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正文內(nèi)容

全國海船船員考試船舶管理-輪機(jī)專業(yè)模擬試題:船舶維修管理(編輯修改稿)

2024-10-19 15:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 a。 20202400 三管輪值班時,油壓又下 降到0. 21 MPa 后比較穩(wěn)定, 也就沒有換濾器,因以往曾遇此情況請示過輪機(jī)長,認(rèn)為油壓在 0. 20 MPa以上可以了。第 2 天 0400 大管輪接班發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油壓力下跌到 MPa,再看輪 機(jī)日志上所記錄的數(shù)據(jù),三、二管輪班都一樣,即馬上換了一組濾器,見油壓升高不理想,而油溫又較高 (57℃) ,于是他開啟另一臺滑油冷卻器并用,借降低油溫來提高油壓至 MPa, 直至秦港。 2200 靠妥碼頭后,大管輪碰到輪機(jī)長,口頭向他講了一下昨晨 2 主滑油泵曾跳電 斷油數(shù)分鐘,后對主機(jī) 全面檢查 過,并無發(fā)現(xiàn)任何異常。輪機(jī)長聽了也沒有引起應(yīng)有的重 視。第 3 天裝 煤妥,備車時又發(fā)生主機(jī)換向失靈,無法動車,拆檢換向系統(tǒng)又忙了一整天,于第 4 天晨方離港。 1600 左右滑油油溫還在 44℃ 附近, 1800 以后發(fā)現(xiàn)油溫有上升趨勢,于是采用 主機(jī)降速至 75 r/min 運行。 2300 三管輪報告輪機(jī)長滑油油位有上升(這時油位上升,很可能 是熔鉛堵塞管路的反應(yīng)), 2400 船到成山頭附近停車檢查,打開主機(jī) l~ 6 缸導(dǎo)門,未見有艙底 水漏入(這時若能摸一下油底殼可及時發(fā)現(xiàn)有熔鉛沉底),但見曲軸箱內(nèi)有大量白色氣體,又重新蓋上導(dǎo)門繼續(xù)低速航行。直至吳淞口外錨地時,主機(jī)外殼已大量冒煙氣,推力軸承處手摸燙手, 同時 還有劇烈敲擊聲出現(xiàn),于是拋錨檢查,先打開主機(jī)推力軸承罩殼,發(fā)現(xiàn)正車推力塊全熔 鉛并已形成鐵磨鐵。再查主機(jī)各軸承,都有不同程度熔鉛和鋪鉛現(xiàn)。 問題提出:試分析事故原因,談?wù)勈鹿式逃?xùn)。 事故原因:很顯然,這次事故是由于主滑油泵跳電停轉(zhuǎn)一段時間而引起。為何會跳電呢? 原來該滑油泵控制系統(tǒng)無單獨的啟動箱,其啟動接觸器是裝在集控室主配電板內(nèi)右側(cè)下方的后面,自鎖觸點又緊靠主配電板的遮護(hù)板邊上,地處狹窄,只有打開主配電板的遮板,方能對控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查。打開遮護(hù)板后又打開自鎖副觸頭,發(fā)現(xiàn)動觸頭與靜觸頭之間接觸不良,當(dāng)時人為地用力壓緊銜鐵數(shù)拾次,其中有幾次動靜觸頭發(fā)現(xiàn)接觸不良,這時用萬用表測量還存在有接觸電阻,并且在動觸頭上有拉弧的痕跡,周圍并有黑煙灰一層。這樣當(dāng)風(fēng)浪大船舶搖擺厲害的惡劣情況下,這種閉合會出現(xiàn)有拉弧現(xiàn)象,有可能在短時間內(nèi)使電機(jī)出現(xiàn)幾次啟動狀態(tài),以致產(chǎn)生電流沖擊,造成主回路電流過大,從而使空氣開關(guān)起到過電流保護(hù)作用而跳電,使滑油泵電機(jī)停轉(zhuǎn),后來將觸頭上螺絲重新調(diào)節(jié),使之接觸能頂緊,就不再出現(xiàn)拉弧的現(xiàn)象。其次又因輪機(jī)人員技術(shù)素質(zhì)和責(zé)任心等原因,對事故前的一些癥狀,判斷無力,措施無方,拖延時間,致使主機(jī)在油壓低和缺 油情況 39。F 運轉(zhuǎn),導(dǎo)致曲軸磨損嚴(yán)重,使曲軸頸最大磨損競達(dá) 9 mm,推 力環(huán)平面磨損 12 mm,更多資料參考: 6 以及曲軸臂等處的軸向竄動后的磨損方面。修理費和修期損失也是驚 人的。這次事故所以拖延數(shù)日之久方擴(kuò)大,主要是后來航速一直沒提高,始終處在中慢速情況下運轉(zhuǎn)。 事故教訓(xùn): (1)主機(jī)是船舶前進(jìn)的動力,各摩擦部分承受著巨大的應(yīng)力,尤其是在推力軸 承處,它是承受船舶螺旋槳產(chǎn)生前進(jìn)的推力集中之處。當(dāng)滑油泵斷電油壓失去后,隨之油膜也很快消失,這時主機(jī)繼續(xù)運轉(zhuǎn)將會在合金表面產(chǎn)生很微小的毛疵。不久雖然發(fā)現(xiàn)油泵停轉(zhuǎn),并隨后又啟動滑油泵,恢復(fù)了油 膜潤滑,但在這種狀態(tài)下,因運轉(zhuǎn)摩擦之間已有了極微小毛疵的金屬接觸,經(jīng)一定時間運轉(zhuǎn),這種接觸逐步擴(kuò)大,從而又發(fā)展到破壞油膜,最后導(dǎo)致過熱,合金逐漸熔化。這些機(jī)理輪機(jī)員在拂刮軸瓦時都能有所體會,可惜在實際中都沒能意識到。所以當(dāng)滑油泵停轉(zhuǎn)后,沒立即采取果斷措施,予以首先拆檢推力軸承或主機(jī)內(nèi)部各道軸承之一檢查一下,到秦港后也沒有重視抽查某一缸軸承再看一下。如那時只要做到這兩者之一,就可發(fā)現(xiàn)事故前的苗子,略花一些時間整修一下,這次大事故完全可以避免掉。 (2)風(fēng)浪大造成滑油濾 器堵塞,這是有可能,但是后來發(fā)展到換用濾器后 油壓亦不見有好轉(zhuǎn)。而油溫又逐漸上升時,這時若與滑油泵曾停轉(zhuǎn)相聯(lián)系起來思考~下,或發(fā)動輪機(jī)員們商量討論,采取有效措施,例如要求船長拋錨停車檢查主機(jī),或電告上級技術(shù)部門取得指示等,這次事故也不致拖延擴(kuò)大,損失可在較小范圍內(nèi)了。 (3)裝妥貨在返航途中,當(dāng)三管輪發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油液位有些上升時,即報 告了輪機(jī)長。該時雖然作了停車檢查,只是打開了 1~ 6 缸的導(dǎo)門,看到大量水蒸汽(實際是因 白合金熔化時產(chǎn)生的煙氣)而沒有看到有艙底水漏人之處,就認(rèn)為沒有什么新情況,又重新關(guān)上了導(dǎo)門。若這時進(jìn)一步向各軸承處摸一下,或仔細(xì)地者一下,不難看到或感覺到軸承的發(fā)熱鋪鉛現(xiàn)象,這時還來得及使事故不致嚴(yán)重擴(kuò)大。幸而車速這時已降低,若仍以常速快車運轉(zhuǎn),該機(jī)可能早在半途中就要提早發(fā)生事故了。 案例 2:倒車時十字頭增壓泵附件扭壞 事情經(jīng)過:某油輪主機(jī)為 MAN. K9260/105E 型,在其十字頭處設(shè)有增壓滑油泵。此泵為 雙泵缸型,一個泵缸管十字頭前軸承供油,一個管后軸承供油。泵體固定在連桿小端處,其支架設(shè)在十字頭處, 它們通過連接桿、杠桿、夾板與增壓油泵柱塞連接,依靠連接桿的擺動來驅(qū)動泵的柱塞上下運動,將滑油再提高壓力后送入十字頭軸承內(nèi)。一天進(jìn)港后在使用車速為前進(jìn)二時,不久突然駕駛室下令后退三。約 1 min 余,這時突然聽到主機(jī)曲軸箱內(nèi) 咯哨 一聲響, 正巧駕駛室亦即搖來停車。因接近靠泊妥,故未即作檢查,待靠妥后主滑油泵打循環(huán)一刻鐘停泵,開導(dǎo)門進(jìn)入查看,發(fā)現(xiàn)第 5 缸十字頭滑油增壓泵支架已抬起,連接管和杠桿都被扭彎。 問題提出:試分析事故原因,談?wù)勈鹿式逃?xùn)。 事故原因:該十字頭滑油增壓泵結(jié)構(gòu)與通常柴油機(jī)的高壓油泵相似,為柱塞與套 筒形式,其吸油孔與主機(jī)連桿中心軸油孔相連通,在套筒上裝了出油止回閥,當(dāng)正車柱塞下行時,止回閥關(guān)閉,下行到 mm 時,柱塞上部邊緣剛將吸油孔打開,下行到 mm 時柱塞已到下 死點,續(xù)上行到 mm 時已至上死點,這時滑油從止回閥壓出。由此可見在正車時油泵柱 塞開始泵油是在柴油機(jī)工作沖程末前 20 曲柄轉(zhuǎn)角 F 點處,直至 C 點停止,共旋轉(zhuǎn) 110 曲柄 角,符合說明書上要求,即滑油在柴油機(jī)活塞沖程的下半部時間被泵出,這時軸承負(fù)荷小,能把滑油送入軸承內(nèi)的表面??稍诘管嚂r,由于油泵機(jī)構(gòu)的固定不變,它就不能隨主機(jī)轉(zhuǎn)向改 變而變動泵油的時刻,故當(dāng)柴油機(jī)在倒車工作沖程時,泵油正好開始在上死點前 20 曲柄角 E 點 處,直至 C 點停止,此時正好軸承負(fù)荷最大時,不符合說明書上的要求,故在全速倒車時,此時 滑油泵入十字頭軸承受到最大的背壓力,經(jīng)較長時間反復(fù)受力,使支架薄弱之處崩裂,隨后再扭壞連接桿、杠桿,這是該機(jī)設(shè)計者沒有考慮到的問題。 事故教訓(xùn): (1)與船長取得聯(lián)系諒解,盡量少用長時間的快倒車。 (2)加強(qiáng)十字頭油泵的 經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題可及時修理。 (3)是否可在油泵上加裝一個安全閥,當(dāng)出現(xiàn)最大背壓時能 釋放一部分滑油。 案例 3:燃?xì)獾垢Z使掃氣箱 臟堵嚴(yán)重 事情經(jīng)過:某油輪主機(jī)為 6ESD243/82B 型。某年某輪機(jī)長調(diào)往該輪任職。第 1 次開航后 即發(fā)現(xiàn)主機(jī)車速在同一油門格數(shù)下比同型船慢 5 r/ min 左右,查各缸排溫時,第 第 第 3 缸較更多資料參考: 7 正常,而第 第 第 6 缸排溫高達(dá) 400℃ ~ 420℃ ,并聽到大管輪介紹這幾缸的掃氣箱 也容易臟堵。輪機(jī)長于是留心逐一對噴油器、活塞環(huán)、填料函、汽缸油的耗油量等各方面作了檢查,未見有異常之處。在勤清洗和摸索原因一段時間后,一次預(yù)知到港停泊時間較長,即對該三缸掃氣箱又作一次清潔。輪機(jī)長進(jìn)入檢查時,偶一抬頭看到掃氣箱頂壁上有一層 如霧狀的炭粒粘附著,顯然這是燃?xì)獾垢Z的產(chǎn)物,隨即盤車看各缸缸壁和活塞漲圈的情況很好。接著檢查各缸排氣閥開啟的定時,發(fā)現(xiàn)第 第 第 3 缸在飛輪上的開度,延遲了 5176。 ~ 6176。 ,而第 4 缸 則延遲 16176。 ,第 5 缸是 14176。 ,第 6 缸是 13176。 。于是逐個將排氣凸輪上的鎖緊螺帽松出,把凸輪搬移 回位到下死點前 90176。 ,自此之后該三缸排溫正常了,掃氣箱也不用經(jīng)常清潔。 問題提出:試分析事故原因,談?wù)勈鹿式逃?xùn)。 事故原因:該機(jī)型凸輪軸的結(jié)構(gòu)是前 3 個缸為一組,后 3 個缸為一組,兩者中間用考必令 聯(lián)結(jié)由齒輪鏈條傳動。由于該輪走遠(yuǎn)洋,當(dāng)時人事調(diào)動如 走馬燈一樣,已多次多批更換,所以交接時記錄很不清楚。據(jù)說以前該凸輪軸在考必令處曾出觀過松動現(xiàn)象,可能以前的輪機(jī)人員對第 第 第 6 缸的進(jìn)排氣凸輪作過調(diào)整而沒有做好,也可能發(fā)生什么故障而拆解了凸輪 軸,故發(fā)生了以上不正常的現(xiàn)象。又由于人事調(diào)動頻繁,大家對定時問題也不引起重視,故一直拖延至今。排氣閥雖延遲 13176。 ~ 16176。 開啟,但最終排氣閥還是比掃氣口先打開,而掃氣口打開 是隨活塞下行的角度始終不變。排氣閥遲開能使缸內(nèi)高溫燃?xì)獾玫剿查g一角度的留存,這時缸內(nèi)排氣氣壓因受遲開的影響,氣壓要比掃氣壓力大一些,能使一部分燃?xì)?倒竄人掃氣箱,不僅將掃氣箱臟污,而且還與掃氣混雜,又影
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