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高爐煤氣提純低燃值高爐煤氣綜合利用工程可行性研究報告(更新版)

2025-10-22 19:41上一頁面

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【正文】 短于 30 分鐘。其中變壓器室的耐火等級為一級,變壓器室與配電室之間設有防火墻。提純增熱后的產品氣 直接 供 工業(yè)爐使用,達到合理利用剩余高爐煤氣,減少天然氣使用量的目 的。 ⑵ 煤氣 排放時均引至安全處, 高出附近操作 平臺 以上 并離地 10m; ⑶ 水處理加藥間設有軸流風機通風。 防 中毒 、防觸電措施 ⑴ 工作環(huán)境中 CO 最高允許 濃度為 %,當空氣中 CO 含量濃度高于國家衛(wèi)生標準時, 會 因濃度 和 接觸時間的不同導致接觸者輕微、較重、嚴重煤氣中毒,甚至死亡。本工程 燃氣 管道設有防雷接地裝置。 綠化 充分利用廠區(qū)內空地及道路兩側場地進行綠化,本項目綠化用地面積約 1800m2, 綠化用地率約 20% 。 本項目產生的尾氣采用排氣筒高空放散 方式 , 關于尾氣中 CO的排放問題還須與當地環(huán)保部門溝通,并進行環(huán)境影響評價 。 廢氣 : 提純工藝產生的尾氣須 通過排氣筒 高空放散, 由于原料氣經過了布袋除塵及預處理工藝,故可保證尾氣中粉塵含量小于 39 5mg/Nm3,符合排放要求 . 噪聲 : 生產過程中產生的噪聲主要來自 煤氣壓縮機、 羅茨鼓風機、水環(huán)式 真空泵 和水泵 等 設備的 正常運轉 以 及 各種工業(yè) 氣體 事故放空和 分子篩 系統(tǒng) 切換放 空 等。 能源評價 由于采取了適當的節(jié)能措施,本項目提純氣生產工序能耗為 標準煤 /Nm3提純氣,生產中水的循環(huán)使用率達到 98%以上。 年 可替換天然氣量: 3382104Nm3。 建筑設計 35 在滿足工藝布置要求的前提下,盡可能做到采光、通風良好。C 夏季空氣調節(jié)日平均 176。 ③ DCS 裝置設置不停電電源 UPS,停電后維持供電時間不小于30 分鐘。 DCS 系統(tǒng)的機柜、臺放置 在變壓吸附系統(tǒng)值班室。 其 功能 包括:數據采集和處理;參數顯示與報警;動作聯(lián)鎖;調節(jié)控制;歷史數據儲存;系統(tǒng)診斷;畫面顯示;報警和事件記錄;報表制作 。 ⑷ 裝置的監(jiān)視和控制以中控室 DCS 控制為主,必要的操作和緊急停車在中控室進行,重要的參數在中控室顯示、記錄、報警。 涉及到的儀控系統(tǒng),主要為高爐煤氣預處理系統(tǒng)、 CO 提純系統(tǒng) 、提純產品氣熱值控制、外送混合氣熱值控制等生產 過程的檢測與控制。 電纜防火措施:采用阻燃電纜、電纜分段涂防火涂料、火災電纜橋架上設置防火隔板;在低壓開關柜室、控制室等有電纜出入的孔洞均采用防火材料封堵。 ⑶ 防雷與接地工程 防雷:建筑物的防雷按第二類建筑物進行防雷設計。 DCS 控制系統(tǒng) 的機柜、工作臺 設置在 控制 樓控制 室。 根據 380V AC 低壓負荷計算結果選用 630KVA 10/ 干式變壓器兩臺;配電系統(tǒng)采用單母線分段的接線方式;電源由 10kV 高壓配電室 兩段不同的母線引來。生活污水經化糞池處理后排入廠區(qū)污水管網。循環(huán)水系統(tǒng)的新水補充按總循環(huán)水量的 2%,循環(huán) 率占生產總用水量的 98%。 用 戶用后的水,利用其余壓直接上冷卻塔,冷卻后的水進入冷水池,再由泵加壓送往用戶循環(huán)使用。 系統(tǒng) 在界區(qū)內新建設 5m3/min, 冷干 機二 臺及其相關輔助設施。 站區(qū)四周 設 有 高 防護圍墻 。 設計原則 ⑴ 力求本工程總平面 布置符合 總體規(guī)劃要求,且布置緊湊,節(jié)約用地。各種吸附塔及儲罐等 設施均露天布置。每套裝置中 8 個吸附塔交替進行以上各個步驟的操作,從而得到滿足產品規(guī)格要求的產品一氧化碳。具體步驟如下: a.吸附 半成品氣從 吸附塔底部進入 PSACO 工序的吸附塔中,在預定的吸附壓力下,混合氣中的 CO 被專用吸附劑 PU1 吸附下來, CON CH4 等未被吸附的組份作為吸附尾氣從吸附塔頂流出吸附塔送出界區(qū)。在脫氧塔內,原料氣中的氧在催化劑的作用下與原料氣中的氫和一氧化碳發(fā)生反應,生成水和二氧化碳而被除去。每套裝置有 2 臺吸 附塔,任何時刻均有 1 臺吸附塔處于吸附步驟,其余各塔處于吸附劑再生過程, 12 2 臺 塔交替工作從而達到連續(xù)分離 雜 質 的目的。 60 年代初,美國聯(lián)合碳化物公司首次實現了變壓吸附四床 11 工藝技術的工業(yè)化。經上述處理后的合格原料氣 進 入提純裝置, 在 CO 提純裝置中, CO氣體濃縮到 70vol%, 然后經 產品氣增壓機壓縮到 35KPa 后出界區(qū)。 生產用氣不足部分由高爐煤氣摻混天然氣補充, 其控 9 制熱值與 提純產品氣一致。根據 “咨詢委托書” 的要求,本可行性研究報告將不對 CO 提純的具體工藝方案進行論證,僅根據技術資料進行該項目整體工藝方案的可行性研究。 6 項目分析與策劃 概況 高爐 投用后,產生 約 21X104Nm3/h 高爐煤氣,目前 利用率 僅約60%,高爐煤氣 放散量 達 81000Nm3/h。 本項目提純氣生產工序能耗 為 標準煤 /Nm3提純氣,設計中 采取的節(jié)能措施 符合國家能源政策。 4 ⑹ 資金 本項目建設 投資費用 估算額為: 9300 萬元, 建設規(guī)模和產品方案 本項目 建設規(guī)模為 提純 60000Nm3/h(干基) 高爐煤氣原料氣。 系統(tǒng) 高壓部分 裝機容量為 : 6310kW,工作容量為 : 5955KW;低壓部分裝機容量為 : 3390kW,工作容量為 : 2419kW。 ⑶ 降低產品能源成本 的需要 一方面大量的高爐煤氣在放散,另一方面天然氣的價格仍在上漲(據有關資料介紹在 2020 年西氣東輸二線建成通氣后,東亞天然氣大量進入中國后,天然氣價格還要上漲),這樣產品單位能源成本還將增加。 ⑵ 節(jié)能減排 的需要 高爐煤氣實際產量遠超原設計產量 104Nm3/h, 達到了近 2 21104Nm3/h,再加上后繼各生產線消耗降 低,從而導致目前高爐煤氣放散率達到了 40%以上 , 剩余高爐煤氣迫切需要加以綜合利用 。 ⑵ 供電 本 項目 2回路 10KV電源從煉鐵 35KV變電站 10KV配電室兩段不同的母線引來。 ⑸ 通風空調 在壓縮機主廠房、真空泵房及熱值儀室 等場所 設置事故 通 風機;在高低壓配電室、控制值班室、休息室和門衛(wèi)等人員工作場所設置空調或通風設施。 生產達設 計規(guī)模后,年耗電量 為: 104kWh; 年耗 新 水量 為: 28104t;年耗氮氣量為: 10104Nm3, 共計 折合標準煤 : 萬 t/a。 需要說明的問題 ⑴ 從高爐煤氣中提純 CO 工藝盡管從理論上可行,并通過了實驗室論證,但國內無該類項目實施先例,因而存在著一定的技術風險; ⑵ 本項目的關鍵設施 → 吸附劑對原料氣的品質要求較高,尤其是粉塵 和 硫的含量 ,若原料氣 品質達不到要求,將可能造成催化劑中毒,對整個系統(tǒng)產生極大的影響,因而本項目必須保證原料氣品質; ⑶由于現無適合的高爐煤氣緩沖用戶,本項目實施后,仍會有少量的高爐煤氣放散; ⑷ 從高爐煤氣利用的角度來說,本項目的經濟性 較好 。 經多方論證,并對相關項目進行實地考察,現已證明采用變壓吸附提純 CO 的工藝方案在技術上是切實可行的。 產品方案 本項目提純裝置 設計工況基準點如下: ⑴ 提純 產品氣 成分( V%) 提純 產品氣 成分 表 ( V%) 化學成份 CH4 CO CO2 H2 N2 Σ 百分率 /%(干基) ~% % ~% ~% ~% % 流量 /Nm3/h 12250 17500 ⑵ 提純 產品氣 熱值 : ⑶ 提純 產品氣壓力: ≥35KPa ⑷ 提純 產品氣 溫 度 : 常溫 提純裝置 生產運行模式 本系統(tǒng) 提純 產品 氣 CO 體積 含量 為 70 vol%, 對應煤氣熱值為, 可 不摻混 天然氣 , 直接外送 ,此時提純氣產量 為17500Nm3/h。 高爐煤氣 壓縮至 ( G) 后 , 進入預處理工序, 在預處理工序中脫出大部分粉塵、全部無機硫和氧氣后,氣體溫度降 到 70℃ 。 1942 年德國發(fā)表了第一篇無熱吸附凈化空氣的專利文獻。 為了保證 半成 品 氣 的連續(xù) 輸出和適應今后工況變化而靈活調節(jié)產量 , PSA1 工序由二 套裝置組成。 ⑵ 除氧工序 簡述 經過脫硫工序的原料氣自上而下的通過脫氧塔。在一個周期中每個吸附塔均經歷吸附、均壓降壓、抽空、均壓充壓、(終)充壓等工藝過程。 至此,吸附塔完成了一個完整的吸附-再生循環(huán)過程,并為下一個循環(huán)過程做好了準備。 煤氣壓縮機主廠房采用雙層結構,煤氣壓縮 機呈單列布置, 運轉層設 在二層 ,冷卻器及油站等 設于一層, 壓縮機 室外閥門操作平臺與二層相連,主廠房內二層設有 10t 電動單 梁防爆起重機一臺,LK=。 總平面布置 設計內容 本 工程設計內容 為 提純 60000Nm3/h 高爐煤氣原料氣,主要建構筑物包括 各種氣體儲罐、 吸附塔、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及其配套設施煤氣壓縮機主廠房 、真空泵房、 控制 樓 和尾氣放散塔 等??傆玫孛娣e約6000m2。 22 公用輔助設施 熱力 設施 設計依據 ⑴ 工藝提供的原始資料 ⑵ 《壓 縮空氣站設計規(guī)范》 ( 500292020) ⑶ 《鋼鐵冶金企業(yè)設計防火規(guī)范》 ( GB504142020) ⑷ 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 ( GBZ12020) ⑸ 《工業(yè)金屬管道設計規(guī)范》 ( GB50316- 2020) 設計 內容及 范圍 本 項目 為 提純低燃值高爐煤氣綜合利用工程 ,本系統(tǒng)為 各氣動設備 提供 純凈、干燥的 壓縮空氣 , 用作 儀表氣源 。 生產用水 循環(huán)水系統(tǒng):循環(huán)水系統(tǒng)總水量 950 m3/h,其 工藝流程如下: 用戶用后水→ 冷卻塔 → 冷水池 → 水泵→電子水處理儀→循環(huán)使用 。設玻璃鋼機械通風冷卻塔二 臺,冷卻能力: Q=600m3/h,溫差 58℃,塔下水池尺寸為LBH=4m,地上式。 排水 生產車間其它 用水(洗手、沖洗等用水),這部分水無污染,水量小,就近排入廠區(qū)排水溝。 本工程 10kV 配電系統(tǒng)采用單母線分段接線方式,雙電源引入(由煉鐵 35KV 變電站提供兩路電源),工作電源故障或停電檢修時 ,備用電源投入 ,保證連續(xù)供電。值班室內設事故緊急操作箱 ,對壓縮 機等設備 實行緊急停車。區(qū)域內具爆炸危險場所采用防爆系列,操作室、值班室、電氣室等以節(jié)能熒光燈為主,檢修及安全照 明采用 36V 安全電壓。 電氣消防 電氣室、控制室、操作室構筑物的耐火等級為二級,按規(guī)范( GB62222020) 要求設置手提式滅火裝置,并設置煤氣泄漏自動報 29 警系統(tǒng)。建設規(guī)模為:提純 60000Nm3/h 高爐煤氣原料氣。 DCS 系統(tǒng)選擇有較好業(yè)績、較高性能、性價比高的系統(tǒng)。 ⑴ 控制系統(tǒng)的核心為 DCS 集散控制系統(tǒng)。 控制室 32 控制室設在變壓吸附系統(tǒng)值班室。 ② 電壓等級: 220V AC 單相 , 50HZ、 10KVA。C 室外冬季采 暖計算溫度 0176。 地質條件 暫未作 地質勘探 主要建構筑物 煤 氣壓縮機主廠房 、真空泵房及電氣室為鋼筋混凝土框架結構,水泵房為砌體結構。 能源消耗 本項目生產達設計規(guī)模后,年耗電量約為: 104kWh; 年耗水 量約為 : 28104t。 ⑶本項目實施后,提純氣 燃燒后煙氣中氮氣比例減少,二氧化碳比例增加,大大提高了軋鋼加熱爐及熱處理爐內 的輻射換熱效果,并能節(jié)約能源。 主要污染源 及其主要 污染物 本項目的 主要 污染物 有 : 廢氣 、 噪聲 、 少量廢水 和 須 定期更換的廢吸附劑 。目前對 CO排放量的控制均 是 從提高燃燒效率著手, 在鍋爐、工業(yè)爐窯等燃燒設備的國家排放標準中均規(guī)定了煙氣黑度限值,要求燃料燃燒充分,從而達到減少一氧化碳排放的目的。 固體廢物處置 分子篩吸附劑 使用 壽命約為 10 年, 更換下來的 各種 分子篩 吸附劑總重 約 1174t,均屬無毒、無害固體,可回收利用 。 ⑵ 防雷電 本工程建、構筑物 接閃器采用避雷針、避雷帶和利用建 、 構筑物的金屬面板。 防設備事故措施 各主要生產設備之間設有必要的安全連鎖裝置,以避免誤操作 44 造成設備事故。 防人員 中毒 及通風 ⑴ 煤氣區(qū)域設有 CO 濃度探測 報警裝置, 當 CO 濃度 ≥20ppm 時報警或 自動開啟事故通風裝置。項目的主要工藝流程為: 1000m3 級高爐產生的部分副產煤氣 經除塵、脫氧工序后,進入分子篩提純系統(tǒng),利用分子篩對不同氣體分子的選擇吸附,將高爐煤氣中的惰性氣體( N CO2 等)排放,使低熱值的高爐煤氣增熱。 建筑防火 針對不同生產場所、設施,本工程所有建、構筑物均嚴格按照各相關安全規(guī)程規(guī)定,根據生產火災危險性分類,采用相應耐火等級進行建筑設 計,所有建、構筑物的耐火等級均不低于二級。 ⑶ 消防供電及應急照明 火災報警系統(tǒng)采用可靠電源供
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