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米泉市鐵廠溝鎮(zhèn)大草灘水庫大壩安全鑒定綜合評價報告-閱讀頁

2025-02-24 15:56本頁面
  

【正文】 35176。 50 1 107 通過滲流程序計算 結果見表 253,計算過程見附表 71 712。 滲 流穩(wěn)定性分析 壩體的滲流穩(wěn)定性分析 參用規(guī)范為:中華人民共和國行業(yè)標準 SL18996《小型水利水電工程碾壓土石壩設計導則》、 SL2742021《碾壓土石壩設計》。 壩基的滲流穩(wěn)定性分析 根據(jù)滲流程序計算得出的流網(wǎng)計算,壩基的滲透比降 i=, i< J 允許 , 在允許的滲透比降范圍,因此,壩基的滲流是穩(wěn)定的。 壩后坡溢出點的滲透比降 imax=< , 壩基最大滲透比降 < J 允許 , 在 允 許的滲透比降范圍 ,壩基的 滲流穩(wěn)定。 抗震安全復核 抗滑計算的荷載組合 地震荷載的完全組合是: [永久 荷載( D) ]+[永久 荷載產(chǎn)生的地震動荷載( Q) ]+[靜、動水荷載( H) ]+[內孔隙水壓力( U) ]。 抗滑計算的方法和相關參數(shù) 地震參數(shù) 大草灘 水庫 的工程規(guī)模為?。?1)型水庫,工程等別為Ⅳ等,大壩屬于永久性建筑物中的主要建筑物,工程等級為 4 級。壩址區(qū)經(jīng)查全國 1:400萬地震烈度區(qū)劃圖為 7 度地震基本烈度區(qū),相應的設計烈度為 7 度,設計地震加速度代表值的概率水準為基準期 100 年內超越概 P100為 。壩體抗震計算應考慮的地震作用為:建筑物自重和其上的荷重所產(chǎn)生的 地震慣性力及地震動土壓力,土石壩的地震動水壓力可以不計,不計地震浪壓力和地震對滲透壓力、浮托力及淤沙壓力的影響。 計算程序采用北京理正軟件設計研究所編制的《邊坡穩(wěn)定設計軟件》中的邊坡抗震軟件,壩體的邊坡抗震穩(wěn)定性按有效應力瑞典法進行計算。壩體斷面選擇具有代表性的 2個 斷面,樁號為 0+ 與 0+,其斷面參數(shù)如下:壩頂高程 , 最大 壩高 37m,設計洪水位為 ,上游壩坡為 1:;下游壩坡為 1:。 35 1 106 砂石料墊層 33176。 103 壩基砂礫石 35176。 50 1 107 抗震計算結果 通過理正計算軟件計算結果(附表 81 812)壩體在 7 度地震 +在正常水位下的穩(wěn)定系數(shù)如下表: 壩體抗震穩(wěn)定計算成果表 表 262 樁號 項目 非常工作條件 規(guī)范要求 穩(wěn)定滲流期與 7176。 大壩安全鑒定結論與建議 大壩安全鑒定綜合結論 根據(jù)對壩體的勘探資料 分析 及壩體多項專題計算分析論證,對 大草灘 水庫 大壩的安全問題得出如下結論: 壩基滲漏 ; 大壩始建于 70 年代, 1984 年垮壩后重建, 建設時間長達 15年, 由于受資金的限制 ,大壩的壩基處理 不徹底 , 致使大壩自 建成之日便列為病險庫,并限制水位運行,水庫的效益未得到充分發(fā)揮。 水庫 位于 大草灘 鄉(xiāng) 東 南約 4km, 一旦 大草灘 水庫 出現(xiàn)險情,將危及 大草灘鄉(xiāng) 及其其他地區(qū)的 安全,因此 大草灘 水庫 的安全十分重要 和顯著 ,社會 、 經(jīng)濟效益 仍具有潛力 。 大壩采用 混凝土 面板防滲 ,并在混凝土 面板 涂一層焦油塑料防滲,但經(jīng)多年運行后焦油塑料有部分脫落,面板也有 個別 斷裂。 根據(jù)以上資料鑒定, 大草灘 水庫 安全級別為 C 級,屬于三類壩,急需進行除險加固處理;分析結果見表 271。 針對 大草灘 水庫 存在的安全問題,提 出如下建議,供今后水庫大壩除險加固和運行管理參考。 對大壩采取防滲加固措施; 對面板斷裂、面板表層焦油塑料脫落 、面板嵌縫分離 及周邊縫鉚固螺栓脫落,進行加固處理 。 對于 放水涵洞, 對啟閉機進行重 新 放置,并更換部分設備;對涵洞后面的控制閘門進行補做 。具體樁號為 、 0+、 0+。 23 3 工程質量評價 大草灘 水庫位于 米泉市水利局 縣 大草灘 鄉(xiāng)南東約 4Km 處,即東徑 90176。 41′ ,為山區(qū)?。?1)型攔河水庫,壩型為砼面板堆石壩,設計壩高 38m,最大壩長 240m,壩頂高程 ,總庫容 450 104m3。 ,通常九月底就進入霜凍期并延伸到次年的三月初,凍結厚度一般在 ~。多年平均流量約 ,最小流量僅 ,暴雨時最大流量可達 ,年徑流量分配極不均一。 1984 年 6 月 21 日 大草灘上游地區(qū)連降暴雨,洪峰流量在 m3/s,洪量 601 104m3,在洪水襲擊過程中,因搶救無效,土 壩漫頂潰決,歷時約 2 小時,沖開口門寬 60 余 m,深達 25m,沖去壩體土方 104m3,垮壩損失達 70 余萬元。在重建的過程中,計劃工期 3 年, 1987 年冬季招標, 1988 年春天 5 月開工, 1991 年 11 月壩體主體完工,1992 年 10 月壩體面板完工,涵洞泄洪為 44 m3/s,設計標準為 20 年一遇。按原設計,有以下工程未做;( 1)溢洪道還有 55m 的泄槽未做;( 2)涵洞出口未做控制閘門,閘門啟閉機未放在啟閉機平臺上,閘門無法檢修;( 3)原設計址墻基礎帷幕灌漿,只作了 0+100—0+350 段,其余未做;( 4)大壩前坡砼面板趾墻前粘土回 24 填未做。 根 據(jù)《防洪標準》( GB5020194)中表 和表 關于水利水電樞紐工程等別和水工建筑物的級別劃分,水庫大壩的工程等別為Ⅳ等,大壩壩體的級別為 4級,涵洞的工程級別為 4 級,大壩有防洪任務,工程規(guī)模為?。?1)型山區(qū)水庫。上游壩面采用砼防滲面板,面板為分離式結構,每塊板的尺寸為 8 8m2,板厚壩腳為 ,壩頂為 ,板間設伸縮縫。 水庫存在的主要問題 水庫大壩運行至今存在的問題較多,主要原因是水庫重建庫時,由于資金不足的影響,對原設計進行簡化,導致好多工程措施不到位,大壩有多項工程未完工,主要問題有: 溢洪道基礎下斷層、裂隙處理不徹底。溢洪道地基存在滲漏問題,同時,溢洪道下部有 55m 的泄槽未施工,溢洪道目前無法過水使 用。 混凝土面板:水庫經(jīng)過重建后壩體上游采用防滲混凝土面板,混凝土面板澆筑后表層用焦油塑料防滲,由于面板采用分離式結構,面板縫的種類和數(shù)量較多;面板縫施工只采用一道 止水,經(jīng)過多年的運行,面板表面的焦油塑料已經(jīng)大部分脫落,防滲效果差。根據(jù)現(xiàn)場及運行過程中的觀測,當水位升到 1700m高程時,大壩的壩基和兩壩肩滲漏嚴重。以上滲水點隨庫水位的升高而增大。本次工作收集到以下 資料; 《 米泉市水利局大草灘 水庫工程地質報告》 19851987 年各一份; 《 米泉市水利局大草灘 水庫砼面板強度及碾壓壩體容重測試報告》 。 庫區(qū)工程地質及水文地質條件 區(qū)域地質概況 地質構造 該區(qū)地處北天山褶皺帶北部,由一系列近東西走向的復式褶皺構成,褶皺構造被一組橫貫東西的深大斷裂分割為不同的地質單元。水庫位于上述兩背斜的北翼,巖層產(chǎn)狀受這兩傾伏褶皺的影響,在壩址區(qū)下游地段,巖層產(chǎn)狀為,走向 1300,傾向 NE,傾角 450左右;在庫區(qū)上游地段,巖層產(chǎn)狀走向為 2500~2600,傾向 NW,傾角 350~400。剪節(jié)理也異常發(fā)育,特別是在泥質巖層面上,不同走向節(jié)理面常把巖體切割成棱形塊狀,其中局部地段,密度可達94 條 /m2。根據(jù)國家地震烈度區(qū)劃圖,水庫區(qū)地震基本烈度為 7 度區(qū)。 、地層巖性 庫區(qū)出露地層主要為上石炭紀沙雷寒爾克第一亞組的下部地層、局部分布的第四系地層。 在壩區(qū)出露地層主要為一套灰黃色厚一中厚層狀的凝灰質中粒砂巖、雜色砂巖及中一薄層狀中粒長石砂巖,巖體致密堅硬,表面裂隙不多,被區(qū)域節(jié)理及邊岸卸荷節(jié) 理切割成較大的塊體,局部夾少量的泥巖,巖體具有較強的抗風化能力。 沖洪積物:主要發(fā)育在一級階地及現(xiàn)代河床中,組成物質為砂及礫卵石,結構松散,沉積厚度達 30余 m。堆積物粒徑懸殊,直徑小則 以下,大則數(shù)米,無膠結。 27 、水文地質 該區(qū)氣候干旱,蒸發(fā)量 降水量,在河流近出山口的中低山丘陵地帶,山體單薄,植被甚少,基巖裸露。 ( 1)在水庫區(qū),含水層僅限于一級階地以下的現(xiàn)代河床之中,含水層由砂、礫卵石及河床以下的強風化基巖組成,砂、礫卵石沉積厚度達 30余米,強風化基巖厚度達 25m,地表水滲入礫石和基巖裂隙中,以潛流的形式排泄于下游。一般規(guī)律是自基巖頂面往下 15m 以內,透吸水率為33—,屬中強透水層; 3 Lu,屬弱透水層。 壩體質量評價 砼面板現(xiàn)狀質量評價 水庫從 1990 年開 始開工建設至 1992 年 6 月主體建成期間,砼澆筑質 量,由新疆昌吉州水利科學技術研究所檢測評價。其結果如下 。抗壓強度平均值為。 1996 年 10 月,原昌吉州水電設計院對水庫砼面板強度采用聲波檢測。兩個單位、兩次、采用不同方法,檢測結果相同。 砼面板主要作用為防止?jié)B漏,根據(jù) 1996 年 10 月昌吉州水電設計院對水庫砼面板強度檢測結果顯示, 54%的砼面板有水平貫通裂縫。因此面板貫通裂縫、止水縫實際已成為滲漏通道。 根據(jù)新疆昌吉州水利科學技術研究所 1991 年 11 月完成的檢測結果,對 50組堆石干容重結果分析顯示,達到設計要求的占 %,未達到設計要求的占 %。 上壩料的含泥量為 %%,嚴重超標。 上壩料的相對密度 Dr= 壩體碾壓質量未達到設計要求,不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。碾壓填筑時,僅對基巖強風化表面進行清理。 ( 2) 0+100— 0+330 河床段 壩體坐落在河床卵礫層上,厚度 815m 不等。 樁號 0+120 處, F1 斷層在 3號鉆孔 60m 處揭露,破碎帶近 2m 寬,為張性斷裂,是壩下的主要滲水通道;樁號 0+300 處, F3斷層在 1 號鉆孔 30m 處揭露,斷層破碎帶 垂直厚度達 ,巖心采樣觀察為斷層泥,為壓性斷裂,不透水。 砼面板趾板地基處理質量評價 1990 年在對趾板基礎進行帷幕灌漿處理時,基坑開挖后,由于基巖風化破碎比較嚴重,在基巖面以下 15m 內,又重新做了壓水試驗,結果如下; 壓水試驗結果表 表 321 透水率 深度 WⅢ 試驗孔 WⅣ 試驗孔 WⅤ 試驗孔 透水率 q(Lu) 試驗數(shù)據(jù)表明, 15m 以上,透水率 q為 — 33Lu, q 可達 3Lu,可見在 ,基巖 q值超出規(guī)范要求 35Lu。 右壩段 0+000+100 段,左壩段 0+3300+430 段,雖然趾墻與基巖相連,但該段基巖沒有進行帷幕灌漿處理。 而且左壩段 0+3500+440 段,壩體為冰磧堆積物,滲透系數(shù)為10 3cm/s,為中等透水性巖層。根據(jù)水庫管理人員測定,流量約 56l/s,且具有隨著水頭的增高,溢出量顯著加增的趨勢。左壩段 0+3300+430 段繞壩滲漏,是小羊圈溝滲漏溢出點的原因之一。但在壩后約 、 處,各有出水點一處,當水位升至 1700m時,根據(jù)水庫管理人員測定,兩處總出水量約為 20l/s。該斷裂在壩下形成一條寬約 20m 的深溝。 F1 斷層趾板基礎開挖時,破碎比較嚴重。斷層深部未作處理。 ( 6) 0+4300+460 段 趾板基礎由于基巖埋深較大,再未施工。其下為冰磧堆積物,滲透系數(shù)為 10 3cm/s,圖 05 顯示, 0+4300+460 段冰磧堆積物埋深約為 左右。這是小羊圈溝滲漏溢出點形成的另一個原因。溢洪道基礎全部坐落在基巖上。開挖后,發(fā)現(xiàn),基巖節(jié)理 、裂隙發(fā)育,但該段未做灌漿處理;對斷層,延走向進行開挖,開挖深度 3~ 4m,用 C15 混凝土填充。滲流在溢洪道出口下游 處的右岸坡角處溢出。根據(jù)巖層傾向與溢洪道駝峰堰斷層推斷(見圖 8),該出水區(qū)為斷層所造成的。 放水涵洞基礎工程地質條件 見圖 8;放水涵洞基礎地質情況與溢洪道基本 相同,全部為基巖, 051041段為泥巖; 041— 064 段基本由中 粗 細砂巖組成,局部加有少量泥巖。不在累述。雖處于水庫下游,但坡度角不足 2%,而且運輸路線可與等高線平行,工作面很寬,適合多路徑開采。為一套古河床沖洪積物。無泥質物充填,無地下水影響,可開采厚度 3~9m 不等,采集量約 15 104m3。 結論 ( 1) 干 大草灘 水庫壩體碾壓質 量達到設計要求的占 %,未達到設計要求的占 %。 ( 2) 防滲砼面板澆筑質量差,面板砼強度保證率為 %,達不到 80%的要求。 ( 3) 在左壩間,趾墻段樁號 0+4300+460 段,由于冰水堆積物滲透性較強,滲水試驗其平均 K值約 10 3cm/s ,下游沿基巖 裂隙形成滲漏通道,在左岸小羊圈溝中滲流量達 56l/s。 ( 4)溢洪道基礎基巖節(jié)理發(fā)育、破碎比較嚴重,而且又有斷層存在,基礎又有滲漏現(xiàn)象,對斷層處理只做 深處理,滿足不了防滲要求。 ( 5)壩基滲漏是目前水庫存在的主要問題,雖然砼面板趾板下 0+100— 0+330段基巖已做防滲漏灌漿處理,但灌漿深度不夠,兩壩間大部分壩段未進行灌漿處理。處理深度應以透水率小于 10Lu為界限。29′,北緯 43176。 大草灘 水庫 是 山區(qū) 水庫,蓄水期多在冬春季,一般情況下每年 4月上旬為年最高水位,灌溉期末為最低水位,灌溉期后以攔蓄 河 水和 冬閑水 為
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