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正文內(nèi)容

中小學(xué)實驗室管理人員安全培訓(xùn)記錄(同名10141)(參考版)

2025-03-27 01:47本頁面
  

【正文】 。 加大安全投入,加強(qiáng)儀表控制系統(tǒng)的維護(hù)管理,提高化工裝置的控制水平。 經(jīng)驗和教訓(xùn) 要繼續(xù)深化隱患排查治理專項行動,認(rèn)真開展“回頭看”和化工建設(shè)項目安全“三同時”檢查。 管理上,重氮化反應(yīng)系統(tǒng)沒有裝備自動化控制系統(tǒng)和自動緊急停車系統(tǒng);重氮化釜崗位操作規(guī)程不完善,沒有制定針對性應(yīng)急措施,應(yīng)急指揮和救援處置不當(dāng),是這起爆炸事故的重要原因。10時20分,重氮化釜發(fā)生爆炸,造成搶險人員8人死亡(其中3人當(dāng)場死亡)、5人受傷(其中2人重傷)。10時6分,重氮化釜溫度已達(dá)100℃,車間負(fù)責(zé)人向聯(lián)化公司報警并要求所有人員立即撤離。2℃,保溫時間46小時。9時20分加料結(jié)束后,開始打開夾套蒸汽對重氮化釜內(nèi)物料加熱至37℃,9時30分關(guān)閉蒸汽閥門保溫。11月27日6時30分,聯(lián)化公司5車間當(dāng)班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎(chǔ)上,將重氮化釜溫度降至在25℃。 應(yīng)該充分、高度的認(rèn)識到職業(yè)病的危害性,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《職業(yè)病防治法》規(guī)定的義務(wù),積極為勞動者創(chuàng)造符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,預(yù)防與控制職業(yè)病危害事故的發(fā)生。安放氫氟酸這樣的高毒高腐蝕物品,并沒有經(jīng)過環(huán)保部門批準(zhǔn),算是違規(guī)操作。 事故原因分析 工藝上,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡單,沒有設(shè)置專門的工藝員。13日下午l3時左右該公司雇傭5人搬運濃度為55%的氫氟酸。 橫林鎮(zhèn)工業(yè)公司周副經(jīng)理,分管產(chǎn)品的審報和企業(yè)管理工作,參加縣召 開的2,4二氯氟苯產(chǎn)品安全生產(chǎn)專門會議后,未能及時落實會議紀(jì)要精神,未采取果斷措施,督促該廠停產(chǎn)整頓,應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予撤職處分。 楊廠長拒不執(zhí)行縣有關(guān)部門專門召開的2,4二氯氟苯產(chǎn)品安全生產(chǎn)會議紀(jì) 要精神;未經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn),擅自生產(chǎn)2,4二氯氟苯;拒不執(zhí)行縣安委會發(fā)出的“應(yīng)立即停產(chǎn)限期整改”的決定。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)法制觀念淡薄,缺乏安全生產(chǎn)知識,在生產(chǎn)工藝不成熟和車間設(shè)備布局不合理的情況下,冒然生產(chǎn)2,4二氯氟苯,是引起事故的主要原因。 事故原因分析 工藝上,用鐵棒消除減壓蒸餾釜殘碴時,鐵棒撞擊釜底放料閥產(chǎn)生明火致使殘碴燃爆,但在操作中燈泡破裂產(chǎn)生明火也不能排除。 8時,塔釜溫度為220℃,塔頂溫度為43℃;8時40分,氯化反應(yīng)塔發(fā)生爆炸。17時20分通入導(dǎo)熱油加熱升溫;19時10分,塔釜溫度上升到130℃,此時開始向氯化反應(yīng)塔塔釜通氯氣;20時15分,操作工發(fā)現(xiàn)氯化反應(yīng)塔塔頂冷凝器沒有冷卻水,停止向釜內(nèi)通氯氣,關(guān)閉導(dǎo)熱油閥門。5 緊急救護(hù)常識? 急救原則? 先確定傷患人員或你自己均無進(jìn)一步的危險;? 迅速采取行動,鎮(zhèn)靜地對最緊迫的狀況給與優(yōu)先處理;? 如患者呼吸停止,應(yīng)清理呼吸道,實施人工呼吸;? 控制出血;? 減輕傷患焦慮;? 移動傷患之前應(yīng)將骨折部位及大創(chuàng)傷部位予以制動處理;? 觀察并記錄傷患狀況及任何變化;? 使圍觀人群散開,保持
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