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普通活性污泥處理廢水運行工藝故障咨詢(完整版)

2025-08-02 10:26上一頁面

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【正文】 (223) 活性污泥法,SVI低,MLSS在2g/l左右。  ,出臺企業(yè)排水指標(biāo)(污水廠受水指標(biāo))比較重要的,定期派員檢查也可減少此類情況的產(chǎn)生?;蛘邔⒏浇纳钗鬯?。 ?! ?,有無死角,此也可能導(dǎo)致絲狀菌膨脹的原因。 ,過幾天應(yīng)該會好轉(zhuǎn)的。 ?! ?,有一個缺點就是不易調(diào)節(jié)充氧量,關(guān)閉設(shè)備來減少充氧又導(dǎo)致攪拌不足。只要生物數(shù)量上去了,泡沫是會消失的。,但,大凡帶綠色而可區(qū)分!  ,你可以看一下,我這里不可能一一列舉的,還請原諒! (150) 進水含有大量的印染廢水,只要曝氣二十幾分鐘,氧化溝上就有半米高的白色泡沫。,有點浪費吧!直接將面粉溶解在水中,檢測BOD5,然后根據(jù)投加量及水量換算一下就可以了。少量產(chǎn)生是沒有太大問題的,大量產(chǎn)生,將使出水指標(biāo)上升,曝氣池污泥量減少?! ?,依據(jù)的參數(shù)是SV30值,30%以下比較正常,否則應(yīng)用顯微鏡檢查絲狀菌的增殖情況?! ≠R延齡寫的一本有關(guān)厭氧的書看看,有些理論依據(jù)再結(jié)合實際做起來,你就不會著急了。脫水機房通常使用陽性的PAM即可。  。(可能因稀釋倍數(shù)太大,誤差較大?! ?,我覺得你的溶解氧控制似乎高了,測一下,曝氣池出口的溶解氧吧!,曝氣機關(guān)掉幾臺,如果關(guān)掉后充氧會不均勻,就頻繁切換一下吧。而不易培菌?! ?,至于出水是否超標(biāo)已不太重要了。 (126) ,對我廠目前培菌有影響嗎??進水外觀為較透明的淡紅色水。,你的回流比高,前置缺氧段容積小,這兩個因素,都降低了反消化菌在厭氧區(qū)的停留時間。只是大量產(chǎn)生污泥的流出。在選擇和使用上,都有適用性和使用要求的。一些教材和工具書上都有的,我不多講了。當(dāng)然還要一套自動控制裝置。 (103) 在CASS工藝設(shè)計時應(yīng)注意些什麼,同時出水堰如何設(shè)計(負荷取多大比較合適)?同時,在該工藝中,所用到的設(shè)備,都有那些,我初次接觸該工藝,對所涉及到的設(shè)備不太了解,請你多多指教!同時活性污泥如何進行培養(yǎng)馴化,整個工程在調(diào)試運行適應(yīng)注意些什麼?如何能實現(xiàn)很高的自控技術(shù)?! ?,我想跟進水含磷濃度的變化,營養(yǎng)劑投加量的變化,溶解氧的控制,以及上面講的排泥等情況有關(guān),你可以檢查一下吧。 我采用流動床生物膜工藝,一般在培養(yǎng)過程中靜態(tài)培養(yǎng)到什么地步才可連續(xù)進水培養(yǎng)??在此過程中DO、SV等指標(biāo)如何控制?   如果進水COD濃度在50mg/L左右(低濃度生活污水),BOD為15mg/L左右,水溫在12度,啟動培養(yǎng)時,需要注意哪些呢?   我想,檢測進出水加以對比(去除率),觀察生物膜狀況,是可以判斷是否可以連續(xù)進水的。由此也可確認,實驗數(shù)據(jù)是否有誤。此部分會導(dǎo)致出水COD上升,不太嚴(yán)重的活性污泥隨出水流出,其COD上升幅度在10~20ppm之間?! ?,找出產(chǎn)生泡沫或浮泥的原因,加以針對性的解決,我想系統(tǒng)就可以回復(fù)正常運轉(zhuǎn)了!(70) 我們處理的是生活污水,其它污水廠好像沒有這種出水帶綠的現(xiàn)象吧。教科書工具書上多有參考值的,但具體定在什么控制值,可以自己在運行過程中加以總結(jié)的。對于因有機物濃度降低而導(dǎo)致污泥濃度分布降低,我想在氧化溝這個池體容積內(nèi)還不會有明顯的反應(yīng)的 (49) 在北方活性污泥法與接觸氧化法那種工藝對印染廢水更有效?  脫色在生化前好還是在生化后好?   。 (48) 想問問氧化溝每個廊道的MLSS應(yīng)該是一樣的吧? 氧化溝各槽的污泥濃度是不一樣的,而且也沒有可比性?! ?,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。我的經(jīng)驗是超過30天,污泥就有可能老化了,當(dāng)然各廠具體運行情況是不一樣的。由此,上部浮油可停留在曝氣池中,在長時間生物氧化下也可被降解。(33) 最近出水水質(zhì)變差,SS明顯變大,應(yīng)該從什么方面考慮它的原因   ,原因?qū)嵲谔嗔?,短時間的變化,可能與負荷過大有關(guān)。但出水水質(zhì)應(yīng)給還可以吧!?  ,只要出水可以,掛不掛膜又有多大關(guān)系呢! 我曾做過一點水解酸化和接觸氧化處理工業(yè)廢水的經(jīng)驗,談點自己的想法   ,就要考慮水中是否含有大量難生物降解的物質(zhì),培養(yǎng)降解這些難降解有機物的微生物成為優(yōu)勢菌種當(dāng)然需要很長時間了,如果接種處理相關(guān)廢水的污水廠的污泥,可能啟動會快些。這段時間我把進水濃度降到COD400mg/l左右,發(fā)現(xiàn)接觸氧化池填料上的污泥有減少的跡象,請問怎么樣才能使水解酸化池和接觸氧化池中的污泥盡快培養(yǎng)好,其進出水指標(biāo)怎樣才最理想?   你好!我對水解酸化和接觸氧化工藝的運行接觸時間不是太長?!  ⒅卸翁嵘谜镜?,可發(fā)揮其儲水能力,以進行間隙運行來降低運行費用。  ,該值應(yīng)給對你有幫助,大于50%,可能是絲狀菌的問題?! 。炊焕诔鏊|(zhì)的。 常規(guī)活性污泥處理廢水運行工藝故障咨詢(4) 氧化溝泥少,微生物因為天氣寒冷,難培養(yǎng),怎么辦?   ,污泥量少是正常的,隨著培養(yǎng)的進行,污泥量會增多?! ?,我覺得出水水溫不低于10度,微生物活性是沒有太大問題的。小于25%,上清液混濁,夾有細小顆粒,顯微鏡觀察有大量非活性污泥類鞭毛蟲(如側(cè)跳蟲、滴蟲)。  ,可根據(jù)情況用于廠內(nèi)花木堆肥?! ∫韵聜€人觀點僅供你參考一下吧:  ,由此利于后段生物對有機物的降解?! ?1200mg/L但其中可為微生物馬上利用的可能很少(因為化工廢水中可能含有大量高分子難降解物質(zhì)),因而三豐兄說得對,在啟動階段先不必考慮出水濃度;而你把進水COD降到400mg/L,微生物量當(dāng)然更低了,因為本來易降解的有機物占的比例就小,你有把1200改為400,那微生物沒有吃的當(dāng)然繁殖更慢。長期的,周期性的變化,則可能與絲狀菌膨脹或者污泥老化有關(guān)。  但是,如果長期連續(xù)有大量含油廢水進來,您可能要添加除油設(shè)備了。需要自己總結(jié)和摸索。同樣會產(chǎn)生跑泥。如果BOD太低了應(yīng)該采取什么措施?還有上次你說氧化溝各廊道的MLSS不一樣,我也想明白是因為有機物逐漸減少,是嗎?但我用MLSS儀測了一下各廊道,發(fā)現(xiàn)它們的值差不多,這是這么回事呢?    ,有多少有機物,就能產(chǎn)生多少微生物,因此,低BOD,就需要降低活性污泥濃度與之適應(yīng)。其污染物的分解需要較長的生物氧化和接觸時間?! ?、提高處理效率的作用。我們的進水BOD很低,在50左右,我想問一下,我們怎樣去控制微生物處于什么階段呢?在厭氧后進入氧化溝,這個溶解氧有規(guī)定嗎?還有我們進行投加尿素和磷酸二氫鉀,目的想改善微生物的活性,那應(yīng)該要注意檢測什么指標(biāo)呢?如果微生物的活性大那會不會引起其它反效果呢?如它的沉降性不好和降解速率過大導(dǎo)致營養(yǎng)物不夠而衰竭等等問題?! ?。   。 那么低的進水有機物濃度(需要貧營養(yǎng)微生物)和12度的低溫,我想掛膜是有些難度的,如果填料自身的性能又不是很理想,豈不是更難了。只要不是設(shè)計中的重大問題,我想總磷控制都是可控的。在曝氣過程中,那種曝氣裝置比較好?   ,我曾參觀和了解過,但是具體的操作我沒有涉及,所以對你的幫助可能有限的,請見諒??!   ,屬批次處理范疇?! ?,首先接種污泥,24小時悶曝,而后正常曝氣(不要過度)先少量排水少量進水,然后逐漸提高進水即可?! ?,啟動時連續(xù)曝氣是必要的,但長期過量曝氣是不利于微生物迅速繁殖的?! 。瑹o機雜質(zhì)多的廢水,我想是不太適用此類反應(yīng)器的。應(yīng)給與系統(tǒng)產(chǎn)生了故障有關(guān)。也會反消化不徹底。cod=290,bod==.   我們采取的是氧化溝工藝?! ??! 。瑱z測方法,提高泥沙去除等還請自己斟酌處理?! ?。)前期進水1200時出水有800多。我建議同時組合投加助凝劑(PAM),相信在該物理段對有機物的去除率會提高的。當(dāng)然有些情況下也可以使用陰離子和非離子型的PAM。三、可以監(jiān)測一下水解池中pH值變化和揮發(fā)酸(VFA)看水解池是否發(fā)生了作用  ?! 。喟胧俏勰嘭摵奢^高,導(dǎo)致生物活性增強不易沉降導(dǎo)致?! ?,即使如此,在二沉池同樣,在水切力小的時候可以快速絮凝的。%,計算投加量時不要忘了。一個氧化溝有六個曝氣機(30kw),曝氣機的主要作用為充氧和推流?! ?,每個斷面測定值都是8~9ppm,那么,是一定要降低曝氣量的,可能你會覺得我已經(jīng)開很少的曝氣機,怎么溶解氧還很高,我想這是因為微生物數(shù)量少,氧的利用也就很少了。 (159) 我廠是AAO工藝,在缺氧段有兩臺攪拌器,中間用混凝土墻隔開,在運行一段時間后發(fā)現(xiàn),在走廊左右兩側(cè)都有浮泥,浮泥沒幾天就變結(jié)實、變干。 (163) 我們的A/O池今天產(chǎn)生很多泡沫,而且那泡帶有很多污泥顆粒。 ,投加面粉不是唯一,效果和費用也不合宜的?! ?,成分單一的話,產(chǎn)生絲狀菌膨脹可能比較難避免的。 (183) 請問在顯微鏡下觀察活性污泥中的生物相時,是否能看到霉菌?需要多大倍數(shù)的顯微鏡才能看到霉菌?   當(dāng)然可以,在普通低倍鏡下就可以,可以參照俞毓馨等人編寫的環(huán)境工程微生物檢驗手冊。 (192) 德國的一臺機器很好,能夠把水、油、泥分別分出來,名字叫什么偉!   德國福綠韋的離心脫水機用于含油污泥效果很好。 (206) 間歇排泥對處理效果有影響嗎?排泥會影響污泥齡變化,這會影響到工藝嗎?   。進水氨氮2mg/l左右,最后出水氨氮5mg/l左右,其他指標(biāo)正常。 (239) ,出水COD=550mg/L,要求達標(biāo)排放=90MG/L,請問采用哪種好氧工藝好呢   可以采用二段推流式接觸氧化法處理,但是爆氣系統(tǒng)必須選用微孔爆氣,二沉池污泥應(yīng)設(shè)回流系統(tǒng)。您可以仔細的看一下。應(yīng)該排除是您的廢水廠排水造成的。依靠sv30作參考意義不大! (295) 普通活性污泥法處理市政污水,發(fā)生污泥膨脹,SVI。  ,事實上您也很難提高的,可以的話,在確定管網(wǎng)完成和進水的時間后提前半個月,對廢水投加多量(具體投加量根據(jù)計劃來水量及濃度確定)附加有機物,來提升mlss,工業(yè)甲醇比較便宜可以考慮的。 ,最好用顯微鏡觀察一下原后生動物的活性來加以了解。在這種情況下,為什么會發(fā)生污泥膨脹?還有就是我們在用的三個二沉池,為什么只有一個會發(fā)生污泥上浮松散,而其他兩個卻很正常?   ?!?,正常菌膠團的生長容易受到抑制、而有的廢水成分卻利于絲狀菌的增殖。   !一般來講施工單位是要負責(zé)調(diào)試和員工培訓(xùn)的。   ,每天各時間段水量和濃度變化較大,在調(diào)節(jié)池不具備較大調(diào)節(jié)能力時,尤其容易產(chǎn)生沖擊負荷,由此,泡沫產(chǎn)生和出水指標(biāo)不穩(wěn)定的產(chǎn)生就有可能了。  ,重點控制食微比(~)、及生化反應(yīng)時間(根據(jù)實驗室檢測確定)。對污泥鏡檢有少量絲狀菌,我懷疑污泥懸浮的原因為結(jié)合水性污泥膨脹,但因為對結(jié)合水性污泥膨脹有那些特征不是很清楚,因此不能肯定是否為結(jié)合水性污泥膨脹,想聽你的看法,有何好的對策?還有進水中過高的S2是否會造成污泥中毒?以及會對污泥造成什么樣的后果?   %,應(yīng)該還可以,因為,您處理的源水處理難度較大。  ,可以緩解漂泥現(xiàn)象的?!?,找出原因,才能緩解膨脹程度。該水質(zhì)于造紙廢水有點相似,但他的水質(zhì)指標(biāo)比造紙廢水要小得多得多。 (469) 關(guān)于污泥齡的計算公式,為什么我的書上的公式和您的不同呢?我書上的公式是:污泥齡=(MLSS*曝氣池容積)/(廢水流量*進水BOD濃度)我該按哪個計算呢??   。一般濃度及投入量是多少?現(xiàn)在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚鋁PAC)?!?。前端加脫色劑效價不高,比較浪費的!(504) 南方的低濃度生活污水采用傳統(tǒng)活性法處理,出水一般COD小于20mg/l、BOD5在10mg/l左右,但ss總難以控制穩(wěn)定在20mg/l以下,二沉池為圓形中進周出,在出水堰板1m范圍內(nèi)有細微的浮粒從池下往上反涌,外觀很不好。一般是抽30分鐘停40分鐘。   對于小水量的工程,計算出的格柵寬度太小,可以保持柵條間隙不變,直接把寬度放大為水渠的寬度,不必太拘泥于手冊。跟這兩天下雨,進水量大有關(guān)吧?! ??! ?,回流量是否過小,刮泥設(shè)備是否隱藏故障,也要檢查一下。請問:這到底是有什么具體的應(yīng)用和作用。  ,似乎,厭缺氧段(反硝化脫氮)是放在好氧的前面的?! ?,物化段絮凝沉降必須到位,否則出水達標(biāo)可能存在不確定性。其中終沉池水進入接觸池,加氯后排放。通常的脫水濾液不會導(dǎo)致進水底物濃度提高多少的。 (10萬噸/天)的工藝接近?! ?。這樣子過程后再進水就沒有再發(fā)現(xiàn)青苔生長了。我們只是將青苔的生長的基本條件既是有富營養(yǎng)化的水源切斷掉,它就能比較徹底消失。  。,污泥老化不是嚴(yán)重的。改善方法是提高脫水效率。這是我的畢業(yè)設(shè)計,不想和以前的一樣,東想西想拼出來的,希望得到指點。表面曝氣稍微有點影響!  要導(dǎo)致因為曝氣而解體,必須存在污泥老化等根本原因所在,曝氣的作用只是加重污泥解體而已,而不會單獨成為污泥解體的主因。   感謝您的答復(fù), 你提到厭缺氧段(反硝化脫氮)是放在好氧的前面的,確實如此,我為什么選擇這樣呢?我是想減少回流過程,因為除氮需先硝化再反硝化,我好氧在前,厭氧在后正好符合除氮機理且不用回流。 ?。嚎梢岳斫鉃?,通過氧化還原電位值可以了解污水中氧化還原物質(zhì)的電化學(xué)性質(zhì)。 (549) 我目前研究CASS工藝處理高氨氮污廢水的脫氮效果,因在實驗室,所以配水做,濃度為:COD(葡萄糖)-400,氨氮-100,磷-8,污泥濃度4500左右,時間為:曝氣2h,曝氣末端溶解氧為2,水力停留時間為12h,排水比1/3,回流比150%,但是目前脫氮僅僅50%左右,可否提高,如何提高?   我想脫氮除磷,不論何種工藝,原理多是大同小異的?! ?,可根據(jù)進水量來調(diào)節(jié),和傳統(tǒng)污泥法一樣,如非脫氮除磷,50~100%皆可?,F(xiàn)在還沒有排泥。在出水堰板1m范圍內(nèi)有細微的浮粒從池下往上反涌,外觀很不好。SVI(30)只有3%。   低負荷運行是產(chǎn)生此種情況的主因吧,也是必然的現(xiàn)象。 (494) 最近剛做完一個工業(yè)廢水的初步設(shè)計方案,我想請教你幫我看一下該工藝流程是否可行,是否合理。濃度及投入量可根據(jù)污水具體情況進行小試確定。 (475) 我想請教一下,我們廠處理石油出水,現(xiàn)在進調(diào)節(jié)池水質(zhì)較好,可暴氣池處理能力差,水面漂油很多,是污泥老化的原因嗎 油類本
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