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正文內(nèi)容

安陽發(fā)電廠9、10機組脫硝(空預器和增壓風機、引風機合并為一)可研報告(更新版)

2025-09-02 12:24上一頁面

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【正文】 運的燃燒器,在不燒火嘴的情況下,盡量關小該燃燒器的各次配風,使燃料處于低氧燃燒,以降低 NOx的生成量。 低 NOx燃燒技術 根據(jù) NOx的形成條件可知,對 NOx的形成起決定作用的是燃燒區(qū)域的溫度和過量空氣量。主 要反應式如下: 在氧化性環(huán)境中, HCN 直接氧化成 NO: HCN+O←→NCO+H NCO+O←→NO+CO NCO+OH←→NO+CO+H 在還原性環(huán)境中, NCO 生成 NH: NCO+H←→NH+CO 如 NH 在還原性環(huán)境中: NH+H←→N+H 2 NH+NO←→N 2+OH 如 NH 在氧化性環(huán)境中: NH+O2←→NO+OH NH+OH←→NO+H 2 NH3 氧化生成 NO: NH3+OH←→NH 2+H2O NH3+O←→NH 2+OH NH2+O←→NO+H 2 以上反應生成的 NOx燃燒過程中如遇到烴( CHm)或 碳( C)時, NO 將會被還原成氮分子 N2,這一過程被稱為 NO 的再燃燒或燃料分級燃燒。 燃料型 NOx 燃料型 NOx 的生成是燃料中的氮化合物在燃 燒過程中氧化反應而生成的 NOx,稱為燃料型 NOx。 表 脫硝設計煙氣參數(shù) 序號 項目 單位 數(shù)值 備注 1 煙氣流量 Nm3/h,濕基,實際 氧 1022067 BMCR 2 煙氣流量 Nm3/h,干基,6%O2 1100000 BMCR 煙氣流量 工況 2569249 BMCR 3 省煤器出口處煙氣溫 度 ℃ BMCR 4 省煤器出口處煙氣靜 態(tài)壓力 kPa BMCR 5 煙氣灰分 g/Nm3 46 BMCR 6 NOx mg/Nm3 550 BMCR,干基 6%O2 7 O2 %vol. BMCR, 濕 基 8 CO2 %vol. BMCR,濕基 9 H2O %vol. BMCR,濕基 10 N2 %vol. BMCR,濕基 11 SO2 mg/Nm3 3860 BMCR,干基 6%O2 12 SO3 mg/Nm3 60 BMCR,干基 6%O2 系統(tǒng)脫硝效率的確定 根據(jù) 《火電廠大氣污染物排放標準》( GB1322320xx) ,大唐安陽發(fā)電有限責任公司大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 21 — 10 機組按時間段劃分執(zhí)行的 NOx允許排放濃度為 200mg/Nm3,根據(jù)河南省環(huán)保廳下發(fā)的《環(huán)境污染限期治理通知書》要求,本期機組的出口氮氧化物排放濃度應小于100mg/Nm3; 為滿足國家和地方環(huán)保法規(guī)要求, 本期機組脫硝改造效率應不小于 82%,考慮到我國的環(huán)保排放標準日趨嚴格, 通過與 安陽公司 的充分溝通交流 ,本次 SCR 脫硝改造效率設計為 不小于 84%, 排放濃度 為 不大于 88 mg/Nm3。 考慮到 NOx排放濃度隨燃煤煤質(zhì)及機組負荷波動情況,本工程 SCR 設計入口 NOx濃度留有適當余量,按 NOx濃度 550mg/Nm3( 干基, 6%O2) 進行設計。g/g 灰成分分析 三氧化二鐵 Fe2O3 % 三氧化二鋁 Al2O3 % 氧化鈣 CaO % 氧化鎂 MgO % 二氧化鈦 TiO2 % 二氧化硅 SiO2 % 三氧化硫 SO3 % 氧化鉀 K2O % 氧化鈉 Na2O % 灰熔融特性 變形溫度 DT ℃ 1390 軟化溫度 ST ℃ 1450 大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 19 — 項 目 符號 單位 數(shù)值 半球溫度 HT ℃ 1460 流動溫度 FT ℃ 1470 煙氣參數(shù) 煙氣量 ( 1) 根據(jù)鍋爐原設計煤質(zhì)理論計算煙氣量為 102 萬 Nm3/h(干基, 6%O2)。 圖 ~ 月入爐煤灰分統(tǒng)計 入爐煤 收到基 硫分 的變化情況如圖 所示,從圖中可以看出,入爐煤的收到基硫分基本均在 1%以上, 20xx 年 5 月所做的脫硝摸底測試值硫分為 %,本可研脫硝設計煤質(zhì)硫分取 %,基本涵蓋 電廠的燃煤硫分范圍 。能在 單元控制室內(nèi)實現(xiàn):機組的啟動 /停止;機組正常運行工況的監(jiān)視和調(diào)整;機組異常工況的報警和緊急事故處理。 水源 脫硝用水 為 冷卻水 , 對于尿素法需要溶解尿素用的去離子水。局部呈粉土狀。 ( 9)層粉細砂:淡黃色,主要成份為石英、長石,局部分布有較多量姜結(jié)石,一般直徑 38cm,最大超過 20cm,多呈不規(guī)則狀。稍濕,中密,具中壓縮性。 ( 52)層黃土狀粉質(zhì)粘土:褐黃色,含較多量姜結(jié)石(粒徑 25cm),局部富集,膠結(jié)成層,見大孔隙、白色網(wǎng)紋。稍濕,中密,具中壓縮性。 工程地質(zhì)及水文氣象 工程地質(zhì) 本廠區(qū)地基土主要由人工堆積層( Qs)雜填土和第四系全新統(tǒng)沖洪積( Q4al+pl)層黃土狀粉質(zhì)粘土、黃土狀粉土、粉質(zhì)粘土、粉細砂和卵石組成。 大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 10 — 表 除塵器主要 參數(shù) 項 目 9 爐 10 爐 型號 2 臺 2FAA345M288125 2 臺 2FAA345M288125 型式 雙室四電場煙氣水平進出的臥式 雙室四電場煙氣水平進出的臥式 制造廠 福建龍凈環(huán)保股份有限公司改造 福建龍凈環(huán)保股份有限公司改造 煙氣流通面積 2220 m178。 表 可研階段 安陽公司 主要參加人員名單 序號 姓 名 職務 /職稱 1 王明軍 副 廠長 (副總經(jīng)理) 2 李貴兵 總工程師 3 樊永忠 副總工程師兼 設備管理部部長 4 馮彥富 設備管理部副部長 5 張志峰 設備管理部副部長 6 張阿南 經(jīng)營 管理 部副部長 7 崔植槐 鍋爐點檢 8 劉國華 鍋爐主管 9 郭杰 電氣主管 10 黃振宇 熱控主管 11 田希攻 土建主管 12 姚衡 土建主管 13 魏錄才 經(jīng)營 管理 部主管 2 公司 概況 公司 規(guī)模 安陽 公司 規(guī)模為一期 23 20MW 機組、二期 2300MW 機組, 本可研為 一期工程 ,始建于 1994 年 5 月, 1998 年 12 月一期 2 臺機組全部投運,并于 20xx 年 2 月通過了原大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 8 — 國家環(huán)??偩纸M織的竣工環(huán)保驗收 ; 20xx 年 12 月二期 2 臺機組全部投運 。 7) 合理降低工程造價,除少量關鍵設備或部件國外采購外,其余設備及 材料均由大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 7 — 國內(nèi)采購 。 可行性研究工作范圍 參照《火力發(fā)電廠可行性研究內(nèi)容深度規(guī)定》( DL/T 537520xx) 及《 中國大唐集團公司火力發(fā)電廠煙氣脫硝技改工程可研報告內(nèi)容深 度暫行規(guī)定 》 的要求,本階段研究工作的主要內(nèi)容包括: 1)根據(jù)電廠的燃料特性和環(huán)保要求,研究本脫硝項目建設的必要性; 2)研究脫硝吸收劑的供應條件,工程建設的場地條件,脫硝用電、用水、用汽(氣)的供應條件等,分析是否滿足本脫硝項目建設和建成后正常運行的需要; 3)選擇脫硝工藝系統(tǒng),提出初步的工程設計方案; 4)研究本項目的實施條件,提出工程建設的實施方案和輪廓進度; 5)分析本項目實施后的環(huán)境效益和社會效益,并提出防止二次污染的有效措施; 6)估算本項目的建設投資,分析項目實施后對電廠經(jīng)濟效益的影響。 本可研為 10 兩臺 300MW 燃煤機組,機組采用單元布置 , 1993 年 6 月 通過環(huán)評批復, 1998 年 投入運行, 20xx 年汽輪機進行了通流部分改造,單機容量變?yōu)?320MW。 根據(jù)河南省于 20xx 年 4月下發(fā)的《環(huán)境污染限期治理通知書》要求, 公司 9 機組應于 20xx 年 11 月 30 日前完成脫硝設施建設,煙囪入口氮氧化物濃度應低于 100mg/Nm3。 2)脫硝工藝選擇滿足性能要求、成熟可靠的工藝 。 10)工程建設模式按 EPC 總承包方式進行。 引風機參數(shù) 每臺爐配置兩臺 50%容量的 雙吸入離心式 引風機。/ s 2 m179。整個廠區(qū)均有分布,主要為前期工程場平回填所成,部分地段為素填土,均勻性差。稍濕,大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 11 — 稍密,具中壓縮性。 ( 6)層黃土狀粉土:褐黃色,含少量螺殼、姜結(jié)石,見豎向大孔隙、白色網(wǎng)紋。濕,軟塑,具中 高壓縮性。 ( 101)卵石:主要成份為石英砂巖、石灰?guī)r,分選性差,磨圓度一般,多棱角狀,少數(shù)渾圓狀,直經(jīng) 37cm,最大達 15cm 以上,含有多量礫石,中粗砂及少量粘性土。 ( 103)層粉細砂:淡黃色,主要成份為石英、長石,局部分布有團塊狀膠結(jié)或半膠結(jié)層。 鐵路運輸 安陽 公司 所處位置緊鄰京廣鐵路,前期已建有鐵路專用線,自安李支線上的安陽西站接軌。 原設計 燃煤 煤質(zhì)分析資料見表 。 表 摸底測試煤質(zhì)分析數(shù)據(jù) 項 目 符號 單位 320MW 工況 240MW 工況 160MW 工況 工業(yè)分析 收到基水分 Mar % 空干基水分 Mad % 收到基灰分 Aar % 干燥無灰基揮發(fā)分 Vdaf % 收到基固定碳 FCar % 收到基低位發(fā)熱量 Q,ar kJ/kg 20950 21050 20660 元素分析 收到基硫 St,ar % 收到基碳 Car % 收到基氫 Har % 收 到基氧 Oar % 收到基氮 Nar % 大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 18 — 脫硝設計煤質(zhì) 綜合以上煤質(zhì)數(shù)據(jù),分析確定 本工程 脫硝 設計煤質(zhì)數(shù)據(jù)如表 所列 ,飛灰成分如表 所列 。 ( 4) 20xx 年脫硝摸底測試時,測試省煤器出口煙氣量為 112 萬 Nm3/h干基, 6%O2)。 機組日常運行最低負荷約為 148MW,通過調(diào)取日常運行時 省煤器出口煙氣溫度 ,結(jié)合 20xx 年脫硝 摸底測試數(shù)據(jù) , 確定了 省煤器出口煙氣溫度 , 如下表 所列 。因此,溫度對熱力型 NOx的生 成具有決定作用。 大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 22 — 燃料型 NOx 的生成和破壞過程不僅和煤種特性、燃料中的氮化合物受熱分解后在揮發(fā)份和焦炭中的比例、成分和分布有關,而且其反應過程還和燃燒條件(如溫度和氧)及各種成分的濃度等密切相關。在氧化性環(huán)境中生成的 NOx 遇到還原性氣氛時,會還原成 N2,因此,大唐安陽發(fā)電有限責任公司 10( 2 320MW)機組脫硝改造 可行性研究報告 — 23 — 鍋爐燃燒最初形成的 NOx,并不等于其排放濃度,而隨著燃燒條件的改變,生成的 NOx可能被還原,或稱被破壞。目前常用的低 NOx燃燒技術有如下幾種: ( 1)燃燒優(yōu)化 燃燒優(yōu)化是通過調(diào)整鍋爐燃燒配風,控制 NOx 排放的一種實用方法。缺氧燃燒產(chǎn)生的煙氣再與二次風混合,使燃料完全燃燒。 ( 5)低 NOx燃燒器 將前述的空氣分級及燃料分級的原理應用于燃燒器的設計,盡可能的降低著火區(qū)的氧濃度和溫度,從而達到控制 NOx 生成量的目的,這類特殊設計的燃燒器就是低 NOx燃燒器,一般可以降低 NOx排放濃度的 30%~ 60%。 除上述三類低 NOx燃燒器外,還有清華大學開發(fā)的 WQ 型煤粉預燃室低 NOx燃燒器和火焰穩(wěn)定船式低 NOx燃燒器等等。二是噴氨量的選擇要適當,少則無法達到預期的脫除 NOx 的效果,但氨量過大,將在尾部產(chǎn)生硫酸銨,從而堵塞并腐蝕空氣預熱器,因此要求尾部煙氣中允許的氨的泄露量應小于 5ppm,在這一條件限制下,非催化煙氣噴氨脫硝法的 NOx降低率為 30%~ 70%。催化劑反應器在鍋爐煙道中的布置主要有二種可能方案: ① 鍋爐省煤器后、空氣預熱器前溫度約為 350℃ 左右的位置(以下簡稱高灰段布置) 優(yōu)點:溫度范圍適合于大多數(shù)催化劑的工作溫度。電子束輻照處理煙氣技術的優(yōu)點有:能同時脫硫脫氮,處理過程中不用觸媒,不受塵埃影響,沒有老化、結(jié)集、阻塞、清洗等問題,因是干式處理法,不影響原系統(tǒng)的熱效率,煙氣可不必在加熱 即從煙囪排
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