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qc成果提高汽車板鋼o5板做成率-文庫吧資料

2025-01-22 16:36本頁面
  

【正文】 影響降低了 %。楊輝 6月 20~6月 30日制表人:李偉東 制表時間: 2023年 5月 25日十、對策實施實施一:優(yōu)化鑄中變渣線工藝 實施過程: 5月 18日,小組成員討論分析認為,現(xiàn)有的定期變渣線工藝,無法保證澆次后半程的鋼包停澆前中包重量在上限,應(yīng)改為每罐變渣線,換鋼包過程采用高渣線操作,正常澆注過程采用低渣線操作,這樣既可以避免中包渣線侵蝕,又能保證鋼包停澆前中包重量在上限。 袁皓 6月 10日~6月 30日4 精 煉處 理時間長優(yōu) 化精 煉處 理模型精 煉處 理 時間 小于等于 35min合格率達到 95%以上。2) 針對 丙班操作 時間過長現(xiàn) 象,將其部分操作人 員 與甲班 進 行調(diào)換 , 讓 甲班操作者當(dāng) 師 傅,通過導(dǎo)師帶 徒方式促 進 操作水平提高。煉鋼三作業(yè)區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場李 偉東 5月 20~6月 30日2 操作方法差異大總結(jié) 好班 組 操作 經(jīng)驗進 行推廣換鋼 包操作 時間小于等于 120秒合格率達到 95%以上。八、確定要因經(jīng)過 逐一確 認 后,共找到 4個主要因素,如下表:序號 主要因素1 鑄 中 變 渣 線2 操作方法差異大3 回 轉(zhuǎn) 臺 動 作慢4 精 煉處 理 時間長制表人:李偉東 制表時間: 2023年 5月 15日九、制定對策 針對 4個主要因素制定對策,如下表:序號要因項 目對 策 目 標(biāo) 措 施 實 施地點負責(zé) 人 實 施時間1 鑄 中 變 渣線優(yōu) 化 鑄 中 變 渣線 工 藝鋼 包停 澆時 中包重量大于等于 48噸合格率達到 98%以上。從 綜 合管理室了解到,培 訓(xùn) 的內(nèi)容新 穎 、豐富且具有 較 強 的 實用性,工人反 饋 效果良好。2) 驗證結(jié)論 : 非要因。2) 驗證結(jié)論 : 非要因。2) 驗證結(jié)論 : 非要因。2) 驗證結(jié)論 : 要因。日期 全鋼種 汽車板鋼1月 % %2月 % %3月 % %汽 車 板 鋼 精 煉處 理 時間 合格率偏低,低于全 鋼 種的平均水平,均小于 95%。制表人:楊輝 制表時間: 2023年 5月 13日八、確定要因精煉處理時間長1) 驗證 內(nèi)容:統(tǒng)計分析:精 煉處 理 時間 超出 標(biāo) 準(zhǔn) 時間 ,易造成 連鑄 等罐,從而中包噸數(shù)低于 32噸,板坯降 級 。頻 率分析:統(tǒng)計 13月份,汽 車 板 鋼傳 隔 時間 超 時 18罐,但此原因造成中包噸數(shù)低次數(shù) 為 1次,造成 2塊鑄 坯降 級 ,影響比率 為 2/2306=%< 1%。制表人:袁皓 制表時間: 2023年 5月 13日八、確定要因鋼水傳隔時間長1) 驗證 內(nèi)容:統(tǒng)計分析: 鋼 水 傳 隔 時間長 ,易造成 連鑄 等罐,中包噸數(shù)低, 統(tǒng)計 汽 車 板 鋼 及所有 鋼種的 傳 隔 時間 合格率, 進 行分析。 項 目 上升 旋 轉(zhuǎn) 操作周期(上升一次,旋 轉(zhuǎn) 半周)升降 標(biāo) 準(zhǔn) ≤70 秒 ≤60 秒 /轉(zhuǎn) ≤102 秒1機 –A 鍋 78秒 68秒 112秒1機 –B 鍋 77秒 66秒 110秒2機 –A 鍋 79秒 68秒 113秒2機 –B 鍋 75秒 68秒 109秒從 標(biāo) 定 結(jié) 果看,回 轉(zhuǎn) 臺上升和旋 轉(zhuǎn)時間 均大于 標(biāo) 準(zhǔn) 時間 ,由于 時間長 ,使得鋼 包開 澆 晚,容易造成中包噸數(shù)低于 32噸, 鑄 坯降 級 。八、確定要因回轉(zhuǎn)臺動作慢1) 驗證 內(nèi)容:調(diào)查 分析: 針對 兩臺 鑄 機回 轉(zhuǎn) 臺旋 轉(zhuǎn) 及大罐升降 時間進 行了 標(biāo) 定表。八、確定要因機械手故障1)驗證內(nèi)容:頻率分析: X室機械手故障,造成換鋼包時間長,易造成中包噸數(shù)低,在 13月共發(fā)生 3次,造成中包噸數(shù)低位 2次,降級鑄坯 5塊,影響比率為 5/2306=%< 1%。在精煉時間長1)驗證內(nèi)容:頻率分析: 連鑄精煉區(qū)域設(shè)備故障,造成鋼水在精煉時間長,在 13月共發(fā)生 8次,造成中包噸數(shù)低為 5次,降級鑄坯 10塊,影響比率為 10/2306=%< 3%。八、確定要因到精煉時間晚1)驗證內(nèi)容:頻率分析: 轉(zhuǎn)爐設(shè)備故障造成鋼水進精煉時間晚,在 13月共發(fā)生 15次,造成中包噸數(shù)低為 5次,降級鑄坯 11塊,影響比率為 11/2306=%< 1%。分析: P值 =< ,貢獻率 RSq(調(diào)整) = %,較高,說明班組間有顯著的差異,其中丙班相比其他班操作時間偏長,與甲班相比長近 25秒,甲班最低,平均為 。八、確定要因操作方法差異大1)驗證內(nèi)容:方差分析: 針對澆注過程,換罐操作有專用的文件進行指導(dǎo),但指導(dǎo)上沒有細化到整個操作細節(jié),造成各班操作過程有一定的差異。八、確定要因鑄中換長水口1)驗證內(nèi)容:頻率分析: 統(tǒng)計 2023年 13月份,生產(chǎn)汽車板鋼共發(fā)生鑄中長水口有缺陷,更換次數(shù)為 8次,造成中包噸數(shù)低 3次,共造成 6塊鑄坯降級,影響比率僅為 6/2306=%< 1%。統(tǒng)計 2023年 13月份, X02影響降級的總塊數(shù)為 548塊,其中低渣線操作過程發(fā)生 386塊,這 386塊中中包噸數(shù)在 27~32噸之間的塊數(shù)為 164塊,若改為高渣線操作,可避免此部分鑄坯降級,可減少降級比率為164/230
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