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正文內(nèi)容

甘肅瑞馳電爐節(jié)能技術(shù)改造項目建議書-wenkub

2023-07-12 15:32:25 本頁面
 

【正文】 “全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)出口創(chuàng)匯先進單位”。(2)改進212500KVA硅鐵電爐爐變二次出線方式,提高電爐自然功率因數(shù),降低無功損耗。在電爐變壓器二次側(cè)并聯(lián)電容器組進行無功功率的補償,提高電爐的功率因數(shù),補償后爐變二次端電壓上升近8~10V,可改善爐內(nèi)功率分布,擴大坩堝結(jié)構(gòu),使操作更平穩(wěn),更有利于增產(chǎn)降耗目標(biāo)的實現(xiàn)。對生產(chǎn)冷卻水的余熱進行充分的回收再利用,將回收的熱量用于解決生活區(qū)和廠區(qū)的生活、衛(wèi)生用水,提高能源再利用率,節(jié)約原煤。2 項目建設(shè)的必要性和條件 建設(shè)的必要性分析 在企業(yè)發(fā)展與資源、能源和環(huán)境產(chǎn)生尖銳矛盾的關(guān)鍵時刻,甘肅銳馳皋蘭鐵合金有限公司響應(yīng)國家建設(shè)節(jié)約型社會和企業(yè)的號召,遵循開發(fā)與節(jié)約并舉,把節(jié)約放在首位的原則。如礦熱爐用變壓器低壓端因沒有進行無功補償,變壓器無功功率損耗較高。 建設(shè)條件分析 甘肅銳馳皋蘭鐵合金有限公司地處甘肅省蘭州市皋蘭縣縣城西北約25公里的西岔鎮(zhèn)西岔村。地理構(gòu)造屬昆侖秦嶺地槽褶皺系,為祁連賀蘭山字型構(gòu)造體系。年均濕度:54%,主導(dǎo)風(fēng)向:北風(fēng),最大風(fēng)速24米/秒,最大凍結(jié)深度119cm,地震基本裂度7度。3 電爐節(jié)能技術(shù)改造工程方案 212500KVA硅鐵電爐節(jié)能改造該項目預(yù)計總投資1910萬元,年創(chuàng)經(jīng)濟效益1089萬元,年創(chuàng)社會效益10893噸標(biāo)煤。因此優(yōu)化短網(wǎng)阻抗就是在保證物理尺寸最短前提下,尋求短網(wǎng)阻抗最小的平衡?,F(xiàn)分別討論這幾個因素。表面效應(yīng)系數(shù)(K1)它是導(dǎo)體磁通所引起的電流趨近表面的現(xiàn)象,會使導(dǎo)體斷面負(fù)荷不均勻。導(dǎo)體長度(L)應(yīng)盡量將爐子布置得距變壓器近些,即短網(wǎng)短些。另外,短網(wǎng)部分連接件較多,當(dāng)短網(wǎng)流過強大電流時,產(chǎn)生較大的交變磁場, 引起渦流, 使連件銅管發(fā)熱傳熱, 接觸面氧化, 使導(dǎo)體電阻增大。=49700A每根銅管上的平均載流量約為:49700247。改造后電爐短網(wǎng)布置情況:每相采用∮6010的銅管16根,三相短網(wǎng)銅管總長度約320m,每根銅管截面積為:[[ 60/2)2[ (6020) /2 ]2 ] =1570(mm2)由電工手冊查出:,三相短網(wǎng)銅管總電阻: R2=320 m /1570 mm2=。8=3587(A)三相短網(wǎng)的損耗:△P2= I2R2=35872=44(kW)改造后12500kVA電爐短網(wǎng)年損耗:44 kW24小時/天330天/年=34萬kWh因此,改造后二臺電爐短網(wǎng)年損耗:34萬kWh2=68萬kWh。變壓器二次出線換位布置圖如下:,提高電爐的自然功率因數(shù)電爐短網(wǎng)和變壓器二次側(cè)出線一樣采用換位布置法,使銅管上下左右形成電容,達到較好的補償效果。 節(jié)電量計算12500kVA電爐正常生產(chǎn)單位電耗為8936kWh/t(考慮實際生產(chǎn)中線損、動力電、燒穿器、烘爐等用電,綜合電耗按9200 kWh/t計算)。9200 kWh/t=818 t二臺電爐改進爐變二次出線方式提升改造后年節(jié)電量為:2=(萬kWh)。在電流經(jīng)過的短網(wǎng)和電極周圍分布著很強的磁場,原電爐磁場周圍的設(shè)備多為普通的碳鋼制作,而普通碳鋼在磁場中可感應(yīng)出較大的渦流,產(chǎn)生熱量,既對設(shè)備運行不利又消耗了大量的能量。同時由于煙罩部分也采用不銹鋼等隔磁材料,這部分的損耗也相應(yīng)降低。其爐殼大部分采用圓柱型。為提高爐殼強度,除沿鋼板縱向作成立筋加固外,還制作了三amp。另外絕熱性能不好,也會使?fàn)t殼散熱增加,電能消耗增高。爐襯材料明細見表32。本次改造采用分區(qū)段分別補償。 低壓電容器無功補償?shù)奶攸c(1)采用PLC可編程控制器,通過檢測電爐的功率因數(shù)來投切電容器組,實行動態(tài)補償。(4)對電容器組的過壓保護。改造前年耗電量(有功)=變壓器臺容量cosΦ運行系數(shù)年運行時間=12500kVA24小時/天330天/年= 84645000 kWh改造后年耗電量(有功)=變壓器臺容量cosΦ運行系數(shù)年運行時間=12500kVA24小時/天330天/年= 89347500 kWh12500kVA電爐進行低壓無功補償改造后,每年節(jié)電量:84645000 kWh 89347500kWh≈ 年增產(chǎn)量:247。合計增加年產(chǎn)量為:818+511=1329(噸)故改造后,一臺12500KVA電爐年產(chǎn)量為: 8382(噸)+1329(噸)=9711噸二臺12500kVA電爐改造后節(jié)電量為:2 = 212500KVA硅鐵電爐節(jié)能改造后年節(jié)電量為:84萬kWh + + + =折合標(biāo)煤: 除塵風(fēng)機變頻調(diào)速技術(shù)該項目預(yù)計總投資78萬元,, ,年節(jié)約資金73萬元。依據(jù)計算機模糊控制原理,確保系統(tǒng)始終在最經(jīng)濟狀態(tài)下運行,平均節(jié)電率一般不小于40%。采用國際上最先進的低壓電器,保證設(shè)備本身穩(wěn)定性;采用自動轉(zhuǎn)換和雙備用模式,在系統(tǒng)或設(shè)備故障時,可自動啟動備用設(shè)備。 變頻調(diào)速裝置在除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用原理變頻調(diào)速節(jié)能原理:對除塵風(fēng)機進行變頻改造,可以實現(xiàn)根據(jù)冶煉期間爐況的變化,通過自動調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,實時調(diào)節(jié)除塵風(fēng)機的風(fēng)量,達到節(jié)能降耗之目的。采用變頻調(diào)速后,無論哪種工藝條件,隨時可以通過調(diào)整轉(zhuǎn)速使風(fēng)機在接近額定狀態(tài)下工作,這樣就可避免使風(fēng)機過多偏離額定工作區(qū)而引起的振動。由于調(diào)速系統(tǒng)在運轉(zhuǎn)設(shè)備與備用設(shè)備之間實現(xiàn)計算機聯(lián)鎖控制,機組實現(xiàn)自動運行和相應(yīng)的保護及故障報警,操作工作由動手轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)控,完全實現(xiàn)生產(chǎn)的無人操作,大大降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,為優(yōu)化運營提供了可靠保證。加裝變頻裝置前后設(shè)備節(jié)能比較及設(shè)備投資 表35序號名 稱原閥門開度原運行功率現(xiàn)閥門開度現(xiàn)常運行功率節(jié)能原頻率現(xiàn)頻率1KVF20004T25040%250KW100%95KW38%50Hz36HZ2KVF20004T18540%185KW100%70KW38%50Hz36HZ 投資合計78萬元 改造后的節(jié)能量測算⑴ 1臺250kW低壓除塵風(fēng)機加裝變頻后可節(jié)能按38%計算,每年節(jié)電330天24小時250kW38%1臺= 。 生產(chǎn)回水余熱利用該項目預(yù)計總投資40萬元,項目完成后每年節(jié)約原煤252噸,年創(chuàng)社會效益489噸標(biāo)煤。 生產(chǎn)冷卻水余熱利用措施和方案為了生產(chǎn)冷卻水的大量余熱不再白白流失浪費,公司擬對生產(chǎn)冷卻水的余熱進行充分的回收再利用,將回收的熱量用于解決生活區(qū)和廠區(qū)的生活、衛(wèi)生熱水,提高能源再利用率,節(jié)約原煤。項目實施后的水溫參數(shù)測試結(jié)果序號生產(chǎn)回水參數(shù)(年平均)生活熱水參數(shù)(年平均)備 注1換熱器進水溫度50℃換熱器進水溫度5℃每年4月~10月間回水溫度近60℃,11月~3月間回水溫度近40℃。⑶ 每年總節(jié)能量為309噸+180噸=489噸標(biāo)煤。項目建成后可實現(xiàn)年發(fā)電2160104 kWh,項目擬投資3217萬元,建成后實現(xiàn)節(jié)能7030噸標(biāo)煤,年實現(xiàn)利潤502萬元。經(jīng)余熱鍋爐降溫后再回到原凈化排放系統(tǒng)。根據(jù)冶煉廠的總圖布置及工藝流程,結(jié)合廢氣參數(shù)的特性,本方案采用在2臺電爐的煙囪出口處增設(shè)一臺余熱鍋爐、將回收的余熱送至配套建設(shè)的一臺低參數(shù)凝汽式汽輪發(fā)電機組,經(jīng)計算2臺12500kVA硅鐵電爐生產(chǎn)線,總發(fā)電能力為20MW。 折噸標(biāo)煤: kWh4 投資估算及資金籌措 投資估算 項目總投資5245萬元,其中:212500KVA硅鐵電爐節(jié)能改造19
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