freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

年產(chǎn)65萬噸尾礦低品位礦資源綜合利用項目可行性研究報告-文庫吧

2025-04-10 01:16 本頁面


【正文】 —萃取—電積工藝生產(chǎn)電解銅的技術難題,對開發(fā)礦區(qū)的氧化銅礦提供了可靠的技術保障。1995年通過原黑龍江省冶金工業(yè)廳組織的技術鑒定。1997年首先對**礦進行開發(fā),建設**礦1500t/a堆浸—萃取—電積廠。該項目1999年建成,2000年通過原國家經(jīng)貿(mào)委組織的新產(chǎn)品新技術鑒定驗收。8年來生產(chǎn)情況良好,工藝先進,產(chǎn)品質(zhì)量合格,各項技術、經(jīng)濟指標正常,這在我國高寒地區(qū)還是首家。項目建設的必要性銅是國民經(jīng)濟建設和國家建設極為重要的戰(zhàn)略物資。我國是缺銅國,目前的市場自給率不足45%。所以從80年代開始,銅在我國有色金屬工業(yè)中一直處于優(yōu)先發(fā)展的地位。,年產(chǎn)量不足3000噸,自給率非常低,每年需要大量外進。根據(jù)國家《資源綜合利用目錄》中第一條、第三款“有色金屬礦山利用難選礦及低品位礦生產(chǎn)金屬”的規(guī)定和國家發(fā)改委主任馬凱同志在《全國循環(huán)經(jīng)濟工作會議》的講話中“要大力提高資源綜合開發(fā)和回收利用率,依靠科技進步,開發(fā)完善適合我國礦產(chǎn)資源特點的采、選、冶工藝,提高回采率和綜合回收率,大力推進尾礦、廢石的綜合利用”的精神,盡最大限度的回收廢礦堆內(nèi)的銅資源,避免國家資源浪費。利用現(xiàn)有的**礦1500噸/年堆浸—萃取—電積廠進行技術改造,通過重新倒堆方式,把廢礦石堆的廢石進行清洗、篩選、重新破碎、倒筑堆;同時開發(fā)多寶山銅礦床Ⅱ號礦帶賦存淺表140多萬噸的低品位氧化礦石。通過更新設備、生產(chǎn)工藝流程,年生產(chǎn)電解銅1000噸,按每噸銅6萬元/噸價格,企業(yè)效益是十分可觀的。該生產(chǎn)技術是先進的,閉路循環(huán)無環(huán)境污染,經(jīng)濟上也是最合理的,同時使國家資源得到最大限度的綜合利用,避免了國家資源的浪費。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求,符合國家資源綜合利用條件。因此,建設此項目是非常必要的。四、改造的主要內(nèi)容和目標企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀公司三礦溝礦經(jīng)過41年的開采,礦產(chǎn)資源已近枯竭,礦井已超期服務了16年,生產(chǎn)僅能維持到2008年7月。**礦氧化銅礦石已于2006年8月份開采完畢。目前企業(yè)生產(chǎn)僅能維持到2008年2月。由于多寶山銅業(yè)股份有限公司開發(fā)建設周期長、幾年內(nèi)難以見效等因素,黑龍江黑龍礦業(yè)股份有限公司在2006年投入1600萬元的巨額費用進行三礦溝老礦接續(xù)資源勘查,穩(wěn)步推進老礦外圍地質(zhì)找礦。因為資源近枯竭,公司別無選擇,只有通過綜合回收利用**礦280萬噸尾礦堆內(nèi)的銅資源和開發(fā)多寶山銅礦床Ⅱ號礦帶賦存淺表140多萬噸的低品位氧化礦石資源,才能解決礦山4600余名職工家屬就業(yè)、生活和維護礦山的穩(wěn)定,才能為新礦山的開發(fā)、接續(xù)經(jīng)營贏得時間。因此,項目建設是企業(yè)生存的需要。**堆浸場、集液池、萃取電解廠現(xiàn)狀**礦目前堆場建設標準低,因底墊質(zhì)量差,堆場無法再筑高,必須重新建設。集液池太小,其容量遠不能滿足生產(chǎn),必須新增建設;**礦1500噸/年生產(chǎn)線設計時未考慮將來的擴產(chǎn),廠房內(nèi)及周邊無預留擴產(chǎn)場地,因此原設施無擴容可能。廠房設施簡單,其在建廠時未按正規(guī)要求對廠房墻壁、地面及生產(chǎn)設備設施進行必要的防腐蝕處理,經(jīng)過8年的酸性液體、氣體的腐蝕,原廠房及設施破損嚴重,要作萃取、電解廠維修維護;需增加變電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)。改造內(nèi)容建設堆浸場:根據(jù)廢礦堆條件,采用露天倒堆,移動開拓,汽車運輸方案,年處理廢礦石量45萬噸。Ⅱ號礦帶采用露天開采,移動開拓,汽車運輸方案,年處理低品位礦石量20萬噸。年合計65萬噸,采用分區(qū)筑堆,新堆場面積1萬㎡,運土沙2萬立方米,㎡,筑堆時間150天。新建破碎系統(tǒng),廢石在破碎站重新清洗、篩選、破碎后,粒度合格礦石用自卸汽車運往新堆場筑堆,一次堆高約為6m,用人工整平。新建滴灌系統(tǒng),礦堆上鋪設兩套布液管網(wǎng),一套為冬季滴灌浸出管網(wǎng),筑堆時埋入礦堆以下;另一套為噴淋管網(wǎng),鋪設于礦堆面上。春夏秋三季生產(chǎn)采用噴淋浸出,冬季生產(chǎn)采用滴灌浸出,PH=1—,溶液速率10—15L/㎡h,酸性溶液與礦石中的銅反應生產(chǎn)硫酸銅,稀硫酸銅溶液自堆底層疏液管流出,經(jīng)集液溝入集液池。冶煉廠技術改造:采用堆浸—萃取—電積新工藝生產(chǎn)技術,進行選冶系統(tǒng)改造,設計生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)電銅1000噸冶煉廠,要求電銅達到標準1電銅(Cu≥%) 萃取采用二級萃取,一級反萃作業(yè),夏季溶液量增大時再并一級萃取。料液經(jīng)逆流萃取后,,經(jīng)過氣浮池和緩沖池浮油處理后自流入萃余液池,萃余液經(jīng)補酸后返回堆浸。,進入反萃級與廢電解液接觸,反萃后獲得的富銅溶液含銅45g/L,硫酸172g/L,經(jīng)過氣浮池和緩沖池浮油處理后送往電解車間電積生產(chǎn)電銅。電解為不溶陽極電積作業(yè)。陽極可選用PbCuSn合金,陰極為純銅始極片(在種板槽生產(chǎn))。電流密度150A/㎡,—,電解液溫度應大于20℃,始極片由不銹鋼種板生產(chǎn),周期24小時,商品銅生產(chǎn)周期710天,產(chǎn)出Cu≥%的標準1電銅。生產(chǎn)工藝(1)堆浸筑堆: 年處理礦量65萬噸,分區(qū)筑堆,筑堆時間I5O天。 礦石在采場破碎至粒度為l20mm,塊度合格礦石送往堆場筑堆。堆面保持5%的斜度,以利突然停電時噴淋管內(nèi)水的回流,防止冬季灌浸時輸液管網(wǎng)凍結(jié)。 堆場: 堆場按山坡地形配置,底面呈瓦棱狀,向下傾斜3~5%,堆場周邊挖排洪溝。堆場底墊塑料薄膜焊接,選用J116型高頻塑料熱合機一臺。 堆場溶液的出口邊挖集液溝,以利溶液的收集,溝內(nèi)襯2mm的軟PVC。 溶液池:浸出液集液池兩個:5O404m,素土襯2mm厚的軟PVC;萃余液池一個:lOO5O4 m,素土襯2mm厚的軟PVC;備用液池一個:5O404 m,素土襯2mm厚的軟PVC;應急備用液池一個:5O404 m,素土襯2mm厚的軟PVC。以上溶液池襯完軟PVC板,池子周圍用毛石砌筑壓邊。 泵萃余液輸送泵:用大連第二耐酸泵廠WAN125—100—250C不銹鋼泵一臺。備用一臺,共兩臺,Q=23Om179。/h,H=55 m,N=55 Kw。55 Kw啟動柜一臺。浸出液輸送泵:選用大連第二耐酸泵廠WAN l25—100—2不銹鋼泵兩臺,備用兩臺共四臺,Q=I8Om179。/h,H=30 m,N=22Kw。22Kw啟動柜兩臺。夏季,浸出液從集液池泵入萃取箱萃?。欢?,料液經(jīng)板式換熱器加熱后進入萃取箱。選用型號為BRW80的板式熱交換器,加熱面積60㎡,3O4不銹鋼材(1Crl8Ni9Ti)。浸出液二次噴淋泵:選用皖南氟塑料泵閥廠IHFl00—65—200氟塑料合金離心泵兩臺,Q=l00m179。/h,H=50 m,N=22 Kw。(一臺備用)。22Kw啟動柜一臺。備用液池轉(zhuǎn)移溶液用泵:選用皖南氟塑料泵閥廠IHF100—80—l25氟塑料合金離心泵四臺,Q=l00m179。/h,H=20m,N=l1Kw。(兩臺備用)。 (2)萃取 萃取箱和反萃箱 萃取箱三個,反萃箱一個,其有效尺寸如下: 混合室 ; 澄清室 。萃取箱和反萃箱用硬PVC板焊制。攪拌系統(tǒng)采用皮帶減速裝置,驅(qū)動馬達選用Yl32M1—6 B3,N=40Kw,共十臺(備用二臺)。 溶液槽 有機相儲槽一個, m,磚混結(jié)構,內(nèi)襯3mm厚軟PVC; 電解液反萃液槽一個, m,磚混結(jié)構,內(nèi)襯3mm厚軟PVC; 絮凝物收集槽一個,磚混結(jié)構,內(nèi)襯2mm厚軟PVC; 萃余液緩沖池一個,磚混結(jié)構,內(nèi)襯2mm厚軟PVC; 富銅液緩沖池一個, m,磚混結(jié)構,內(nèi)襯3mm厚軟PVC;
點擊復制文檔內(nèi)容
公司管理相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1