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7、氯堿生產(chǎn)安全事故案例分析-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 。能與有機(jī)物和無(wú)機(jī)物進(jìn)行取代和加成反應(yīng)。它幾乎能與金屬和非金屬都起腐蝕作用??傮w事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析氯氣泄露最新的救援措施:中和吸收池法 該方法是在液氯生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所挖掘一個(gè)中和吸收池子,平常在池子中盛放堿性液體,一旦發(fā)生液氯鋼瓶泄漏,及時(shí)將泄漏鋼瓶放入中和吸收池中,并將泄漏點(diǎn)置于堿液中,用池子中的堿性液體與氯氣的反應(yīng)來(lái)吸收鋼瓶中泄漏出來(lái)的氯氣,待液氯鋼瓶中的氯氣吸收完畢后,再將鋼瓶取出進(jìn)行處置,見(jiàn)圖。三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 2023年 4月,西部某廠因氯氣冷凝器泄漏,含高濃度銨的氯化鈣鹽水通過(guò)泄漏的冷凝器進(jìn)入了液氯系統(tǒng)(液氯氣液分離器,計(jì)量槽,汽化器),導(dǎo)致銨與氯反應(yīng)生成三氯化氮,在事故處置過(guò)程中發(fā)生了大爆炸, 9人死亡, 15萬(wàn)人緊急疏散。事故案例五三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析( 1)原、輔料的控制v原料鹽的控制:避免運(yùn)輸、堆垛、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程含銨物質(zhì)污染原鹽。v液氯分離的控制:氯氣液化后,經(jīng)分離器、排污槽將 NCl3排出系統(tǒng) (堿吸收處理 )。事故案例一事故案例二 2023年 12月,北方某廠乙炔發(fā)生器的溢流管堵塞,水位上升導(dǎo)致腰鼓圈破損,乙炔泄漏,當(dāng)時(shí)天氣寒冷關(guān)著窗,室內(nèi)乙炔氣體濃度升高發(fā)生了爆炸,雖然沒(méi)有發(fā)生人員傷害,但事故發(fā)生在老廠區(qū),居民區(qū)離廠較近,引起了有關(guān)部門的關(guān)注,對(duì)生產(chǎn)造成了很大影響。同時(shí)還導(dǎo)致事故發(fā)生樓西側(cè)相距 15米左右的輔房部分坍塌。造成施工單位 1人死亡, 1人受傷。 原因分析 :違章檢修,單體泵檢修后進(jìn)口短管沒(méi)有密封連接,氯乙烯泄漏,遇點(diǎn)火源發(fā)生爆炸。事故案例四六、氯乙烯引起的安全事故及案例分析北方某廠2023年 1月 18日 0時(shí) 40分,北方某公司聚氯乙烯分廠聚合裝置發(fā)生爆燃事故,造成9人輕傷,爆燃持續(xù) 29個(gè)小時(shí)后自然熄滅。當(dāng)時(shí),操作工提醒班長(zhǎng)加入終止劑,班長(zhǎng)沒(méi)有立即同意。加強(qiáng)安全設(shè)施日常管理;加強(qiáng)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)安全管理。氯乙烯儲(chǔ)罐如瞬間泄漏后立即遇到火源,則可能發(fā)生沸騰液體擴(kuò)展為蒸氣爆炸;而氯乙烯儲(chǔ)罐如瞬間泄漏后遇到延遲點(diǎn)火,則可能發(fā)生蒸氣云爆炸。 一月 21一月 2116:50:5816:50:58January 31, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ,舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 一月 2116:50:5816:50Jan2131Jan211世 間 成事,不求其 絕對(duì)圓滿 ,留一份不足,可得無(wú)限完美。 一月 21一月 21Sunday, January 31, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 2023/1/31 16:50:5816:50:5831 January 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰,也仍要自 強(qiáng) 不息。 勝 人者有力,自 勝 者 強(qiáng) 。 。 2023/1/31 16:50:5816:50:5831 January 20231做前,能 夠環(huán)視 四周;做 時(shí) ,你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 一月 21一月 21Sunday, January 31, 2023雨中黃葉 樹 ,燈下白 頭 人。事故造成了公路旁 3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量村民中毒?,F(xiàn)場(chǎng)人員卸下兩個(gè)舊氮?dú)怃撈浚艿?20米處搬回兩個(gè)新氮?dú)怃撈繐Q好后, B釜安全防爆膜爆破,大量氯乙烯通過(guò)放空管向大氣排放,形成爆炸性混合氣體,在噴射反射作用下,放空管意外傾倒,砸在后面的管線上產(chǎn)生火花,引起空間爆燃。( 2)擅自更改工藝技術(shù) 違反技術(shù)管理制度是事故發(fā)生的原因之一。原因分析:中間槽排污管腐蝕裂縫,導(dǎo)致泄漏,噴射時(shí)會(huì)產(chǎn)生靜電,引起爆炸。企業(yè)將一些臟、苦、累的工作崗位和內(nèi)部建設(shè)工程交由勞務(wù)公司、工程公司負(fù)責(zé),但對(duì)一線操作崗位的臨時(shí)勞務(wù)工的安全知識(shí)宣貫不夠:作業(yè)崗位安全措施交底不清,對(duì)施工人員監(jiān)管不力。(3)未對(duì)可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀有效性進(jìn)行檢測(cè),長(zhǎng)期在充滿粉塵的車間內(nèi)使用,致使可燃?xì)怏w報(bào)警裝置在可燃?xì)怏w達(dá)到爆炸濃度設(shè)定值時(shí)未能報(bào)警。(2)乙炔現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員巡檢不及時(shí),沒(méi)有在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)攪拌器跳閘并將其開啟,是此次事故的重要原因。四、氯化氫引起的安全事故及案例分析u氯化氫合成過(guò)程按氯氣與氫氣的比值為 1:~ 1: H+Cl→2HCl 合成,合成反應(yīng)處于微量過(guò)氫,處于該物質(zhì)的爆炸上限。三氯化氮控制及預(yù)防措施三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析( 2)工藝流程控制v控制精鹽水指標(biāo):無(wú)機(jī)銨 ≤ 1mg/L,總銨 ≤ 4mg/L次精制后,總銨檢測(cè)一般為“ 0”) 。事故案例四三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 1994年 3月 18日,山東某廠液氯汽化器發(fā)生的爆炸,是在拆除汽化器底部排污管過(guò)程中發(fā)生的,排污管炸得粉碎,造成 1人死亡、 2人重傷、 1人輕傷。 一旦發(fā)生此類事故,槽車(集裝罐車)駕駛員、押運(yùn)員必須按照應(yīng)急預(yù)案采用隨車的帶壓堵漏器具進(jìn)行堵漏,并及時(shí)向相關(guān)部門(應(yīng)急聯(lián)動(dòng)中心)報(bào)告,專業(yè)的搶險(xiǎn)隊(duì)伍應(yīng)迅馳現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行救援,可以盡量減少事故造成的危害,見(jiàn)圖:二、氯引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 2023年 1月,北方某廠因化鹽水中含銨量偏高,導(dǎo)致液氯中三氯化氮含量偏高,二臺(tái)經(jīng)連續(xù)汽化二十多天的汽化器內(nèi)液氯被蒸干,先后發(fā)生爆炸,二臺(tái)相鄰的汽化器也存在危險(xiǎn),急需處理,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和液氯中三氯化氮的測(cè)定數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)計(jì)算,該廠制定了周密的排險(xiǎn)方案并予以實(shí)施;汽化器內(nèi)壓入足量的四氯化碳,汽化大部分液氯后,從汽化器底部排出經(jīng)稀釋的三氯化氮用堿液處理之,險(xiǎn)情被安全排除。由于兩者的存在致使機(jī)體組織發(fā)生嚴(yán)重的炎癥。 氯氣在空氣中不燃。蒸氣相對(duì)密度 。常溫下 105Pa 以上壓力時(shí)為液體。 未爆炸的氣瓶 爆炸后瓶體呈撕裂狀圖 火場(chǎng)中液氯氣瓶物理爆炸二、氯引起的安全事故及案例分析事故案例十六 1979年 9月 7日下午 1時(shí) 55分,某電化廠液氯工段液氯充裝,一只充滿液氯的鋼瓶發(fā)生爆炸,爆炸現(xiàn)場(chǎng)留有直徑 6m,深 。這是一家新建年產(chǎn) 10萬(wàn)噸燒堿的企業(yè),發(fā)生事故的前一天剛試車運(yùn)行,液化后的余氯經(jīng)吸收塔用堿液吸收過(guò)程中,由于操作不當(dāng)堿液發(fā)生中斷,致使氯氣泄漏。經(jīng)查明,事故原因是生產(chǎn)供應(yīng)商擅自改變液位計(jì)內(nèi)的浮球材質(zhì),用鈦替代了不銹鋼,采購(gòu)部門沒(méi)有把好關(guān)。在生產(chǎn)過(guò)程中,稀鹽酸貯槽和濃鹽酸貯槽中不可避免的會(huì)積存一些氫氣和空氣的混合氣體,一旦遇到火花,極易發(fā)生氫氣著火爆炸事故。1t氫氣含水約 l0kg,冷卻除水后的氫氣送至氯化氫合成工序。事故案例六一、氫引起的安全事故及案例分析事故原因分析:(1)氫氣管路調(diào)節(jié)閥結(jié)冰堵塞。一、氫引起的安全事故及案例分析合成氯化氫循環(huán)液槽爆裂事故 2023年 1月 23日,內(nèi)蒙古
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