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qc成果提高不銹鋼酸洗通過(guò)率-文庫(kù)吧資料

2025-01-20 17:39本頁(yè)面
  

【正文】 07月 12日 低速 76 07月 13日 低速 54 07月 14日 低速 84 0 根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果,小組規(guī)定所有厚度不銹鋼板拋丸輥道速度為低速,回拋回洗的鋼板除外。 效果檢查情況:設(shè)備檢修結(jié)束后一周內(nèi)未發(fā)現(xiàn)噴淋不均導(dǎo)致的鋼板色澤不均現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。對(duì)策實(shí)施三 對(duì)策:制定連續(xù)酸洗線檢修周期,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況合理安排檢修,要求至少每周檢修一次,細(xì)化檢修方案,檢修后由技術(shù)科確認(rèn)檢修效果,要求所有管道、噴頭通暢。需上板面修磨時(shí),必須墊墊片。同時(shí)對(duì) 7月25日至 28日生產(chǎn)的 163塊不銹鋼進(jìn)行了拋丸后的表面質(zhì)量跟蹤發(fā)現(xiàn):無(wú)黑沫現(xiàn)象,達(dá)到了對(duì)策實(shí)施目標(biāo)。日期 拋丸機(jī)葉片速度 丸料量 丸粒直徑 拋丸塊數(shù) 有黑沫塊數(shù) 無(wú)黑沫比例7月 15日甲班 2800轉(zhuǎn) /分 61% 121 0 1007月 15日甲班 2850轉(zhuǎn) /分 59% 115 1 %7月 16日甲班 2830轉(zhuǎn) /分 60% 89 0 1007月 16日乙班 2810轉(zhuǎn) /分 62% 73 0 100小組規(guī)定在各拋頭電流小于 50A的時(shí),即丸料量少于 60%的情況下,立刻添加丸料。 改變支管位置增大吹掃壓力。有效 成本較高 經(jīng)過(guò)資料查詢、與設(shè)備廠家溝通,無(wú)此類(lèi)型專(zhuān)用產(chǎn)品不采納疏通管道、噴頭 有效 無(wú)需增加成本 根據(jù)合同情況合理安 排檢修,容易實(shí)現(xiàn) 采納4 拋丸速度過(guò)快 規(guī)范拋丸速度 有效 無(wú)需增加成本 可以實(shí)現(xiàn),但是會(huì)影響生產(chǎn)節(jié)奏,需減少對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏的影響采納5 吹掃裝置壓力有問(wèn)題增加動(dòng)力廠輸送的壓力 有效 成本較高 可以實(shí)現(xiàn) 不采納增加高低可調(diào)吹掃管道 有效 少量成本 容易實(shí)現(xiàn) 不采納改變支管位置增大吹掃壓力 有效 無(wú)需成本 容易實(shí)現(xiàn) 不采納 通過(guò)討論,最終制定對(duì)策實(shí)施表如下:序號(hào) 要因 對(duì)策 目標(biāo) 措施 地點(diǎn) 時(shí)間 負(fù)責(zé)人1 丸粒添加不及 時(shí) 人工 及時(shí)添加丸料 無(wú)黑沫 實(shí)驗(yàn)丸粒添加時(shí)機(jī) 按試驗(yàn)結(jié)論進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作 熱處理拋矯 區(qū)域 楊厚琳2 清掃灰塵方式 不對(duì) 規(guī)范人工清掃灰塵方 式 鋼板下表面無(wú)輥道黑印 制定標(biāo)準(zhǔn)研磨操作法 研磨區(qū)域 楊相歧3 噴頭堵塞 疏通管道、噴頭 所有管道、噴頭保持通暢, 酸洗后無(wú)色澤不均現(xiàn)象制定連續(xù)酸洗線檢修周期,至少每周檢修一次,檢修后由技術(shù)科確認(rèn)檢修效果,要求所有管道、噴頭通暢。 2023年酸洗后清洗鋼板開(kāi)始使用經(jīng)過(guò)處理的 “中水 ”,雖然水質(zhì)較凈環(huán)水差,但是經(jīng)過(guò)查詢2023年質(zhì)檢作業(yè)區(qū)不銹鋼表面檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)在使用 “中水 ”后 95% 的鋼板酸洗后無(wú)殘留酸印,可見(jiàn)酸洗后的鋼板清洗水不凈不是主要原因。結(jié)論 由上表可以看出吹掃壓力越大,吹掃效果越好,吹掃壓力低時(shí)鋼板上表面存在殘留水印的現(xiàn)象較多。要因確認(rèn)四 拋丸速度過(guò)快拋丸速度 拋丸塊數(shù) 氧化皮殘留塊數(shù) 氧化皮殘留鋼板比例低速 160 2( 2塊為水電鋼,鋼種特性為氧 化皮難以去除) %中速 115 6 %高速 215 18 % 首先從理論上討論分析:連續(xù)酸洗線密閉罩后吹掃裝置的壓力直接影響鋼板的吹掃效果,壓力越大,吹掃鋼板表面水漬效果越好,故吹掃裝置的夜里可對(duì)酸洗質(zhì)量造成影響。結(jié)論 陳華調(diào)查了 2023年 5月 21日至 22日熱處理作業(yè)區(qū)各班拋丸速度情況,并對(duì)拋丸后的鋼板表面進(jìn)行了目視檢查,發(fā)現(xiàn)高速拋丸的氧化皮殘留塊數(shù)最多,拋丸效果最差。在此前近半個(gè)月的生產(chǎn)記錄中發(fā)現(xiàn)有 35%的鋼板存在不同程度的色澤不均勻現(xiàn)象。 結(jié)論: 灰塵清掃方式有問(wèn)題是主要原因清掃方式 清掃次數(shù) 是否污染輥道向南、北清掃 25 否向東、西清掃 6 是 2023年 6月 8日,利用檢修時(shí)間李登寅對(duì)連續(xù)酸洗線的酸液上、下噴嘴及酸洗后酸液清洗噴嘴進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)了較多堵塞的噴頭。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)向東、西(即鋼板頭、尾)方向清理后灰塵直接落到輥道上,污染了輥道,而向南北清掃則灰塵落到地面上,不會(huì)污染輥道。隨后楊厚琳查找了設(shè)備丸粒量情況,發(fā)現(xiàn)在相同拋丸機(jī)葉片速度、丸粒直徑的情況下,未及時(shí)添加丸粒造成丸粒量少于 60%的情況下,產(chǎn)生黑沫鋼板較多。日期 丸料量 添加是否及時(shí)拋丸塊數(shù) 有黑沫塊數(shù) 無(wú)黑沫比例5月 9日 50% 不及時(shí) 121 8 %5月 10日 55% 不及時(shí) 115 5 %5月 11日 60% 及時(shí) 89 1(設(shè)備故障) %5月 12日 50% 不及時(shí) 73 8 %5月 13日 60% 及時(shí) 94 0 1005月 14日 55% 不及時(shí) 78 6 %
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