(shí)為¢5.2左右,截面損失率約為25%。,事故分析,受力筋放錯(cuò)了位置(離模板只有20mm,如圖2.36c)所致。,施工時(shí)因鋼筋位置配置引起事故 案例,某工程框架柱的原設(shè)計(jì)截面及配筋如上圖a,在綁扎柱基插筋時(shí),錯(cuò)誤地將兩排5 25變成3 25(圖b)。加高臺(tái)階時(shí)將原基礎(chǔ)面鑿毛、清洗、支模、澆筑提高一級(jí)的混凝土,并在新臺(tái)階面層鋪設(shè)¢6200鋼筋網(wǎng)一層。在1985年6月進(jìn)行工程質(zhì)量檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)其中一幢(12號(hào)樓)有多處預(yù)制樓板起鼓、酥裂情況。檢驗(yàn)時(shí)按粗骨料的不同顏色分類。經(jīng)查當(dāng)年混凝土所用原料為400號(hào)礦渣水泥,混凝土水泥用量410Kg/m3配合比為水泥︰沙︰石︰水=1︰1.099︰3.58︰0.39,粗骨料為粒徑5~30mm的卵石,摻2%CaCl2(氯鹽)和2%CaSO4將此磨光薄片進(jìn)行巖相分析,發(fā)現(xiàn)每個(gè)薄片含有6~11枚粗骨料中有1~3枚粗骨料含微晶石英和玉髓。因而,此柱的混凝土剝落和鋼筋銹蝕可視作是堿骨料反應(yīng)導(dǎo)致混凝土開裂,從而加劇鋼筋銹蝕,而鋼筋銹蝕又促使混凝土剝落這兩方面綜合作用的結(jié)果。所以一旦 發(fā)生堿骨料反應(yīng)、混凝土內(nèi)各部分均產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,將混凝土自身脹裂、發(fā)展嚴(yán)重的只能拆除,無法補(bǔ)救,因而被稱為混凝土的癌癥。 能與堿發(fā)生反應(yīng)的活性氧化硅礦物有蛋白石、玉髓、鱗石英、方英石、火山玻璃及結(jié)晶有缺欠的石英以及微晶、隱晶石英等,而這些活性礦物廣泛存在于多種巖石中。 5.拆模時(shí)間過早,事故九 處理措施,1.將墻上殘剩的挑梁根部打掉500mm,露出全部鋼筋 2.在墻內(nèi)100mm處將挑梁的主筋鋸斷,重新焊接新的主筋 3.修改設(shè)計(jì),將懸挑結(jié)構(gòu)改為全現(xiàn)澆,配筋錯(cuò)誤事故 十,山西某教學(xué)樓為現(xiàn)澆10層框剪結(jié)構(gòu),長59.4m,寬15.6m,標(biāo)準(zhǔn)層高3.6m,地面以上高度41.8m,地上建筑面積9510m2,在第4和第5層結(jié)構(gòu)完成后,發(fā)現(xiàn)這兩層柱的鋼筋配錯(cuò),其中內(nèi)跨柱少配鋼筋44.53cm2,外跨柱少配13.15cm2,事故十 原因分析,該工程第4,5層柱的配筋相同,第6層起配筋減少,施工時(shí),誤將6層的柱子斷面用于4,5層,造成配筋錯(cuò)誤。,事故四 處理措施,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)裂縫沒有明顯開裂,不會(huì)影響結(jié)構(gòu)的安全使用,所以可以采用環(huán)氧膠泥涂抹表面,封閉裂縫,大梁裂縫事故 五,某車間12m鋼筋混凝土屋面大梁,平臥生產(chǎn),起吊后發(fā)現(xiàn)50%吊環(huán)附近混凝土局部壓碎,吊環(huán)偏斜,混凝土裂縫,,事故五 原因分析,1.上翼緣裂縫 吊環(huán)安裝時(shí)箍筋被碰撞發(fā)生位移,未恢復(fù)原狀,因此,平臥起吊是僅有兩個(gè)鋼箍其作用。,事故六 處理 措施,由于薄腹梁的承載能力不足,必須加固,加固方案在原有的薄腹梁上加鋼筋混凝土,加固后的斷面見圖343,增設(shè)箍筋來承擔(dān)斜截面強(qiáng)度,并配置縱向構(gòu)造鋼筋,砼柱偏斜事故 七,江蘇某冷作車間為裝配式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柱距6m,跨度18m,主要構(gòu)件為矩形柱,鋼筋混凝土屋架,大型屋面板,吊屋面板時(shí)發(fā)現(xiàn)1根柱向內(nèi)傾斜,柱頂向內(nèi)位移50mm。 2.設(shè)計(jì)方面 1)對(duì)樓板的荷載計(jì)算錯(cuò)誤 2)梁箍筋間距太大,框架梁開裂事故案例 二,某鄰街建筑的底層為商店,2層以上為宿舍,是7層現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),縱向二跨,其第7層平面圖如圖311所示。2混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重不足.原設(shè)計(jì)混凝土為C25,實(shí)測強(qiáng)度大都在C10~~~C13之間,個(gè)別的僅為C6,3表面裂縫遍布,參看圖,混凝土受凍害原因分析,原因分析 顯然是混凝土在凝結(jié)硬化過程中受了凍害.這從取樣混凝土中,發(fā)現(xiàn)骨料表面有明顯的結(jié)冰痕跡.混凝土的水化反應(yīng)隨著溫度的 減低而減弱,水結(jié)冰則水化反應(yīng)完全停止.水的冰凍溫度為0度,但在混凝土混合物中總有一些溶解物質(zhì),水的 結(jié)冰溫度要低于0度,約在1~~~4度.在低溫環(huán)境中澆筑混凝土,由于混凝土在硬化前受凍,水化反應(yīng)很弱,同時(shí)新形成的水泥水化物的強(qiáng)度弱,水結(jié)冰凍脹時(shí),內(nèi)部結(jié)構(gòu)遭到破壞.因而強(qiáng)度嚴(yán)重不足.,因錨固長度不足而引起大梁折斷,某煅工廠車間屋面梁為12米跨度的 T型薄腹梁,在車間建成后使用不久.梁端頭突然斷裂,造成廠房部分倒塌,倒塌構(gòu)件包括屋面大梁及大型面板. 事故分析 事故發(fā)生后到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查分析,混凝土強(qiáng)度能滿足設(shè)計(jì)要求.從梁端斷裂處看,問題出在端部鋼筋深入支座的錨固長度至少150毫米,實(shí)際上不足50毫米,梁端部至柱端外邊緣的 距離為400毫米,實(shí)際上去只有140~~150毫米.如圖 因此,梁端支于柱頂上的部分接近于素混凝土梁,這是 非常不可靠的.加之本車間為鍛工車間,投產(chǎn)后鍛錘的動(dòng)力作用對(duì)廠房振動(dòng)力的影響大,這在一定程度上增加了大梁的負(fù)荷.在這種情況下.才引起了大梁的斷裂,鋼筋難以施工引起大量倒塌,某農(nóng)村企業(yè)生產(chǎn)車間,磚柱上擱置大梁,施工完成后不久,大梁就倒塌 原因分析 主要是梁端支撐設(shè)計(jì)不當(dāng).原設(shè)計(jì)現(xiàn)澆梁墊加一錨筋.實(shí)際施工時(shí),錨筋很難插入砌體中,因而改為局部擴(kuò)大混凝土墊,使之與圈梁相連并一起澆注.因磚柱頂局部擴(kuò)大,施工時(shí)順便先砌磚柱的擴(kuò)大部分作為澆混凝土的側(cè)模.因磚逐皮外伸,澆注混凝土?xí)r沒有充分搞固,因而很疏松.磚無咬槎,與混凝土結(jié)合力極差,實(shí)際上起不到承載作用.在大梁壓力下,磚先掉落,疏松的混凝土也無足夠承載力,于是引起大梁倒塌,現(xiàn)澆梁柱鉸接處理不妥引起裂縫、破損,某廠房橫梁與柱鉸接,處理如圖 符合通常做法,但投入使用后,在鉸接點(diǎn)附近發(fā)生裂縫也局部破壞 原因分析 鋼筋X形原意是只能受水平力而不能承受彎矩,從而實(shí)現(xiàn)“鉸“的功能,但實(shí)際上,這種做法有相當(dāng)程度的嵌固作用.當(dāng)兩邊柱子有不均勻沉降時(shí),節(jié)點(diǎn)處梁端生產(chǎn)一角度變位,使錨筋受拉,梁端面與柱混凝土接觸面受壓而形成抵抗力矩.若這種彎矩過大,則會(huì)使節(jié)點(diǎn)處開裂,甚至局部破壞.在要求鉸接的條件較高時(shí),可改進(jìn)節(jié)點(diǎn)做法,如圖 .這兩種節(jié)點(diǎn)做法更接近理想鉸接的形式,構(gòu)造也較簡單,施工也很方便.梁柱間的 間隙可視具體情況及梁、柱尺寸的大小而定,現(xiàn)澆梁柱鉸接處理不妥引起裂縫、破損,人字折梁計(jì)算錯(cuò)誤而倒塌,某庫房為單層結(jié)構(gòu),跨度10米,長24.5米,采用磚墻承重,屋面采用人字形折梁折梁間距3.5米,在折梁上擱置預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土檁條,每米放3根,工30根,檁條上鋪85cm*60cm*5cm的預(yù)制平板.人字屋架結(jié)構(gòu)及配筋如圖 當(dāng)鋪完屋面,拆除折梁的 模板及支撐時(shí).屋蓋倒塌 事故分析 該工程愿意采用人字屋架,形式上似拱,因而在梁集中均勻配置8%18鋼筋,該工程實(shí)際上無拉桿,兩端又沒有抗拉推力結(jié)構(gòu),實(shí)際上是 一個(gè)折線形鋼筋混凝土斜梁.則使強(qiáng)度嚴(yán)重不足,承載力嚴(yán)重不足,加上折梁曲折處受拉鋼筋受拉邊順放,在彎折處對(duì)受拉力極為不利,為規(guī)范所禁止.折梁承載力不足,構(gòu)造又極不合理,必然引起屋蓋的破壞.,水泥過期和 受潮 案例一事故過程和原因,事故過程:此車間于1983年10月開工,當(dāng)年12月7~9日澆筑完大梁混凝土,12月26~29日安裝完屋蓋預(yù)制板,接著進(jìn)行屋面防水層施工;1984年1月3日拆完大梁底模板和支撐,1月4日下午房屋全部倒塌并發(fā)現(xiàn)大梁壓區(qū)混凝土被壓碎。致使大梁在混凝土澆筑28d后(倒塌后)用回彈儀測定的平均抗壓強(qiáng)度只有5MPa左右;有些地方竟測不到回彈值。使用過期受潮水泥是主因,混凝土配比不嚴(yán)、振搗不實(shí)、配筋不足也是重要原因。 指揮人員與司機(jī)判斷有誤和思想上的麻痹大意是造成這次事故的直接原因。起吊時(shí),柱子剛剛離地,吊點(diǎn)綁扎繩突然由A點(diǎn)滑到靠近上柱頂?shù)腂點(diǎn),這時(shí)吊車司機(jī)立即剎車。4根柱子全部折斷報(bào)廢,造成了重大的質(zhì)量安全事故。然而纜風(fēng)繩的規(guī)格選為8#鉛絲拉錨,其強(qiáng)度不夠,事故后被拉斷的纜風(fēng)繩足以證明這一點(diǎn)。,北京市某美食娛樂城一樓地面(證券廳)質(zhì)量問題,證券廳地面是用天然花崗巖“將軍紅”鋪設(shè)的,于1994年5月份交工。 墊層砂漿加水過多或一次鋪得太厚,不易砸密實(shí),造成面層空鼓。倒塌物有遮陽板及全部一層窗間墻,倒向室外,倒塌線基本上沿腳手眼發(fā)生。 原因分析 通過對(duì)窗間墻施工中的受力分析和承載能力的驗(yàn)算得知,造成倒塌事故的直接原因是新砌好的窗間墻承受不了施工過程中由吊架傳來的傾復(fù)力矩。,鋼筋工程,原因分析 事故發(fā)生后,經(jīng)過調(diào)查分析得知,事故是因?yàn)殇摻罱壴划?dāng)造成的。致使拆模后該梁在搭接部位嚴(yán)重開裂。,水塔傾斜事故,青海某廠一座水塔容積50m3,水箱,塔架與基礎(chǔ)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),如圖719所示。,2 基 坑 開 挖 泵站基坑開挖深度11.2m,邊坡1∶3,由于場地條件允許基坑采用一階開挖。施工單位認(rèn)為邊坡過陡、明排水效果不好,采取削坡、清底,打草包壩,加木樁擋土、加深排水溝等措施,后來又投生石灰;但都無濟(jì)于事,邊坡土體開裂滑塌繼續(xù)擴(kuò)展,塌方土不斷涌入基坑,同時(shí)地基土體出現(xiàn)明顯的隆脹和嚴(yán)重?cái)_動(dòng),施工已無法繼續(xù)進(jìn)行。,膨脹土是一種顆粒高分散,對(duì)含水量變化極為敏感的高塑性粘土,密度比較大,壓縮性低,滲透性差,其地質(zhì)年代多為上更新統(tǒng)以前地層,它的巖土工程特征包括三個(gè)方面。 土體中含鈣質(zhì)及鐵錳質(zhì)結(jié)核是膨脹土外觀地質(zhì)特征之一,二者可單獨(dú)富集也可共生,鐵錳結(jié)核呈豆?fàn)?、粒狀,一?mm左右,
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