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正文內(nèi)容

受限空間作業(yè)的安全管理-文庫吧

2024-12-28 12:54 本頁面


【正文】 情況均要采取強(qiáng)制通風(fēng),但缺氧時嚴(yán)禁通氧氣補(bǔ)氧。 ?手持電動工具及照明燈具的安全性 設(shè)備內(nèi)用電要嚴(yán)格遵守用電安全守則的規(guī)定 , 包括使用安全電壓 、 電線絕緣良好 、 有漏電保護(hù)器 。 進(jìn)入受限空間作業(yè) ? 事故案例 1 ? 事故經(jīng)過: ? 1982 年 6 月 13 日 某 廠 高 壓 裝 置 新 鮮 乙 烯 接 受 器 D 7( D=,H=11M) 檢修 , 當(dāng)天對 D7進(jìn)行了氧含量分析合格 。車間派人進(jìn)入 D7進(jìn)行了清理工作 。 ? 6月 14日施工單位職工進(jìn)入 D7工作了一天 , 下午下班時 , 作業(yè)職工提出容器內(nèi)發(fā)悶 、 頭暈 。 車間和施工單位現(xiàn)場人員認(rèn)為是天氣氣溫高 , 容器內(nèi)地方小 , 空氣流通不好而造成的 。 ? 6月 15日 , 高壓車間為了加強(qiáng)空氣流通量 , 于 8: 30左右 , 把公用工程系統(tǒng)的空氣 ( 工業(yè)用風(fēng) ) 用膠管接通后通入 D7內(nèi) , 10: 10左右 , 施工單位職工一人監(jiān)護(hù) , 另兩人準(zhǔn)備進(jìn)入 D7內(nèi)搭腳手架 ,當(dāng)?shù)谝幻M(jìn)去后不久 , 第二名也跟著進(jìn)去就發(fā)現(xiàn)剛進(jìn)去的職工已暈倒 , 隨即喊了一聲: “ 暈倒了 ! ” 自己也倒了下去 。 外面監(jiān)護(hù)的人一看馬上就喊: “ 救人吶 ! ” , 10: 15前后 , 將兩名職工救出并立即送職工醫(yī)院 , 經(jīng)醫(yī)院高壓氧倉搶救于當(dāng)日下午恢復(fù)正常出院 。 進(jìn)入受限空間作業(yè) ? 事故案例 1(續(xù)) ? 事故調(diào)查: ? 事故發(fā)生后立即進(jìn)行取樣分析 , 分析結(jié)果是: D7人孔內(nèi) 為10 % , 5~6M高處含氧量為6 % , 對通入的空氣管口分析 , 含氧量為3 % , 隨懷疑通入的工業(yè)風(fēng)有問題 。 經(jīng)查 , 發(fā)現(xiàn)全廠有3處氮?dú)庀到y(tǒng)與工業(yè)風(fēng)系統(tǒng)相連通 , 三處連通閥門都處于關(guān)閉狀態(tài) , 但都未加盲板 。分析結(jié)論是連通閥內(nèi)漏造成氮?dú)飧Z入空氣系統(tǒng) , 另外 D7頂部的排放口閥門未打開 , 僅僅打開了人孔 。 ? 事故原因分析: ? 1)容器打開后第一次進(jìn)人時進(jìn)行了含氧量分析合格 , 但以后再次進(jìn)入時就沒有再進(jìn)行含氧量分析 , 尤其通入工業(yè)用風(fēng)后 , 容器內(nèi)的介質(zhì)條件已經(jīng)發(fā)生了變化 , 卻未進(jìn)行氧含量分析 。 是這次窒息事故的主要原因 。 ? 2)D7頂部的排放口閥門未打開 , 便空氣流通不暢 , 也無其它換氣通道 , 致使客器內(nèi)氮?dú)夂吭黾?, 是造成窒息事故的原因之一 。 ? 3)全廠工業(yè)用風(fēng)系統(tǒng)和氮?dú)庀到y(tǒng)管理不善 , 造成氮?dú)飧Z入工業(yè)風(fēng)系統(tǒng)( 氮?dú)獾膲毫Ω哂陲L(fēng)的壓力 ) 是事故發(fā)生的客觀原因 。 進(jìn)入受限空間作業(yè) ? 事故案例 2 1999年 8月 1日 11: 40, 某石化廠環(huán)氧樹脂廠樹脂一車間職工 XXX( 男 , 23歲 ) , 在將桶裝不合格樹脂( 20公斤 /桶 ) 倒入分水釜時 , 樹脂桶滑落到釜內(nèi) ,
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