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電渣壓力焊質量缺陷及處理措施(更新版)

2024-10-01 00:57上一頁面

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【正文】 應采用431型焊劑,因該焊劑含錳,高硅與低氟成分,除起隔絕,保溫及穩(wěn)定電弧作用外,還能起補充焊渣,脫氧及添加合金元素的作用,使焊縫金屬合金化。焊接前應把焊劑烘干,掌握好焊接斷電和擠壓時間,斷電應與擠壓同時開始,此時上部鋼筋端面上形成一層介于固態(tài)和液態(tài)之間的薄層,通過擠壓排出焊渣其它雜質,填裝焊劑時應把焊劑盒裝滿,以使焊接部位進埋入焊接深度滿足要求,(一般不小于60mm)。 接頭結合不良,焊包過小或無包 產生原因。焊接時未注意扶持上部的鋼筋,在焊接或卸夾具時,上部鋼筋晃動而造成接頭處彎折。電渣壓力焊質量缺陷及處理措施 112X樓電渣壓力焊經自檢和接頭抽樣送檢結果分析,質量缺陷主要表現(xiàn)在以下幾個方面: 自檢:上下軸線偏移、接頭處彎折、焊包薄而大、焊包有氣孔,夾渣、焊包下淌、接頭結合不良:焊包不勻,偏包或無包。 接頭處彎折 產生原因;焊接后夾具折卸過早,接頭處溶融金屬沒有完全固化,接頭的強度和剛度都還很小,不能支撐上部的鋼筋。如果焊接時間過長,也會導至鋼筋熔化過量,造成焊包過大。 預防措施。 第5頁 共5頁
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