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電網(wǎng)十二五規(guī)劃前電網(wǎng)運行分析與風(fēng)險評估報告(存儲版)

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【正文】 組數(shù)每組容量(Mvar)備注六圩站2928車河站2948永豐站582故障檢修,3未驗收文福站11211018興平站48慶遠站1628合計25208 縣網(wǎng)小水電情況統(tǒng)計網(wǎng)區(qū)內(nèi)各縣網(wǎng)小水電裝機容量及年發(fā)電量,具體要求見表7。見表12。引起考核不合格點的主要原因是:(1)我局的220kV車河變、永豐變10kV側(cè)帶重負荷運行,主變壓器中壓側(cè)無分接開關(guān),無功電壓調(diào)節(jié)困難。為實現(xiàn)無功電力分層分區(qū)平衡的要求,要繼續(xù)加大無功設(shè)備的投入力度,在新建、改擴建項目設(shè)計時應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、潮流分布等情況建設(shè)相應(yīng)的無功補償設(shè)備,不留缺口,凡納入建設(shè)計劃的無功補償設(shè)備應(yīng)與有功建設(shè)配套,同時建設(shè),同時投產(chǎn)。6)、合理安排電網(wǎng)運行方式。 2009年度電網(wǎng)安全自動裝置正確動作率及簡要分析說明至2009年底,網(wǎng)區(qū)內(nèi)安全自動裝置配置情況及動作情況如下表:表 15 2009年河池電網(wǎng)安全自動裝置情況裝置類別總套數(shù)投運率動作總次數(shù)正確動作次數(shù)不正確動作次數(shù)正確動作率自動低頻低壓減負荷裝置36100%440100%自動低頻低壓解列裝置12100%220100%備用電源自動投入裝置19100%220100%合計67880100%截止2009年12月31日,我局所轄變電站的線路保護、主變保護及安全自動裝置除檢修時間外,均可根據(jù)需要投入運行,裝置投運率達100%。2)、今年負荷上升,由于供售電量抄表時間差,負荷分布不均,線損率同比上升。 (2)配網(wǎng)工作未按時通過驗收接火。主管部門統(tǒng)籌安排技改工作驗收、接入、啟動時間并發(fā)布全局,以便各部門有計劃地安排配合工作。河池地調(diào)直調(diào)的水電廠,除了在洪水期間過壩溢水外,沒有發(fā)生棄水現(xiàn)象。良灣、長瓦、孟洞、達近、中山、江色電站由于沒有庫容,只能根據(jù)天氣情況,決定開機發(fā)電。水庫總庫容為207萬立方米,其中可用庫容為107萬立方米。2009年保護動作統(tǒng)計如下表:項目年度總次數(shù)不正確次數(shù)總動作正確率220kV110kV110kV以下高頻保護投入率次數(shù)正確率次數(shù)正確率次數(shù)正確率2009年9240100%29100%103100%792100%100% 典型事故及障礙分析 2009年河池電網(wǎng)輸電設(shè)備發(fā)生的典型事故及障礙如下,主要是外力破壞和自然災(zāi)害原因造成的。(3)2009年06月08日01時35分220kV車河變110kV車東線108開關(guān)距離II段保護動作,重合閘動作,重合閘成功,故障相A相。對事故原因進行簡要分析:后經(jīng)輸變電管理所巡視發(fā)現(xiàn)故障原因是110kV車孔塘南牽線32桿(三聯(lián))中導(dǎo)前右串瓷瓶被雷擊閃絡(luò)造成開關(guān)跳閘。2009年07月12日07時07分大化電廠110kV大巖線166開關(guān)距離II段、零序II段保護動作,重合閘動作,重合閘成功,保護故障測距66公里,故障相C相。(12)2009年11月23日14時05分,220千伏河豐線跳閘,重合成功。(14)12月5日17時16分220kV河豐線單相故障跳閘,重合不成功(環(huán)網(wǎng)運行)。 220kV六圩變電站容量不足,不滿足N1要求,特別是在枯大運行方式下六圩變?nèi)葺d比已接近1。 35kV含香站2主變均已超期服役,為無載調(diào)壓變,故障較多,且主變?nèi)萘?、參?shù)均相差較大,低壓側(cè)不具備并列運行條件,其它設(shè)備也陳舊不堪(原河池鋼鐵廠破產(chǎn)時調(diào)撥給我局的資產(chǎn)),安全隱患較大,35kV金含線常過載。已采取的措施:1)已對存在這種問題的變電站需加裝一些單組容量較小的電容器組;2)220kV六圩站改造10kV母線系統(tǒng)時,補償電容器組的容量已按可選幾種不同容量電容器組安裝;3)但有些變電站仍需加裝一些單組容量較小的電容器組,如文福站。 慶遠、文福、興平、城東、尋田、貴村、洛陽、德勝、塘英、東園、吉新變電站為單主變運行,可靠性較低。 加強東江站異地改造建設(shè)工程協(xié)調(diào)管理力度,使工程順利建成投運,盡快轉(zhuǎn)移負荷,停用東江站。 220kV興平變110kV送出配套工程建設(shè)相當較慢,河池市區(qū)110kV網(wǎng)絡(luò)沒有及時得到完善,供電可靠性較低。 編制完善巖灘、東園、鳳山變運行方式變化的事故處理預(yù)案,開展反事故演習(xí),指導(dǎo)變電、調(diào)度進行事故處理。 強化培訓(xùn)學(xué)習(xí),重視對專業(yè)知識和安全操作的培訓(xùn)。 規(guī)范局內(nèi)部處理外力破壞工作流程,強化部門、個人的問責(zé)制。 嚴格定值單的執(zhí)行、核對、投退環(huán)節(jié),發(fā)揮保護人員的專業(yè)優(yōu)勢參與日常的運行管理。 嚴格執(zhí)行調(diào)度自動化運行管理規(guī)程,加強對河池電網(wǎng)AVC系統(tǒng)運行維護,規(guī)范自動化設(shè)備檢修、調(diào)試、操作管理,確保自動化信息的準確性。 加快220kV丹陽輸變工程建設(shè),盡快建成、驗收、投運,合理安排配套送出工程,嚴格施工方案審查、現(xiàn)場監(jiān)督管理,降低對主電網(wǎng)的影響。多條電源線路T接于主電網(wǎng)線路,降低主電網(wǎng)可靠性帶來的風(fēng)險。 調(diào)度自動化系統(tǒng)主站的運行穩(wěn)定性下降,廠站遠動裝置故障,可能導(dǎo)致調(diào)度員誤判斷、誤調(diào)度從而造成電網(wǎng)事故的風(fēng)險。 風(fēng)險控制 加強生產(chǎn)施工現(xiàn)場的安全管理,嚴格執(zhí)行“兩票”制度,嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場考核機制,嚴格按規(guī)范開展驗收、投運工作。定期開展針對性的反事故演習(xí)。 嚴格執(zhí)行兩票三制,杜絕發(fā)生不嚴格遵守規(guī)范、制度而造成的責(zé)任事故。風(fēng)險三:廣西主電網(wǎng)南寧、百色網(wǎng)500kV/220kV解環(huán)運行后,文福變電源供電的巖灘、東園、鳳山變倒電源可能形成500kV/110kV電磁環(huán)網(wǎng)的風(fēng)險 危害辨識及風(fēng)險描述廣西主電網(wǎng)實施南寧、百色網(wǎng)500kV/220kV解環(huán)運行后,文福站主變高壓側(cè)開關(guān)停電檢修操作,巖灘、東園、鳳山變倒電源等操作,可能形成500kV/110kV電磁環(huán)網(wǎng),因電網(wǎng)潮流變化,由此可能使設(shè)備過載、熱穩(wěn)定破壞風(fēng)險。 金城江、東蘭站全面改造工程建設(shè),拆除2號主變,采用1主變運行的臨時供電方式,主變保護誤動作跳閘或主變故障跳閘,將造成停電事故。 東蘭站擴建工程投運前,110kV車東線、東鳳線在站外連通,線路故障率增加,為此要盡快完成站擴建工程施工并恢復(fù)110kV車東線、東鳳線正常運行。已采取措施:洛東電廠110kV母線增裝母聯(lián)開關(guān)正在實施中,計劃在2010年3月底前投運,投運后,正常方式下該開關(guān)熱備用,便可實施解環(huán)運行。已采取的措施:已將220kV車河站原10kV工業(yè)Ⅰ、Ⅱ線上接供有幾個重要負荷分別轉(zhuǎn)接220kV車河站10kVI 、II段母線供電,優(yōu)化了接線方式。 德勝1主變已超期服役,故障頻繁,且為單臺主變,為無載調(diào)壓變,調(diào)壓手段匱乏。河池電網(wǎng)正常情況下,110kV網(wǎng)絡(luò)分片分區(qū)供電,形成六片區(qū)供電,分別為鳳山、巴馬、巖灘片區(qū)由220kV文福站電源供電;車河、大廠、南丹、東蘭、天峨片區(qū)由220kV車河站電源供電;金城江城區(qū)、雅脈、環(huán)江部分片區(qū)220kV六圩站電源供電;金城江區(qū)東江鎮(zhèn)、宜州市的拉浪、龍頭鄉(xiāng)、環(huán)江部分片區(qū)由220kV興平站電源供電;葉茂、懷遠、長嶺、德勝鎮(zhèn)片區(qū)、宜州市部分城區(qū)片區(qū)由220kV永豐站電源;宜州市部分城區(qū)、洛東工業(yè)園片區(qū)由220kV慶遠站和110kV慶洛線供電。220kV樂永線故障,重合成功。文福站220kV百文II線2053開關(guān)保護動作情況:(RCS931AM)光纖差動,(RCS902C)縱聯(lián)距離、縱聯(lián)保護動作,A相跳閘,重合閘成功。對事故原因進行簡要分析:后經(jīng)輸變電管理所巡視發(fā)現(xiàn)故障原因是220kV麻車線176#塔C相有一串瓷瓶被雷擊閃絡(luò)造成開關(guān)跳閘。對事故原因進行簡要分析:后經(jīng)輸變電管理所巡視發(fā)現(xiàn)故障原因是110kV車孔牽牽線98塔三相瓷瓶被雷擊閃絡(luò)造成開關(guān)跳閘。(2)2009年03月10日21時50分、11日07時36分和07時42分,220kV百樂線兩側(cè)開關(guān)保護先后3次動作跳閘,重合閘成功。 電網(wǎng)安全情況總結(jié)和分析 電網(wǎng)安全情況總結(jié)截止至2009年12月31日,河池電網(wǎng)沒有發(fā)生調(diào)度責(zé)任的一般電網(wǎng)事故;沒有發(fā)生繼電保護及自動裝置誤整定引起的一般事故;沒有發(fā)生通訊和遠動中斷障礙;沒有發(fā)生違反調(diào)度紀律而造成的事故和障礙;實現(xiàn)了零誤操作事故,零人為責(zé)任事故,實現(xiàn)全年3個百日安全長周期,安全運行天數(shù)達到了1747天。在枯水季節(jié),來水流量少,~,盡量做得高水頭發(fā)電,提高機組的運行效益。112月庫區(qū)來水量較少,但能在晚峰時段維持兩臺機滿負荷運行。 2009年金城江水電總廠六甲電廠水庫運行情況表入庫流量(m3/s)入庫水量(億m3)發(fā)電量(萬kWh)最大出力(MW)月末庫水位(米)耗水率(m3/kWh)1239249368437957106658754184669327106611991284全年3685同比 2009年金城江水電總廠拔貢電廠水庫運行情況表入庫流量(m3/s)入庫水量(億m3)發(fā)電量(萬kWh)最大出力(MW)月末庫水位(米)耗水率(m3/kWh)1752443152429655206517756683419188100011001200全年 同比 2009年良灣水電站水庫運行情況表良灣電廠入庫流量(m3/s)入庫水量(億m3)發(fā)電量(萬kWh)最大出力(MW)月末庫水位(米)耗水率(m3/kWh)17120003000400051107615737198781257921410801127012000全年6316同比備注:良灣電廠未設(shè)水文站,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。(2)在技改、定檢工作較多時,生技部應(yīng)安排召開停電協(xié)調(diào)會,落實具體的停電時間和需要其他部門協(xié)調(diào)的工作,特別是涉及用戶停電的更要統(tǒng)籌安排,停電計劃在每月1日前應(yīng)正式公布,以便各部門按此安排工作。表18 2009年河池電網(wǎng)各躉售縣供電情況 單位:萬kWh, MW縣網(wǎng)名稱縣網(wǎng)最高負荷縣網(wǎng)最低負荷供電量供電量增長%售電量售電量增長%金城江電業(yè)公司2138519656宜州市電業(yè)公司環(huán)江縣電業(yè)公司13700-1712440-17東蘭縣電業(yè)公司巴馬縣水電公司1409313118鳳山縣水電公司80187016大化縣水電公司天峨縣水電公司146883%6057%備注:各縣市的供電量包含本身的小水電電量。h,要求根據(jù)調(diào)度中心下達的220 kV變電站電壓曲線及不同時段主變一次側(cè)功率因數(shù)控制范圍加強對變電站、地方小電源及用戶的無功管理工作,制定具體的無功電壓控制措施。5)、加強對地方小電源和用戶無功功率的管理和考核。提高電壓合格率采取的措施:1)、高度重視無功電壓問題,繼續(xù)加強無功電力調(diào)度和管理,加大變電站無功電壓運行管理和無功補償設(shè)備管理的考核力度,強化管理標準的貫徹執(zhí)行,提高有關(guān)部門人員的責(zé)任心。、220kV變電站無功電壓監(jiān)測和考核情況統(tǒng)計及分析2009年,剔除客觀因數(shù)造成的考核不合格點,%。項 目負 荷 性 質(zhì)負荷(MW)日 期同期比 %(去年負荷)網(wǎng)區(qū)最大負荷12月23日()購主網(wǎng)最大負荷12月23日()網(wǎng)區(qū)最小負荷1月25日()購主網(wǎng)最小負荷1月27日()
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