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系統(tǒng)思考實現(xiàn)造氣爐節(jié)能減排的極限—熱壁高效造氣爐的推廣原理(更新版)

2025-05-26 08:13上一頁面

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【正文】 最好操作在灰熔點T1和T2之間,防止進(jìn)入T3點。775℃ T 900℃ 時,屬過渡控制區(qū)。在這種狀態(tài)下的燃燒稱為過渡燃燒。其物理意義在于:在動力燃燒區(qū),碳的燃燒速ωc幾乎只決定于化學(xué)反應(yīng)的能力,既燃燒的溫度條件T及燃料的性質(zhì)(這里反映在燃料的活化能E上),而與氧氣向碳表面的擴(kuò)散情況無關(guān)。選用催化劑應(yīng)盡量做到廢物利用,不少工農(nóng)業(yè)廢棄物可能是性能優(yōu)良的催化劑,例如含有大量Na、Ca離子的造紙黑液、用完廢棄的電石、含有NaOH的廢水等。不同催化劑具有不同的催化活性,催化劑活性越強(qiáng),效果越好。提高溫度對無煙煤的活性影響很大,但要受制于煤的灰熔點以防氣固原料接觸的偏流。而且其活性與其形成焦炭的內(nèi)部疏松程度、表面狀況、密度、粒度等關(guān)系很大。當(dāng)產(chǎn)物的有效成分越好、量越大,副產(chǎn)物的有效成分越少、量越小時,氣化效率最高。另一個比較好的插件是上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究所楊宇設(shè)計的,他根據(jù)IAPWSIF97和IFC67標(biāo)準(zhǔn)編制《水和蒸汽性質(zhì)計算軟件包》,設(shè)計了Excel加載插件,可很方便地在Excel表中加載水、蒸汽有關(guān)函數(shù)。采用辦公軟件Excel表格進(jìn)行物料熱量衡算是比較快捷準(zhǔn)確的方法。當(dāng)設(shè)備管線配置不能很好地適應(yīng)人員操作,就要進(jìn)行技術(shù)改造,這是技改人員的責(zé)任。固定床造氣爐和氣流床流化床各有適用的范圍。只有劃分出來相對封閉的系統(tǒng)(雖然這個系統(tǒng)不可能完全封閉),才能對系統(tǒng)內(nèi)部要素進(jìn)行分析,才能知道各系統(tǒng)對本系統(tǒng)外部及內(nèi)部的影響。因為以噸氨(噸醇)來計量,就涉及到造氣系統(tǒng)外的整個廠的大系統(tǒng),應(yīng)該以單位有效氣的折標(biāo)煤耗較為公平。本文的目的就是把固定床間歇造氣爐進(jìn)一步改進(jìn)完善。本文要重點闡述的是,為了更好地完成造氣的工藝要求,如何進(jìn)行設(shè)備管線配置才最合理。用Excel編制一般的工程計算程序還需解決的有以下兩個問題:(1)循環(huán)計算,(2)表、單曲線、曲線組的查找(如表:常壓氣體在不同溫度下的焓),也就是書中一些數(shù)據(jù)表格曲線的函數(shù)化是個難題。使用非常方便,可隨意選擇更改幾項數(shù)據(jù)進(jìn)行工藝過程靜態(tài)模擬,原來需要幾天算出來的可在幾分鐘內(nèi)完成。氣固反應(yīng)的效率與氣固原料的活性及氣固原料的接觸均勻程度有關(guān)。有些劣質(zhì)煤機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性差,但是化學(xué)活性好,就可以選用少部分冷熱強(qiáng)度高的塊煤或焦炭摻燒,這部分強(qiáng)度好的煤(焦),在爐膛里起骨架作用,有利于降低床層阻力和提高入爐風(fēng)量。—催化劑針對無煙煤活性不高的情況,除了采用提高溫度外,還可采用添加催化劑來解決。實際應(yīng)用的催化劑往往不是單一組分,常由多種成分配合而成。造氣工藝中,可分為碳的空氣燃燒貯熱同時產(chǎn)生吹風(fēng)氣、碳的蒸汽降溫氣化同時產(chǎn)生水煤氣兩個間歇交替過程。2)當(dāng)kαk時,折算反應(yīng)常數(shù)K≈αk。適于固定床間歇造氣強(qiáng)化反應(yīng)的措施主要有:1) 原料的選擇及摻混,必須兼顧原料的活性及灰融點。一般可這樣認(rèn)為,碳的兩種氣化反應(yīng)在溫度低于1250K時,反應(yīng)速度對溫度是敏感的,可認(rèn)為是化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)因素起主要控制作用。 目前用于生產(chǎn)甲醇、合成氨的水煤氣、半水煤氣固定床煤氣發(fā)生爐,其氣固反應(yīng)效率不很高,主要表現(xiàn)在:水夾套的水冷壁效應(yīng)導(dǎo)致爐渣里單塊小返焦中殘?zhí)几?;原料煤的活性不高造成爐渣里成型渣塊中的殘?zhí)几?、氣化?qiáng)度低;煤氣發(fā)生爐上行煤氣出口處于爐體的側(cè)面或爐頂?shù)膫?cè)面,這樣導(dǎo)致爐內(nèi)氣化劑在流通過程中分布不均勻,在吹風(fēng)或制氣過程中,爐內(nèi)部分碳層不能有效發(fā)揮作用,造成氣化效率的降低。在制氣階段,由于此區(qū)溫度低,水蒸汽不能很好地氣化,加上氣流本身存在的趨壁效應(yīng),導(dǎo)致此區(qū)的蒸汽分解率非常低,這也是目前造氣爐蒸汽分解率在40~60%的主要原因。提溫至少應(yīng)保證原料煤的燃點以上,無煙煤保證在600~800℃,最好同氣化層溫度一致工作在擴(kuò)散控制之下(1250K以上)。有的煤種粘結(jié)性過大,氣化劑不易擴(kuò)散進(jìn)碳粒內(nèi)部,也造成爐渣里成型渣塊中的殘?zhí)几?。該爐型原料煤層和爐膛頂部氣體空間死區(qū)都很大,隨著爐膛內(nèi)徑的增大、爐內(nèi)碳層的高徑比過小都會擴(kuò)大原料煤層氣固反應(yīng)的死區(qū)空間,這也是中氮肥的大爐型不如小氮肥的小爐型運行好的一項主要原因,這是目前大量應(yīng)用但需要徹底淘汰的爐型。生產(chǎn)甲醇的水煤氣制氣過程分吹風(fēng)(其氣去吹風(fēng)氣余熱回收)、蒸汽吹凈(其氣去吹風(fēng)氣余熱回收或放空)、上吹制氣(其氣去水煤氣)、下吹制氣(其氣去水煤氣)、二次上吹(其氣去水煤氣同時用于保證空氣吹凈的安全)、空氣吹凈(其氣去水煤氣)六個過程。其中計算條件1~4中:爐渣組成C %、 S %、 A 85%,吹風(fēng)階段散熱比例6%,%計算條件5中:爐渣組成C 8%、 S %、 A %,吹風(fēng)階段散熱比例3%,制氣階段散熱比例2%(3)分別模擬計算的數(shù)據(jù)并匯總結(jié)果計算條件序號吹風(fēng)效率制氣效率總過程效率100kg燃料產(chǎn)水煤氣量(Nm3)噸醇耗水煤氣量(Nm3)噸醇放空氣量(Nm3)噸醇煤耗(kg)噸醇吹風(fēng)氣因含CO燃燒排放CO2量(kg)1%%% 2%%% 3%%% 4%%% 5%%% 注:噸醇吹風(fēng)氣排放CO2量中已含吹風(fēng)氣中的CO折算成CO2的量。用于生產(chǎn)合成氨的半水煤氣需要部分吹風(fēng)氣來形成合適的氫氮比,水煤氣有效成分低就不能更多回收吹風(fēng)氣來加氮,導(dǎo)致制氣效率低。正常生產(chǎn)洗氣塔處設(shè)水封是很不合適的,它不能限制造氣爐之間的串倒氣,并且增加了系統(tǒng)制氣阻力。熱壁以耐高溫耐磨不結(jié)渣多層復(fù)合特種陶瓷涂層砌筑在水夾套內(nèi)部,可保證氣化層溫度運行在氣化劑擴(kuò)散控制范圍內(nèi)(大于900℃)且不結(jié)渣,蒸汽分解率提高5%以上,造氣爐產(chǎn)氣量提高15
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