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正文內(nèi)容

發(fā)電廠燃料運(yùn)輸粉塵綜合治理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(留存版)

2025-06-06 23:16上一頁面

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【正文】 落差大,誘導(dǎo)風(fēng)量大,除塵器的風(fēng)量小,不能在導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓,導(dǎo)致粉塵外泄,工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:否(五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、合理性、存在問題和解決辦法:此方案利用原有導(dǎo)料槽基礎(chǔ)改進(jìn),投資節(jié)省,更換后,可解決導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)落后,跑煤跑粉情況嚴(yán)重,各轉(zhuǎn)運(yùn)站環(huán)境污染嚴(yán)重等問題,間接增大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)上方案可行。(二)對(duì)投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算:無直接經(jīng)濟(jì)效益。雙層導(dǎo)料槽的改造,要充分考慮皮帶跑偏的問題,以防磨損雙層導(dǎo)料槽的外緣部分。6.改善勞動(dòng)環(huán)境和條件等:打煤時(shí),由于粉塵濃度大,嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)和職工的身心健康。(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案;在煤倉間進(jìn)行改造,將92個(gè)煤斗加寬加長,內(nèi)部增加耐磨襯板,改進(jìn)鎖氣器活動(dòng)部分的公母套形式為軸承形式。所有煤斗內(nèi)襯δ12毫米厚的不銹鋼耐磨襯板,保證使用壽命。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:否(五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、合理性、存在問題和解決辦法:此方案改造后,可減少犁煤器漏煤,減少了浪費(fèi),間接增大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)上方案可行。一、原因分析:犁板底部圓鋼與皮帶是線接觸,接觸面小,導(dǎo)致犁煤器工作時(shí)清煤不干凈。該項(xiàng)工程實(shí)際使用效果顯著,可大大減少檢修工作量,提高輸煤系統(tǒng)的安全可靠性。(七)提出推薦方案:建議由老廠落煤管改造方“常德市武陵區(qū)四海機(jī)械廠”進(jìn)行方案設(shè)計(jì)和具體實(shí)施安裝。(二)對(duì)投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算:減少了穿孔、漏煤、跑粉現(xiàn)象,極大地改善了檢修的勞動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)行人員的工作環(huán)境,節(jié)能降耗。不但損害了工作人員的身心健康,并且影響了文明生產(chǎn)以及安全性評(píng)價(jià)工作的正常進(jìn)行。 減少了燃油庫污閃的機(jī)率。(九)對(duì)勞動(dòng)定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況:對(duì)運(yùn)行和檢修人員要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。改進(jìn)后,全面改善汽車卸煤溝的勞動(dòng)環(huán)境和條件。不但損害了工作人員的身心健康,并且影響了文明生產(chǎn)以及安全性評(píng)價(jià)工作的正常進(jìn)行。(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;彩鋼棚架、干式除塵器、φ50無縫鋼管、噴霧噴頭、控制回路電器(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案;從7帶機(jī)尾噴霧除塵管路上取水,在汽車卸煤溝柱子及頂梁上安裝噴霧器噴霧抑塵。汽車卸煤溝外圍加裝全封閉鋼架棚和安裝干式除塵器,可防止粉塵外溢,影響周邊環(huán)境。汽車卸煤溝封閉并增加噴霧除塵系統(tǒng)可研報(bào)告 項(xiàng)目名稱:汽車卸煤溝封閉并增加噴霧除塵系統(tǒng)項(xiàng)目性質(zhì):技改可研編制人:XX項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX編制部門:XX發(fā)電廠編制時(shí)間:2006年11月 汽車卸煤溝封閉并增加噴霧除塵系統(tǒng)可研報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱:汽車卸煤溝封閉并增加噴霧除塵系統(tǒng)(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人:XX(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位:華銀XX火力發(fā)電分公司。(五)勘測設(shè)計(jì)周期:20天.(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。杜絕落煤管穿孔漏煤現(xiàn)象的發(fā)生,使安全性、可靠性大大提高,從而達(dá)到既保證出力,又節(jié)能降耗的效果。(三)進(jìn)行的必要性:磨損嚴(yán)重,其中內(nèi)襯5mm厚的不銹鋼板基本磨平,外圍為10mm厚的普通鋼板因?yàn)殚L期的磨損腐蝕,部分沖擊點(diǎn)的鋼板已經(jīng)不到3mm,造成落煤管穿孔漏煤現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響了設(shè)備的正常運(yùn)行,是安全生產(chǎn)的一處重大隱患。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況;無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題通過改造可解決完善設(shè)計(jì)、安全可靠性差、人員勞動(dòng)強(qiáng)度大、粉塵濃度大等問題。九、評(píng)價(jià)結(jié)論:通過將原有煤斗尺寸加寬加長,內(nèi)部增加耐磨襯板,保證不漏煤;改進(jìn)檔板的公母套結(jié)構(gòu)為軸承結(jié)構(gòu),可改變檔板開啟不靈活的現(xiàn)狀,真正作到鎖氣器緩沖、鎖氣、導(dǎo)流、自動(dòng)對(duì)中的目的,解決煤倉鎖氣器設(shè)計(jì)落后,配倉層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。(七)提出推薦方案:配倉層92個(gè)煤斗進(jìn)行加寬加長改造,保留原有鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動(dòng)部分的公母套形式為軸承形式。鎖氣器檔板不動(dòng)作,沒有打煤時(shí)不能自動(dòng)復(fù)位,造成粉塵外揚(yáng)。所有重型部件均應(yīng)設(shè)有便于安裝和維修的起吊裝置。(五)勘測設(shè)計(jì)周期:20天.(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。(二)預(yù)期達(dá)到的效果:在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。改進(jìn)后,全面改善勞動(dòng)環(huán)境和條件。(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:系統(tǒng)布置基本無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙;除塵效果可進(jìn)一步提高;應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)。5.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:節(jié)水、節(jié)電。九、評(píng)價(jià)結(jié)論:(一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù),從安全、技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面,論述工程項(xiàng)目的可行性和存在問題。在原1翻車機(jī)、2翻車機(jī)、7甲乙?guī)А?甲乙?guī)А?甲乙?guī)А?甲乙?guī)А?甲乙?guī)А?甲乙?guī)?dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。配倉層共有92個(gè)煤斗和92塊檔板,此方案需分四次改造安裝。減少環(huán)境污染。(二)項(xiàng)目提出的背景:B區(qū)燃運(yùn)系統(tǒng)因設(shè)計(jì)和施工及設(shè)備本身存在很多問題,造成各工作現(xiàn)場粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。但粉塵嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重影響文明生產(chǎn)。此方案需分段改造安裝。(二)工程計(jì)劃開竣工時(shí)間;2006年12月,輸煤系統(tǒng)全方位設(shè)備改造,進(jìn)行粉塵治理,全部改造完成約一年左右。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況;無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。但粉塵嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重影響文明生產(chǎn)。購置設(shè)備及土建工期另計(jì)。進(jìn)行改造后可以使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低,改善勞動(dòng)環(huán)境和條件,減少了除塵設(shè)備的資金投入,使我公司的安全文明生產(chǎn)上一個(gè)臺(tái)階。打煤時(shí),由于粉塵濃度大,嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)和職工的身心健康。(十一)對(duì)灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:在建筑物內(nèi)部進(jìn)行施工,無需考慮上述因素。技術(shù)要求所有設(shè)備均應(yīng)正確設(shè)計(jì)和制造,保證功能完整,技術(shù)先進(jìn),在正常工況下能安全、持續(xù)運(yùn)行,能滿足人身安全和勞動(dòng)保護(hù)條件。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:實(shí)際運(yùn)行中,由于煤斗尺寸過小,犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤斗處面,加上鎖氣器鎖氣器檔板是公母套結(jié)構(gòu)的,一旦因煤中的雜物卡堵或銹蝕,就會(huì)造成檔板開啟不靈活,不能達(dá)到自動(dòng)鎖氣器的作用。(六)要求定量、準(zhǔn)確地對(duì)其性能指標(biāo)、投資費(fèi)用、效益、投資回收作出綜合比較:配倉層92個(gè)煤斗進(jìn)行加寬加長改造, 92套煤倉鎖氣器,更換軸承,改進(jìn)重錘結(jié)構(gòu)。七、經(jīng)濟(jì)效益分析:(一)對(duì)于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等:無直接經(jīng)濟(jì)效益、但可使我公司安全文明生產(chǎn)上一個(gè)臺(tái)階。(五)存在的主要問題:1. 缺陷情況的記錄和敘述:在配煤時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)煤倉周圍(朝皮帶運(yùn)行方向)漏煤現(xiàn)象。(十一)對(duì)灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:在建筑物內(nèi)部進(jìn)行施工,無需考慮上述因素。(二)項(xiàng)目提出的背景:各帶落煤管在設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮鋼板耐磨的問題。(三)施工方案、過渡方案:根據(jù)現(xiàn)有落煤管的基礎(chǔ),逐條改造。(十一)對(duì)灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:在原基礎(chǔ)上進(jìn)行施工,無需考慮上述因素。尺寸600寬500高。改善了工作條件。購置設(shè)備時(shí)間另計(jì)。九、評(píng)價(jià)結(jié)論:(一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù),從安全、技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面,論述工程項(xiàng)目的可行性和存在問題。所有管架均應(yīng)采用可靠的加工制造技術(shù),所有焊接處先打坡口處理,保證焊接質(zhì)量和良好的表面幾何形狀;棚架內(nèi)應(yīng)安裝明亮適用的照明,各照明燈具的設(shè)置應(yīng)便于檢修、更換;必須分段施工,不能影響正常生產(chǎn);根據(jù)現(xiàn)場情況確定干式除塵器的位置;噴霧除塵各段管道均采用電焊焊接,材質(zhì)為φ50無縫鋼管。(三)工程施工周期:噴霧除塵改造時(shí)間約為20天左右,彩鋼棚架及干式除塵器安裝時(shí)間約為3個(gè)月,購置設(shè)備時(shí)間另計(jì)。此方案不影響系統(tǒng)正常供煤。汽車卸煤溝外圍加裝全封閉鋼架棚和安裝干式除塵器防止粉塵外溢,設(shè)計(jì)安裝簡單,可靠性較高。同時(shí)由于落煤管漏煤現(xiàn)象的頻繁發(fā)生,造成各皮帶煤粉堆積,粉塵飛揚(yáng),煤粉濃度極高,嚴(yán)重影響了文明生產(chǎn)以及安全性評(píng)價(jià)工作的正常進(jìn)行,改造后,此類現(xiàn)象將大為減少甚至杜絕。(三)項(xiàng)目范圍:將現(xiàn)有落煤管改成波型落煤管,內(nèi)部加裝耐磨襯板和可活動(dòng)檔煤板。3.系統(tǒng)匹配:無變化4.環(huán)境保護(hù):減少了穿孔漏煤跑粉現(xiàn)象,節(jié)能降耗。將犁板尾部角度進(jìn)行調(diào)整,加長尾部犁板采用不銹鋼,并采用弧形結(jié)構(gòu)的形式來防止拋煤現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí),保證了安全就提高了經(jīng)濟(jì)效益。緩沖鎖氣器應(yīng)能使高速落下的煤流在緩沖擋板上得到緩沖,其重錘的重量應(yīng)保證檔板的開度隨煤流的沖擊力而變化,從而減少煤流的沖擊力和誘導(dǎo)風(fēng)量。(九)對(duì)勞動(dòng)定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況:無(十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期:煤斗制作要20天左右,軸承座的制作要10天左右。保留原有鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動(dòng)部分的公母套形式為軸承形式。安裝完后,刷一遍中灰面漆;竣工后,提供有關(guān)技術(shù)文件資料、計(jì)算書和各類圖紙叁份;一份交廠資料室備案,一份留作車間、班組設(shè)備維修用?,F(xiàn)有系統(tǒng)中采用隔柵進(jìn)行“三大塊”的清除工作,存在嚴(yán)重的安全隱患,對(duì)系統(tǒng)正常運(yùn)行有重大影響。四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過40個(gè)字);在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子(二)工程計(jì)劃開竣工時(shí)間;2006年11月,逐條皮帶改造,每條皮帶更換時(shí)間10天左右。必須進(jìn)行改造。(四)設(shè)備制造周期:多級(jí)泵(訂貨)周期為1個(gè)月;(五)勘測設(shè)計(jì)周期:20天.(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。此方案不影響系統(tǒng)正常供煤。十一、設(shè)備、材料明細(xì)表(一) 輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造費(fèi)用明細(xì)表 單位:萬元序號(hào)名 稱(規(guī)格型號(hào))數(shù)量單 價(jià)總 價(jià)1多級(jí)泵2臺(tái)2萬/臺(tái)4萬2電機(jī)2臺(tái)1.5萬/臺(tái)3萬3專用水池1個(gè)5萬5萬4φ108無縫鋼管100米1萬/噸2萬5φ108焊接彎頭10個(gè)0.005萬/個(gè)0.05萬6φ108不銹鋼閥門10個(gè)0.5萬/個(gè)5萬7異徑三通20個(gè)0.005萬/個(gè)0.1萬850kg0.0006萬/ kg0.03萬9防銹漆50kg0.001萬/ kg0.05萬10設(shè)計(jì)費(fèi)5萬11施工費(fèi)5.8萬12調(diào)試費(fèi)2萬13其它費(fèi)2萬合計(jì)34.03萬(二) 各皮帶導(dǎo)料槽改造費(fèi)用明細(xì)表 單位:萬元序號(hào)名 稱(規(guī)格型號(hào))數(shù)量單 價(jià)總 價(jià)1.不銹鋼板 δ10160噸1萬/噸160萬2.200 Kg0.01萬/ Kg2萬3.不銹鋼型材5噸1萬/噸5萬4.不銹鋼螺栓Φ16702000套0.0015萬/套3萬5.不銹鋼皮帶卡子2000套0.005萬/套10萬6.防銹漆100Kg0.001萬/ Kg0.1萬7.導(dǎo)料槽皮子B=1400mm 250m0.08萬/m20萬8.密封用橡膠墊200m20.02萬/ m24萬9.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)65萬10.其它費(fèi)20萬合計(jì)189.1萬(三) 煤倉間煤倉鎖氣器改造費(fèi)用明細(xì)表單位:萬元序號(hào)名 稱(規(guī)格型號(hào))數(shù)量單 價(jià)總 價(jià)11.普通鋼板 δ820噸14萬12.不銹鋼耐磨板 δ1240噸1萬/噸40萬13.100Kg0.001萬/ Kg0.1萬14.50 Kg0.01萬/ Kg0.515.304軸承及軸承座200套0.01萬/套2萬16.圓鋼 Φ203噸2.1萬17.密封用橡膠墊100m20.02萬/ m22萬18.防銹漆300Kg0.001萬/ Kg0.3萬19.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)19萬20.其它費(fèi)10合計(jì)90萬(四) 6帶犁煤器改造費(fèi)用明細(xì)表 單位:萬元序號(hào)名 稱(規(guī)格型號(hào))數(shù)量單 價(jià)總 價(jià)1不銹鋼犁刀加長板184個(gè)0.06萬/個(gè)2高分子耐磨犁板92套0.1萬/套3設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試費(fèi)用合計(jì)25萬(五) 各皮帶落煤管改造費(fèi)用明細(xì)表 單位:萬元序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單 價(jià)總 價(jià)波型下煤管
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