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水力發(fā)電廠機組改造可行性研究報告(已修改)

2025-05-24 00:09 本頁面
 

【正文】 ````` XXX水力發(fā)電廠3號機組技改工程可行性研究設(shè)計報告lX省X勘測設(shè)計研究院二○○九年十月目 錄1 概述 1.1 工程概況………………………………………………………………….11 1.2 機組存在問題………………………………………………………………122 改造必要性 2.1 機組設(shè)備陳舊,技術(shù)落后………………………………………………….21 2.2 機組設(shè)備老化嚴(yán)重,事故率高…………………………………………….21 2.3 機組長期帶病運行,缺陷多………………………………………………222.4 水輪機通流部件磨蝕嚴(yán)重,不能保證安全運行……………………….232.5 原電站的裝機容量選擇偏小,具有增容的潛力……………………….243 水文資料 3.1 流域概況………………………………………………………………….31 3.2 氣象……………………………………………………………………….31 3.3 水文基本資料…………………………………………………………….32 3.4 徑流……………………………………………………………………….34 3.5 洪水……………………………………………………………………….383.6 壩下水位~流量關(guān)系曲線……………………………………………..3104 改造可行性分析4.1 同類型電站改造情況………………………………………………….414.2 徑流調(diào)節(jié)計算………………………………………………………….434.3 經(jīng)濟合理性分析及方案選擇…………………………………………454.4 水力機械……………………………………………………………..464.5 電工…………………………………………………………………4124.6 機電設(shè)備清單………………………………………………………4184.7 主要建筑物…………………………………………………………4194.8 水力過渡過程計算………………………………………………….4255 工程進度安排5.1 施工條件………………………………………………………………….515.2 施工方法…………………………………………………………………515.3 施工總進度………………………………………………………………526 工程管理6.1 管理機構(gòu)………………………………………………………………..616.2 主要管理設(shè)施………………………………………………………….617 設(shè)計概算 7.1 編制說明………………………………………………………………71 7.2 設(shè)計概算附表………………………………………………………….728 經(jīng)濟評價 8.1 安全效益分析……………………………………………………………81 8.2 增容效益分析……………………………………………………………..818.3 結(jié)論與建議……………………………………………………………..819 工程特性表…………………………………………………………………….........9110 附圖………………………………………………………………………………..1013X可行性研究 1 概 述1 概 述1 概 述1.1 工程概況X水力發(fā)電廠位于閩江沙溪支流九龍溪中游的永安市X鎮(zhèn)附近,距永安市區(qū)45km,現(xiàn)總裝機容量115MW(175MW+220MW),是一座以發(fā)電為主、兼有防洪和灌溉效益的綜合利用工程,為X省“四五”計劃重點建設(shè)項目的中型水力發(fā)電廠。X大壩為混凝土寬縫重力壩,高92m,屬季調(diào)節(jié)水庫。大壩設(shè)置三孔16m寬的溢洪道,引水系統(tǒng)和地面式廠房布置在大壩左岸。引水系統(tǒng)為一洞三機布置,調(diào)壓井后一分為二,分別引至2機組和3機組,2機組組成擴大單元,配一臺63000 kVA 三卷變壓器;3機組為單元接線,配一臺120000 kVA雙卷變。110kV側(cè)接線為五角型接線,戶外敞開式布置。1971年底主體工程土建部分基本完成。1974年開始安裝水輪發(fā)電機組,1975年9月12日水庫開始蓄水。1機組(20MW)和3機組(75MW)分別于1975年10月28日和12月26日投產(chǎn)發(fā)電,h。由于3機組投產(chǎn)后一直存在著機組環(huán)形接力器在大開度漏油嚴(yán)重、調(diào)速環(huán)變形大等故障,調(diào)速器大開度受到限制致機組負(fù)荷受限,1977年通過一系列的整治將3機組出力從受限60MW提高到設(shè)計容量的75MW,達(dá)到設(shè)計要求。1977年5月,2機組()開始安裝,1978年10月22日投產(chǎn)發(fā)電,全部3臺機組先后并入閩北電網(wǎng)運行。1978年底,省計劃委員會召開X水電站竣工驗收會議,正式交付生產(chǎn)管理單位。1980年12月,通過對2水輪機的技術(shù)改造,由此3臺機組的總裝機容量達(dá)115MW。2006年4月1機組更新改造后投運,改造后該機設(shè)備狀況一直良好。1.2 機組存在問題X水電廠3機從投產(chǎn)發(fā)電以來,已運行34年,由于機組在制造時就存在質(zhì)量問題,且運行年久,設(shè)備老化嚴(yán)重,主機方面存在著較多的問題。一是3機組在中、高水頭下運行存在較寬的振動區(qū);二是上世紀(jì)七八十年代3機作為X電網(wǎng)主要調(diào)峰調(diào)頻機組,常在惡劣工況下長時間運行,也嚴(yán)重影響了機組的整體健康狀況;三是推力瓦托盤強度不足,曾發(fā)生#10推力瓦托盤斷裂(且發(fā)現(xiàn)另有四塊托盤裂紋明顯),造成了重大的設(shè)備事故;四是轉(zhuǎn)輪汽蝕嚴(yán)重,#10葉片與下環(huán)連接處存在裂紋,其他葉片汽蝕嚴(yán)重,在經(jīng)過多次補焊處理后,葉片產(chǎn)生變形,導(dǎo)致轉(zhuǎn)輪效率下降;五是水輪機主軸密封在下游高水位情況下漏水量偏大;六是發(fā)電機定子B級絕緣,絕緣老化脆化,絕緣電阻不合格;七是發(fā)電機轉(zhuǎn)子磁極結(jié)構(gòu)存在隱患:轉(zhuǎn)子線圈端部封閉不嚴(yán),轉(zhuǎn)子絕緣不合格。如1993年轉(zhuǎn)子8磁極絕緣不合格(),2007年曾出現(xiàn)絕緣為零;八是發(fā)電機轉(zhuǎn)子剎車環(huán)(與轉(zhuǎn)子鐵芯下壓板為一體式,不能單獨更換剎車環(huán))磨損嚴(yán)重,局部鐵心穿心螺桿頭、緊固螺母已被磨到(共9根);九是環(huán)形接力器活塞缸體磨損導(dǎo)致大量漏油現(xiàn)象等。以上隱患不但隨時威脅著該廠的安全生產(chǎn),而且因水輪發(fā)電機組效率較低而影響電廠的經(jīng)濟效益,2005年X集團公司安全性評價專家組建議:盡早制訂3發(fā)電機更新改造技術(shù)方案并安排實施。因此急需對機組進行更新改造,以確保安全生產(chǎn),提高經(jīng)濟效益。12華電福建安砂水力發(fā)電廠3號機組改造可行性研究 2 改造必要性2 改造必要性華電福建安砂水力發(fā)電廠3號機組改造可行性研究 2 改造必要性 2 改造必要性2.1 機組設(shè)備陳舊,技術(shù)落后X水電廠3機由原天津發(fā)電設(shè)備廠設(shè)計、制造,水輪機型號為HL702LJ410,發(fā)電機型號為TS854/19044,為文革時期的產(chǎn)品。3機于1975年投入運行,至今已經(jīng)運行34年,該機組是前蘇聯(lián)四十年代的機型,我國五十年代中期引進使用,曾列入我國七十年代水輪機轉(zhuǎn)輪系列型譜,該轉(zhuǎn)輪各項性能指標(biāo)明顯偏低。從現(xiàn)代水輪機的設(shè)計性能來看,無論是轉(zhuǎn)輪的過流能力,還是其效率都有很大潛力可挖。2.2 發(fā)電機設(shè)備老化嚴(yán)重,事故概率高(1)發(fā)電機線棒為B級絕緣,定子絕緣不合格:由于運行年久,絕緣材料已老化,絕緣電阻不合格。,發(fā)電機接近技術(shù)壽命上限。近幾年來測絕緣換算到75℃,且大部分?jǐn)?shù)值在1~3 MΩ的范圍內(nèi),與電廠《運行規(guī)程》中規(guī)定的機組在線圈溫度為75℃時的定子絕緣電阻要求值14 MΩ相差較大。根據(jù)“GB/T78942001”《水輪發(fā)電機基本技術(shù)條件》,經(jīng)計算,X水電廠水輪發(fā)電機定子繞組對機殼或繞組間的絕緣電阻值在換算到100℃ MΩ,換算到75℃時。2005年X集團公司安全性評價專家組也建議:盡早制訂3發(fā)電機更新改造技術(shù)方案并安排實施。附表:今年近幾個月的3#機定子絕緣電阻登記日期登記時間環(huán)境溫度(℃)環(huán)境濕度(%)定子溫度(℃)R15(MΩ)R60(MΩ)K值換算到相應(yīng)溫度應(yīng)達(dá)到的絕緣電阻(MΩ)2009082919:1726 70632009080114:372465612200907022:54247858200906042:17238854從表中可以看出絕緣電阻的要求值與實際絕緣電阻R60相差較大。(2)轉(zhuǎn)子勵磁電流滑環(huán)已磨損十分嚴(yán)重,最大磨損量約2mm,且該滑環(huán)結(jié)構(gòu)易變形、定位差,擺度較大()。(3)發(fā)電機轉(zhuǎn)子剎車環(huán)(與轉(zhuǎn)子鐵芯下壓板為一體式,不能單獨更換該剎車環(huán))磨損嚴(yán)重,有多條環(huán)形深痕磨損量有的已達(dá)10mm以上,局部鐵心穿心螺桿、緊固螺母已被磨到(共9根),見圖1~3。(4)發(fā)電機轉(zhuǎn)子磁極結(jié)構(gòu)存在隱患――轉(zhuǎn)子線圈端部封閉不嚴(yán),使轉(zhuǎn)子磁極在靠剎車環(huán)處易積灰,1993年轉(zhuǎn)子8磁極絕緣不合格(),2007年曾出現(xiàn)轉(zhuǎn)子絕緣為零,后請廠家到現(xiàn)場處理,廠家認(rèn)為轉(zhuǎn)子磁極絕緣隨時間推移被碳粉腐蝕,按發(fā)電機的壽命,運行到期應(yīng)及時對發(fā)電機進行改造,目前發(fā)電機連續(xù)運行中轉(zhuǎn)子絕緣水平波動大(,處理后在100MΩ左右)。(5)由于發(fā)電機運行達(dá)35年,發(fā)電機定子鐵芯靠上游側(cè)有三處從上端部至下端部貫徹性變形,隨著時間推移,可能會造成割破線棒表面絕緣、導(dǎo)致線棒及鐵芯損壞事故。2.3 機組長期帶病運行,缺陷多由于該機組在文革時期制造,存在著一系列的質(zhì)量問題,在1983年就曾出現(xiàn)過因振動過大等原因而導(dǎo)致推力瓦托盤開裂的重大事故。投產(chǎn)34年來,X水電廠針對機組運行中存在的缺陷,進行了整治,例如,對轉(zhuǎn)輪葉片進行局部修形、接力器密封改進等。盡管采取了諸如上述的不同程度的技改措施,機組在實際運行當(dāng)中仍然存在著以下一些主要缺陷:(1)雖然1996年機組大修時對轉(zhuǎn)輪葉片進行了局部修形處理,~,仍然存在比較嚴(yán)重的振動區(qū),存在二個振動區(qū),當(dāng)機組負(fù)荷在25MW附近,當(dāng)機組負(fù)荷在35~45MW之間,以上振動值均大大超過了DL/T 710《水輪運行規(guī)程》的規(guī)定允許值()與原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。60~80年代在我國50~85m水頭段的水電站中普遍采用,包括X水電廠在內(nèi)HL702(型譜型號為HL220),龔嘴、楓樹壩、柘溪、鳳灘、池潭等眾多水電站均使用該機型,但由于HL702機型存在的固有缺陷,在40%~50%負(fù)荷范圍內(nèi)存在比較大的振動區(qū),目前大部分機組已進行了技改。因而要徹底解決X水電廠水輪機的振動問題,唯一的辦法是更換水輪機轉(zhuǎn)輪。(2)水輪機導(dǎo)葉接力器采用環(huán)形接力器結(jié)構(gòu)。由于環(huán)形接力器其本體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,活塞為弧形,活塞成環(huán)向行走時位置易漂移,加之原調(diào)速環(huán)設(shè)計剛度較差,運行中誤差相對較大,接力器定位差、密封盤根間隙難以調(diào)整,漏油、啃缸現(xiàn)象較為嚴(yán)重,在1992002008年曾出現(xiàn)過大量漏油現(xiàn)象,對機組的安全穩(wěn)定運行存在一定的威脅。此外,設(shè)計時為適應(yīng)環(huán)形接力器的結(jié)構(gòu)布置,使得水導(dǎo)軸承外圍支架布置臃腫,對導(dǎo)水機構(gòu)等檢修、維護不便,且調(diào)速環(huán)設(shè)計得又低又寬,部分導(dǎo)水葉雙連臂被遮蓋在環(huán)形接力缸體下方,使導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整不便,達(dá)不到調(diào)整要求,常引起導(dǎo)葉漏水量過大,造成機組發(fā)生潛動現(xiàn)象。目前采用環(huán)形接力器的水電廠有的已進行了取締性的改造,X#3機環(huán)形接力器的改造也將勢在必行,經(jīng)了解浙江烏溪江水電廠管轄的湖南鎮(zhèn)電站原機組及遼寧桓仁電廠原機組(與3機同型)導(dǎo)葉接力器同為環(huán)型,改造后為直缸搖擺型,改造后效果良好。2.4 水輪機部件磨蝕嚴(yán)重,不能保證安全運行(1)目前運行的轉(zhuǎn)輪存在比較嚴(yán)重的空蝕現(xiàn)象,近幾次大修均需用大量的不銹鋼焊條補焊(1991年用140kg,1996年用145kg,2003年用148kg,2008年用151kg),以上空蝕質(zhì)量均嚴(yán)重超過了GB/T 15469《反擊式水輪機空蝕評定》規(guī)定的一般正常情況下的水輪機空蝕保證量( kg)與原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。2008年11月大修時,對轉(zhuǎn)輪檢查的情況是:轉(zhuǎn)輪各葉片均有不同程度空蝕現(xiàn)象,總體空蝕面積較大,且空蝕深度較深,空蝕部位主要發(fā)生在葉片出水邊背面靠近下環(huán)處及葉片與上冠、下環(huán)連接處,大多數(shù)空蝕深度在5~6mm左右,葉片出水邊背面及與上冠連接部分空蝕尤為嚴(yán)重,空蝕深度達(dá)10~12mm,經(jīng)統(tǒng)計空蝕總面積為2612cm2,其中#10葉片與下環(huán)連接處的裂紋長度為15cm。2008年3機大修時轉(zhuǎn)輪汽蝕情況圖見圖4~8。每年小修都要對轉(zhuǎn)輪進行修補,由于運行時間長,轉(zhuǎn)輪修補次數(shù)多,轉(zhuǎn)輪葉型已走樣,運行中除了效率低還伴有振動,容易造成導(dǎo)水葉立面隙不斷加大而發(fā)生漏水嚴(yán)重的現(xiàn)象。水輪機導(dǎo)葉漏水嚴(yán)重,造成機組停機困難,不僅嚴(yán)重影響了3機組的安全生產(chǎn)運行,而且還使導(dǎo)葉空蝕嚴(yán)重、投入了大量的人力與物力維修,造成了很大的經(jīng)濟損失。(2)水輪機主軸密封在下游高水位情況下漏水量偏大。如在1995年5月,發(fā)生因主軸密封的四個直徑16毫米銷子全部斷裂,定位套下沉51毫米,并與主軸相對移動45度角,使密封出現(xiàn)大量漏水,導(dǎo)致了水淹水車室的事故。究其原因,主軸密封定位套設(shè)計上有關(guān)參數(shù)值偏小,如固定銷的綜合應(yīng)力偏小,導(dǎo)致在正常運行情況下被剪斷。近幾年雖進行一些必要的技術(shù)改造(如水輪機主軸密封由橡膠平板式改為液壓式端面密封),但仍治標(biāo)不治本,2008年大修時也曾發(fā)現(xiàn)主軸密封環(huán)定位套整體下沉了158mm,且與大軸相對移動70余度角的偏移,雖多加了定位銷且加大了定位銷直徑及另加護環(huán)等,但下游高水位運行時漏水量偏大,給機組安全運行埋下隱患,應(yīng)盡快對其
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