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煤礦工作面采后工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料

2025-01-17 03:24本頁(yè)面
  

【正文】 表現(xiàn)在錨桿變形受力方面,即在工作面后方約20~30m處,推進(jìn)2~4d的時(shí)間內(nèi)頂板錨桿受力值最大,在工作面后方約60~100m處頂板錨桿受力值逐漸降低并趨于穩(wěn)定,在工作面后方約100m以外處頂板錨桿受力值基本穩(wěn)定。 3103回風(fēng)順槽頂板錨桿應(yīng)力、頂板離層監(jiān)測(cè)結(jié)果分析,3124聯(lián)巷均在采空區(qū)后方距離工作面200~534m,其中頂板掉落、煤壁鼓兜最嚴(yán)重區(qū)域2426聯(lián)巷距工作面距離221~471m,均屬于遠(yuǎn)離工作面后方,采動(dòng)影響趨于穩(wěn)定的應(yīng)力穩(wěn)定區(qū)?!?1聯(lián)巷:?!?6聯(lián)巷:副幫頂板下沉嚴(yán)重,—?!?4聯(lián)巷:頂板下沉至最上管路處,—,頂板網(wǎng)片局部有裂口,—?!?2聯(lián)巷:頂板下沉至最上管路處,—,局部頂板網(wǎng)片有裂口,掉渣有2處,—?!?8聯(lián)巷:頂板有響聲,頂板網(wǎng)片少量裂開(kāi),幫部鼓出嚴(yán)重,—。12月21日凌晨,3103回風(fēng)順槽距離14聯(lián)巷中心線約56m,距離16聯(lián)巷中心線約64m地段頂板發(fā)生冒頂事故,滯后3101綜采工作面約81m。3103回風(fēng)順槽21~23頂板相對(duì)完整,表面干燥無(wú)淋水,部分地段頂煤鼓出,錨桿錨索退絲顯現(xiàn)普遍,退絲長(zhǎng)度10~80mm,部分錨桿托盤(pán)擠壓變形,未發(fā)現(xiàn)錨桿與托盤(pán)、金屬網(wǎng)脫離現(xiàn)象,頂板錨桿錨索金屬網(wǎng)組成的支護(hù)系統(tǒng)未失效;兩幫“肩窩煤”擠出煤壁,鼓出深度100~500mm多發(fā)生在第一根與第二個(gè)幫錨桿之間(自上而下數(shù)),肩窩處(第一、二根幫錨桿)托盤(pán)彎曲變形,木制托盤(pán)破壞嚴(yán)重,除聯(lián)巷口處金屬網(wǎng)拉斷破壞外,其余各部正幫錨桿錨索金屬網(wǎng)組成的支護(hù)系統(tǒng)未失效。 支架動(dòng)載系數(shù)3條 ;86,工作面各支架處老頂來(lái)壓強(qiáng)度相當(dāng),工作面老頂來(lái)壓較強(qiáng)烈?!?968/5708kN,%~%/%,此時(shí)支架工作阻力利用率較低。 支架工作阻力規(guī)律~10930/10839kN,%~%/%,此時(shí)支架工作阻力利用率較高。(來(lái)壓持續(xù)步距)平均值a=~,a=,~。⑵,%。⑴,超過(guò)單體額定工作阻力,%。%,對(duì)巷道頂板維護(hù)能起到較好的維護(hù)效果。在膠運(yùn)順槽內(nèi),超前支護(hù)單體工作阻力會(huì)出現(xiàn)2~3次峰值,、在設(shè)備列車順槽內(nèi)未觀測(cè)的峰值阻力集中分布區(qū)域。3101輔運(yùn)順槽平均幫鼓量約為3103回風(fēng)順槽的2倍,幫鼓更為明顯。,;最大移近速度距工作面的距離為+~;,最大移近速度距工作面的距離為+~。,最大移近速度距工作面的距離為+~+; ;,最大移近速度距工作面的距離為+~+。 按照“四一法則”核定的工作面合理支架工作阻力R==12000kN,計(jì)算相應(yīng)的支架支護(hù)強(qiáng)度=,頂板壓力PT=。R=、和時(shí),工作面頂板控制效果e=“好”,%、%和0%,%、%和0%, A1和A2量值較小。 根據(jù)工作面頂板下沉量和操作標(biāo)準(zhǔn)確定4個(gè)阻力值相對(duì)應(yīng)的頂板控制效果,按照“四一法則”的原理和方法進(jìn)行分析:R=時(shí),工作面頂板控制效果均為e=“好”,%%,AA2量值較大。正?;夭善陂g來(lái)壓時(shí),工作面支架安全閥基本不開(kāi)啟。在有效安全閥中,安全閥開(kāi)啟最大值為50MPa,最小值為48MPa?;钪s量不大。,最大下縮量達(dá)50mm。,工作面煤壁整體較平整,平均片幫量在250mm以下。另外,說(shuō)明工作面面長(zhǎng)方向頂板來(lái)壓強(qiáng)度相當(dāng)。以支架整架工作阻力計(jì)算動(dòng)載系數(shù)=~。⑶~。⑴~。五、頂板運(yùn)動(dòng)引起的礦壓顯現(xiàn)主要以工作面基本支架受力表征礦壓顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)得到初次來(lái)壓步距均值≈,周期來(lái)壓步距均值≈,顯著運(yùn)動(dòng)步距a≈。四、工作面頂板運(yùn)動(dòng)步距2013年3月21日早班,垮落高度約3~5m,~,~。據(jù)其力學(xué)參數(shù)計(jì)算得到,第一層直接頂初次斷裂步距0~,周期斷裂步距0~,懸頂系數(shù)0~;~,~,懸頂系數(shù)1~;。通過(guò)工作面K4X41和X33地質(zhì)鉆孔的研究,分析了工作面可能的3種直接頂結(jié)構(gòu)特點(diǎn),結(jié)合工作面礦壓顯現(xiàn)(支架工作阻力)等參數(shù),研究確定3101工作面頂板結(jié)構(gòu)特征及參數(shù)。3區(qū)域壓力大小排序:下部值>上部值>中部值。當(dāng)然,%~%的工作循環(huán)超過(guò)了額定工作阻力。 kN,%。支架初撐力整體利用率低,初撐力利用不足額定初撐力的60%,不能使支架按設(shè)計(jì)的增阻規(guī)律來(lái)增阻,支架工作狀態(tài)不合理。6條測(cè)線部位支架整架初撐力均不滿足正態(tài)分布形式。將工作面分為上、中、下三部分,工作面上部選取344和45支架,中部選取887支架,下部選取1131和136支架,其中3136支架為重慶院礦壓系統(tǒng)監(jiān)測(cè),4488130和131支架使用尤洛卡液壓支架礦壓儀,人工采集。二、綜采工作面支架工作阻力對(duì)工作面所使用的基本支架,即ZY12000/28/63型掩護(hù)式支架,支架工作阻力實(shí)際發(fā)揮程度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。 第五章 礦壓顯現(xiàn)規(guī)律與頂板管理經(jīng)驗(yàn)第一節(jié) 3101工作面初期礦壓規(guī)律總結(jié)一、工作面頂板巖性、厚度和強(qiáng)度特征參照K4X4X33地質(zhì)鉆孔,~,頂板巖性由泥巖、砂質(zhì)泥巖和中粒砂巖組成,其中中粒砂巖為主體巖層,~。因?yàn)樘降酌汗ぷ鏖_(kāi)展的隨意性和不重視,尤其是進(jìn)入末采后,工作面局部底板留煤厚,造成資源浪費(fèi)嚴(yán)重的同時(shí),給工作面貫通主回撤通道帶來(lái)了嚴(yán)重影響。,探底煤工作開(kāi)展不利或不正常。后期對(duì)超前支護(hù)自煤壁起10米范圍,增補(bǔ)一路單體液壓支柱,轉(zhuǎn)載機(jī)上方使用∏型鋼挑頂,但是現(xiàn)場(chǎng)操作中,執(zhí)行力度還是差,隱患多。,轉(zhuǎn)載機(jī)上方空頂面積大。,移架時(shí),頂板漏矸量大,也不便于頂板管理。掐斷刮板,甚至斷鏈?zhǔn)鹿蕠?yán)重制約著工作面的生產(chǎn),是機(jī)電事故中事故率最高的。當(dāng)工作面遇到夾矸以及塊石多時(shí),機(jī)頭處容易掐斷刮板,甚至斷鏈。,卸載安全系數(shù)高,占用巷道寬度小。這種現(xiàn)象出現(xiàn)過(guò)多次,末采貫通施工時(shí),因?yàn)轱h溜,還出現(xiàn)了割破頂網(wǎng)的事故。鑒于此,基本解決了支架下陷的問(wèn)題,但仍有停產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)時(shí),運(yùn)輸機(jī)機(jī)道鼓起的情況。,沿頂板割煤,沿煤層底板回采(有夾矸的沿夾矸上面回采)。,為保證采空區(qū)垮落及時(shí)、充分,采取了一系列措施。,礦成立了初采初放領(lǐng)導(dǎo)小組。該段底板順利要自然,但是現(xiàn)場(chǎng)操作中難度大,對(duì)采煤機(jī)司機(jī)要求高。機(jī)頭側(cè)過(guò)渡支架加寬側(cè)護(hù)板安裝位置有誤(設(shè)備選型中已經(jīng)說(shuō)明),應(yīng)更該設(shè)計(jì);過(guò)渡支架相鄰的端頭支架頂板處于半懸空狀態(tài),支護(hù)方式應(yīng)完善。自過(guò)渡支架至順槽之間的巷道底板,要順好,不能有臺(tái)階。:采用自然垮落法管理采空區(qū)頂板。:工作面采用掩護(hù)式ZY12000/28/63液壓支架進(jìn)行支護(hù)。:通過(guò)采煤機(jī)滾筒的螺旋葉片進(jìn)行裝載。⑶進(jìn)刀方式:端頭斜切式進(jìn)刀。⑴牽引方式:電牽引。整個(gè)工序過(guò)程為正常割煤、裝煤→移架→推移刮板輸送機(jī)→端頭斜切進(jìn)刀→移架→推移端頭刮板輸送機(jī)→割端頭三角煤→正常割煤、裝煤→移架→推移刮板輸送機(jī)。3101工作面采用大采高綜采一次采全高采煤工藝。由于沒(méi)人發(fā)現(xiàn),最終造成底鏈兩處斷鏈,清理煤矸、處理斷鏈影響1個(gè)半班。7. 控制臺(tái)缺少轉(zhuǎn)載機(jī)和刮板運(yùn)輸機(jī)過(guò)載報(bào)警功能,當(dāng)設(shè)備過(guò)載時(shí),沒(méi)有報(bào)警,就會(huì)造成長(zhǎng)時(shí)間過(guò)載而鏈條疲勞,增加斷鏈頻次;而這種過(guò)載報(bào)警功能已經(jīng)比較普及了。6. 三機(jī)電機(jī)冷卻水使用量大,而供水管路水量相對(duì)不足。⑵刮板強(qiáng)度低,易折損。處理方法:經(jīng)廠家和察哈素煤礦現(xiàn)場(chǎng)確定將自移機(jī)尾平衡銷移到右側(cè),調(diào)整轉(zhuǎn)載機(jī)平衡。4. 轉(zhuǎn)載機(jī)安裝完后自移機(jī)尾右側(cè)卡跑道。2. 乳化液泵:乳化泵泵頭出現(xiàn)漏油、高溫等現(xiàn)象。⑼支架推移立銷易損壞,更換也困難。⑻工作面第一次來(lái)壓時(shí),大立柱安全閥損壞多,不利于頂板管理。⑺與過(guò)渡支架相鄰的端頭支架懸頂問(wèn)題。⑹端頭支架立柱雙伸縮,作用小。二級(jí)護(hù)幫板旋轉(zhuǎn)角度小于180186。應(yīng)該把加寬側(cè)護(hù)板位置更改至靠近5號(hào)架位置,這樣既避免了咬架,也不致于破壞巷道頂板的整體性,便于端頭頂板管理。機(jī)頭側(cè)巷道正幫正對(duì)應(yīng)于過(guò)渡支架與3號(hào)架之間,而現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)的過(guò)渡支架加寬側(cè)護(hù)板正好位于此位置;當(dāng)滾筒中心割到加寬側(cè)護(hù)板位置時(shí),降低滾筒至巷道設(shè)計(jì)高度,此時(shí)滾筒已經(jīng)割掉部分巷道頂板,這不利于順槽頂板管理,致使運(yùn)輸順槽端頭支架前頂板經(jīng)常下沉,采空區(qū)頂板跟支架過(guò)緊。應(yīng)把過(guò)渡支架的加寬側(cè)護(hù)板的寬度縮短為1000mm,具體尺寸要參照工作面的平均采高及巷道高度。⑵工作面直接頂破碎,液壓支架側(cè)護(hù)板挫臺(tái)大,為避免支架咬架,中間架頂梁側(cè)護(hù)板寬度需增加200mm。二、整改部分⑴增加了1個(gè)液壓支架:工作面原設(shè)計(jì)175個(gè)液壓支架,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析,仔細(xì)測(cè)算,以及跟蹤安裝,工作面改為安裝176個(gè)液壓支架。3. 單體液壓支柱設(shè)計(jì)選用單體液壓支柱型號(hào)為DW40250/110X,不能巷道支護(hù)高度的需要?,F(xiàn)單軌吊為中型,采用液壓拖動(dòng),最大液壓推力大于 80KN,最大拖纜速度60m/h,吊軌每3米一節(jié)。生產(chǎn)中,多人操作液壓支架,泵站壓力波動(dòng)大;且設(shè)計(jì)流量達(dá)不到使用需求,造成支架不能聯(lián)動(dòng)拉架?;仫L(fēng)順槽機(jī)電硐室較多,安裝的傳感器與監(jiān)控分站的距離大于《AQ1029—2007》煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)使用管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。171。AQ1029—2007》使用管理規(guī)范和技術(shù)要求及管理規(guī)定。第四節(jié) 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)3101設(shè)備列車和多個(gè)配電點(diǎn)都處于回風(fēng)巷道,而安裝的監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)(瓦斯電閉鎖)以及故障斷電閉鎖,只能切斷移變的負(fù)荷側(cè),無(wú)法切斷移變的高壓側(cè)及回風(fēng)流中的高壓電纜,不符合《AQ6201—2006187。:管路由一水平東翼回風(fēng)大巷引出,經(jīng)過(guò)6個(gè)拐彎引至3101運(yùn)輸順槽內(nèi),水頭損失較大,且容易造成局部管路壓力較大脫節(jié)、漏漿;管路設(shè)置于運(yùn)輸順槽內(nèi)正幫,須隨工作面推進(jìn)逐段回撤,難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的注漿作業(yè)。 注漿管路 注漿管路敷設(shè)于3101工作面運(yùn)輸順槽內(nèi)正幫。:3101工作面通風(fēng)系統(tǒng)改為由運(yùn)輸順槽進(jìn)風(fēng)后,通過(guò)密閉措施孔所注氮?dú)怆y以流入采空區(qū);管路上所留三通數(shù)量不足,不能同時(shí)對(duì)多個(gè)密閉措施孔注氮;管路連接方式為卡箍連接,造成管路氣密性不好,且管路受壓后容易脫節(jié)造成管路漏氣,且管路敷設(shè)位置較高,維修困難。二、注氮管路 注氮管敷設(shè)于3101輔運(yùn)順槽。:消防管路連接方式為卡箍連接,受壓后容易脫節(jié)造成管路漏水,但是管路敷設(shè)位置較高,需要登高作業(yè),維修難度較大;管路未按設(shè)計(jì)要求每隔100m(帶式輸送機(jī)巷每隔50m)設(shè)置支管和三通、每隔500米設(shè)置一個(gè)閥門,以便于及時(shí)關(guān)閉閥門維修或回撤管路。第3節(jié) 管路安裝優(yōu)缺點(diǎn)一、消防管路 3101設(shè)備列車順槽及其輔巷、3101運(yùn)輸順槽、3103回風(fēng)順槽,4條巷道均敷設(shè)有消防管路。一、3101工作面通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn) 固定的相鄰的包圍著3101采空區(qū)的3103工作面回風(fēng)順槽、3101工作面輔助切眼、3101工作面設(shè)備列車順槽副巷的風(fēng)流路線,可方便通風(fēng)人員通過(guò)聯(lián)巷密閉觀測(cè)孔了解采空區(qū)遺煤自燃情況,同時(shí)可通過(guò)密閉措施孔對(duì)采空區(qū)注漿、注氮,為采空區(qū)防火提供條件,也降低了通風(fēng)阻力,為3103工作面里段回風(fēng)順槽及3103工作面切眼的掘進(jìn)形成了獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)。第2節(jié) 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)3101工作面通風(fēng)系統(tǒng)整體為“U”型后退式通風(fēng)方式,即3103回風(fēng)順槽和3101運(yùn)輸順槽為進(jìn)風(fēng),3101設(shè)備列車順槽及其副巷為回風(fēng)。68. 頂板錨桿和幫錨桿統(tǒng)一規(guī)格型號(hào)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,桁架梁寬度和厚度有限,桁架梁上又不能配套使用錨索托盤(pán)和錨桿托盤(pán),致使僅使用鎖具和錨桿帽時(shí),出現(xiàn)以上情況。建議門口前后各10米范圍。施工中,打底前,;工作面沿頂板割煤及貫通施工期間,頂板破碎,直接頂容易漏頂,頂板管理難度大。5. 掘進(jìn)沿底板還是頂板問(wèn)題以及巷道高度?,F(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)發(fā)現(xiàn),輔回撤通道硬化底板均遭到破壞,尤其是主回撤和輔回撤之間的聯(lián)絡(luò)巷底板;由于底鼓,巷道高度已經(jīng)不能滿足回撤設(shè)備的需要,只能重新起底。建議,輔回撤和聯(lián)巷抹角以外,不再硬化;末采貫通之前,處理底鼓底板,鋪設(shè)石子、沙和水泥,再碾壓結(jié)實(shí)即可,滿足回撤的需要。建議,頂板采用3路錨索配鋼帶支護(hù),錨索打設(shè)位置選擇在2路垛式支架之間的空檔以及垛式支架和煤壁之間的空檔。主回撤頂板每排設(shè)5路錨索支護(hù),沒(méi)有使用鋼帶,而是單獨(dú)配的錨索托盤(pán);采用補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)(垛式支架支護(hù))后,兩路垛式支架上方的錨索支護(hù),鎖具被破壞,基本失去作用。 優(yōu)化項(xiàng)目1. 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)情況看,頂板錨索配鋼帶后,原托盤(pán)寬過(guò)寬,破壞了鋼帶兩側(cè)的凸槽設(shè)計(jì),錨索托盤(pán)尺寸改成30016016~20mm比較合適,且能夠滿足支護(hù)的需要。建議,煤壁以外10米范圍內(nèi)采用超前支護(hù)液壓支架進(jìn)行支護(hù)。,致使該段超前支護(hù)范圍多次頂板開(kāi)裂、頂板劇烈下沉。建議垛式支架排列成排成行,頂梁間距300左右;形成整套液壓系統(tǒng),便于隨時(shí)補(bǔ)充壓力,并編號(hào);兩端頭應(yīng)加密組合梁支護(hù),并配合單體液壓支柱。建議抹角的4米范圍,頂板采用組合梁加強(qiáng)支護(hù),不少于4組,每組不少于3棵固定錨索,組合梁應(yīng)采用整體礦用11號(hào)工字鋼,不得拼接。為了滿足大泰回撤的要求,原施工的正對(duì)聯(lián)巷的絞車窩都被作廢,又重新在正對(duì)主回撤通道中心的兩側(cè)煤柱內(nèi)各施工一個(gè)絞車窩。角,凸出部分用風(fēng)鎬鑿掉,肩窩的網(wǎng)片用大錘砸至緊貼煤壁;正幫施工,與中線誤差不得超過(guò)50mm;鉆孔施工沿水平角度鉆進(jìn),鉆孔內(nèi)套上相應(yīng)規(guī)格的pvc管,管內(nèi)再注入白石灰。肩窩處理粗糙,凸出者多,正幫掘進(jìn),凸凹多,平整度差,這些給工字鋼頂梁的布置帶來(lái)了極大困難;巷道底板探煤選點(diǎn)間距大且探煤厚度誤差大,給回采貫通帶來(lái)了諸多不確定因素;導(dǎo)向鉆孔施工質(zhì)量差,在回采貫通中失去了作用。建議主回撤通道頂板采用雙層網(wǎng)支護(hù),最上一層為菱形網(wǎng),網(wǎng)格為5050mm,另一層為鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格為100100mm。建議主回撤通道選在平巷段(門口里外至少30米段為平巷)。建議采用機(jī)軌合一布置方式。 巷道設(shè)計(jì)缺點(diǎn),供電設(shè)備的監(jiān)測(cè)監(jiān)控難度大,設(shè)備衛(wèi)生、維修保養(yǎng)工作量大。4. 回采之前,設(shè)計(jì)施工了回撤通道:大大縮短了撤面造條件的時(shí)間。2. 進(jìn)風(fēng)、回風(fēng)、切眼、回撤通道均采用雙巷布置,且
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