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系統(tǒng)思考實(shí)現(xiàn)造氣爐節(jié)能減排的極限—熱壁高效造氣爐的推廣原理-文庫吧在線文庫

2025-05-20 08:13上一頁面

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【正文】 造氣爐氣化反應(yīng)是氣固間歇反應(yīng),提高氣固反應(yīng)的效率,加強(qiáng)間歇反應(yīng)后氣體產(chǎn)物水煤氣和吹風(fēng)氣的分離效率是提高造氣爐氣化反應(yīng)的關(guān)鍵。無煙煤揮發(fā)分含量最低,一般≤10%,含碳量很高,灰分、水分等雜質(zhì)較少,因而發(fā)熱量高約在21000 ~ 32500kJ/kg,著火和燃燼都很困難。固定床造氣爐一般要求最好操作在灰熔點(diǎn)T1和T2之間,在這個(gè)溫度下,以一些難熔灰渣為框架,一些易熔碳粒形成液滴均布在相當(dāng)于渣填料的框架中,此時(shí)氣固液接觸最為均勻傳質(zhì)反應(yīng)速度最快。實(shí)驗(yàn)證明,添加量一定時(shí),對(duì)于相同的陰離子,不同陽離子催化活性順序是Cs RbKNaBaLiSrCaMgBe,另有資料說明Cr Mn, Fe Ni, Co Ca, Zn Al,Cu K。腐植酸型煤的活性比碳化煤球、黃泥白泥煤球的活性高,主要原因?yàn)樵虾置夯钚院?,又很少降低型煤中的固定碳,制作過程中加入了NaOH,形成的CONa鏈?zhǔn)呛芎玫拇呋Y(jié)構(gòu)。在動(dòng)力燃燒狀態(tài)下,提高燃燒速度,強(qiáng)化燃燒過程最有效、最直接的辦法是提高燃燒的溫度條件T。碳與氧及碳與蒸汽的反應(yīng)中都可一分為二的有兩種控制阻力:化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)控制及擴(kuò)散控制。對(duì)于碳與水蒸汽的反應(yīng)生成CO和H2,400℃ T 1000℃時(shí),屬動(dòng)力學(xué)控制區(qū);T 1100℃時(shí),屬擴(kuò)散控制區(qū),兩者之間屬于過渡控制區(qū)。使空氣、蒸汽和碳的兩種氣化反應(yīng)均處于擴(kuò)散控制之下,以達(dá)到高效燃燒貯熱高效蒸汽氣化。所以,煤氣發(fā)生爐靠近水夾套地方有部分的碳渣層遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于著火溫度,經(jīng)實(shí)際測(cè)試由于水循環(huán)冷卻效應(yīng)導(dǎo)致水夾套內(nèi)周圍80mm環(huán)區(qū)處內(nèi)部的原料煤層溫度過低,不能很好的燃燒貯熱及氣化。解決水夾套冷壁效應(yīng)的方法,最早有的研究單位認(rèn)為,此區(qū)碳粒不能完全燃燒主要因?yàn)槿鄙倏諝?,于是采用增大爐柵底層布風(fēng)通道、在灰倉中進(jìn)行二次布風(fēng)的措施,結(jié)果適得其反,造成爐渣殘?zhí)剂糠炊仙R陨蠋追N方法,都能或多或少減輕水夾套冷壁效應(yīng),但都不能徹底消除其低溫影響,主要因?yàn)槠涮釡睾苡邢蓿荒鼙WC到無煙煤的燃點(diǎn)600~800℃以上,更不能使其環(huán)區(qū)脫離動(dòng)力學(xué)控制,進(jìn)而達(dá)到同氣化層溫度一致進(jìn)入擴(kuò)散控制范圍。當(dāng)然存在的氣化層相對(duì)反應(yīng)死區(qū)不是靜態(tài)的,但煤粒每走到此氣化層相對(duì)反應(yīng)死區(qū)都要受到影響。在固定床煤氣發(fā)生爐氣化整個(gè)過程中,從大的方面講,可分為煤的空氣燃燒貯熱同時(shí)產(chǎn)生吹風(fēng)氣、煤的蒸汽降溫氣化同時(shí)產(chǎn)生水煤氣、分離吹風(fēng)氣水煤氣三個(gè)過程。帶出物損失比例4% 上行煤氣溫度350℃,下行煤氣溫度250℃, 蒸汽溫度220℃空氣溫度30℃,%,爐渣溫度250℃。這些混和空間造成了分離吹風(fēng)氣水煤氣時(shí)效率不高。目前的煤氣發(fā)生爐多采用三、四臺(tái)一組,水煤氣共用一臺(tái)聯(lián)合除塵器除塵、一臺(tái)廢鍋回收煤氣顯熱,一臺(tái)洗氣塔洗滌降溫,單爐設(shè)干式水封以方便檢修,只在洗氣塔處設(shè)水封與后工序隔開。均布?xì)饣療岜诖呋咝Х蛛x固定床造氣爐有多種形式,下圖是其中兩種配置結(jié)構(gòu)示意圖,氣化層采用的是絕熱壁及半絕熱壁。集成采用時(shí),該爐型及配套流程可比普通造氣爐氣化強(qiáng)度增加20%以上,水煤氣有效成分提高2%以上,噸醇噸氨煤耗至少降低10%~30%。(3)、采用爐頂爐底氣流通道各一根管道及耐磨一控多通異型閥,流程簡(jiǎn)捷、置換時(shí)間最短,水煤氣和吹風(fēng)氣分離徹底,爐外氣流空間無死角。4小結(jié)—系統(tǒng)分析降低固定床造氣爐煤耗的設(shè)備管線配置依據(jù)上述系統(tǒng)分析,筆者設(shè)計(jì)出了均布?xì)饣療岜诖呋咝Х蛛x固定床造氣爐,并已申請(qǐng)了多個(gè)多項(xiàng)專利保護(hù)(專利號(hào): 專利號(hào): 專利號(hào):ZL ),它的爐體及管道配置形式有多種,但都圍繞著解決了以往造氣爐中存在的如下缺點(diǎn):(1)、水夾套的冷壁效應(yīng)環(huán)區(qū)導(dǎo)致爐渣里單塊小返焦中殘?zhí)几?、蒸汽分解率低、造氣污水外排循環(huán)量大、水煤氣中含氧的問題。另外由于目前的煤氣發(fā)生爐上部混和空間比爐下混和空間大,下吹蒸汽行程長,部分蒸汽分散于爐內(nèi)空間,無法到達(dá)氣化層參與反應(yīng),在進(jìn)行下一時(shí)段(上吹)時(shí),被吹出煤氣發(fā)生爐,致使下吹蒸汽分解率較低。模擬計(jì)算結(jié)論:從以上數(shù)據(jù)分析可看出,吹風(fēng)氣成分和水煤氣成分對(duì)噸醇煤耗影響非常大,計(jì)算條件4是按中氮肥大爐型數(shù)據(jù)進(jìn)行的模擬,最高消耗和最低消耗噸醇差300多公斤,噸醇煤耗上升后,還可造成造氣排到大氣中的CO2增加。提高水煤氣的有效成分及流量,降低吹風(fēng)氣有效氣成分及流量的方法,除了提高其氣固反應(yīng)效率外,只有通過加強(qiáng)分離效果來實(shí)現(xiàn)。此爐型當(dāng)時(shí)是為了提高碳層而不用加高爐體采取的辦法,但同時(shí)也增強(qiáng)了氣固接觸反應(yīng)的均勻性,也減少了爐膛氣體混合空間。在圖一造氣爐型中,由于上行煤氣出口(吹風(fēng)氣出口)在爐體的一側(cè),這樣在吹風(fēng)時(shí)將導(dǎo)致靠近吹風(fēng)氣出口側(cè)氣流速度比另一側(cè)快,空氣偏流導(dǎo)致氣化層有的地方反應(yīng)劇烈,有的地方反應(yīng)不充分,有的地方熱量能帶出,有的地方熱量帶不出。可見蒸汽提溫很有限,克服水冷壁效應(yīng)的作用也就不很明顯。應(yīng)該說明的是水夾套冷壁環(huán)區(qū)溫度是呈梯級(jí)的,靠壁面的地方溫度降低最多。水夾套的目的,一是降低爐壁處碳渣層的溫度,防止高溫結(jié)渣掛爐,二是保護(hù)爐下灰盤等設(shè)備不受高溫?fù)p壞,三是回收熱量副產(chǎn)蒸汽供煤氣發(fā)生爐制氣使用。根據(jù)對(duì)無煙煤的燃燒速度測(cè)定得知,無煙煤在600~800℃時(shí)才能開始緩慢著火,但是燃燒速度很慢,隨著溫度的上升燃燒速度加快。3) 增加擴(kuò)散反應(yīng)速率的措施主要有:適宜的顆粒直徑及合適氣速的增加。它的物理意義在于:在擴(kuò)散燃燒區(qū),碳燃燒速度ωc只決定于氧氣向碳表面的擴(kuò)散能力,而與燃料性質(zhì)、溫度條件幾乎無關(guān)。我們以碳的燃燒反應(yīng)為例來分析三個(gè)控制區(qū)的有關(guān)規(guī)律。另外加入的催化劑不能降低煤的灰熔點(diǎn)。另外由于添加催化劑,燃料可以在較低的溫度下具備氣化反應(yīng)的活性,就可使氣化反應(yīng)盡快由動(dòng)力學(xué)控制轉(zhuǎn)入擴(kuò)散控制,提高制氣效率。—溫度煤的燃燒速度隨溫度的增加而很快增加,碳與氧進(jìn)行反應(yīng)的活化能,無煙煤為140~,煙煤為117~
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